实干苛求锐意进取打造均衡稳定高效的炼铁新模式

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1、1,实干苛求、锐意进取 打造均衡、稳定、高效的炼铁新模式,卢建光,邯钢炼铁部,2014年6月西宁,2,3,高炉系统:3200m3高炉1座,2000m3高炉2座,1000m3高炉1座,具备年产铁水750万吨的生产能力; 烧结系统:435m2烧结机1台,400m2烧结机1台,90m2烧结机2台,具备年产烧结矿1000万吨的生产能力; 球团系统:200万吨链篦机-回转窑球团生产线2条,可同时为炼铁部和西区炼铁厂两个厂生产和供应球团矿。 煤粉系统:65t中速磨3台,采用无烟煤+烟煤的集中制粉,为全厂高炉输送煤粉。 配套条件:邯钢贮运中心的两个料场(一料场、三料场)为炼铁部烧结、球团和高炉贮备和输送混匀

2、料、球粉和块矿。邯钢东区焦化厂有四座4.3m焦炉和2座6m焦炉,焦炭产能5000t/d,其中1-2#的4.3米焦炉采用干熄焦。炼铁部高炉配吃焦炭以水熄焦为主,自产焦供应能力不足,40%左右的缺口依靠外进焦。,一、邯钢炼铁部简介,4,邯钢炼铁部高炉装备一览表,注:4号高炉已于2014年3月停炉大修和改造,预计7月份投产,5,二、高炉技术经济指标变化,炼铁部高炉工序通过淘汰300m3高炉4座,新建3200m3高炉,1260高炉扩容到2000m3,实现了高炉大型化,但是焦化系统自从1998年以后没有随着高炉的大型化而升级,导致焦化与高炉不匹配,虽然通过各种生产技术措施,高炉燃料比等经济指标有所改善,

3、但幅度有限。,6,2013年3月份后,炼铁部生产开始进入快速提升期,经济技术指标持续创出好水平:高炉炉况实现长期稳定顺行,日产水平从19500t逐步提升高20600t以上,燃料比从年初的528.4kg/t以上控制到510kg/t以下,全年生铁产量相比一季度提升了5%,燃料比下降了3.5%,4-12月产能和燃料比创效9600万元,结合其他各种铁前降本措施,综合创效达到2.9亿元,初步实现了均衡、稳定、高效的生产经营目标。,7,三、理念创新(适应高炉大型化),应对生产不稳定,周期性出现生产、设备、操作事故多 高炉长时间不顺行,找不到真正的原因 高炉燃料消耗指标居高不下,工序成本高 2013年逐步开

4、展全方位、多元化创新和改革,是炼铁部不断进步的核心动力。,理念创新,管理创新,技术创新,产量提高、指标改善、成本降低,8,(1)持之以恒、实干苛求、精细管理、学习创新的管理理念,持之以恒,实干苛求,精细管理,学习创新,好的制度和做法要长期坚持,不搞“三天打鱼、两天晒网”,什么事都“较真”、都刨根问底 ,敢于暴露自身问题、事故分析必须找到真正的原因,所有工作都建立量化标准,保证数据真实,用数据去衡量工作好坏,以先进企业为标杆,不断在学习中追赶,三个创新理念的内涵,9,考虑原燃料的平衡、公辅配套能力,合理制定生产计划,实现全局效益最大化,考虑高炉长寿,不片面追求短期效益,一代炉役的稳定才叫稳定,成

5、本最低、效益最大,贯彻低燃料比操作,不刻意追求单一指标,(2)均衡、稳定、高效的生产经营理念,均衡,稳定,高效,10,(3) 依靠技术创新、走降耗增产的操作理念,大型高炉 操作理念,量化、趋势 化管理,操控参数的 调整匹配性,高煤气利用 低燃料比,11,四 管理创新 理念落地,先进的生产理念,需要用管理制度保证提高执行力,否则就成为“空中楼阁”。为此,炼铁部主要从以下几方面着手: 精简机构和定员优化 现场走动和四级责任管理 精细化管理 原燃料延伸管理 设备寿命周期管理 专题攻关和课题问责制度,12,(1)精简机构、提高劳效,生产科、原料科、技术科整合为生产技术科 厂办、党办、工会、团委整合为综

