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1、无功电压管理工作总结无功电压管理工作总结篇一:电压无功管理工作总结电压无功管理工作总结我工区所辖九个变电站,除站外,其余 8 座变电站装有电容器补偿装置。35KV 母线装有电容器 13 组,容量kvar;站 35KV 侧还装有低压电抗器一组,容量45000kvar。10KV 母线装有电容器 8 组,容量 30000kvar,电容器总装设容量 kvar。截止年底,电容器组可用率达%。10KV 母线设有电压监测点 8 个,截止年底,全工区电压总合格率为%,电压合格率和电容器可用率均达到一流标准。为了搞好电压无功管理工作,工区成立了以主任为组长的电压无功管理领导组,运行、修试股各设专责人一名,成员由
2、各站站长组成。建立、健全了电压无功设备台帐。并制订了相应的管理制度及考核办法。同时要求各站加强对无功设备的运行维护和管理工作,根据调度部门下达的电压曲线,结合本站实际情况及时投切电容器和调整有载分接开关。目前尚有变电站 3000kvar 电容器组急待更换为密集型电容器,另外需更换为有载调压变压器,以利于系统电压的调整。篇二:电压无功管理工作总结变电一工区 XX 年电压无功管理工作总结我工区所辖十九个变电站,除里庄站外,其余 8 座变电站装有电容器补偿装置。35KV 母线装有电容器 13 组,容量 kvar;万能站 35KV 侧还装有低压电抗器一组,容量45000kvar。10KV 母线装有电容
3、器 8 组,容量 30000kvar,电容器总装设容量 kvar。截止 XX 年底,电容器组可用率达%。10KV 母线设有电压监测点 8 个,截止年底,全工区电压总合格率为%,电压合格率和电容器可用率均达到一流标准。为了搞好电压无功管理工作,工区成立了以主任为组长的电压无功管理领导组,运行、修试股各设专责人一名,成员由各站站长组成。建立、健全了电压无功设备台帐。并制订了相应的管理制度及考核办法。同时要求各站加强对无功设备的运行维护和管理工作,根据调度部门下达的电压曲线,结合本站实际情况及时投切电容器和调整有载分接开关。在 XX 年,我工区在电压、无功管理工作中除正常的维护管理工作外,主要进行了
4、以下工作:12345 维五变 1#主变标准大修(有载开关绝缘油更换) 7 月 22 日,栗暴有载开关加油,更换硅胶; 里程有载开关吊罩检查无异常(小瓦斯有气体) 礼法 2#主变更换有载开关呼吸器硅胶;油封盒脱落处理; 九变 2#主变在载开关更换硅胶;6789 技巧上 2#主变有载分接开关位置指示灯不亮处理 九变 VQC 定值调整(仍存在问题,需厂家处理) 另放站35KV 电容器更换 16 台 栗暴 2#电容器线 0 刀闸机构脱焊、477C 相、466C 相硅胶变色、479C 相放电线圈油位低10 里博爱 361 接地扁铁脱焊目前尚有达到变电站 3000kvar 电容器组急待更换为密集型电容器,
5、另外崇高站的 1#变和犁杖的 1#变需更换为有载调压变压器,以利于系统电压的调整。篇三:XX 无功电压管理工作报告XX 县电业局无功电压管理工作报告一、无功电压管理组织体系 XX 县电业局无功电压管理络由决策层、管理层、执行层组成,其中决策层由无功电压管理领导小组组成,管理层由生产技术部、企管办和人力资源部组成,执行层由调度运行中心、市场营销部和变电工区等部门组成。1、 无功电压管理领导小组建立以主管生产的副局长为组长的无功电压管理领导小组,领导小组成员由生技、企管、培训、调度、营销、变电等单位或部门负责人组成。2、 管理部门和执行部门生技部为无功电压的归口管理部门;考核管理部门为企管部;人力
