控制钢构件焊接收缩量

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1、控制钢梁焊接收缩量,一、工程概况,今年,我厂承建了铜峰电子电容器扩建钢结构工程,该工程为焊接H型钢承重钢结构厂房,建筑面积为17700m2,厂房跨度为96m,长度为184m,檐口高度5.0m,其中H型钢钢柱159根,钢梁334根,是我厂承接的最大的钢结构工程,合同要求钢结构主体制作、安装40天内完成。,二、小组概况,1.1 小组基本情况(见表一),1.2小组成员情况(见表二),三、选题理由 1、课题的选定(表三) 该工程工期紧,且H型钢构件占大部分,材料均由国产的Q235 号钢板焊接装配而成,针对我公司去年承建的正明工业园电缆厂工程,在主体钢梁拼装焊接安装过程中,发现由于构件沿长度方向变形造成

2、全长缩短,影响安装质量和安装进度,如果不消除这一问题对承接铜峰二期工程造成不良影响。,表三,2、可行性分析,(表四),不利条件,通过分析:大家一致认为,有能力实现目标完成课题,将,五、现状调查 在对埋弧自动焊和CO2气体保护焊的焊后成品检查中发现,由钢板装配焊接而成的钢构件,受焊后,主要产生以下变形:1)沿构件的长度方向缩短,2)上下翼缘板产生角变形,3)上下翼缘板和腹板中部产生波浪变形,4)弯曲变形,5)扭曲变形等,针对以上变形,我们选择了钢构公司2004年已竣工的工程和在施工的正明工业园工程作为调查对象,查阅了该工程的质量检验记录和现场调查,抽取了100根组装钢构件,对其质量问题作了统计分

3、析,绘制出排列图(见图一): 表六,五、攻关目标 从我厂之前所建的正明工业园电缆厂工程的情况看,焊接收缩影响构件几何尺寸,造成安装速度慢的主要因素由于正明工业园整组钢梁拼接数较少,由5根钢梁组成,整组钢梁的焊接收缩总和对厂房钢柱的垂直度的偏差在规范范围内。铜峰工程和正明工业园工程所用的钢板材质基本一致,但铜峰工程整组钢梁由16根钢梁组成,按以往做法,取上表的焊接收缩平均值2,16根钢梁2=32,已经超出国家规范要求。会对以后工程竣工造成极坏的影响。,下表为正明工业园电缆厂钢梁焊接收缩变形的数据:,我们的目标值就是将铜峰工程的整组钢梁的焊接收缩梁控制在15 以内,钢构件制作焊接变形缺陷分部图,图

4、一:,从以上图中可以看出构件焊接收缩影响构件长度是主要原因,必须重点解决。,以下就是要采取措施有效控制焊接收缩,确保构件几何尺寸。,六、原因分析 针对构件焊接变形的主要原因,我们QC小组成员通过认真的现场调查研究集体讨论,分析造成焊接拼装后钢构件长度缩短原因如下:,人,机,料,法,环,测,钢构件焊缝收缩量,重速度、轻质量,未按工艺要求制作,质量意识差,焊机运转不正常,材料不平整,开平卷板居多,部分焊脚尺寸偏高,组装工艺不合理,冷却速度过快,焊接工艺不合理,环境温度过低,错检、漏检,斗量器具不准确,自检不仔细,组装工艺不合理,焊接工艺不合理,要因分析,根据集体分析和检查测定,我们最终找出了导致钢

5、构件焊接收缩的要因3项: 1、未按工艺要求施工 2、组装工艺不合理 3、焊接工艺不合理,钢构件焊接收缩量,未按工艺 要求施工,组装工艺不合理,焊接工艺不合理,七、对策制定(见下表),八、对策实施 1、选择技术较好的电焊工,技术人员加强岗前对作业人员技术和工艺交底工作,将制定的奖罚措施传达到每名职工。 检查:技术交底、奖罚措施 2、组装上的控制 (1) 、下料控制 为了保证构件制作完成的尺寸,技术人员在交底中明确坡口角度和深度,考虑在构件原有的下料尺寸上预留焊接收缩余量,在制作阶段铆工也必须考虑预留焊接收缩余量。焊接余量根据焊件特点和设计要求,以及国家推荐的经验,四条纵向焊缝每米预留0.6,有加

