岩土试桩施工情况汇报

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1、中心试桩施工总结汇报,施工单位:岩土工程有限公司 2016年6月10日,一、工程概况,1、工程概况 依据设计要求,工程试桩分为长螺旋钻孔灌注桩试桩及旋挖桩试桩。长螺旋钻孔灌注桩500共计12颗,有效桩长为25.528.0m;旋挖钻孔灌注桩800共计6颗,有效桩长为34(36)m。,长螺旋试桩设计情况汇总表,旋挖试桩设计情况汇总表,2、工程地质,Zk1085钻孔地质剖面图,1杂填土:可硬塑状态,厚度为2m3.5m,主要分布于场地北侧。 2素填土:流塑状态,厚度为3m6m,场地普遍分布。 淤泥:流塑状态,高压缩性,层厚约3m8m,场地普遍分布。 1黏土:可塑状态,层厚约1.06.1m,场地普遍分布

2、。 2粉土:中密状态,中压缩性,摇震反应迅速,层厚约12.617.0m,场地普遍分布。 根据工程试桩实际施工情况:2层素填土与淤泥在土质性状上十分接近,只是内部成分略有不同,均属于流塑状态淤泥。具体土质参数为:天然密度为1.55g/cm3,天然含水率为84.6%,天然空隙比为2.2,液性指数为1.1。,3.土质情况分布图,回填土片区,无回填土片区,二、旋挖试成孔试验情况,1、旋挖试成孔泥浆准备 根据设计要求,我单位在zk1006桩位附近进行旋挖试成孔试验,旋挖成孔施工严格按设计及规范要求工艺作业,旋挖钻头选择适宜本地质情况的双底斗齿钻具,护壁泥浆配制如下:,泥浆配制完成后,现场实测泥浆比重1.

3、26g/cm3,含砂率%:2.8%,规范要求 4% 。,2、旋挖试成孔泥浆配比,纯碱,泥浆配制,3、旋挖试成孔施工情况 我单位于4月6日8日在zk1006#桩附近按设计及施工方案要求,对旋挖成孔工艺进行三次试成孔试验:第一次钻孔深度为16m,按照普通重力泥浆护壁施工工艺进行施工,护筒长度为2.5m,钻进16m后采用测绳进行测量,孔深为4.6m,未能成孔;第二次试成孔施工采用干成孔工艺,成孔深度6.5m,采用干成孔方式目的主要是验证场地地质情况,成孔6.5m后无法继续成孔,在3m以下为遇见流塑状淤泥,在上部杂填土自重应力影响下,试成孔成为泄压孔,导致流塑状淤泥质土缩径严重;第三次旋挖试成孔采用加

4、长钢护筒方式,护筒长度6.5m,成孔深度78m后采用专用测绳进行测量,实测孔深为4.0m, 并且旋挖下钻过程中护筒存在上浮情况,无法继续成孔,采用普通泥浆护壁工艺无法成孔。,二、旋挖试成孔试验情况,第一次旋挖试成孔情况图片,二、旋挖试成孔试验情况,第二次试成孔缩径情况,二、旋挖试成孔试验情况,第三次旋挖试成孔情况图片,二、旋挖试成孔试验情况,查阅地质勘查报告,淤泥土层层底标高为11.512m,第三次旋挖试桩施工,将护筒加长至6.5m。,护筒加长至6.5m后,成孔深度为78m,但是情况与第一颗旋挖情况相同,测量深度只有4.5m,并且旋挖下钻过程中护筒现在上浮的情况。,二、旋挖试成孔试验情况,4、

