新厂年度工作总结

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1、250MW 电厂工作总结 自 13 年 6 月一日吉通公司开工以来,汽机、锅炉、电气、热 工、化水、燃料各专业督促完成的工作如下: 电气专业: 1. 对 1#2#机封闭母线剩余部分的完善安装;1#2#主变、1#2#厂变 封闭母线安装;2#机 4 米发电机出线,PT 位封闭母线的安装; 1#2#机未完善软连接安装;2#发电机出线,母线制作;2#机励磁 变 CT 的安装。 2. 二次电缆的铺设 3. 对所有电机的绝缘检查,更换及补充轴承油脂,大部分电机抽芯 检查,并且空载运行,低压电机共计 226 台,高压电机 13 台; 4. 对所有的 6KV 柜、MCC 柜、PC 柜,低压厂变、电缆层及电缆

2、沟清扫检修; 5. 主变、高厂变,低压厂变,发电机,励磁变,母线,6kv 室保护 装置,继电保护室保护装置的检修、试验和调试; 6. 对主厂房部分照明进行处理; 7. 对电气后台系统的制作与安装,各装置间网线的铺设; 8. 对新旧厂联络柜、母联测控柜、PT 柜、备用进线柜、工作进线 柜及刀闸进行检修和远方操作试验; 9. 2#高厂变高压侧与连接母线错位,积极与厂家联系沟通,对母线 进行了重新加工处理; 10. 2#高厂变高压侧套管与母线的软连接固定孔错位,给予加工处理; 11. 1#、2#主变低压侧封闭外壳与 110kv 套管导电部分距离不够,与 厂家沟通,对母线外壳重新进行了安装; 12.

3、三教井的电缆的铺设与电缆头的制作。 13. 空冷岛照明检查、清洗装置并检修,安装检修箱并铺设电缆; 14. 、继保室保护柜安装(新旧联络线保护柜、PT 测控柜、母联测 控柜、线路测控柜、远动柜) ; 锅炉专业: 1、检查 1#、2#锅炉本体及辅机设备。清理高温过热器、低温过 热器、省煤器、空气预器积灰并检查各系统管道。 2、处理了一次风机、二次风机存在的缺陷。 3、对 1-4#输煤皮带进行了检查试转。 4、对 1#、2#锅炉进行了水压、风压、酸洗、吹管。 5、检修人员配合输渣系统厂家调试 1#、2#炉输渣系统各设备 (输渣 1#、2#皮带,斗式提升机,渣仓通风机,给料机,升 降机) 6、根据厂

4、家提供的方案,处理了一次风机、二次风机震动的问 题。 7、处理了 1#炉喘振的问题。 汽机专业:汽机专业: 汽机本体组的人工作:汽机本体组的人工作: 1、 完成了 1#机、2#机的大修工作。具体的工作如下: (1) 解体 1#机、2#机自动主汽门,测量了活塞的行程,弹簧 的尺寸,打磨主汽门下的滤网,测试了主汽门的严密性。 (2) 检查了 1、2#机的飞锤结构,飞锤无卡涩现象。 (3) 检查 1、2#机 4 个调速汽门,并测试了其严密性。 (4) 检查 1、2#机的各个轴瓦,上面有点小黑点以及有点摩擦, 稍微刮了下瓦,检查顶轴油孔,顶轴油孔都比较通畅。 (5) 测量拆前的低发对轮的晃度以及低发对

5、轮的中心。 (6) 测量 1、2#机各瓦的顶隙以及紧力。 (7) 测量 1、2#机推力盘的瓢偏晃度。 (8) 测量低压转子小轴的瓢偏。 (9) 打磨上下隔板、汽封、轴封、上下汽缸。 (10)汽轮机转子表面除锈及轴弯曲晃度检查。 (11) 隔板找中心,以及测量端部汽封的圆周以及隔板汽封圆 周。 (12) 测量转子的通流间隙,低压转子的弯曲度以及轴的扬度。 (13) 检查高压、中压调门的严密性。 (15) 更换 8 个调门和两个主汽门上的齿形垫片。 (16)检查两台机滑销系统。 (17)两台机主油泵解体检查,数据测量。 (18)检查两台机的防爆门。 (19)汽缸水平测量并调整。 2、 检修 1、3