6、合办公室 安全环保科、武保科、防护站整合为安环保卫科 设备动力科、技改工程科整合为设备管理科 生产维检作业区从16个整合为8个 铸铁、煤粉、生产准备车间整合为运行车间,领导职位、机关人员编制少了怎么办? 绩效考评、择优录取、竞聘上岗!,机关精简、管理人员少了,工作怎么干? 沟通顺畅、减少扯皮、效率提升!,车间合并,工艺不同,领导全都懂? 行政技术“两条腿”技术主管作用大!,2013年炼铁部精减科级干部和机构设置,职能科室由11个减为4个,生产车间由18个减为11个,科级职数由130名减为51名,机关人员由112名减为75名,裁减人员补充到生产操作岗位,清退外协工和维保人员,一次性减员共计785

7、人 。,13,持续推行以实干苛求为主的炼铁部文化,鼓舞职工士气;贯彻干部走动管理和四级管理制度,保证生产经营理念的真正落实。,(2)推行走动管理和四级责任管理体系,实行厂部、车间、科室走动管理制度,在管理区域设置走动管理签字卡,发现和解决现场存在的问题。,和干部走动管理相呼应,推行四级责任管理体系,制定可视化看板,让生产问题自下而上进行反馈和解决。,现场走动管理流程,14,(3)落实精细化管理,(1)管理制度化: 2013年全面修订、补充、健全各项规章制度,实现生产组织各个环节有章可依,明确职责、分工和权限,提高可执行性和有效性。 (2)管理数据化、量化: 所有制度、标准都用量化的语言,具有可

8、操作性。关键操控数据全部采用推移图记录,技术分析和总结要用数据说话。 (3)操作标准化: 完善操作标准化条例和生产应急预案,注重过程控制管理,操作和调剂有明确先后顺序、动作标准。(料仓料位管理、雨雪天气原燃料的管理、使用落地烧结矿、落地焦炭的管理、有害元素管理碱负荷4kg/t,锌负荷350g/t,AL2O3小于16.5%等) (4)管理的系统性 烧结混匀料结构的研究,烧结脱硫系统的运行、炼铁部所有除尘系统的运行,15,案例1:原燃料仓位和筛分量化管理,原燃料仓位控制标准量化,避免低仓位造成原料摔打和破碎; 原料筛分分级标准量化,合理缩小筛孔,杜绝返粉粒度超标和浪费; 槽下筛分振时和清理制度量化

9、,保证入炉原料粒度达标; 2013年4-12月份降低返粉量同比一季度,可实现创效3000万元。,16,案例2:高炉出铁操作标准化管理,通过细化和执行10项操控考核指标(铁口深度、出铁间隔、单炉铁量、流速等),推进出铁操作标准化和系统化。摒弃过去靠勤出铁、喷铁口改善炉内透气性、强化跑料的思维,逐步将各高炉铁次从15-16次调整到了12次以下。,17,案例3:热风炉作业标准化管理,2013年通过梳理煤气计量数据、推行煤气消耗定额管理、修复高炉热风炉煤气预热器,精细化热风炉操作,热风炉综合煤气消耗大幅度降低。实现了600m3/吨铁以下的控制目标,13年4-12月份降低煤气消耗同比1季度可创效7500

10、万元。,18,依托原料性价比评测系统,融合“精料冶炼”和“经济料冶炼”两种思维,制定量化的原燃料检验标准、混匀料单品种使用标准、烧结矿成分控制标准,进行“粗粮细做”,做好烧结矿品质和成本的平衡工作,2014年4-12月份相比1季度,混匀料结构优化累计创效7600万元。,案例4:混匀配料的系统化管理,澳粉(PB、纽曼、杨迪)45-50%;巴西、南 非粉20-25%,做主框架,根据资源、价格和 烧结矿品质,小幅调整,炼铁内部烧结灰、高炉除尘灰、瓦斯灰、 炼钢污泥、钢渣等冶金废料充分利用,吨 铁消耗100kg/t以上。,积极开发高性价比的经济料,根据市场价格 的变化,小品种原料灵活调整、变更和转换

11、,发挥配料杠杆作用,降低混匀料成本,主结构稳定 保烧结质量,积极配加含 铁废料降本,小品种经济 料灵活配加,成分、性能控制标准和实验保障,19,(4)推行了延伸管理制度(高炉生产需要稳定的外围条件) 炼铁部内部执行生产车间每日对上一道工序跟踪检查,对外执行管理科室每日对焦化、料场的检查,提前发现问题并及时沟通、解决。逐步形成了对料场混匀料、焦化厂、烧结球团、高炉生产的链条管理控制,实现烧结、高炉操作调整的联动性和及时性。,管理到焦化的配煤、生产过程、库存状况、进煤厂家,管理到料场的筛分、库存、取料位置、混匀料的配料,管理到外进焦炭、喷吹煤厂家、进口矿港存数量、质量,20,延伸管理改善效果案例,

