某企业改善成果报告会

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1、部分产品的改善事例报告及成果展示,E公司,改善事例-1(砂抛光合并),改善前:2道工序两人作业,改善后:2道工序一人作业,减少了中间 在制品;由于作业距离缩短,大大提 高了作业效率。,改善事例-2(溜槽增加),改善前:以盒子为单位进行流动, 有一定的搬运距离,改善事例-3(刮毛刺),改善事例-4(两道弯钩合并),改善前:两道弯钩使用2台冲床, 需要按2下按钮,且作业距离长,改善后:节约了一台设备,且每次 弯钩只需按1下按钮,作业距离也 比原来缩短了50cm,改善后:将作业步骤编成一套利于 反复作业的连续动作,改善前:三道工序分开作业,作业 无节奏,不利于重复作业,且距离 远,在制品多。,通过B

2、WF法,对作业顺 序进行编排,使之成为有 节奏且利于操作的作 业内容,改善事例-5(动作改善),改善事例-6(铰孔改善),789铰孔铰刀规格由6.365mm6.38mm,经常出现小孔而返工,改善后单件工时以及单件实绩工时都有明显降低,改善事例-7(打耐压改善),改善前:打耐压要摆2次,数量不好 控制,改善后:一次50个,数量易于控制,改善事例-8(刀架改善),改善前:刀都装在一起,每次调刀都要调所有的刀,调刀时间长,改善后:三把刀分开装,每次调刀只 需调相应的刀,改善事例-9(弯钩模改善),改善前:钩与槽没有定位,自由弯曲, 容易造成钩槽夹角不合格,管理道具设置,正面,背面,1、工序内打造品质

3、,2、现场生产状况一目了然,物流图 (以样板线为例),搬运距离缩短 94.3%,物流图2 (以为例),改善前,改善后,214,14.,搬运距离缩短 93.2%,改善前,改善后,3天,22分钟,缩短 99%,L/T改善(以样板线为例),三车间改善前后人员配置状况,改善前,改善后,人,12.6%,改善前,改善后,1、改善前的产量不包含样品及大产品2、改善后的产量未包含大产品和样品外,也未包含混线上的产量。,三车间改善前后产量状况,三车间改善前后人均产能对比,改善前后设备利用对比,1、改善后设备数量减少了76台2、折合成金额改善后减少了175.12万元,三车间中间在制品改善前后对比,中间在制品在10

4、月份盘存时有47514只,但流水线上的数量较少(保守估计6000只),其他都是在混线上堆积。所以实际效果应该更大。,检验中间在制品改善前后对比,中间在制品在10月份盘存时有30584只,比07年8月份下降66.3%,但此区域最终 将会取消,因此检验车间的最终目标不良率为0.,三车间品质不良改善前后对比,平均,三车间品质不良改善前后对比,改善前吸塑盒放置,改善前:1)吸塑盒放置乱(在桌子低下或仓库看板后面的网格墙边上)2)数量无(堆放在一起很难盘存)3)多品种混放4)先进先出无法做到,吸塑盒摆放及库存管理,改善后:1)库存数量清晰,可以随时进行盘存2)安全库存进行设定,库存减少3)分类标识放置,方便取放4)在一定程度上可以做到先进先出(当新的吸塑盒到达,将旧的吸塑盒清出放到新的上面,由于数量少方便经常整理),吸塑盒库存改善前后对比,08年9月份,08年10月份,

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