岩土工程概念性问题案例分析 顾宝和大师讲课

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1、,岩土工程概念性问题的案例分析2015.10.济南,岩土工程典型案例述评,作者:顾宝和 主审:高大钊、李广信 出版:中国建筑工业出版社案例:32个 附录(涉及术语释义):32个,内容概要,32个典型案例,既有成功,也有失败。 工程:天然地基、桩基、基坑支护、基坑降水、围海造陆、堆山造景、造湖、高填方、铁路、机场跑道、溢洪道、核电厂、放射性废物处置、地质灾害治理等; 岩土:一般第四纪土、淤泥、泥炭质土、残积土、盐渍土、多年冻土、第三纪软岩、风化岩等; 问题:断层、液化、渗透破环、岩溶塌陷、砂巷、高陡边坡与破碎岩体等; 技术方法:地震反应分析、面波探测、管波探测、地震波CT等,反映了岩土工程丰富多

2、彩的个性。,案例导引,用通俗语言将问题提升到理论层面上评议。 分析了土的孔隙水压力与有效应力原理、软土挤土效应、土的结构强度、盐胀性原理、地下水动态与均衡、潜水渗出面、水动力弥散、岩石力学基本准则、断层活动性、变刚度调平设计、地基基础与上部结构协同作用等问题,岩土工程师 必须深知现象背后的科学原理,认识问题要深刻,处理问题要简洁、巧妙。 强调概念,反对盲目相信计算,盲目套用规范。,目录,1、案例的价值 2、土的结构强度 3、岩石地基承载力 4、饱和土的挤土效应 5、基坑的基底隆起与水患 6、基坑降水 7、地震液化 8、岩溶探测和治理 9、结束语,1 案例的价值,典型案例的价值,太沙基:一个详尽

3、的案例应当受到10个具有创新性理论一样的重视。 太沙基在实践中,从工程案例中吸取知识和经验,上升为理论,成为岩土工程宗师。1成功的典范,失败的警示;2一比一的科学实验,计算不可能精确,唯原型实测才能定量; 3新概念新方法的源泉。,1 成功的典范 举例,唐山体育场岩溶塌陷治理 勘察、设计、施工、检验、监测的一条龙服务。信息是成败的关键,采用最有效的手段:勘察、测试、检验、监测钻探取芯、标准贯入、瞬态面波、地震CT、 沉降观测、水位观测等。,对症下药,标本兼治,一劳永逸 上段-加固地基; 中段-封堵天窗; 下段-截断岩溶水。认识问题准确而深刻-岩溶塌陷的科学规律; 解决问题有效而经济-巧妙就是一种

4、艺术。,失败的警示 举例,杭州地铁1号线湘湖路站 2008年11月15日突然塌陷,连续墙断裂,大幅内移,坑底升高,河水灌入, 死亡21人,重伤1人,轻伤3人,直接经济损失巨大。基坑最大事故,8人判刑,11人处分。,施工超挖、监测缺失-事故直接原因 教训惨重,没齿难忘的警示。勘察设计角度- 土性和计算参数的测试和选定; 稳定分析应如何计算; 内支撑整体稳定性等。 岩土工程典型案例述评有详细分析 反面警示常比正面经验更生动,印象更深刻,2 一比一的科学实验,计算预测不可能精确, 唯原型监测才能真正定量。,日本关西国际机场人工岛,上部为厚20m吹填软土,砂井处理; 下卧层为厚120m洪积土,未处理。

5、勘探测试、计算理论先进。 设计阶段,计算50年沉降: 上部软土沉降6.5m,机场开通时沉降结束; 洪积土沉降1.5m,机场开通时预计几十厘米。 填土达标高后6个月实测, 上部软土沉降5.5m,小于计算值; 洪积土沉降1.5m,远大于预计值。,重新勘探试验和计算,调整为 上部软土沉降5.5m, 洪积土沉降5.5m,总沉降11.0m。 机玚开通时,按实测数据推算, 50年总沉降10.34m,比调整计算小0.66m。 本案例条件不复杂,问题在于参数。 缺乏经验情况下,即使工作认真细致,技术水平高,沉降计算还是没有把握, 单纯计算靠不住,原型监测多重要!,概念失误和预测偏差,概念失误是原则性错误。 质