5、采取“振动成管后旋挖成孔+上部钢筋笼带套复合成桩工艺”施工 经过三次试成孔失败后,公司组织相关技术部门进行研讨,提出“振动成管后旋挖成孔+上部钢筋笼带套复合成桩工艺”的旋挖试桩施工方案,上部采用=900mm,深度L=15.0m长钢护筒穿越淤泥层,下部按泥浆护壁进行试成孔后,成孔后沉渣厚度约为10cm,成孔试验满足要求。在综合考虑上部层淤泥及2素填土均为软塑至流塑状态,且厚度达9.0m12.0m,考虑上部段混凝土浇筑后拔出钢管时的成桩质量,采用上部钢筋笼带套工艺,具体为在上部采用钢管护壁段,在钢筋笼外部(保护层厚度)设置直径与设计桩径相同的复合材料外套,以保证成桩质量。,三、旋挖试桩施工情况汇总

6、,旋挖试桩施工套筒加工,三、旋挖试桩施工情况汇总,旋挖试桩钢护筒下放,三、旋挖试桩施工情况汇总,旋挖施工钢筋笼加工,三、旋挖试桩施工情况汇总,旋挖试桩钢筋笼起吊,三、旋挖试桩施工情况汇总,旋挖试桩钢护筒起吊,三、旋挖试桩施工情况汇总,综合混凝土充盈系数为1.25(上部戴套部分按照900计算,下部按照800计算),四、长螺旋施工情况描述,1、zk1085#长螺旋试桩施工 2016年4月6日下午施工第一颗长螺旋试桩,桩位号为zk1085,成桩过程描述如下: (1)钻孔情况,10:58开始钻孔,11:18分结束,共计用时20分钟。平均钻进速度为1.4米/分钟,下钻阻力较小。,四、长螺旋施工情况描述,

7、(2) 成孔时上部4.8m12.0m返渣情况表象为流塑状的灰褐色淤泥。 (3)混泥土浇筑情况、砼面浇筑至桩顶标高用砼13方,后置钢筋笼困难,过程中混凝土液面下落1.6m,钢筋笼下放完成后拔震动导管时上升0.2m。震动导管拔完后,混凝土总共下沉1.4m,然后补筑0.5m3砼使砼面达到桩顶标高。理论用砼量为5.495m3,实际使用砼13.5 m3,充盈系数为2.46。 (4)因后置钢筋笼困难,振动时间过长,过程中大量泥浆与混凝土原浆混合物上涌。,四、长螺旋施工情况描述,2、zk1002#长螺旋试桩施工 (1)钻孔情况,11:15开始钻孔,11:33分结束,共计用时17分钟。平均钻进速度为1.5米/

8、分钟,下钻阻力小,施工过程为匀速下钻。 (2)成孔时上部3.5m11.5m返渣情况表象为流塑状的灰褐色淤泥并伴随大量地下水涌出地面,直至成孔完成。 。,四、长螺旋施工情况描述,(3)混泥土浇筑情况,理论用量为5.3m3,实际用量为12.0 m3,充盈系数为2.3。 (4)混凝土浇筑至孔顶后后置钢筋笼过程中,振动导管放至6.0m位置时混凝土液面开始迅速下沉,到整个钢筋笼放完后,混凝土液面下沉约4m。,四、长螺旋试桩施工情况,3、分析 鉴于现场长螺旋施工工艺质量存在严重缺陷的情况,4月8日下午建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位在建设单位项目部会议室召开了专题讨论会。会上勘察单位就2层素填土地

9、质勘察情况进行了说明:2层素填土与淤泥在土质性状上十分接近,只是内部成分略有不同。我单位对现场试桩情况进行了详细汇报,旋挖钻孔工艺无法成桩及长螺旋工艺质量存在问题主要是由于2层素填土与淤泥土质处于流塑状态引起。并提出了解决旋挖钻孔在深厚流塑土层中无法成桩的建议。会议最终结论为:由于长螺旋桩身质量可能存在缺陷,现场暂停长螺旋试桩施工,待7天后(4月15日)进行桩身质量检测,待检测完成后再决定是否继续施工长螺旋试桩。,五、长螺旋试桩施工情况汇总,4月14日建设单位通知桩基检测单位对zk1085#长螺旋试桩进行低应变检测,检测结果为:zk1085#长螺旋试桩桩身完整性类别为II类,距桩头8.5m左右