6、资源部为培训管理部门;执行部门为调度中心、营销部、变电工区。归口管理部门和执行部门各设一名专职或兼职无功电压管理专责。XX 电从事电压无功工作的专(兼)职管理技术人员数量达 52 名,其中大专及以上学历人员 6 名,占电压无功管理技术人员的 %,中专及以下学历人员 46 名,占电压无功管理技术人员的 %。为使电压管理工作更加符合规范要求,加强对电压质量的管理考核,向客户提供合格电压的电力,我局实行了无功电压管理经济责任制。二、日常管理工作流程、对本局今年无功电压管理工作目标的确定。无功电压管理工作,由生产技术部核定年度目标值,统计结果逐月考核兑现。生产技术部负责完成综合电压合格率指标;变电工区
7、、调度中心负责完成 A 类电压合格率指标;市场营销部负责完成 B、C、D 类电压合格率指标。电压合格率指标考核到二级部门。各班(队、所)由各部门自行考核。局每季度召开无功电压分析会,研究解决无功电压管理存在的问题和缺陷,推广先进的管理经验和做法,不断提升无功电压管理水平。三、主无功设备现状(填表 1-表 6)1、电简介XX 电现有 110 千伏、35 千伏、10 千伏、千伏、千伏五个电压等级。拥有 110 千伏变电站 4 座,总容量 193 兆伏安;35 千伏变电站 18 座,总容量兆伏安。110KV 线路 6 条,总长度千米;35KV 线路 22 条,总长度千米。小型发电机组情况:水电站三座
8、发电总功率;XXX 发电厂发电总功率12MW。2、无功设备配置情况(1) 、核对附表各局设备情况,补充修改的标红(见附表 1)XX 电 110 千伏变电站主变总容量 193 兆伏安,补偿容量兆乏,补偿率%。35 千伏变电站总容量兆伏安,补偿容量兆乏,补偿率%。与国家电公司电力系统无功补偿配置技术原则规定的补偿率 15%以上标准存在一定的差距。(2) 、小水火电的无功出力, (机组力率按考虑)总的无功出力不足,尤其 XXX 电厂发电期间明显影响到 XX110 千伏变电站 35 千伏侧功率因数。3、电压无功调控能力分析(1) 、技术手段我县 110 千伏变电站主变 5 台,全部为有载调压变压器。3
9、5 千伏变电站主变 28 台,有载调压主变仅 15 台,有载调压比例为%。同时,因主变并运必须等电压调整的关系,全局真正能够实现有载调压的 35 千伏变电站仅 8 座(城关、胡族、桥沟、武昌、草庙、马岗、杨集、凤凰新城变电站) ,影响到主设备的电压调控能力。由于我县各变电站电容器均不能自动分级补偿,所以即使变电站综自厂家设备具备 VQC 调节功能,也无法实现VQC 电压无功动态调节模式。10 千伏配变分接头调压范围基本为%,当季节性高峰负荷到来时的,台区对低电压的调压幅度不够。(2) 、设备配置状况110 千伏变电站主变 5 台,全部为有载调压变压器。35千伏变电站主变 28 台,有载调压主变
10、仅 15 台,有载调压比例为%。110 千伏变电站主变补偿率%。35 千伏变电站主变补偿率%。均存在一定的无功缺口。(3) 、监控手段情况,调度是否能全面掌握各站电压、功率因数等。XX 县电业局调度中心使用 PDSXX 电调度自动化系统实时监测系统,能够全面掌握各站负荷、电压、功率因数等运行参数。4、各电压等级系统运行水平、功率因数情况通过不断的电建设改造和采取技术降损及管理降损措施,我局线损率指标得到不断改善。XX 年我局综合线损率达到 XX%,低压综合线损率达到 XX%以下。XX 各级电电压调整立足于有载调压变压器,现系统内110kV 主变均为有载调压变压器。35kV 有载调压主变 15
11、台,有载调压比例为%。由于我县位于信阳最东端,缺乏大的电源支撑,电压水平受华豫电厂及系统 220kV 电压影响很大。夏季负荷高峰期间部分变电站电压偏低;其它季节,各变电站普遍存在电压偏高的问题,尤其在后夜更为严重。日峰谷负荷时段电压波动大,调压困难。在负荷高峰时段,即使将所有调压措施都予以实施,电压仍偏低;而后夜负荷低谷时段,即使退出所有无功补偿电容器,电压仍较高。功率因数情况:110 千伏变电站主变二次侧功率因数平均值达到;35 千伏变电站主变二次侧功率因数平均值达到左右;10 千伏配变二次侧功率因数平均值达到。5、电压监测点设置情况(填表 7)XX 县电设置 A 类电压监测点 17 个,B
