皮革废水调试方案

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1、 皮革废水处理工程 调 试 指 导 书 - 2 -2.1主要构筑物及设备简述 主要构筑物见表2-2: 表2-2 现有主要构筑物 构筑物 设计参数 尺寸(LBH) 配置设备 备注 一、含铬废水处理系统 含铬废水调节池 HRT=24h 19.0 m3.2m5.3m(有效水深3.0m) 卧式离心泵:2台 Q=22m3/h, H=14m, N=2.2kW 耐酸防腐 ,一用一备 含铬反应池 反应时间=1h 3.6m4.0m4.5m(有效水深4.0m) 鼓风机:Q=2.11m3/min, P=44.1Kpa,N=3.0 kW 溶药池 5m1.5m2.1m(有效水深1.6m) A:加药螺杆泵 1 台, Q=

2、0.2 1.5 m3/h,H=40m,N=1.5kW; B:溶解池搅拌器:VRG1041,叶轮直径=400mm,N=0.55 kW; C:加药装置一套,=1200mm;H=1.5m;N=0.75kW; 搅拌器需耐强碱防腐; 加药装置为PE 材质成套设备; 平流沉淀池 q0.8 m3/m2. HRT2.0 h 18.0m4.0m2.1m(有效水深1.6m) A:螺杆进泥泵 1 台,Q=22 m 3/h,P=0.8Mpa,N=15 kW; B:箱式压滤机1台,XMZ100/1000型-UB 螺杆进泥泵耐酸防腐; 压滤机需带滤液收集器 二、含硫废水处理系统 含硫调节池 HRT=24 h 10.810

3、.85.3m (有效水深3.0m,不包括壁厚) A:切割式防腐潜污泵 2 台,Q=25m3/h,H=14m,N=2.2kW; B:罗茨鼓风机2台,Q=19.0 m3/min,P=49 kpa, N22kw; C:中微孔曝气穿孔管 D:加药装置 1 套, =1200mm;H=1.5m;N=0.75kW 鼓风机 其中一台变频; - 3 -E:加药计量泵 1 台, Q=150l/h; H=30m;N=0.11 kW 含硫废水沉淀池 q=0.96 m3/ m2h 5.1m5.1m4.5m(有效水深4.0m) A:单螺杆泵 2 台,Q=8.0m3/h,H=6080m,N=7.5kW; B:板框压滤机,滤

4、室面积S=32m2 螺杆泵一用一备 三、综合废水处理系统 粗格栅渠及集水池 粗格栅渠:B=0.7m ;H=4.8m; 集水井:LBH3.3m2.2m6.9m; A:潜水排污泵3台,Q=150 m 3/h,H=8m,N=5.5 kW; B: 回转式机械格栅 1 台,b15mm,B=600mm,75,N1.1kW 综合废水预沉池 HRT0.88h q 1.7m 3/m2h 17.3m4.4m3.1m; (有效水深1.5m) 撇渣刮泥机2台,B=3m 综合废水调节池 HRT11h (211.5)124.6(有效水深4.1m) A:防腐潜污泵2台,Q=100m3/h, H=11m,N=7.5kw; B

5、:罗茨鼓风机1台,Q=7.3m3/min ,P=49 kpa,N11kw; C:穿孔曝气管一套 潜污泵一用一备 综合废水初沉池 Q=0.88 m3/m2h 池 直 径: 12m 池深: H4m 悬挂式中心转动刮泥机1台,=12m 综合废水初沉反应池 2.5m1.2m5.0m 絮凝 搅拌器 3 台:叶轮=1500mm,N=0.37 kw ,转速9.10rpm;叶轮=1500mm,N=0.18 kw ,转速 6.40rpm ;叶轮=1500mm,N=0.10 kw ,转速3.64rpm; 叶轮高密聚乙烯 A池 HRT=8.75 h 16.5 m,H=4.5m(有效水深4.0m) 高速潜 水推流器