6、#给水泵,拆开对轮,翻出各轴瓦进行检查,各轴瓦 间隙紧力调整,没有什么问题,手动盘车正常后,稍微清理了 一下后进行回装。(检修给水管道、阀门及支吊架) 3、 2#给水泵因为盘车盘不动解体大修。 4、 换了三台凝结泵的水室,解体四台凝结泵。更换两台泵的轴并 回装两台凝结泵。测量其中相关数据并作记录。(检修凝结水 及补水管道、阀门及支吊架) 5、 清洗 1、2#机冷油器后油过滤器滤网、油净化器滤网、DDV 阀 前滤网、顶轴油泵出口滤网、3 台给水泵稀油站滤网以及润滑 油回油滤网。并检修油管道、阀门及支吊架。 6、配合电科院完成汽机设备的调试。 7、拆除需要检修的设备及管道的保温并恢复。 管道组工作

7、:管道组工作: 1、 清理三台给水泵进口滤网、四个凝泵前滤网及循环水滤水器。 2、拆开三台给水泵的最小流量阀进行清理。拆下 1#给水泵出口逆 止阀以及节流孔板,节流孔板损坏,更换并回装。 3、 打开排气装置的人孔门,发现里面有浮锈,清扫后盖住人孔门。 4、 打开 1#、2#除氧器人孔门,里面有浮锈,清扫后关闭人孔门。 拆开检查 1#、2#除氧器上两个安全阀并进行清理。并检修相关的 管道、阀门及支吊架。 5、 打开空冷岛上人孔门,检查内部锈蚀情况。更换空冷岛上 12 个 人孔门螺栓,恢复人孔门。检查空冷岛风扇减速箱里的油,更换 部分油。检修空冷岛上的管道、阀门及支吊架。 6、大修两台疏水泵并清理

8、疏水箱,增加疏水箱排污管道(检修相关 的管道、阀门及支吊架) 7、完成了 1#、2#空冷岛打压。 8、 拆开三台循环泵进行检查,1#循环泵导叶损坏,三台循环泵锈 蚀严重,经打磨后恢复 1、2 号循环泵,更换三号循环泵出口 门阀体。(检修循环水管道、阀门及支吊架) 9、检修汽机高、低压蒸汽管道、阀门及支吊架,并吹扫两台机的高、 低压蒸汽管道。 10、检修高、低加疏水及本体疏水管道、阀门及支吊架。(包括所 有蒸汽系统) 11、汽机房 1、2#发电机机组及辅机、管道的防腐刷漆。 12、空冷岛上钢结构的防腐刷漆。 供暖方面: 1. 全厂暖气维修及消缺更换部分管件、阀门。 2. 处理办公楼水暖系统缺陷。

9、 3. 更换部分消防栓。 4. 安装厂区生活水水龙头。 水化专业: 1、完成了 1#、2#生水箱、1#、2#除盐水箱的防腐。 2、处理了程控系统存的问题。 3、完成了酸碱计量间、加药间、综合水泵房的除锈防腐。 4、完成了污水处理的试运行。 5、完成了一台除盐水泵的变频改造。 热工专业: 1、 校验新厂压力表共 250 块、校验压力开关 90 块、变送器 350 台、 检查电动门 343 道。检查内容:电动门开关是否正常,记录 开关时间,记录开关余量,记录电动门故障原因,调整电动门行程。 2、检修分体式电动门控制柜 5 个。 3、检查化水设备气动门共 104 道。 4、更换化水酸碱计量间和中和池

