高效数控恒流电源(D题)报告

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1、2010 年年TI 杯杯四四川川省省大大学学生生电电子子设设计计竞竞赛赛D 题:高效数控恒流电源设设 计计 报报 告告日期:2010 年 7 月 22 日高效数控恒流电源(D 题)摘要:摘要:本次设计以 TI 的 MPS430F156 单片机为控制核心,结合浮珊型驱动 MOS 管驱动芯片 IR2101,PWM 控制器 TL5001 和 N 沟道场效应管 IRF7832,设计并制作了基于Buck-Boost 升降压电路的高效数控恒流电源。本系统电路一共分为三部分:系统主控及按键显示部分、恒流产生受控电路和 PWM 驱动控制电路。对于单片机,主要用于电流、电压采样及其数据处理和控制、显示。采用超低

2、功耗的单片机和液晶显示及单片机自带 AD/DA,能从本质上减少了设计本,并提高系统效率。由单片机产生的控制信号控制 TL5001 产生频率固定、占空比可变且可靠的 PWM 波,最终由 MOS 管驱动芯片 IR2101 产生同步方波控制信号驱动场管的通断,实现数控恒流,从而完成题目的要求。关关键键字:字:MPS430F156MPS430F156 单片机,超低功耗,单片机,超低功耗,MOSMOS 管驱动芯片,管驱动芯片,PWMPWM 控制芯片,场效应管控制芯片,场效应管一、一、 方案选择与论证方案选择与论证 1、总体方案、总体方案 该设计要求在输入电压 Ui 为 15VDC(波动范围 12V18V

3、)及电阻负载条件下,使电 源满足输出电流 Io 可调范围:200mA2000mA;最大输出电压 Uomax=10V;发挥部 分要求输入电压波动范围为 8V20V;具有上电前输出开路检测并报警显示功能等。当 输出为 2A 负载为 5 的时输出电压要求输出为 10V,当输入为 8V 的时候就要求我们 对输出电压进行升压。因此我们选择串联开关电路形。 方案一:选用可编程逻辑器件产生 PWM,来实现对 MOSFET 驱动芯片的控制, 实现对 MOSFET 的开断来控制输出电压的变化。 方案二:采用单片机作为核心控制器件,控制 PWM 控制芯片产生占空比可调的 PWM 波,由场管驱动器控制 MOSFET

4、 的通断。通过控制 PWM 波的占空比控制输出 电流。电流输出效率高,PWM 控制精度要求高,但是输出纹波较大,需要附加滤波电 路。 方案比较:方案一采用 Atmel 公司的 Cyclone 作为核心控制芯片,产生 PWM 波给 MOSFET 驱动芯片,Cyclone 晶振可达 40MHz,完全可以为开关管提供足够的开关频率, 但 FPGA 难以对死区电压进行控制,也难以实现同步开关。因此容易烧坏 MOSFET 开 关管。方案二采用单片机为核心控制,MSP430F1612 单片机内部带 AD 和 DA,可以 通过控制 PWM 控制芯片达到相同的效果,且其具有超低功耗的优势。因此我们可以 对 M

5、SP430 单片机内部资源来进行充分利用,并且此次设计的重点是降低功耗, MSP430 单片机为我们提供了有利的硬件资源。因此我们选择方案二。方案二的框图如 图 1 所示P PWW MM MM S SP P4 43 30 0F F1 16 61 12 2 B Bu uc ck k- - B Bo oo os st t D DC C- - D DC C 图 1 总体方案框图 2、DC-DC 变换器的场管驱动控制芯片选择变换器的场管驱动控制芯片选择 方案一:采用由 IOR 公司生产的 IR2101 作为驱动芯片,该芯片为 MOS 管高低边 驱动芯片, 提供两路分别控制 PWM 控制输入输出,芯片最

6、小工作电压可低于 8V,属 于宽电压驱动芯片。 方案二:采用由 TI 公司生产的 TPS2830 和 TPS2831 的驱动芯片,该芯片为单输 入,双输出,两个输出信号高低电平相反,其中,TPS2830 输入端内部自带非门,而 TPS2831 内部不带非门。芯片最小工作电压为 4.5V。 鉴于本次设计输入电压范围为:820V,而 TPS 系列的驱动芯片 BOOTLO 端对地 的电压最大不能超过 16V,如果采用方案二,将出现高电压输入烧管的危险。而 IR2101 两路稳定输出成功克服了上述问题。所以为使正常安全运行,选择方案二。 3、电流采样方案、电流采样方案 电流采样是将电流信号转换为电压信

7、号进行处理,即在输出主回路中串联一个小 电阻进行采样,本次设计采用康铜丝组成的 20m 的采样电阻,将回路中 200mA2000mA 电流转换为 4mV40mV 的电压信号。对产生的电压信号的处理方案 如下: 方案一:使用 TI 公司生产的仪用运放 INA133 对电压信号放大 50 倍 (200mV2V),再使用单片机内部 12 位 AD 进行电压采样,即可以反映主回路电流 信号。 方案二:使用有 MAX 公司生产的高端电流检测放大器 MAX4173, 它采用单电压 2.7V 至 28V 的供应和消耗仅为 30uA,贴片封装节省空间。它具有电压输出,减少了 对增益设置电阻。 方案对比:仪用运

