正确理解精益改善和实践案例

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1、背景和概念,客户需求不断变化,市场竞争激烈! 质量、效益、成本因素决定成败的关键! 浪费随处可见! 公司高层的决心!我们要发展,改善,改善品质、提升效率,降低成本、优化流程全员参与,什么是改善?,改善 = 改 + 善的结果,怎么“改”才是关键,什么是改善?,良性循环:员工感受到自我价值,有信心,进而对工作感兴趣,有乐趣!,重复性“劳动”,创造性“工作”,日复一日打螺丝,不开心,效率低,奖凑效吗?否!,上下相互抱怨!,罚凑效吗?否!,“恶性循环”,工作中有困难吗?有办法吗!,有时候会打伤手,改善了奖20元,有时螺丝刀会掉,改善了奖50元,有时螺丝会飞出,改善了奖50元,还有问题吗?,持续改善,调

2、动员工积极性:引导员工参与创造性工作!,什么是改善?,改善的定义:主动 改方法 善结果 , 主动:被动就成为业务了 方法:只有方法才能保障实现 结果:结果变好 同时满足三个条件,就是改善,改善有哪些,改善点无处不在!,柔性化生产改善 实施报告,改善项目组 陈建伟,生产车间,现场布局分析与改造,完成日期:2010年7月20日,真空地带,增加走动距离,原布局造成“孤岛作业”,孤岛,加工完毕,孤岛,大批量的加工品待发,喷砂,合金焊,仓库,镜检,隙磨机,角磨机,隙磨机,角磨机,抛光机,清洗线,清洗桶,外观检,周转区,成品区,来料区,仓库,办公室,仓库,洗手间,车间原布局图,待加工品,待加工品,待加工品

3、,待加工品,半成品 2,来料仓 1,半成品 3,半成品 4,半成品 5,半成品 6,半成品 7,半成品 8,半成品 9,每次约500件 以上批量周转, 总搬运距离约80米,喷砂,合金焊,仓库,镜检,隙磨机,角磨机,抛光机,清洗线,清洗桶,周转区,成品区,来料区,仓库,办公室,仓库,洗手间,生产6部车间原作业方式,孤岛作业,孤岛作业,孤岛作业,孤岛作业,搬运距离80米!线内5次反复搬运和装片!线内库存3500片以上。占用车间面积450,线内人数:22人,日均产量1950片。,隙磨机,角磨机,待加工品,待加工品,待加工品,喷砂,合金焊,仓库,镜检,隙磨机,角磨机,隙磨机,角磨机,抛光机,清洗线,清

4、洗桶,外观检,周转区,成品区,来料区,仓库,办公室,仓库,洗手间,生产6部车间原布局图,待加工品,待加工品,待加工品,首期改造区域,待加工品,喷砂,合金焊,仓库,镜检,清洗线,成品区,来料区,仓库,办公室,仓库,洗手间,已喷砂 待磨区,已焊接 待喷砂,生产看板,生产部车间拉动式布局图,二期清洗包装区域,发料区,发料区,来料仓 1,半成品 2,半成品 3,每次10件流转 无需二次搬运, 总搬运距离约30米,2.5条拉线全部开启只需要固定岗人员13名,移动岗4名共17人,8小时产能2500片。线内库存400片以内。,现场管理活动区,1,3,2,1,2,3,4,5,4,3,5,2,1,1拉长,2拉长

5、,班长,物料员,设计拉动式的作业模式,15S操作,10S走动,70S,15S操作,70S,70S,70S,一个作业周期70秒,15S操作,15S操作,33S,33S,15S操作,3S走动,15S操作,43S,43S,3S走动,20S操作,18S,18S,20S操作,拉长,拉长作业点: 拉长的一个作业周期为30分钟。 1,巡检:8分钟/0.5小时 2,打表:8分钟/0.5小时 3,调机:5分钟/0.5小时 4,记录问题:5分钟/0.5小时 5,顶岗:4分钟/0.5小时 6,确认。 进入下一个作业周期。,生产线作业指示,一条拉线标准产量:120片每小时; 标准人员配置:6人; 拉人均小时产量:20

6、片,效率100%情况下,初期目标效率:85%,设备部施工,车间工人配合,2天的时间进行布局调整,布局调整现场,改造前,改造后,“分段孤岛”作业的车间改造成“流水作业”拉线,工序批量布局&流水拉动式布局,改造前,改造后,配送上线确保了产生价值的设备高效率的运作,配送上线,每个岗位操作工自行拉取,各负其责&固定岗、移动岗协作,改造前,改造后,取放的距离,难易度,一目了然,挂车&小托盘,改造前,改造后,拉动式流水作业:无需2次搬运,横向作业&按物流方向作业,改造前数据,改造后目标,让车间生产形成一艘协调前进的龙舟,大批量推动式&小批量拉动式,刃磨班人均人数:21.2人(不计镜检人员) 日均产量:19