10、间的气源管、电缆线槽、穿板接 头,并刷漆防腐。 5、配合汽机大修,拆除汽机轴承箱的测点、探头,共 50 个。拆除 1#4#瓦振动探头,共 16 个。拆除胀差探头,共 2 个。 6、1#、2#机炉远程传点,配合电动门厂家检修故障电动门 39 道。 包括 JIERMA,扬州新能,天津鲁克,天津宝恒,德瑞莫等。 7、配合锅炉点火厂家,检修 16 道油角阀、4 台点火推进器、就地 点火控制柜。 8、 配合机炉本体运行人员和调试人员完成 1#、2#锅炉风压、酸 洗、吹管试验和 1#机冲转试验,消除试验过程中发现的缺陷,并为 下阶段试验进行消缺。 9、配合我厂锅炉、汽机运行人员检查验收了 1#机炉电动门工

11、作状 况并处理故障电动门,为 1#、2#炉吹管做准备。当前 1#、2#炉电动 门动作正常。 10、处理 1#、2#机汽机 0 米 24 道疏水阀。 11、电建单位热控工作人员配合调试人员进行引风机、一次风机、 二次风机、给水泵等设备保护实验并处理有缺陷的点位。分别是温 度、振动单点保护试验。 12、更换了两台引风机液偶执行器,对 1#炉 2#引风机液偶执行器 更换了插头。目前 4 台引风机液偶执行器动作正常。 13、检查并处理 1#、2#机炉 DCS 画面无显示和显示不正常的测点。 14、处理 1#炉高过、低过、屏过壁温无显示缺陷。 15、检查 1#、2#机辅机电磁阀、气动阀并处理发现的缺陷(

12、包括 就地控制柜内接线错误、远控组态错误、变更电子间控制柜通道) 16、配合电气处理 3 台给水泵油站、2 台真空泵控制柜无法远方操 作缺陷;配合调试人员做 3 台给水泵油站油泵的启停、联锁。 17、配合调试人员调试 1#、2#炉 6 台风机,包括组态中启停联锁 条件变更。 18、对损坏的设备进行了配件的更换并对电动门、执行机构部分进 行了调试和配合厂家进行了调试。 19、更换 16 台油角阀限位开关。 20、配合 1#、2#炉吹管,处理缺陷。 21、配合调试所调试人员进行了 1#机冲转。 22、做了 1#、2#炉表管的除锈防腐。 23、完成了汽机本体疏水门控制部分的技改。 24、处理了 DE

13、H、ETS、TSI 系统的缺陷。 配合调试所完成了: 1、 修改锅炉大连锁、事故首出、冷渣机等控制逻辑。 2、 配合电气调试人员部分对进入 DCS 控制柜的信号进行了传点。 3、 配合 2#炉调试,修改引风机、一次风机、二次风机、回料风 机、风机相关电动门、执行器等设备控制逻辑,当前正在修改完善 1#、2#锅炉的联锁、保护、顺控逻辑。 4、 配合本体调试人员,及时调整修改 DCS 缺陷。主要更改内容 有:锅炉 6 台风机的控制逻辑,3 台给水泵及油站油泵的控制逻辑及 画面显示,点火系统的逻辑。 目前目前 1#机组已冲转、发电机动态特性试验、进入试发电阶段。机组已冲转、发电机动态特性试验、进入试

14、发电阶段。 2#机组待条件成熟后进行冲转、发电机动态特性试验。机组待条件成熟后进行冲转、发电机动态特性试验。 存在的问题:存在的问题: 1、锅炉冷渣机筒体内部锈蚀严重,还未进行更换。 2、2#机两台凝结泵泵轴还未到货。 3、堵煤现象严重,成为目前影响机组稳定运行的最大问题。 4、部分专业运行人员无运行经验,还需加强培训。 5、生活水、消防水系统还不能正常运行。 明年工作计划 1、首先全面做好安全工作。 2、针对目前机组运行中存在的设备方面的不足谋划好解决办法并加 以实施。如:给水泵运行压力过高、输煤系统存的问题,水源井、 生活水管道不合理等。确保机组安全稳定运行。 3、完成好新厂供暖扩容。 4、做好全面质量标准化工作。 5、做好人员的专业培训技能教育工作。 6、配合完成好并网系统安装调试工作。 2013 年 11 月 14 日

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