6、劲肋板的每米预留0.3。再根据我厂实际制作情况,一榀梁的连接点越多,每榀梁的焊接预留收缩余量就越大,每一段梁的焊接预留收缩余量34。切割加工余量根据切割板的厚度和所选的切割设备,板厚小于10的,预留22.5,板厚1020的,预留3。 检查:生产工人下料后自检,质检员跟班检查,(2)、装配上进行控制 按构件加工图的要求,事前制作一个刚性装配定位工装平台,用来控制构件在空间的轴线、标高和位置偏差。这样当零件按装配顺序依次吊入工装平台核准点固后,其焊缝在结构中的位置就准确定位了。技术人员再装配工艺文件中制定出构件合理装配顺序,根据以往边装配边焊接后焊接变形较大,采用先装配后焊接的方法,组织装配。 检

7、查:质检员跟班检查装配顺序。 3、焊接上进行控制 (1)焊接方法: 施焊时,除短距离的焊缝和因受构件条件限制只能采用手工电弧焊接外,其余的均采用焊接变形小的CO2气体保护焊焊接。,(2)焊接工艺: (一) 减小构件变形的唯一方法就是依靠工艺。焊接工艺各项参数(电流、电压、焊接速度、焊接顺序和焊接方向等)选用要合理,变形就会相应减小。对大多数焊接结构来说,变形随着焊接电流的增加而增加,而随电流的减小而减小。本工程根据以往同类工程的焊接经验,选用H型梁在船型位置上(焊丝与翼缘板夹角3335)变形最小的单道埋弧焊部分焊接参数见下表:,(二)电源电压上的控制: 焊接使用的电源线路,均设置变压器或稳压器

8、装置,确保施焊电源网路电压波动值控制在稳定的范围内。根据以往经验,波动值控制在5%之间 (三)CO2气体保护焊的控制: 对于手工CO2气体保护焊,为此我们选择工作经验三年以上的专业焊接工人先进行施工前交底,熟悉工艺要求后按工艺文件重新设计的焊接顺序施焊,具体采用同一位置,同一人施焊。关于手工CO2气体保护焊焊接参数见下表:,检查:生产工人自检,由质检员跟踪检查,并记录数据。 九、效果检查 我们QC小组针对分析的原因制定了对策并加以实施,从探索、实施、验证、对比四个阶段证明了焊接收缩变形得到了有效的控制,从而有效的提升了构件的制作速度和安装质量。(1)构件制作的效果 实施对策后,现场抽查铜峰工程

9、前期制作的100根构件。焊接收缩产生的构件几何尺寸变形缺陷从以前的40%下降到5%。采用预留焊接收缩余量和切割加工余量后,从抽检的情况可以得知钢构件的焊接收缩率明显降低。,(1)现场预拼装的效果 我们又对实施对策后的铜峰工程3线、7线、10线制作好的3组钢梁的预拼装后的钢梁焊接收缩效果进行统计,结果如下:,以下照片为安装结束的铜峰主体工程110线部分主体钢结构:,十、巩固措施 QC小组活动的实践证明,通过加强对职工的培训,编制合理的技术交底和工艺文件,施工中加强自检和专检,控制焊接收缩变形是可行的。由于控制好了钢梁的收缩问题,铜峰工程安装一直很顺利,并提前两天完成钢结构主体安装任务,争取到业主

10、的施工进度奖,也获得业主的一致好评,并顺利地承接了铜峰二期工程,为我厂的发展壮大,写下了浓墨重彩的一笔。汇编成公司的作业指导书,并作为以后施工技术交底最好的素材,加入到投标的技术标中去,采用此QC成果,增加我公司中标揽活的砝码!,十一、体会和下步打算 本次QC小组活动充分调动了大家的积极性,群策群力,圆满完成了活动目标,并增进了大家相互间的协作精神,增强了项目凝聚力,使大家学会了分析问题、解决问题的科学方法,为今后更好的工作提供了保障。 本小组将一如既往的开展QC活动,解决生产实践中的难点、薄弱点,并在活动中不断提高自己,继续关注和跟踪钢结构制作和安装施工中出现的各类问题,为公司工程质量再上新台阶而努力!,我们的目标值就是将铜峰工程的整组钢梁的焊接收缩梁控制在15 以内,

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