【最新word论文】虹吸滤池全自控运行应用实践【材料工程学专业论文】

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1、1虹吸滤池全自控运行应用实践摘要:针对虹吸滤池运行中存在的主要问题,在不改造滤池主体结构的情况下,实现了虹吸滤池全自控运行。就此介绍了新安水厂虹吸滤池全自控改造的系统控制原理、主要设备及其功能。 关键词:虹吸滤池 全自控运行 应用实践 由于虹吸滤池具有基建投资少,出水水质稳定,又可实现水力全自动运行,维修管理方便等特点,在 20 世纪 80 年代中期前建成的水厂较多采用此种池型。深圳市宝安自来水有限公司新安水厂一、二、三期工程分别于 1983 年、1985 年、1988 年建成投产,总设计供水能力为 7 万吨/日,均采用虹吸滤池。由于虹吸滤池存在水力反冲洗浪费待滤水等问题,2000 年 6 月

2、至 10 月,水厂经过反复摸索和运行调试,成功地实现了虹吸滤池全自控运行。较好地解决了水厂虹吸滤池存在的主要问题,减轻了工人劳动强度,且系统运行稳定,维护管理工作极少。现将有关工程内容阐述如下。1 虹吸滤池运行存在的主要问题由于新安水厂虹吸滤池单池面积小(10.5m2) ,设计滤速低(6m/h) ,采用双层陶土孔板砖配水系统,开孔比为 1.023%,配水较均匀,单层石英砂滤料厚800mm,粗砂+砾石支承层厚 250mm,冲洗水头 1.07m,基本满足要求。但还存在如下问题:(1)反冲洗时进水虹吸不能破坏,浪费部分待滤水。(2)不能确保按原有设计意图,一次最多冲洗二格滤池,经常性多格滤池同时到达

3、期终水头损失,同时冲洗。如不人为放空,阻止其反冲洗,冲洗水头不够,造成滤砂冲洗不干净而板结或产生泥球,减少过滤周期及滤砂使用寿命。(3)由于清水池设计调节容积为 8.57%,超负荷运行时仅 6%左右。多格滤池冲洗,清水池进水少,造成清水池水位迅速下降,送水泵房不得不部分停机,使供水管网服务压力波动较大。(4)员工劳动强度大,且需要较强的责任心。实际上晚班、早班难以做到,以致于一般情况下,滤砂使用周期仅二年左右。2 虹吸滤池水力反冲洗系统改造方案设想(1)由电磁阀代替各格滤池上原有手动操作阀,即进水虹吸破坏阀,排水2虹吸破坏阀,高压水强制反冲洗阀。(2)由 PLC 输出信号控制各格滤池电磁阀动作

4、。(3)各滤池期终水位由水位计信号传送至 PLC。3 系统控制原理系统由 PLC 可编程控制器自动控制,只要各滤池水位超过水位计所设定的水位时,水位计开始闭合。闭合信号传到 PLC,通过程序计算,PLC 输出 1 个开启信号至进水虹吸管上常闭式电磁阀,常阀点开启,虹吸破坏,滤池停止进水。延时 3min,待滤池内水位下降 1m 左右时,PLC 输出两个信号,一个为关闭信号至排水虹吸管上常开式电磁阀,使常开点闭合,逐渐形成排水虹吸;另一个为开启信号至高压水常闭式电磁阀,使常闭点开启,高压水帮助排水虹吸尽快形成。同时,PLC 经程序运算,断开其它已到期终水位的滤池冲洗,保持等候状态,以确保每组每次只

5、冲洗 1 格滤池。当排水虹吸形成后,PLC 送一个延时信号至高压水电磁阀,使常闭点关闭,高压水停止进水。高压水延长时间由人工根据排水虹吸形成所需时间设定,目前设定为 50S。排水虹吸形成后,滤池反冲洗开始,冲洗历时由人工根据反冲洗出水浊度控制值设定,目前设定为 400S 左右。反冲洗结束后,PLC 输出两个信号,一个为开启信号至排水虹吸上常开式电磁阀,使常开点开启,排水虹吸破坏,反冲洗停止;另一个为关闭信号至进水虹吸上常闭式电磁阀,使常闭点闭合,滤池开始进水,恢复过滤状态直至下一个冲洗过程。如此反复循环控制各个滤池工作。程序设计流程见图 1。4 系统主要设备及功能(1)P170 触摸面板。进入

6、主菜单后,通过输入数字,对高压水进水时间,反冲洗时间设置与修改,并记忆各格滤池的冲洗次数,同时,还可进行画面设置。(2)可编程控制器。1 台 S7 - 200Micro PLC 内有 1 台单独的 27 - 224CPU模板,并带有 1 个 EM223,2 个 EM222 扩展单元。S7 - 224CPU 模块内含 1 个中央处理单元、电源以及数字量 I/0 点,这些都被紧奏地置于 1 个独立的设备中。CPU 负责召待程序和存储数据,控制整个运行过程。系统的控制点为输入输出部分,输入部分采集各格滤池水位计信号,输出部分则控制电磁阀;电源向CPU 及其所连接的模块提供电力;通讯端口将使 S7 -

7、 200CPU 同 TP170A 连接起来;状态信号灯显示 CPU 的工作模式,即运行或停止;通过扩展模块 EM222、EM223 增加 CPU 的 1/0 点数。(3)每格滤池 3 个电磁阀。常开式电磁阀 1 个,即断电开启,通电关闭,用于排水虹吸抽气。介质为空气,直径 25mm,工作压力 00.05MPa。线圈垂直向下安装。常闭式电磁阀 2 个,即断电关闭,通电开启,1 个用于高压进水,介质3为水,直径 40mm,工作压力 0.5MPa 左右。另 1 个用于进水虹吸抽气,介质为空气,直径 25mm,工作压力 00.05MPa。(4)每格滤池 1 个电缆式浮球阀。5 工程投资三期工程虹吸滤池

8、(设计供水能力 4 万吨/日,共 28 格,每格面积10.5m2)自控系统工程总投资约为 9 万元。其中 PLC 系统约为 20000 元,信号电缆及穿线管约为 8000 元,电磁阀 DN25 约为 596 元/个共 56 个,DN40 约为 820元/个共 28 个,电缆式浮球阀 196 元/个共 28 个。图 1 程序设计流程6 结语目前,虹吸滤池改造方法较多。有改造水力反冲洗系统、配水系统、滤料等。也有采用气水反冲洗,进水排水用闸板控制,滤板滤头配水系统,整个过程采用PLC 程序控制。还有的仅留一个钢筋砼外壳,内部结构部分按 V 型滤池改造等等。其实,虹吸滤池一般单池面积都不大,砂层也仅 800900mm 厚,承托层厚 250mm左右,若配水系统运作良好,滤砂完全可以被冲洗干净。而虹吸滤池最大的缺点就是反冲洗时浪费部分待滤水,水力自动反冲洗系统运行欠佳,部分配水系统设计不合理等。因此,笔者认为,对现有虹吸滤池改造,若从经济、技术角度考虑,较为合理的方式应为基本不动其主体结构,进水排水采用自动控制虹吸系统(实际是保持管路处于常真空状态,当需要形成真空时只需打开真空管上的阀门,虹吸管立即形成真空)或气动闸板控制,必要时改造配水系统,整个过程采用 PLC程序控制。这样,即可以克服虹吸滤池的缺点,又可实现全自动运行,且投入较少,一般镇级水厂都可以接受。

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