岩巷使用矸石仓储矸、皮带运输矸石促进岩巷安全生产 【工程建筑论文】

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1、工程建筑论文-岩巷使用矸石仓储矸、皮带运输矸石促进岩巷安全生产 摘要:矸石仓反掘时间仅 16 个小班时间。利用矸石仓、两部皮带,每班 2 个人放矸 60 车,平均每人 15 车,大大提高了工作效率 关键词:岩巷 矸石仓 皮带运输 安全 生产 1 矿井概况 中泰矿业(原四矿),现有井田面积 15.2km2,设计能力为 90 万 t。现开采二 1 煤层,现矿井扩建为 150 万 t。全矿井保有资源储量 15661.6 万吨,矿井服务年限 35.5 年。中泰矿业(原四矿)从 2005 年 8 月开始改扩建,至今已经 4 年时间。由于改扩建井巷工程量大,施工巷道断面均为 16.7m2,给北副井提升、矿

2、车供应,带来了严重压力。为解决该问题,岩巷主要管理人员结合具体情况,经过分析论证,决定在改扩建地区采用耙岩机装矸、皮带运输、矸石储矸方式掘进。为掘进改扩建地区现施工的 3 条巷道缓解矿车供应紧张、减少矿车斜坡道运输不安全因素、提高生产效率奠定了基础。 2 矸石仓基本情况 矸石仓掘进地点为-450 地区两条巷道的平面交岔处,中心线与上部-450 电车库回风联络巷中心线偏差 1.3m,方便运料、喷浆和运输设备。与下部轨道暗斜井间-450m 水平中段平巷中心线偏差 1.2m,方便以后掘-450 m 辅助水平轨道运输巷的运输。矸石仓设计深度 10.3 m。其中:仓身 6.54 m,上锁口深1.56m,

3、下锁口深 2.2m,仓身直径 4m。仓身采用锚网喷支护:锚杆为L=2.1m,=22mm 的金属树脂锚杆,挂金属大眼网,砼喷厚 100mm,砼强度等级为 C20,砼配合比为:水泥:砂:石子:水=1:2.2:2.3:0.43;上、下锁口采用混凝土支护,厚度 350mm,强度等级为 C20,砼配合比为:水泥:砂:石子:水=1:2.79:5.58:0.75。打砼前先采用锚网喷支护,矸石仓容积106.35m3。 3 矸石仓施工方案与工期 矸石仓施工方案分二步:第一步由下往上反掘,盘木垛支护;第二步由上往下扩刷成巷,仓口打混凝土;第三步安装矸石仓嘴。 矸石仓反掘时间:从 2 月 16 日 0 点班开始到

4、2 月 19 日 4 点班掘透,仅 16 个小班时间。往下扩刷,仓口打混凝土后,养护 28 天,3 月 30 日工程全部结束,4 月初矸石仓投入使用。 4 使用皮带和矸石仓的效益 4.1 未使用皮带、矸石仓前的状况 -440m 辅助水平专用回风巷与回风暗斜井间-440 中段平巷同用一条运输线(+270 斜巷运输)。在没掘矸石仓之前,两个头同用一车场、一部 55kW 绞车上下物料。空车供应、运输紧张,二者相互影响,仅+270 斜坡道运输,每班不停,最多出碴 35 辆,进尺 2.35 m,两头平均进尺为 1.17m。而开车、推车、倒车、把钩共计占用 6 名人员,一班工作较紧张,平均每人出 6 车矸

5、,并且还要注意运输环节安全,拉、放挡车器,劳动强度大、安全系数低、效率低。 4.2 采用皮带、矸石仓后的效益 4.2.1 大量减少斜坡道运输,降低不安全因素。 4.2.2 避免推车、矿车掉道事故的发生。 4.2.3 减少工人劳动强度,不推车、不摘挂钩,不拉、放挡车器。 4.2.4 出碴效率提高 2.58 倍。使用绞车时,每班出 35 车碴,每班 4人,平均每人 5.8 车。利用矸石仓、两部皮带,每班 2 个人放矸 60 车,平均每人 15 车。 4.2.5 缓解空车供应紧张局面。 碴车影响时,不影响正常掘进,经济效益可观。矸石仓容积106.35m3,一旦空车受影响,矸石仓可存储 70 车碴,可让两个掘进工作面掘进3.18m(每头掘进 1.6m)。若没有矸石仓,两个头就不能掘进,进尺均为零。 4.2.6 提高单进水平 未使用矸石仓与皮带运输前,两头每班出矸 35车,两个头能够掘 1.57m,单进 0.78m。使用矸石仓与皮带运输后,每班放矸60 车,两个掘进工作面可掘进 3.18m,平均每个掘进工作面单进为 1.59m,每个掘进工作面单进比原单进提高 0.81m。 5 结论 通过矸石仓与皮带共同使用出矸,缓解了改扩建地区运输问题,经济效益及安全系数显着,解决了煤矿诸多新的安全问题,给中泰矿业改扩建工程按期投产作出积极贡献,值得进一步推广应用。

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