成本和质量控制的分析

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1、关于成本和质量控制的分析一、成本的控制:作为实验室,要想生产成本方面得到控制,甚至降低,可以从以下几个方面考虑:1.工艺参数方面的调整:在工业萘作为一种最主要的母料,保证投萘量1400Kg的条件下,不影响生产工艺和生产质量,可以调整部分工艺参数:缩合工序加甲醛的量的调整:每釜料可以将甲醛量从原来的910Kg调整到890Kg,甚至更低。这样每釜料可以降低20Kg的成本,以现在的产量160釜计算,可以节省加醛20*160=3200Kg。操作方面:每个月排空管道里清扫的萘至少已有200Kg左右,所以我建议像江苏减水剂一样排空成2/3关闭状态,每个月可减少回收萘,同时可以提高磺化率,磺化总量更高,每釜

2、料最终成品更多。原本一个月只有一釜回收萘的,现在有两釜,多出这釜回收萘,就要耗掉两釜萘的原材料:硫酸、甲醛、液碱以及蒸汽,蒸汽消耗从而就加大煤炭的消耗,无形之中增加了很多成本。2.外卖减水剂含固量的控制:密切跟踪各个公司质量反馈信息,在不影响流动度和强度的前提下,可以根据双方鉴定合同适当的下调外卖减水剂的浓度。现在公司签的合同含固量的标准是:福建和盐城为38%1%;安徽、荆州、湖北和湖南为38%0.5%,而外卖减水剂把37.5%38.5%这个范围都视为38%,为合格品,而财务不管含固量是37.5%还是38.5%,只要是外卖减水剂不管含固量高低都按38%减水剂价格卖出,就是一个价,所以把含固量尽

3、量调整在37.5%38%这个范围,又能保证质量,从中可以赚到0.5%的粉剂。就是1吨38%的水剂配成37.7%的水剂就是1.008吨,可以赚到8Kg。以现在每月外卖1400吨38%的减水剂计算一个月可以多赚8Kg*1400=11.2吨。二、质量的控制:化验室是质量管理的核心部门,产品质量的好坏关键在于化验室对车间生产的跟踪、监督是否到位,样品的检测、分析是否精准。为了生产出好的产品,为了外卖减水剂的质量稳定,必须做到:1.从源头抓起:控制好四大原材料的进厂质量:原材料的质量不合格不仅增加生产成本,而且影响生产质量。在原材料的取样、称量、滴定、分析、计算时都要认真,仔细。在检测结果有异常时分析要

4、考虑全面:称量、滴定是否准确和到位?标准溶液是否是否过期?总之要关注过程、关注数据、注重细节。2.从生产抓起:质量不是化验室检测出来的,而是生产车间生产出来的,所以车间生产的全过程是质量把控第二道关口。熔萘工序:投萘1400Kg,磺化工序加酸量1580Kg,加酸开始温度(夏天)148,(冬天)152,50分钟温度须达到160,加酸最高温度166,保温最低温度164,磺化酸度控制在32.5%0.5;水解工序:水解过程温度1150.5,水解时间为20分钟,水解酸度控制在29.5%0.5,水解过程不允许多加水;缩合工序:加甲醛量暂定为900Kg,加甲醛开始温度(夏天)1031,(冬天)1051,加甲

5、醛过程最高温度115,缩合保温温度控制在109105,液面保持平稳、光滑。中和工序:PH值控制在79。在生产过程中化验室要经常到车间跟踪、监督、巡逻,让工人严格按照工艺流程和工艺参数操作,发现问题及时纠正。3.从配料抓起:配料过程是产品成型的最后一道工序。配料前要充分循环整罐料(一般循环3个小时),让其浓度均匀,检测的含固量准确,根据检测流动度的大小是否添加4#罐料,让后根据配料比补加水使其含固量达到38%0.5。为了降低成本,又不影响质量的情况下,尽可能的把含固量控制在37.5%38%这个范围。4.从外卖减水剂质量、对比样抓起:外卖减水剂必须经过测比重,检测流动度,两样均达标后才可以装车发货。发车须留两瓶样,发船须留一小塑料桶样,贴上标签:注明发往地、发出时间、几号罐、发出时的比重和含固量。每发一车或一船前必须拿合格发车样品或前几船的的样品做对比样,没有太大的相差方可发货,否则发其它罐合格的料。第 3 页 共 3 页

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