建筑qc缩短海上巨厚抛石层冲孔灌注桩成孔时间ppt培训课件

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1、缩短海上巨厚抛石层 冲孔灌注桩成孔时间,三航局*分公司*经理部QC小组,目 录1、 工程简况 2、 小组概况 3、 选题理由 4、 现状调查 5、 确定目标 6、 原因分析 7、 要因确认 8、 制定对策 9、 对策实施 10、效果检查 11、巩固措施 12、今后打算,*港旗台港区30万吨级矿石码头水工建筑物工程全长约755m,是*建成亿吨大港的一个关键工程,是*省最大的散货码头,也是*省重点工程。本工程共有3座引桥连接码头主体和陆域,引桥接岸处桩位于爆破挤於抛石堤身区域,抛石层最厚处达30m,属于巨厚抛石层,在国内水上冲孔灌注桩施工中极少见,冲孔难度很大,采用1600冲孔灌注桩基础,总计22

2、根,有效桩长60m65m,计划在2008年8月30日完成。,一、工程简况,抛石层厚度示意图,冲孔灌注桩QC小组概况表 表1,制表人:敖寒冰 2008年4月5日,二、QC小组概况,三、选题理由,制表人:孙其章 2008年4月5日,课题评估选择表 表2,小组成立后,小组成员经过讨论,提出几个课题进行评估选择。,3、平均每根桩成孔时间超出48小时,不能满足工期要求,2、现灌注桩平均成功时间672小时/孔,1、根据工期,成孔时间目标:624小时/孔,缩短冲孔灌注桩成孔时间,选择“缩短灌注桩成孔时间”主要有以下3个理由:,从2008年2月14日到2008年4月5日,本工程共完成冲孔灌注桩5根。QC小组对

3、5根桩的成孔时间进行统计,形成5根桩的成孔误时调查表:,四、现状调查,制表人:张顺利 2008.4.6,活动前成孔误时调查表 表3,通过上排列图可以看出,“钻进误时”和“维修误时”累计频率达到80%,故得出:“钻进误时”、“维修误时”是影响冲孔灌注桩成孔时间的主要问题。,制图:孙其章 2008.4.10,五、确定目标,1、活动目标 找出了影响成孔时间的主要结症,我们进行目标设定。小组召开会议后一致认为:经过经理部全力支持及成员间积极配合,解决“钻进误时”和“维修误时”两个结症80%以上,可缩短灌注桩成孔时间77小时/孔(96小时80%=76.8小时),因此,我们设定本次活动的目标是将灌注桩成孔

4、时间压缩到595小时/孔(552+(120-77)=595小时)。,成孔耗时/(小时),2、目标设定的依据,与本工程地质条件相近的深圳妈湾7泊位(已完成)冲孔灌注桩成孔平均时间已达600小时/孔,“钻进误时”和“维修误时”累计频率达到80%,两者都解决80%以上,9680%=76.8,缩短成孔时间77小时/孔是可行的,现状调查已找到问题症结所在 经理部QC小组技术力量雄厚,一起配合默契,目标可以实现,六、原因分析,制定活动目标后,我们召开了小组会议,成员运用头脑风暴法,畅所欲言,找出了影响“钻进误时”和“维修误时”的13个原因,列表如下:,影响原因一览表 表4,制 表:林涛 日期:2008年4

5、月6日,小组通过对上表所列原因进行排列分析,找出了它们之间的关系和联系,并绘制关联图如下:,制图:王伟 2008.4.6,“钻进误时”和“维修误时”原因关联图,七、要因确认,通过关联图,我们找出了7个影响“钻进误时”和“维修误时”的末端因素后,小组成员分头深入现场对末端因素进行逐一验证(见下表)。,“钻进误时”和“维修误时”要因验证计划表 表5,制表: 裴洪伟 日期:2008年4月8日,在2008年4月8日,宋海广在施工现场对灌注桩成孔施工情况进行了调查,发现现场 仍按以往施工经验来选择冲程,并没有考虑本工程巨厚抛石层这一特殊地质条件。 在4月10日,宋海广对已完成成孔的5根成孔施工记录进行了

6、分析,得出因冲程选择 不当而造成平均每孔0.8次卡锤、0.6次钢丝绳断裂(见下表),延误冲孔灌注桩成 孔。,验证1(针对冲程选择不合理),验证2(针对筒底漏浆),在2008年4月10日,王伟查阅已完成成孔的5根成孔施工记录,发现在5根已完成的冲孔灌注桩成孔过程中,平均每孔出现3.2次漏浆(见下表),延误冲孔灌注桩成孔。,验证3(针对培训不到位),在2008年4月10日,张顺利对操作 工人的培训面进行现状调查,查 阅资料,钻机操作工10人,参加 岗前技能培训10人,达到要求 的100%培训面。,结论:非要因,验证4(针对钻机老化),结论:这三项均为非要因,在2008年4月12日,孔祥华查看5台钻