6、4 台,叶轮=480mm,N=4.0 kw 全不锈钢,底部坡度安装 - 4 -氧化沟 HRT=45h 50m29.6m4.0m A:倒伞曝气机4台,型号DS300,直径:3000mm,P45KW,1.6kgO2/KWh; B:切割式潜污泵3台,Q=100 m3/h,H=10m,N=7.5 kw; 二沉池 q 0.5m3m2h 池 直 径: 16m 池 深: H3.5m 半桥式中心驱动刮泥机 1 台,刮吸泥机直径16m 刮泥机水 下部分为不锈钢 污泥泵房 4.5m1.0m3.5m A:回流污泥泵1台, Q=100m3/h H=15m,N=7.5kW; B:剩余污泥泵 1 台,Q=25m3/h,H

7、=14m,N=2.2kW; C:潜污泵2台,Q=100m3/h,H=10m,N=5.5kW; 提升泵房 4.5m1.0m3.5m 潜污泵 1 台,Q=30m3/h,H=7m,N=2.2kW; 污泥均质池 均质池 4m4m5.8m(有效水深4.30); A:提升泵1台,Q=30m3/h,H=15m N=4.0KW; B:潜水搅拌器 1 台,叶轮直径260mm,N=0.75KW; C: 卧螺离心脱水机1台 q30m3/h(污泥含固率2%) C. 加药装置 1 套,=1200mm, H=1.5m, N=0.75kW; D.加药计量泵2套,Q=450l/h; H=40 P=0.55 kW BAF 8.

8、1m8.1m6.7m A:潜水泵1台,Q=70m3/h - 5 -H=30m,N=18.5kW; B:罗茨风机3台 Q=10.5 m 3/min,转速 =1750r/min , N=18.5kW ;Q=7.3m 3/min,转速=1780r/min,N=11kW; Q=6.0 m 3/min,转速=1600r/min,N=11 kW 气浮池 HRT=1.75h LB17.75m4.0m A:气浮成套设备1套,处理量100 m3/h; B:潜污泵1台,Q=20m3/h,H=40, N=7.5kW 潜污泵安装于出水井 沙滤池 8.0m3.0m4.0m A:潜污泵3台,Q=50m3/h,H=22m,

9、N=7.5kW; B:潜水泵1台,Q=70m3/h,H=30m,N=18.5kW; 潜污泵两用一备 3 改造后调试 3.1 调试流程 表3-1 调试流程 序号 调试 调试条件 备注 1 O池 (1)A/O池改造完毕,包括污泥回流阀门井、内回流潜水泵、氧化沟进水管、电气系统; (2)清除部分底泥; (3)培菌物资准备齐全。接种污泥、营养物质、河水、废水等; (4)污泥泵房水泵安装完毕。 约7.15条件达到 2 A/O系统 (1)高速推流器安装并试车完毕; (2)池底管道整理完毕; (3)清水、废水、营养。 约7.20条件达到 3 含硫系统 (1)曝气系统安装; (2)沉淀池改造; 约7.20条件

10、达 - 6 -(3)加药设备、水泵等设备安装并试车; (4)药剂硫酸亚铁、硫酸锰采购。 到 4 含铬废水 (1)加药设备安装; (2)生产废水 前期已调试,变动不大,安排人员正常运行 5 全线调试除BAF等后处理 (1)氧化沟微生物个方面指标良好; (2)反应池改造; (3)初沉池改造; (4)离心机安装; (5)废水。 6 氧化沟运行正常,BAF调试 (1)氧化沟出水稳定,出水悬浮物达标; (2)曝气生物滤池改造完成; (3)曝气生物滤池清水试验完成。 3.2 氧化沟培菌调试 3.2.1 条件及分析 (1)进水:河水或清水、生产废水。 氧化沟投加污泥时,含硫处理系统及前处理系统尚未完全改造完