6、的错误正常预测偏差一般由计算模式、计算参数与工程实际差别引起,与岩土工程特点有关。量的偏差 为减小偏差: 精心勘察设计; 现场原型试验或试验性施工; 加强工程监测。,计算可靠性有限的原因,计算模式与实际条件的差别,以地基承载力和基坑降水为例; 计算参数的不确定性,以压缩系数和抗剪强度指标为例。(港珠澳桥隧工程)地基承载力计算不如载荷试验推算; 基坑降水计算有时不如经验估计。,3 新概念新方法的源泉,苏联某钢铁基地与湿陷性土北京彩电中心与扩底桩南京造纸厂与水泥粉煤灰碎石桩正负电子对撞机工程与全新活动断裂,北京八宝山断裂与电子对撞机工程,预测断裂活动性难度极大,曾长期困扰工程界。 八宝山断裂已有活

7、动断裂定论, 1984年,因正负电子对撞机工程进行深入研究,以确凿证据作出工程使用期间不会发生浅表岩层错动的结论。 赢得了时间,节省了投资,为全新活动断裂新概念提供了工程范例,打下了理论基础。,全新活动断裂新概念,以地质历史观为分析依据, 注意地质年代尺度与工程年代尺度巨大差别, “回顾一万年,展望一百年”。 1%新概念得到业内专家普遍赞同,列入岩土工程勘察规范,建筑抗震设计规范 结束在断裂活动性面前束手无策的被动局面。,案例-个案?,案例是个案,具有个性、偶然性、特殊性。理论是实际的抽象,理论具有普遍性。 个性中隐含着共性; 偶然性中隐含着必然性; 特殊性中隐含着普遍性。 共性、必然性、普遍

8、性都是从个性、偶然性、特殊性中抽象出来的。 重要概念需从案例反复认识才能深化。 不接“地气”的理论没有实际价值。,2 土的结构强度,案例6 济南万科住宅群基础与残积土特性,工程概况 7栋高层住宅,地上2834层,地下2层,高度近100m,剪力墙结构, 基底埋深7.2m。,地基土概况,地层:填土、黄土、粉质黏土、卵石、闪长岩残积土、全风化闪长岩、强风化闪长岩、中等风化闪长岩。持力层:卵石:局部夹硬塑坚硬粉质黏土和黏土,部分胶结,层位稳定,未深宽修正承载力特征值400kPa,厚11.7014.30m;,主要下卧层: 闪长岩残积土,土状-粉细砂状,普遍分布,厚度10m以上。 指标平均值: 含水量43

9、.8、孔隙比1.342、 压缩模量3.76MPa、N=15.7,未深宽修正承载力特征值220kPa。,基础方案 天然地基,2层地下窒,基础埋深7.2m,持力层卵石。 基底压力530620 kPa,修正后满足,局部黏性土夹层适当处理。下卧层残积土承载力验算通过。 主要问题:室内试验压缩模量低,高层建筑 变形验算不能通过。,基础方案 桩基础,灌注桩,穿过卵石、闪长岩残积土、全风化闪长岩、强风化闪长岩,以中等风化闪长岩为桩基持力层,嵌岩桩。 桩端全断面嵌入中风化闪长岩不小于2倍桩径。中风化岩顶面起伏大,应做桩基施工勘察。桩深2741m,有效桩长2030m,需穿过巨厚、胶结卵石及残积土、全风化、强风化

10、岩。,补充测试和决策,残积土深层载荷试验,结果, 承载力特征值500kPa,变形模量28MPa。 旁压试验结果:承载力特征值432529kPa,压缩模量为2027MPa。采用天然地基,补充原位测试数据。 施工过程及施工后进行沉降观测,一般 12cm,最大22.5mm。,残积土特点,沉积土:长途搬运沉积,风化碎屑经撞击、摩擦、氧化、溶解、分选,形成卵石、砾石、砂,颗粒坚硬;黏性土蜂窝结构或絮状结构。 传统土力学只考虑孔隙比变化,不考虑土粒可压缩性、可被压碎,不研究土的结构强度。 残积土:原地残留,未搬运和分选,1 保留岩石残余凝聚力(结构强度);2 颗粒组成不明确,外力作用“颗粒”可压缩或压碎,

11、粒度变细。,残积土测试,很不均勻,大小混杂,夹硬质岩块, 不同母岩和不同风化环境,残积土特性大不相同。 试样小代表性不足,试验数据离散性很大; 取样易扰动,残余凝聚力或结构强度极易破坏。 原位测试为主,标准贯入、动力触探、旁压试验、载荷试验等, 以载荷试验为主确定地基承载力和变形参数。,案例23 墨西哥Texcoco抽水造湖与现场试验,墨西哥软土: 火山灰湖泊中沉积,100%小于0.005mm, 片状,含水量达400%,塑限、液限以百计。 原状土十字板强度10kPa,灵敏度10以上。 原状土直立,摇晃几下即成稀泥。 抽取地下水,70年代地面沉降累计最大9m。 砂层中井管高出地面数米。 端承桩成

