变频器的工程应用专题讲座ppt课件

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1、变频器的工程应用,刘美俊,西门子公司标准通用型变频器主要包括MM4、MM3系列变频器和电动机变频器一体化装置三大类。其中,MM4系列变频器包括MM440矢量型通用变频器、MM430节能型通用变频器、MM420基本型通用变频器和MM410紧凑型通用变频器四个系列,这也是目前应用较为广泛的变频器。下面重点介绍MM440变频器的操作方法及应用注意事项。,MM440变频器的电气安装,在变频器与电动机和电源线连接时必须注意以下几点: 1)变频器必须接地。 2)在变频器与电源线连接或更换变频器的电源线之前,应完成电源线的绝缘测试。 3)确信电动机与电源电压的匹配是正确的。 4)不允许把MM440变频器连接

2、到电压更高的电源上。,MM440的开关量运行,MM440变频器有6个数字输入端口,用户可根据需要设置每个端口的功能。从P0701P0706为数字输入1功能至数字输入6功能,每一个数字输入功能设置参数值范围均从099,工厂默认值为1,下面列出其中几个参数值,并说明其含义。 (1)参数值为1:ON接通正转,OFFl停车。 (2)参数值为2:ON接通反转,OFFl停车。 (3)参数值为3:OFF2(停车命令2),按惯性自由停车。 (4)参数值为4:OFF3(停车命令3),按斜坡函数曲线快速降速 (5)参数值为9:故障确认。,(6)参数值为10:正向点动。 (7)参数值为11:反向点动。 (8)参数值

3、为17:固定频率设定值。 (9)参数值为25:直流注入制动。 MM440变频器数字输入控制端口开关量运行接线如图所示。在图中SBlSB4为带自锁按钮,分别控制数字输入58端口。端口5设置为正转控制,其功能由P0701的参数值设置。端口6设为反转控制,其功能由P0702的参数值设置。端口7设为正向点动控制,其功能由P0703的参数值设置。端口8设为反向点动控制,其功能由P0704的参数值设置。频率和时间各参数在变频器的前操作面板上直接设置。,系统操作步骤如下: (1)连接好电路,检查线路正确后合上变频器电源空气开关Q。 (2)恢复变频器工厂默认值。按下P键,变频器开始复位到工厂默认值。 (3)设

4、置电动机参数,然后设P00100,变频器当前处于准备状态,可正常运行。 (4)设置数字输入控制端口开关操作运行参数,,1)电动机正向运行。当按下按钮SB1时,变频器数字输入端口5为“ON”,电动机按P1120所设置的5s斜坡上升时间正向起动,经5s后稳定运行在560r/min的转速上。此转速与Pl040所设置的20Hz频率对应。松开按钮SB1,数字输入端口5为“OFF”,电动机按P1121所设置的5s斜坡下降时间停车,经5s后电动机停止运行。 2)电动机反向运行。如果要使电动机反转,则按下按钮SB2,变频器数字输入端口“6”为“ON”,电动机按P1120所设置的5s斜坡上升时间反向起动,经5s

5、后反向运行在560r/min的转速上。此转速与P1040所设置的20Hz频率对应。松开带锁按钮SB2,数字输入端口6为“OFF”,电动机按P1121所设置的5s斜坡下降时间停车,经5s后电动机停止运行。,3)电动机正向点动运行。当按下正向点动按钮SB3时,变频器数字输入端口7为“ON”,电动机按P1060所设置的5s点动斜坡上升时间正向点动运行,经5s后正向稳定运行在280r/min的转速上。此转速与P1058所设置的10Hz频率对应。当松开按钮SB3时,数字输入端口7为“OFF”,电动机按P1061所设置的5s点动斜坡下降时间停车。 4)电动机反向点动运行。当按下反向点动按钮SB4时,变频器

6、数字输入端口8为“ON”,电动机按P1060所设置的5s点动斜坡上升时间反向点动运行,经5s后反向稳定运行在280r/min的转速上,此转速与P1058所设置的10Hz频率对应。当松开按钮SB4时,数字输入端口8为“OFF”,电动机按P1061所设置的5s点动斜坡下降时间停车。,MM440模拟量运行,MM440变频器可以通过6个数字输入端口对电动机进行正反转运行、正反转点动运行方向控制,可通过基本操作板BOP或高级操作板AOP来设置正反向转速的大小;也可以由数字输入端口控制电动机的正反转方向,由模拟输入端控制电动机转速的大小。MM440变频器为用户提供了两对模拟输入端口,即端口3、4和端口10