7、机的铭牌(见下表),其平均新度系数为80%,性 能较好,能满足钻孔要求。,验证6(针对锤头强度不够),在2008年4月12日,陶廷祥进行现场调查,钻孔所采用的十字型铸钢冲击锤,在锤头 位置上焊有钨钢合金,其耐磨能力较强,能够满足钻孔要求。,在2008年4月14日,林涛对仓库备件核查(见下表),发现维修备件大多不足,出现操作人员等配件修理钻机的现象。,验证7(针对维修备件不足),制表:敖寒冰 2008年5月15日,八、制定对策,要因对策表 表6,我们针对上述三个要因,应该采取什么样的对策呢?小组成员召开了献策会议,在会上大家畅所欲言,各抒己见,制定了“钻进误时”和“维修误时”的要因对策表(见下表

8、),并上报经理部备案。,九、对策实施,实施一,针对冲程选择不合理,4月16日5月15日期间,现场施工负责人张顺利组织现场人员进行了冲程对比试验(见下表),对6#孔、7#孔、8#孔分别采用12m冲程、23m冲程、34m冲程钻进,并记录成孔过程(见下表)。通过对比发现选择在23m的冲程,钻进时间最短,且能避免卡锤、钢丝绳断裂事故。,实施效果:通过选择23m的合理冲程,卡锤率由实施前的0.8次/孔降低到实施后的0.43次/孔、钢丝绳断裂率由实施前0.6次/孔降低到实施后的0.36次/孔(见下表),缩短了冲孔灌注桩成孔耗时。,实施二,针对筒底漏浆,王伟查阅已完成的5根冲孔灌注桩成孔记录发现:筒底岩面不

9、平、钢护筒边有大块孤石极易导致筒底漏浆现象的发生。因此,在巨厚抛石层中钻进时,遇到孔内岩面不平或倾斜,需先填入20cm-30cm厚的块石、卵石或灌注砼填平斜岩面,再进行正常冲击;遇到钢护筒边上有大块孤石时,需先通过填入二片石或建筑垃圾填平后,再进行冲孔。,整平处理,孔底岩面整平工艺示意图制图:王伟 2008年4月15日,实施效果:通过在钻进过程中采取以上措施,筒底漏浆现象由活动前3.2次/孔降低到活动后0.71次/孔(见下表),从而缩短了冲孔灌注桩成孔耗时。,根据以往的施工经验要求配件套数,定期检查仓库储存各种钻机备件的数量(2周/次)(见下表)。备件不足时严格按相关制度考核以督促购买。仓库备

10、足配件以便及时更换破损配件,防止出现等待配件修机的现象,保证钻机高效运转。对更换的备件进行跟踪以保证备件的有效利用,减少再次维修的现象。,实施三,针对维修备件不足,实施效果:通过检查及考核措施,钻机备件数量配备充足,钻机备件使用合理,钻机部件得到有效更换,钻机故障能快速维修好并减少了维修次数,从而缩短了冲孔灌注桩成孔耗时。,十、效果检查,从2008年5月15日到2008年8月15日,总计完成的14根灌注桩。QC小组绘制了活动效果检查图 。,1,总目标值效果检查,成孔耗时/(小时),2,问题解决程度调查,QC小组采用分层法形成14根桩的成孔误时调查表。,制表人:张顺利 2008.8.15,活动后

11、成孔误时调查表 表7,根据统计表,我们绘制了活动后成孔误时排列图,从图上可以看出,“钻进误时”和“维修误时”得到明显降低,已经不是影响成孔误时的主要问题。,3,社会效益,因该工程为*省重点工程,在施工过程中,受到业主及省、市有关部门的重视和关注。最后能比合同工期提前完工,受到了*建港指挥部的夸奖,省、*市电视台及报刊等多家媒体均作出了相关报道。,4,经济效益,工期提前15天,经预算科、财务、设备科及材料科统计,节约成本: 人工费用:30人15天60元/天.人=27000元 钻机维护费用:5台15天10元/天.台=750元 共计27000+750=27750元。,省钱了!,十一、巩固措施及标准化

12、,2、制定制度,严格考核,每周检查,督促购买,以备足配件,预防待件修机的现象,3、在巨厚抛石层钻孔时,遇到筒底岩面不平或大块孤石时,应进行岩面整平处理,1、针对巨厚抛石层,冲程选择23m的冲程,为巩固成果,QC小组将,报*工程经理部领导批准已纳入灌注桩施工管理办法,十二、总结及今后打算,通过本次QC小组活动,小组成员了解 了PDCA循环这一科学程序的作用, 提高了运用统计技术解决实际问题的 能力;同时小组成员的综合素质也得 到了大幅度地提高(见右表)。,通过QC活动,有效的缩短了海上巨 厚抛石层冲孔灌注桩的成孔时间,但 出现个别灌注桩偏位较大,因此在 下一个PDCA循环中我们将把“减少灌 注桩偏位”做为新的课题来研究。,综合素质对比计分表,制表:宋海广 日期:2008年8月15日,

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