12、“高桩承台”,影响抗震性能。,Texcoco改造项目,软黏土两层,含水量约300,孔隙比约10, 上层厚35m,下层厚12 m, 中夹砂层,50 m下是10 m厚的砂层。现为荒滩,拟改造为大公园。 若干人工湖、排水渠道(总长18km,深5m)、高速公路、飞机场、污水处理场、植树种草等,大量原型试验研究,厉时数年,工地成大实验室。项目: 抽水造湖; 补偿式基础; 桩基工程; 堆方工程; 机场跑道; 高速公路; 渠道开挖; 土瓖改良,植树种草。 工程实施和使用过程中,继续长期观测。常规勘察是设计前期工作的一小部分。,抽水造湖,井距l60m,深60m,进入下部砂层,井间设孔压计。 自然水位接近地面,

13、井水位深平均30m, 井间水位平均20m,深层沉降标测分层压缩。 造湖面积4.2km1.2km5年抽水, 体积压缩总量l760万m3。除边缘外,沉降量约4 m,180口井总抽水量700Ls。 不用任何开挖设备和运输工具,造价经济,现场文明。,天高不算高,人智高一超。平地沉作湖。不动土一锹。,堆方试验,为湖堤、高速公路,确定堆方稳定性和沉降量, 试段长l00m,高3 m,顶宽20m,底宽60m。经7年观测,堆方中心沉降1.40m 测斜仪量测深部水平位移,平均5cm。结论:堆方压力下竖向沉降为主水平位移很小,堆方稳定。,渠道开挖试验,按常规计算,稳定坡度1/12。灵敏度高,不扰动,利用其结构强度。

14、 两个试验段,不用挖土机和运输车,保持水位,用挖泥船水下开挖运输。 挖深4 m,坡度1/3。设监测元件监测开挖、放水、灌水时的水平、垂直位移,控制施工速度。多次放水、灌水,四、五年观测,边坡稳定,方法可行。,桩基试验 负摩擦试验,试验桩长30m,三角形截面,边长500mm。沿桩长设置观测压力元件。 第一阶段无附加荷载,观测抽水地面沉降的负摩擦力; 第二阶段为加载试验,考察时未开始。第一阶段随着抽水和地面沉降,从地表至22m,轴向压力自上而下增加;22m下自上而下减小,桩端最小。中性点位置在22 m,以上负摩擦,以下正摩擦。,结构强度的普遍性,土的原状结构具有的强度,非压密固结形成。 几乎所有土

15、都有结构性,成因和表现各不相同: 黏性土:胶体化学、双电层; 黄土:钙质胶结架空结构; 红黏土:红土化; 膨胀土:亲水矿物、“裂土”; 结晶岩残积土:岩石的残余凝结力;,盐渍土:阳离子和阴离子组分和含量; “硬壳层”:干缩形成结构强度; 砂:粒状土,不同排列不同强度,黏聚力不一定是0; 灵敏度反映结构强度, 低灵敏黏土12,高灵敏黏土10以上。 结构强度 多数情况一旦破坏,很难恢复。,结构强度的多样性,软土的触变: 胶体摇晃,凝胶-溶胶,静止,溶胶-凝胶,有结构-无结构的可逆过程,时间的函数。 黏性土表面吸附胶体,凝胶生成结构强度,溶胶丧失结构强度。胶体颗粒小于0.002mm。粉土摇振效应机制

16、与上述触变不同。,结构强度的多样性,红土化: 高温高湿氧化环境下,碱金属、碱土金属、硅迁移;铁、铝氧化物积聚。 黏粒聚集,负电荷与阳离子结合,形成水稳性好的结构。 盐酸盐红黏土,下接基岩,上硬下软,裂隙。孔隙比高,液限高,黏粒含量高,强度也高。 强度形成不能用自重压密和固结状态解释。,结构强度的多样性,黄土: 干旱或半干旱环境生成,粉土颗粒以点接触为主的架空结构,少量盐晶和黏粒胶结,水稳性差。膨胀土: 亲水黏土矿物 胀缩性;随气候反复; 超固结性:反复胀缩形成,侧压力系数高; 裂隙性:密集镜面状剪切裂隙; 强度特性:随含水量增大衰减;,结构强度的多样性,膨胀土:勘察时含水量不代表工程实况;放坡:自然稳定坡角; 挡土:静止土压力高,侧土压力算不准, 防止增湿强度降低,快速作业; 地基:大压力有利,无理论计算方法,按胀缩性分级采取措施。 积累地方经验,

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