10、有轻微缩径反射。zk1002#长螺旋试桩开挖至地表下3.5m未见混凝土桩头,上部3.5m主要为泥浆与混凝土浆液混合物包裹钢筋笼,无法进行桩身完整性检测。 由于只有一颗长螺旋试桩检测,不具有代表性,建设单位于2016年4月15日通知继续施工其他长螺旋试桩。,五、长螺旋试桩施工情况汇总,长螺旋试桩施工,五、长螺旋试桩施工情况汇总,长螺旋试桩施工,五、长螺旋试桩施工情况汇总,长螺旋试桩施工,五、长螺旋试桩施工情况汇总,综合混凝土充盈系数为2.63(包含混凝土下沉后补交混凝土),六、试桩施工过程中总结的几个问题,(1)场地的砖渣铺垫问题;本场地内,砖渣的铺垫应根据场地地貌情况,在不同区域考虑不同的铺垫

11、厚度,并对砖渣铺垫厚度进行专项方案设计。砖渣铺垫厚度直接影响到工程成本、桩身垂直度及机械设备的施工安全问题。 (2)大型机械设备及配套设备的选型。 旋挖钻机在本场地内成孔,土层承载力相对较低,考虑到机械设备的行走安全及成孔过程的灵活度,可选择型号为SR220的旋挖机,因上部套管较长且垂直度要求较高,机械设备优选成色新的设备在本场地内施工。 (3)上部钢套管振动沉入时,垂直度应按“一柱一桩”方法进行垂直度控制,至少在相互垂直的两个方向上设置全站仪器进行控制,垂直度偏差控制在1/500。 (4)下部泥浆护壁段,2、1粉土,均属于超固结土,含泥量约为12%,成孔后时间若过长,孔壁坍塌导致沉渣厚度超标

12、,解决需花费较多的精力。 (5)本场地内建筑物较低,在新建高层建筑物时,建议在本场地内考虑基桩后注浆技术,减小不均匀沉降。,七、试桩结论,(1)在该场地地质条件下采用普通旋挖工艺无法成桩,通过调整施工工艺采用“振动成管后旋挖成孔+上部钢筋笼带套复合成桩工艺”成桩,桩身质量完成性好,且混凝土充盈系数得到有效的控制,场地北侧回填土位置平均混凝土充盈系数为1.22,场地南侧未进行填土位置平均混凝土充盈系数为1.29。混凝土充盈系数满足规范要求,且桩身质量得到有效的保障。本场地施工可采用“振动成管后旋挖成孔上部钢筋笼带套复合成桩工艺”成桩,满足设计要求。,(2)在本地质条件下采用长螺旋钻孔灌注桩将会存

13、在较大的桩身质量隐患:在淤泥层过厚且地下水丰富位置,会导致部分长螺旋无法成桩;混凝土充盈系数普遍过大(达2.46以上),不具备经济性;试桩施工与工程桩成片区施工对软土的扰动存在本质区别,如将来选择长螺旋工程桩,相邻桩间距较小,必须分序施工;而分序施工则会存在如下隐患:上一序桩施工后若混凝土未初凝施工下一序桩,则相邻两颗桩将会串孔,导致上序桩破坏;若上序桩混凝土凝固达一定强度后再施工下一序桩,由于混凝土在淤泥土中向桩身四周扩散,下一序桩无法钻孔成桩。鉴于上述分析,长螺旋钻孔灌注桩后置钢筋笼工艺不适宜用于本场地条件,在本场地条件施工,不能保证桩身质量。,七、试桩结论,七、试桩结论,(3)场地南侧位于整个场地最低位置,根据zk1107#长螺旋试桩施工情况,该位置长螺旋无法成桩。由于土质太差,混凝土直接流向桩孔周边土体,混凝土无法浇灌至孔口。同时该片区桩机的安全性无法得到保障,铺垫2.3m砖渣后,机械碾压后砖渣沉入土体中,工作面周边土体隆起,施工过程中需要铺设钢板。,

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