11、毕。因此生产废水中含有较多的硫化物。进水时,需要严格控制生产废水的量。初次启动,经过配比的废水浓度COD小于700mg/L。设生产废水浓度为4000mg/L,进水稀释6倍可以满足要求。 (2)接种污泥:接种污泥取自驻马店污水处理厂。其他各县污水厂污泥作为备用污泥源。 惠城皮革废水处理 厂氧化沟 V 有效 =4500m3。氧化沟污泥浓度 MLVSS =5000mg/L。湿污泥含水率为85%,则约需脱水后污泥: 4500m35kg/m3(1-85%)80%=187(t湿污泥) (3)营养物:大粪。以碳、氮、磷营养元素不低于BOD:N:P=100:5:1运行。 (4)化学试剂:硫酸亚铁10吨 - 7

12、 -(5)可移动潜水泵100m3/h、50m3/h各一台,皮管200m。 (6)设备单机试车:倒伞曝气机、内回流泵、污泥回流泵等。 (7)人员准备:工艺人员、机修、电工、操作工、监测人员。 (8)水质监测准备:监测人员及项目 表3-2 氧化沟监测项目 时间 (月/日/时) CODin mg/L CODout mg/L DO Mg/L SV30 VSS/SS NH4-N/NO3- mg/L S2- 其他 3.2.2氧化沟调试需水量计划 调试与生产相配合,在正常情况下,调试需水量见下表: 表3-3 前期调试过程生产废水需水量 时间(D) 1st 5th 6th 7th 8th 9th 10th 进

13、水量(m3) 700 150 160 180 200 220 240 池内S2-(mg/L) 20 15 13.35 13.23 13.9 15.1 16.4 F/M(kgBOD/kgVSSd) - 0.016 0.018 0.02 0.022 0.024 0.026 时间(D) 15th 16th 17th 18th 19th 20th 进水量(m3) 240 240 800 880 960 1060 1160 池内S2-(mg/L) 17.3 / / / / / F/M(kgBOD/kgVSSd) 0.026 0.026 0.031 0.034 0.037 0.041 0.045 (1)1

14、st为氧化沟改造完毕,开始加水投泥之日;加入生产废水、清水,混合COD浓度为700mg/L,由于此时废水中含有S2-,故在氧化沟内投加适量的硫酸亚铁。 (2)假设皮革厂按比例排放废水; (3)皮革厂排出混合均匀的废水水质:COD=4000mg/L,S2-=200mg/L,B/C=0.5; (4)假设氧化沟内硫离子被氧化的速率为每天50%; - 8 -(5)设定16th天预处理、前处理、污泥脱水设备改造完成并能良好运转。 3.2.2 具体步骤 (1)关闭A池至氧化沟阀门、关闭污泥泵房至A池污泥管、打开污泥泵房至氧化沟阀门。 (2)向氧化沟中加入清水至标高0.15m,然后通入生产废水至近设计标高。

15、 (3)生产废水进水同时,在进水管处投加硫酸亚铁250kg。 (4)投加接种污泥,投加量如前所述,开启倒伞,充分混合并进入闷曝阶段,此步骤需根据实际情况投加营养物质。重点控制与监测项目:污泥量、污泥沉淀性能、溶解氧、COD去除情况、S2-浓度变化。 (4)清水:生产废水按比例混合进入氧化沟。此时,二沉池注满水,开启污泥回流泵。 (5)减少清水用量,每次提升 BOD 负荷按照 10%的速率提升进水负荷。运行时,注意观测各指标,当有异常情况,立即停止,采取措施。 (6)结合A池进行调试。 (7)结合前处理进行调试。 - 9 -3.2.3氧化沟主要参数控制 污泥驯化过程中控制参数: (1)pH值:氧化沟内pH控制79之间。 (2)营养物质:参数控制在BOD:N:P为l00:5:1,调试过程采用大粪、磷酸二氢钠。 (3)溶解氧(DO):250%。 氧化沟 按配比进水 按计算投加污泥 曝气反应 增加负荷 污泥生长良好、COD有明显去除并达到稳定 污泥状况较差、水质变差 分析原因、采取措施 结合A/O调试 结合前处理调

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