7、、11,如下图所示。,模拟信号操作时的接线,图中,通过设置P0701的参数值,使数字输入5端口具有正转控制功能;通过设置P0702的参数值,使数字输入6端口具有反转控制功能;模拟输入3、4端口外接电位器,通过3端口输入大小可调的模拟电压信号,控制电动机转速的大小,即由数字输入端控制电动机转速的方向,由模拟输入端控制转速的大小。由图可知,MM440变频器的1、2输出端为转速调节电位器RP1提供10V直流稳压电源。为了确保交流调速系统的控制精度,MM440变频器通过1、2输出端为用户的给定单元提供了一个高精度的直流稳压电源,操作步骤,(1)连接电路,检查接线正确后合上变频器电源空气开关Q。 (2)

8、恢复变频器工厂默认值。按下P键,变频器开始复位到工厂默认值。 (3)设置电动机参数。设P00100,变频器当前处于准备状态,可正常运行。 (4)设置模拟信号操作控制参数。,1)电动机正转:按下电动机正转按钮SB1,数字输入端口5为“ON”,电动机正转运行,转速由外接电位器RP1来控制,模拟电压信号从0V10V变化,对应变频器的频率从050Hz变化,通过调节电位器RP1改变MM440变频器3端口模拟输入电压信号的大小,可平滑无级地调节电动机转速的大小。当松开按钮SB1时,电动机停止。通过P1120和P1121参数,可设置斜坡上升时间和斜坡下降时间。 2)电动机反转:当按下电动机反转按扭SB2时,

9、数字输入端口6为“ON”,电动机反转运行,与电动机正转相同,反转转速的大小仍由外接电位器RP1来调节。当放开按钮SB2时,电动机停止。,例1西门子MM440变频器的AOP面板仅能存储一组参数。 处理方法:变频器选型手册中介绍AOP面板中能存储10组参数,但在用AOP面板做第二台变频器参数的备份时,显示“存储容量不足”。其解决办法如下: (1)在菜单中选择“语言”项。 (2)在“语言”项中选择一种不使用的语言。 (3)按FnA键选择删除,经提示后,按P键确认。 这样,AOP面板就可以存储10组参数。造成这种现象的原因可能是设计时AOP面板中的内存不够。,MM440的维护实例,例2MM440变频器

10、调试过程中发现只有参数P003和P004能被修改,其余参数都是只读,不能修改。 处理方法:这是由于用户在调试过程中修改了参数P927(该参数用于定义修改参数的接口)造成的。 其定义如下: Bit00:PROFIBUS/CB Bit01:BOP Bit02:BOP链路的USS Bit03:COM链路的USS 某位为“1”时,表示该位有效。Bit01为“1”表示用户可通过BOP修改参数。 变频器显示面板7段显示结构图如图所示。,变频器显示面板7段显示结构图,例3怎样实现用编码器作为速度给定? 处理方法:编码器装在与纱锭相连的测速轴上,作为变频器MM440的速度给定,如图所示。 用编码器作为速度给定

11、,需要做以下参数设置: (1)P1300不能为21或23,即不能为闭环速度或闭环转矩控制。 (2)P0400设为1或2,激活编码器对速度进行检测,如表所示。 (3)P1070设定为63。,编码器的连接,MM440变频器在料车卷扬调速系统中的应用,料车机械传动系统示意图,1交流电动机的选用 炼铁高炉主卷扬机变频调速拖动系统在选择交流异步电动机时,需要考虑以下问题:应注意低频时有效转矩必须满足的要求;电动机必须有足够大的起动转矩来确保重载起动。针对本系统100m3的高炉,选用Y280S-8的三相交流感应电动机,其额定功率为37kW,额定电流为78.2A,额定电压为380V,额定转速为740r/mi

12、n,效率为91%,功率因数为0.79。,本系统选用西门子MM440,额定功率55kW,额定电流110A的变频器。该变频器采用高性能的矢量控制技术,具有超强的过载能力,能提供持续3s的200%过载能力,同时提供低速高转矩输出和良好的动态特性。 (2)制动单元。 从上料卷扬运行速度曲线可以看出,料车在减速或定位停车时,应选择相应的制动单元及制动电阻,使变频器直流回路的泵升电压UD保持在允许范围内。,可编程序控制器选用西门子S7-300,这种型号的PLC具有通用性应用、高性能、模块化设计的性能特征,具备紧凑设计模块。由于使用了MMC存储数据和程序,系统免维护。电源模块为PS-307 2A,插入1号槽