8、放虽然也为低功耗,但其工作电压范围较窄,势必将增加稳压 芯片为其供电,并且还要设置增益电阻,增加了电路设计的难度和精度;而 MAX4173 正好克服了这些缺点,其配合康铜丝采样电阻构成稳定采样比且结构简单的电流采样 电路所以选择方案二。 二、系统具体设计与实现二、系统具体设计与实现 1、PWM 波的产生和控制波的产生和控制 PWM 波的产生和控制采用 TI 公司的 PWM 控制芯片 TL5001,PWM 波的频率由 RT 控制,占空比可通过固定 DTC 端的电压来确定,即可以实现程控占空比。通过 DA 输出控制信号,方便地改变 PWM 波的占空比。PWM 波产生电路如图 2OUT1Vcc2FB

9、4GND8SCP5RT7DTC6COMP3IC8 TL5001ADAC_D1AGNDC7104C191uFC23104VinR13 1KPWM_OUT112J6 CON2PWM_OUT下下下下下下下R20100kW3 104+3.3VAGNDC27104123J5 CON3+5V图 2 PWM 波产生电路 2、场管驱动、场管驱动 如图 3 所示为场管驱动电路,驱动芯片为 TI 公司生产的 TPS2830 和 TPS2831,实 现四路 PWM 输出。每个芯片的高端输出和低端输出波形相反,用于实现同步开关。 A GN DV inD 131N 5 82 2C 16 1u FPWM _ OU T 1

10、 PWM _ OU T 2H IG H1L OW 1V CC H IN L IN C OML OV SH OV BJ4IR F2 10 1图 3 场管驱动电路 3、Buck-Boost 升降压主控电路升降压主控电路 考虑到开关电容的主要功耗损失在于 MOSFET 导通时 DS 端的电阻,整流二极管, PCB 中电源线的接入电阻等。为了提高效率,本次设计采用 N 沟道场效应管 IRF7832 ,它的 DS 两端的电阻为 4 毫欧,导通电压为 4.5V,VDS 最大 30V,符合设计要求并且导 通电压低,电阻小,功耗低。将整流二极管用同步 MOSFET 代替同样的可以极大的减小 功耗,提高效率。在

11、 PCB 设计过程中,加粗电源线和地线,减小接入电阻,减小电路 损耗。主控电路如图 4 所示。1 2J1AGNDS1 S2 S3G4D5D6D7D8IC1 IRF7832S1S2S3G4D5D6D7D8IC2 IRF7832D1 IN5822L1 L1S1S2S3G4D5D6D7D8IC3 IRF7832D2IN5822S1 S2 S3G4D5D6D7D8IC4 IRF7832C2 2200uFAGNDVinHIGH1LOW1R10 R54.7RLOW2HIGH2R2 0R6 4.7RC1 2200uFC3 104BOOTLO2BOOTLO1DT1DT2图 4 Buck-Boost 升降压主控

12、电路 4、系统电源电路、系统电源电路 本系统将用到+3.3V和+5V稳压电源,其中+3.3V为单片机供电,+5V为TL5001和液 晶显示器供电。综合各部分用电情况,属于低功耗,所以选择电源芯片为HT公司生产 的HT7133和H7150三端稳压芯片分别为系统提供+3.3V、+5V电源。稳压电路如图5所示。In21Out3 U1 HT7150In21Out3 U2 HT7133C10 10uFC11 10uFC12 10uFAGNDAGNDC6104C4 104C5 104+5V+3.3VVin图 4 稳压电路 三、理论分析与参数设计三、理论分析与参数设计 四、软件设计四、软件设计 1、MSP4

13、30 软件设计:软件设计: 如图 5 所示,为 MSP430 单片机主控软件设计流程图。 YN Y N PIAD 图 5 单片机程序流程图 五、测试方案与测试结果分析:五、测试方案与测试结果分析: 1调试方法和过程调试方法和过程 采用外部电源给系统供电分别测量输入电压,输入电流,输出电压,输出电流, 系统纹波。Buck-Boost 电路IiIoUiUoRL图 6 系统测试参数测试电路模型 2主要的测试仪器、仪表:主要的测试仪器、仪表: 直流稳压电源 1732SLL3A, RIGOL 六位半数字多用表 DM3064,三位半数字万用表 DT9205,晶体管毫伏表; 3输出电流范围测试:输出电流范围

14、测试: 当 Ui=12V18V 变化时,接上负载=5,数字设定输出电流值,用数字多用表LR DM3064 测量电源的输出电流值,结果如下表所示:序号Ui值 (V)设定电流值 (mA)显示电流值 (mA)测量电流值 (mA)测量误差显示误差13002973020.6%1%26006056101.6%0.8%3100099510020.3%0.5%41500148014900.66%1.3%5122000198519900.5%0.75%63003053051.6%1.6%76006076101.6%1.17%8100010049950.5%0.4%91500150515050.3%0.3%101

15、52000199419930.35%0.3%113003063051.67%2%126005985901.6%0.3%1310009959940.6%0.5%141500149515040.2%0.3%15182000199219950.1%0.4%经测试该电源的数字设定及控制输出电流的步进为 7mA。 (3)电流调整率 SI测试: 设定输出电流Io1000mA,负载=5,当 Ui=12V18V 变化时,用数字多用表测LR 量对应的输出电流值,计算相应的电流调整率 SI值,结果如下表所示:序号设定电流值 (mA)Ui值 (V)输出电流值 (mA)电流调整率 SI110001210021%2100018994(4)负载调整率 SR测试: 设定 Ui=15V、Io1000mA,当负载在 15 变化时,用数字多用表测量对应LR 的输出电流值,计算相应的负载调整率 SR值,结果如下表所示:序号设定电流值(mA)设定电压值(V)值LR()输出电流值(mA)负载调整率 SR1100015110202100015

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