12、 类电压监测点 3个,C 类电压监测点 3 个,D 类电压监测点 35 个。6、谐波用户及谐波测试开展情况我县无谐波源用户,但已制定谐波管理制度。每年请市公司变检工区对系统 110 千伏变电站进行谐波检测试验,发现问题及时予以整改处理。四、配无功设备现状(填表 8)1、10KV 线路条数,城区线路条数、农电线路条数,平均供电半径,配变台数,其中城区公变台数、农电公变台数,配无功补偿装置台数、容量,其中 10KV 无功补偿装置台数、容量,10KV 无功补偿装置台数、容量等,补偿度偏低否。截至 XX 年底,我县共有 10KV 线路 82 条,其中城区线路 22 条,农村线路 60 条。10KV 平
13、均供电半径千米。2、监控手段情况,调度是否能全面掌握电压、功率因数等。XX 县电业局调度中心使用 PDSXX 电调度自动化系统实时监测系统,仅能掌握变电站出线负荷、电压、功率因数等运行参数,而不能全面掌握线路末端电压、功率因数情况。末端电压通过 C 类、D 类电压监测点调取运行参数。3、配经济运行水平 XX 县电业局 XX 年 10KV 线路损耗、400KV 台区损耗。XX 县电业局供电区域内 110(66)kV 变电所主变二次侧功率因数平均值达到;35kV 变电所主变二次侧功率因数平均值达到;10(6)kV 配电变压器二次侧功率因数平均值达到。4、用户无功补偿情况及力率考核标准,XX 年力率
14、奖惩情况。 对于新增用户均按 20%-40%设计配置无功补偿装置。全县 100KVA 及以上专变执行了力率调整电价。XX 年度,我局执行力率调整电价对功率因数不合格用户扣罚金额 192万元,对合格用户奖励金额 69 万元。在一定程度上鼓励了广大客户安装无功装置的积极性,改善了配电无功平衡状况。五、无功电压管理存在的主要问题及解决措施1、管理方面存在的主要问题管理人员责任心不高、素质参差不齐,管理能力需加强。解决措施:加强人员培训,深化无功电压管理的标准、制度建设,建章立制规范管理人员的工作方法,强化各级管理人员的责任意识。2、规划设计方面存在的问题规划设计在无功方面存在标准偏低的问题。如我县
15、XX年建成的清河 110 千伏变电站设计补偿率 12%,补偿率偏低。XX 年建成的杨集 35 千伏变电站补偿率 20%,补偿率虽达到要求但不能实现自动分级补偿,无功调压均需手动,装备仍然落后。篇四:电业公司电压无功管理工作汇报某某县电业公司电压无功管理工作汇报一、某某电基本情况 某某供电区目前有 110KV 变电站 2 座:平 110KV 变电站和魏庄 110KV 变电站。平 110KV 变电站主变 2 台,容量为+40MVA,魏庄 110KV 变电站主变 1 台,容量为40MVA。110KV 线路 4 条,分别为汝平线、T 平线、汝魏线、魏砖线,总长度千米。35 千伏变电站 9 座,安装主变
16、 15 台,容量兆伏安,35 千伏线路 11 条,长度千米。某某供电区配电 10kV 线路共有 97 条,总长度为1541km,大部分导线截面为 50 m,400V 线路总长12315Km 大部分导线截面为 25m某某县共有 10/配变 741台,总容量为。其中专用变用户 1245,容量为 114 单台配变平均容量 MVA,公用变中 S7 型及以下配变 202 台,占公用变容量的 12%。二、指标完成情况XX 年 1-4 月综合电压合格率完成了%,XX 年综合电压合格率%,同期增长个百分点,与市公司下达的%的计划值相比高出个百分点。指标完成情况三、电压监测点安装情况加强电压质量管理,合理选择电压监测点,建立起完整的电电压监测体系。公司按照农电压质量、无功电力管理规定对电压监测点的设置原则,目前全供电区共安装 GPRS 电压监测仪共应设电压监测点 50 个,其中 A 类电压监测点 10 个,B 类监测点 1 个,C 类监测点 1 个;D 类监测点 36 个。实际设电压监测点 48 个。定期采集数据、做好电压质量统计分析,利用调度自动化系统实时监测和调整,提高