13、。CPU为CPU315-2DP(保留PROFIBUS-DP接口,为今后组成网络作准备),型号6ES7 315-1AF03-0AB0,插入2号槽。数字输入模块选SM321 DI16DC24V,型号6ES7 321-1BH02-0AA0两块,一块插入4号槽内,地址范围为I0.0I0.7及I1.0I1.7;另一块插入5号槽内,地址范围为I4.0I4.7及I5.0I5.7。数字输出模块选SM322 DO16DC24V/0.5A,6ES7 322-1BH01-0AA0型一块,插入6号槽内,地址范围为Q8.0Q8.7及Q9.0Q9.7。,MM440参数设置表,MM440 运 行 频 率 表,MM440在离

14、心机调速系统中的应用,其工艺步骤分为三步: (1)慢速阶段23min,使混凝土分布钢模内壁四周而不塌落。 (2)中速阶段0.51min,防止离心过程混凝土结构受到破坏,这是从低速到高速的一个短时过渡阶段; (3)高速阶段615min,将混凝土沿离心力方向挤向内模壁四周,达到均匀密实成型,并排除多余水分。各阶段的运行速度和运行时间视不同规格和型号的电杆而有所不同,其运行速度图如图所示,根据第3章变频器容量的选择方法进行计算,可选用37kW,额定电流75A的变频器。考虑到改进设计方案的可行性、调速系统稳定性及性价比,采用西门子MM440,37kW,额定电流为75A的通用变频器。该变频器采用高性能矢

15、量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,可以控制电机从静止到平滑起动期间提供3s,200%的过载能力。,变频器的各项参数设置,基于变频器与PLC的恒压供水控制系统设计,将通往用户的用水水管中的压力变化经压力传感器采集给变频器,再通过变频器与变频器中的设定值进行比较,根据变频器内置的PID功能进行数据处理,将数据处理的结果以运行频率的形式进行输出。 当供水的压力低于设定压力,变频器就会将运行频率升高,反之则降低,并且可以根据压力变化的快慢进行差分调节。由于本系统采取了负反馈,当压力在上升到接近设定值时,反馈值接近设定值,偏差减小,PID运算会自动减小执行量,从而降

16、低变频器输出频率的波动,进而稳定压力。,供水系统方案,系统主电路图,PLC接线图,FR-A540变频器参数设定表,PLC程序流程,变频器在行车上的应用,行车和龙门吊车是目前工厂使用最多的起重设备,在行车的使用过程中,经常出现驱动大车行走的2台电动机在运行中不同步,造成行车整个车体相对于轨道出现偏移,使行车在行走中轮子挤压轨道,发出噪声,车体出现抖动,严重时使轨道移位。为此,需要定时对行车轨道进行调整和校正,以保证行车的安全运行。行车大车在行走过程中出现车体偏转,其原因是大车左右两边的轮子运行速度不一致,而两边轮子的速度分别取决于各自的驱动电机速度和传动机构速比。由于制作工艺的限制,很难使两边速

17、度完全一致。为此要消除车体偏移,较好的办法是在运行过程中及时调整电动机的速度来矫正偏转,使两边轮子运行速度保持一致。,矫正行车偏转的方法有几种:行车两大车电机中,一台采用交流绕线电动机来调速,另一台可采用直流电动机或转子滑差电动机来调速,或者仍采用绕线电动机,但通过串级调速来实现行车两边轮子的同步。在上述方法中,采用直流电动机调速,系统需增设一台整流调压装置,且直流电动机存在换向火花等问题,不宜采用;采用转子滑差电动机调速,控制简单,但电机本身体积较大,行车上的安装位置不够;采用串级调速时,系统需增设逆变变压器和整流逆变装置,控制较复杂。在上述三种调速方法中,还需用可编程控制器(PLC)来实现继电器线路与调速装置部分的逻辑连锁控制,整个系统线路复杂,投资费用高。采用变频器来矫正行车电动机不同步,只需对原控制线路稍作改动,投资费用低,安装、维修方便,且系统的可靠性非常高。,

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