【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策

上传人:Jerm****014 文档编号:69712292 上传时间:2019-01-14 格式:PPT 页数:18 大小:1.12MB
返回 下载 相关 举报
【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策_第1页
第1页 / 共18页
【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策_第2页
第2页 / 共18页
【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策_第3页
第3页 / 共18页
【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策_第4页
第4页 / 共18页
【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【7A文】油田回注水对钻井施工的影响与对策(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、油田回注水对钻井施工的影响与对策,一、前言 二、现场典型情况 三、技术对策 四、现场处理结果 五、原因分析 六、作用机理分析 七、现场应用效果,目录,一、前言,2008-2009年在XX油田125口调整井钻井作业中,有31口出现了压力平衡控制问题,59口井出现突发性钻井液性能恶化,给钻井施工带来安全隐患。,二、现场典型情况,1、压力平衡 T13305井在使用密度1.30 g/cm3钻井液钻至井深1910m时出现溢流,关井套压达到1.1MPa,采用1.45g/cm3压井液压井,套压最低降至0.4MPa,后上升到2.8MPa压井失败。通过对邻井注水井进行排查,距井场600m的一口井油压11MPa,

2、套压11MPa,同时距井场400m处有一口井在大型压裂施工,造成压力传递,压井无效关井。通过对压裂井停止作业,注水井排液泄压,待其油压降至3MPa、套压3MPa后开井,使用1.40g/cm3的泥浆压井放出一股干气后开泵恢复洗井正常。,二、现场典型情况,溢流复杂统计,与往年相比,2008年以来调整井压力平衡表现为发生的区块多,注水井影响的距离远,钻井、注水注气、大型压裂交叉作业频繁,溢流后处理难度更大。,二、现场典型情况,2、钻井液性能变化 白016井在钻至井深1080m(克上组地层)、T85117井在钻至井深1868m(克上组地层)、T86487井在钻至井深1675m(石炭系地层)时钻井液粘切

3、发生急剧恶化。多次置换处理解决。,污染前后钻井液性能变化对比,二、现场典型情况,2、钻井液性能变化 BJ7091井采用聚磺钻井液体系钻至八道湾组地层(井深840m)时,钻井液性能在较短时间内发生恶化,钻井液粘度由45s升至滴流,初、终切力增至正常范围的 5 10 倍,失水量剧增到15 -30 mL / 30 min。先后采用加入常规降粘剂、置换50%的钻井液等方法处理,每次性能调整正常后,继续钻进 10-20m ,性能再次变差,且各项性能较处理前进一步恶化,被迫停钻等措施。,三、技术对策,1、压力平衡 1)上钻前落实邻近注水注气井的停注泄压工作,一般情况下排查500m以内的注水井,压力敏感区块

4、要扩大到1000m以内。 2)施工中坚持邻井压力与作业情况跟踪监测。 3)强化坐岗观测,及时发现并处理井漏、溢流等复杂情况。,三、技术对策,2、钻井液性能变化 2.1室内实验与分析 1)BJ7091井被污染的井浆性能,BJ7091井污染后井浆性能数据,分析结果表明:钻井液坂含与常规离子含量均处于正常水平,性能变坏原因与体系抑制性、常规离子污染无关。,三、技术对策,2、钻井液性能变化 2)室内处理方案及结果,不同处理方案实验结果数据,三、技术对策,2、钻井液性能变化 3)试验数据与处理结果分析 使用常规降粘剂与常规方案处理,钻井液的流变参数均有所降低,其中采用4#方案即部分置换的处理方法,钻井液

5、流变性得到较大改善。但第一次现场采用该方案进行调整后钻进20m左右,各项性能再次恶化。重新取样进行配方试验,试验中新增1h、2h静切力实验,发现采用常规方案处理后,切力随着时间的延长,增加量较大,这与现场处理后性能再次恶化的情况相符。 选用有机硅降粘剂处理后,从上表的实验数据可以看出:采用该方案,钻井液流变性虽然在某些参数上降低幅度不是最大,但其切力随着时间的延长,增加幅度小,到达高点时间短,现场处理后,仅用4h恢复正常,且随着处理时间的延长,效果更加明显。,三、技术对策,曲线1:表示恢复结构所需时间较短的强凝胶 曲线2:表示恢复结构所需时间较长的强凝胶 曲线3:表示恢复结构所需时间较短的弱凝

6、胶 曲线4:表示恢复结构所需时间较长的弱凝胶,线2与曲线3 表示的10min 切力值相差很小,但二者触变性显然差异较大,说明常规流变性测试方法获得的初、终切不能完全反映钻井液的触变性,室内配方试验与现场处理泥浆时有必要加测30min、1h后的终切,确保处理达到预期效果。,四、现场处理结果,现场井浆污染前、后及处理后的性能数据,五、原因分析,对发生此类复杂情况井的邻井地质资料、钻井井史、采油注水情况进行分析: 1、邻井资料 大量的资料数据表明:同一区块采用相同钻井液体系的钻井施工中未见上述复杂情况。 2、发生过程 钻井工况:均发生在因井下情况需要上提密度的过程中或处理井漏后的2-3个循环周。,五

7、、原因分析,3、所处地层 钻井液性能发生恶化的地层分别为八道湾组、XX组、石炭系,上述地层中均存在注水层位。 结合室内定性实验结果综合分析,认为造成钻井液性能恶化的原因与该区回注水有关。 4、回注水水质分析 回注水分析结果表明:回注水中含有一定浓度的Al3+可能是造成钻井液性能被污染的主要原因。,被污染钻井液离子分析实验结果,六、作用机理分析,、污染机理分析 三价铝离子或六水合羟基铝与粘土作用吸附在粘土表面,Si-O处成网包围自由水或六水合羟基铝作为络合剂形成凝胶,造成钻井液流变性能恶化。 2、 甲基硅醇作用 有机硅中硅醇上的羟基或负氧离子与铝结合,另一边的硅烷呈非极性的油膜,隔离与其他物质结合,释放自由水或破坏凝胶使体系恢复原状态。 (CH3)3-Si-O-(H)-Al 3、回注水与有机硅的反应 回注水中加入有机硅处理剂后,有大量白色絮状沉淀物产生。,七、现场应用效果,已在200多口受回注水污染井现场应用,钻井液相关性能在加入有机硅稀释剂后一个循环周后,迅速恢复正常。,Thank You!,欢迎批评指正!,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库 > 总结/计划/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号