7、52片(7月1日16日数据) 人均日产量:92片 日均报废量:366.8片 日均报废率:15.8% 线内库存量:3500片左右(30个挂车) 场地占用面积:450平方米 (7月1日至16日的数据),标准配置人数:18人减少3人 日均标准产量:2500片提升28% 人均日产量:139片提升51% 日均报废量:200片以内降低45% 日均报废率:7.5%以内降低8.3 线内库存量:500片以内降低7倍 场地占用面积:225平方米减少50% (设备配置:减少2台抛光机,需增加1台后角磨、2部镜检),实施第一天生产报表,备注:由于7月20日有6名员工离职,只补入1人。人员不齐,有半条拉线暂不开启,比预

8、期目标低9片, 比改善前高出38片,本月底工作计划,1、完成地面划线,区域标识;刃磨班长,7.26完成 2、增加的设备:1台后角磨、2台镜检配置到位;罗经理,7.26完成 3、专职机修员(兼工艺员)到位,人事、罗经理,7.31完成 4、完善并填写6部每日生产报表罗经理,7.21日起每天 5、每天10分钟岗位交叉培训罗经理,7.21日起每天(递交培训记录) 6、落实执行班前会、班后整理整顿制度,7.23日起每天 7、增补2名操作工,2名镜检员,人事部,7.30日前完成 8、将车间不需要用到的工具清离现场罗经理,7.26日前 9、改善抛光作业的工具摆放问题,罗经理,7.30日前 10、现场生产数据

9、采集和统计分析,范工,7.21起每天 11、所有设备安装计数器和停机警示灯设备部,8月10日前,8月份开展项目,1、现场6S规范活动; 2、导入标准作业票、看板管理; 3、全线TPM活动; 4、导入品质控制之现场问题“危险带”控制法; 5、制订现场镜检、清洗、包装上线具体方案;,下阶段改善计划,改善项目组,喷砂,合金焊,清洗线,成品区,来料区,仓库,办公室,仓库,洗手间,已喷砂 待磨区,已焊接 待喷砂,生产看板,整体规划布局图,发料区,发料区,打标,3条清洗线 含过胶,丝印,包装,包装材料仓库,镜检,机修,6部1车间办公区,2车间喷砂,合金焊,6部第2车间,成品暂放区,日产能2500片,经理,

10、工艺员,统计员,喷砂班,钎焊班,机修员,喷钎车间,物料员,刃磨班,包装班,后加工1车间,物料员,刃磨班,包装班,后加工2车间,1人,1人,1人,人数28人以内,备注:灰色底纹部分未配置,产出:2500片/8小时,管理架构规划图,局部TPM活动案例,改善项目组,课题:TPM 单位:XX 指导: Mr. Scott Gu Mr.Wayne Chen 时间:2010年6月26日至6月30日 关键点:通过消除各种作业浪费,提高设备的可靠性,提高设备可动率。,插图(略),步骤:,1、布置准备工作人、试点、工具 2、一线人员自行列出目前存在的效率损耗问题点 3、归纳分析问题点,列出解决问题的可行办法 4、

11、制订工作计划,分头行动。 5、现场数据收集。 6、作业现场演练。 7、按计划改善的现场展示。 8、改善后的现场初步数据展示。 9、巩固、准备进入下一个改善进程。,布置准备工作: 1、主要参与人员: 2、选出XXXXXXXX作为示范点。 3、需要准备的工具:相机、看板、水笔、秒表、笔记本、圆珠笔等。,1、布置准备工作,综合大家的意见将现在看得见的问题点写在看板上。,2、列出问题点,整理问题、共同列出产生问题的原因,3、归纳问题点,制订措施,根据产生问题的原因、制订对策,3、归纳问题点,制订措施,制订工作计划、细节落实到个人。,4、制订工作计划,分头行动,IE工程师对现状进行细致的分析。,此作业时

12、间段为“正常”作业,过程并没有出现工艺异常、品质异常或设备故障的情况。实际上每天所发生的时间损耗率远高于27.6%,5、现场数据收集,6、作业现场演练,7、按计划改善的现场展示。,局部布局调整。,7、按计划改善的现场展示。,配置足够的现场工具并定置管理。,7、按计划改善的现场展示。,油表及水表简单的目视化标识。,7、按计划改善的现场展示。,径跳检测台设置。,7、按计划改善的现场展示。,减少取片浪费的时间。,轻易就拿到。,原来的弯腰取片。,7、按计划改善的现场展示。,规范统一检验量具。,更新的量具。,原来的量具。,7、按计划改善的现场展示。,进程中的讨论和培训。,7、按计划改善的现场展示。,循环水箱水位目视化。,自制的指示杆,7、按计划改善的现场展示。,设备易损耗零件统计。,8、最新的现场实测数据表。,开动率从72.4%提升至91.67%! 立竿见影的改善效果!,小结: 通过减少走动、减少不必要的动作、目视化管理、移动岗 的导入,很快的就可以实现20个百分点的效率提升。后续 再进一步规范作业标准和推行设备快速换模,将更大程度 的提高设备作业效率! 当然,这是目前暂时的局部效率,还不是整体效率的提升。,这是一个长期坚持改善的过程,是通过培训、实践、总结再培训中去自我完善的过程。,谢谢大家!,工作报告,

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