醚化反应器温度波动原因分析及调整措施

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1、1.前言表象:自 MTBE 装置开工以来,醚化反应器只投用了 A 和 B,反应器 A和 B 共六个温度点,上部温度,中部温度和下部温度。一开始 R301A 串联R301B 时,R301A 的中部温度和 R301B 的上部温度时不时的波动较大,后来因MTBE 中甲醇含量严重超标,将流程改为 R301B 串联 R301A,改动之后,R301B 的中部温度和 R301A 的上部温度时不时的波动较大。2.工艺简介:从气体分馏装置来的 C4馏分经汽油加氢装置脱硫后,进入本装置 C4原料罐(V-301) ,在此分离沉降可能携带的水分,经 C4泵(P301/A、B)和从装置外罐区来的新鲜甲醇进入反应进料混合

2、器(MI-301) ,两种原料在 MI-301中按甲醇:异丁烯=1.0(分子比)充分混合后,经进料预热器(E-301)控制进料温度由反应器(R-301)底部进入反应器,反应物料自下而上流经 R-301 树脂催化剂床层发生醚化反应,在此异丁烯转化率达到 90%左右。反应物从膨胀床顶部出来,气液混相进入分馏塔(T-301) ,甲醇与未反应 C4以共沸物形式,从塔 C-301 顶馏出,馏出物经分馏塔冷凝器(E-302)冷凝后进入分馏塔顶回流罐(V-302) 。用分馏塔回流泵(P-303/A、B)从 V-302 抽出的冷凝共沸物,一部分作为 T-301 的回流返回塔顶(T-301) ,另一部分与重组分

3、混合外送至罐区。T-301 底部 MTBE 产品经 MTBE 冷却器(E-304)冷却后,自压到装置外 MTBE 产品罐储存。T-301 底部设有共沸塔重沸器(E-303) , 。该重沸器由蒸汽作为加热介质,为共沸塔提供热源,重沸液从塔底流出进入重沸器,部分汽化后返回 T-301 底部。3.反应原理:在催化剂的作用下,异丁烯与甲醇生成 MTBE,放热。反应温度越高,反应速度越快;反应温度越低,反应平衡常数越高,即转化率越高。反应机理:催化剂中的 H+离子攻击异丁烯双键中的 TT 键。TT 键断裂生成叔丁基阳离子。催化剂中 H+离子浓度高低是影响 MTBE 生成的关键。叔丁基阳离子使甲醇中的 O

4、-H 键断裂,与甲醇中的 CH3O-结合生成 MTBE。主反应:甲醇+异丁烯=MTBE副反应:异丁烯+水=叔丁醇(TBA)异丁烯自聚生成低聚物(DIB) 甲醇缩合生成二甲醚(DME)4.反应器温度对反应有何影响:异丁烯与甲醇在催化剂床层保持液相进行反应,在 4070时反应,异丁烯转化率达到大于 95%,选择性大于 98%,当温度低于 40或高于70时,异丁烯的转化率及选择性将下降。当温度高于 80时二聚反应急剧增加,不仅使 MTBE 产品纯度下降,而且大量的二聚物会造成反应器管道堵塞,形成偏流影响异丁烯的转化率。长时间会威胁生产,同时催化剂脱磺速率显著增加。因此要严格控制反应温度。5.醚化反应

5、器温度波动原因分析:1)仪表方面:温度显示不准,热电偶受到外界因素影响。每当出现此种情况时,多次联系仪表,确认温度点无异常。2)原料组份中 C4 较多,T201 调整不及时,导致重组分中丙烷较多。根据取样分析结果,及时调整 T201 底温和顶压及回流量,这种情况也可避免。3)原料组份中 C5 及杂质较多,原料中所含的碱性物质和金属阳离子易引起催化剂中毒,反应温度偏高,造成催化剂失活。4)甲醇纯度低,甲醇中杂质较多。5)C4 进料和甲醇的流量不稳,造成醇烯比不稳定,从而引起反应器温度波动。目前 C4 进料和甲醇都是质量流量计,流量比较稳定,这种情况也可避免。6)C4 中异丁烯含量不稳定,原料异丁

6、烯波动较大,有时根据调度指令掺炼从东区倒过来的 Q3 原料,导致异丁烯含量大起大落,而反应和取样滞后,导致反应器温度波动较大。7)反应系统压力波动大,从而引起床层温度波动。8) 催化蒸馏塔 T301 压力波动较大,引起反应器压力波动。9)催化蒸馏塔 T301 底温波动较大,从而引起压力波动。10)醇烯比高或低,导致甲醇或异丁烯掺入量过多,造成后路波动 。 11)进料温度波动较大,重组分外送水冷器或 E301 原料预热器异常12)原料中的杂质及不当的操作对催化剂使用寿命缩短,催化剂活性降低,导致温度波动。13)催化剂超期服役,导致活性降低,从而引起温度波动,催化剂的使用周期为一年。6. 醚化反应器温度波动调整措施:1)联系调度降低原料中 C5 的含量,稳定原料组份中异丁烯的含量。2)V201 及 V301 加强切水3)稳定 T301 操作,冷却负荷勤调微调,稳定底温,平稳操作4)加大 V103 注水量,将原料中携带的杂质尽量去除5)稳定醇烯比,必要时可适当提高醇烯比来稳定床层温度6)稍提进料温度,并稳定在一个合适的温度。

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