12、(1)针对焦炭品种繁杂多变,通过精细的延伸管理和物料平衡计划,各高炉焦炭结构实现了同期配吃品种不超两种,配比稳定周期实现15天以上。 (2)通过对原煤进厂的延伸管理,混喷烟煤的挥发份波动区间控制水平从目标值1.5%精确到了1%。 (3)通过混匀料场的延伸管理,混匀料配料稳定性大幅度提高,烧结矿碱度稳定率从96.2%提高到98.4%,综合合格率从94.2%提高到95.6%。,21,(5)按照设备寿命周期,推行设备点检定修机制,推行设备寿命周期管理,建立各种备品备件寿命周期管理台账,提高备件申报的计划性,杜绝了检修盲目更换。 严格执行设备点检定修制,推进设备点检信息化,提高设备可靠性,降低非计划停

13、机和设备事故。,实施效果: (1)邯钢几座高炉自2013年下半年以来,定修周期从2-3个月延长到5个月以上,不断刷新邯钢历史记录。 (2)烧结机日历作业率同比提高3.26%,烧结设备故障停机率同比降低0.03%。,22,(6)推行专项课题攻关和进度问责制度,围绕生产中存在的重点问题,立项为阶段性攻关课题,并根据难易程度交付给不同级别行政领导或技术主管组建攻关组,2013年成立各类攻关小组,确立攻关课题48项,主要项目实现年创效2亿元 。 典型案例:针对烧结脱硫效果立项攻关,烧结烟气排放SO2含量从年初的150-200mg/m3逐步控制到100mg/m3以下的优良水平,全年二氧化硫减排量达到94

14、91吨,对改善环境做出突出贡献 。,生产技术问题 技改工程项目 生产攻关目标,审核难易程度 目标期限要求 工作性质分类,成立攻关小组 明确负责人员 制定攻关计划,开展攻关活动 资源调配权利 阶段进展汇报,课题效果验证 进行奖励处罚 结题或者延期,23,(1)高炉送风制度优化,贯彻全风全氧操作理念,重视送风比 按送风比控制高炉综合入炉风量,3200m3高炉送风比控制在1.7,2000m3高炉送风比控制在1.9。 重视鼓风动能和风口理论燃烧温 依据产量计划和风氧水平,在风口面积和长度、鼓风湿度、风量顶压的选择和使用全面系统化,实现送风参数的匹配性。,五、技术创新 高炉操作进步,24,休风时布料轨迹

15、测试和生产实践相结合,确定各高炉合理的最大布料角度; 根据质量、滚动性合理安排原燃料的装入顺序; 使用矩形布料溜槽代替半圆形溜槽 提高布料准确度,布料圈数误差按0.2进行控制。,(2)高炉上部布料制度优化,坚定高煤气利用、低燃料的操作理念,贯彻开放中心、稳定边缘、平台加漏斗布料模式。根据邯钢原燃料条件,结合炉形和炉体冷却结构,遵循炉料自然堆放规律,探索适合邯钢高炉的布料制度。,25,2013年二季度之后,邯钢高炉布料制度按各项布料准则开始陆续调整和修订,高炉稳定性和适应能力明显改观,配合其他操作制度的优化和调整,煤气利用率提高,燃料比明显降低,右图是炼铁部最大的高炉8#高炉变化趋势对应关系,2

16、6,(3)高炉炉温趋势化管理、推行低硅低硫生铁冶炼,保证铁水热量充沛为原则,在煤气利用率稳定和提高的基础上推行低硅冶炼,日常操作的标准化量化操控标准,趋势判断管理,实现早调、少调,实现炉温稳定,27,推行低氧化镁渣操作 烧结矿MgO : 2.25% 1.9% 炉渣(MgO): 9.5% 8.0% 炉渣镁铝比 : 0.65 0.50 重视炉渣四元碱度 稳定四元碱度在1.0左右 镁铝比下降,提升二元碱度作保证:R2:1.25,(4)高炉造渣制度优化,28,在含铁原料AL2O3成份持续升高、炉渣(AL2O3)达到16%的状态下,炉渣镁铝比控制标准不断下降,渣铁流动性保持良好,为烧结配料优化和成本降低创造良好条件,因熔剂减少,13年4-12月份实现创效800万元。,29,(5)高炉炉料结构优化,烧结产能受限、球团矿成本高昂,积极增配块矿比例、降低炉料成本。块矿配比持续提高,从2010年6.6%提高到17%,2013年下半年开始提高到18%的控制水平。,30,(6)高炉气流分布判断

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