焦化分馏塔顶部结盐的原因分析和对策

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1、焦化分馏塔顶部结盐的原因 分析和对策,广石化焦化装置,1概况,中石化广州分公司炼化1延迟焦化装置,为两炉四塔模式、设计产能为80万吨/年的单面辐射延迟焦化装置,1996年2月投产,2002年经过换热改造及采用零循环比流程扩能到100万吨/年焦化装置,分馏塔塔盘改为条形浮阀,2003年9月分馏塔出现塔顶温度倒挂,汽油质量无法控制的现象,汽油干点高达245,柴油质量控制正常,2004年6月装置停工检修,发现2427层塔盘已经被焦粉堵死,浮阀完全不能动作,2005年5月,装置缩短生焦周期,即由24小时生焦周期改为20小时生焦,从而使到装置的处理能力由3000t/d提升到3300t/d,2006年2月

2、装置进行第一次分馏塔水洗。2007年2月份检修开起来后,由于焦炭塔的问题处理量从3300吨/天降到2700吨/天,汽油干点控制指标为200,2007年一共进行了4次水洗。,2 分馏塔顶部塔盘出现结盐的现象,根据长时间的数据跟踪分析,我们得出以下几个现象,可以判断分馏塔出现结盐: 分馏塔顶温度和顶循抽出温度的温差(温差顶循抽出温度-分馏塔顶温度)变小,甚至倒挂。 为了控制汽油质量,顶循流量在同等条件下,需要增大。 顶循出现抽空现象。 分馏塔柴油集油箱液面出现波动,手动操作都难以控制。集油箱汽相温度异常。 出现汽油质量无法控制(往往最后出现,出现以后所有调节操作无效)。,2分馏塔顶部结盐的原因分析

3、,作为焦化装置来说,携带焦粉是正常的,也是不可避免的,只要原料一定和处理量一定时,从焦炭塔携带到分馏塔的焦粉总量是一定的,而且多年的实际运行经验,这些焦粉的携带并没有造成下游装置的问题,是合理的可接受的;问题时如何让这些焦粉流动起来,不要堆积、结块,从而堵塞工艺介质流通和交换的通道。 作为分馏塔来说,从焦炭塔带来的焦粉,都是细粉,会在分馏塔的各个侧线进行分配带走,在分馏塔正常运行的情况下,如果再那个环节出现了集结停留,那分馏塔在这个位置的运行肯定出现了问题,就广石化的情况来看,盐的出现,吸附焦粉,从而加速了分馏塔塔盘的恶化,单独的盐或者焦粉问题都不会很严重,当焦粉和盐结合在一起,问题很快就出现

4、了,因此分析的前题是;先有盐的析出后有焦粉的堆积。,2分馏塔顶部结盐的原因分析,2.1 温度对分馏塔结盐的影响 根据多年的检修塔盘检查情况以及外厂焦化装置的情况,出现问题的塔盘都是在顶部4层,界线很是分明,4层以下基本上看不到塔盘堵塞的现象,2004年6月装置停工检修,发现2427层塔盘已经被焦粉堵死,浮阀完全不能动作,其中24、25、26、27层的焦粉堆积高度为3厘米、20厘米、10厘米、3厘米,就是这种情况下,顶部4层以下也是干干净净的。分析一下23层和24层的差别,就是温度,其他的性质基本相同,这就意味着温度是分馏塔结盐的重要因素。,2.1 温度对分馏塔结盐的影响,从操作数据分析,200

5、6年2月份装置也曾因2005年12更改汽油干点指标,顶部温度低控,引起分馏塔顶部塔盘分离效果下降,进行水洗且汽油干点改高指标控制后,顶部分馏塔运行工况正常,2006年年底大修,检查分馏塔顶部塔盘很干净。表1、2是2006、2007年分馏塔顶部4层塔盘运行参数。,表1、2006年T-102顶参数,表2、2007年T-102顶参数,表2、2007年T-102参数,图1 06年和07年温差变化对比图,图2 06年和07年分馏塔顶温度变化对比图,2分馏塔顶部结盐的原因分析,从图1可以看出分馏塔顶部温差06年比较平稳,07年的变化较大(其中还经过了多次水洗)。 06年2月水洗后,全年平稳运行无水洗,07

6、年的水洗了4次(7、8、9、11月),密度很大,从图2数据可以看出,06年的塔顶温度几乎和07年的抽出温度一样,我们可以认为分馏塔顶部结盐的温度在130左右,就是说分馏塔顶循抽出温度要控制在130以上,盐的析出就会大大降低,分馏塔的运行周期就会延长,当然分馏塔的结构不一样,温度可能也会不一样,但是趋势应该是一样的。,图3 顶循抽出温度变化图,2分馏塔顶部结盐的原因分析,根据上图,可以看出温度在早期还是比较高的,并且稳定在130以上,但是在18日以后顶循抽出温度变化变大,并在30日突变,抽出温度下降到109,而且无法恢复温差。,2.2 原料对分馏塔结盐的影响,原料对分馏塔顶结盐的影响时肯定的,原

7、料的残炭从12到现在最高27,变化很大,广石化1延迟焦化装置的2002年以前装置汽油干点一般都控制在180,塔顶温度大部分低于100,装置运行超过2年后装置才出现过汽油质量无法控制的现象,检修发现顶部4层出现粘稠物,但是都很少出现汽油质量不合格的现象。自2002年以后装置分馏塔顶部结盐的情况变得频繁,广石化2焦化装置开起来后,一样存在塔顶结盐的情况,而且出现的时间基本一样。因此说原料时导致分馏塔结盐的一个重要因素,但对于原料中的那些物质导致结盐,目前还没有这方面的研究。,3 分馏塔结盐的对策,分馏塔顶结盐,主要因素有原料、处理量、塔顶温度(汽油干点),但是在实际生产中,原料、处理量可控制的力度

8、很小,可操作性小,所以不作讨论,那么剩下的就是塔顶温度和结盐后处理手段了。,3.1提高汽油干点控制指标,装置2004年7月检修后开起来,汽油干点一直控制在210,运行平稳,9月份该控195,顶循抽出温度从143下降到126,12月份汽油干点指标改回210后,顶循抽出温度无法回升,2006年2月进行水洗,顶循抽出温度回升到144,之后平稳运行到2006年底装置停工大修,分馏塔平稳运行了将近两年半;2007年装置汽油干点控制195,分馏塔被迫进行多次水洗后,间隔最小的只有一个月,最后一次将干点从200提高到205,水洗后分馏塔运行了4个月。 从这里可以看出,要防止结盐的形成,要有适当的塔顶温度,从

9、我们摸索的经验的经验来看,210的指标目前是个合适的指标,这需要全厂配合,不是装置可以自己做到的;当然,原料不同会有不同温度要求,这就需要摸索出合适的控制指标。,3.2 提高分馏塔塔顶部的负荷,根据装置处理量较低的情况2800t/d),采用在柴油吸收返塔线上增加汽油注入,我们在2006年11月水洗后在18层回流线中增加了2.6t/h的汽油,提高顶部的气速。,3.3分馏塔水洗,汽油干点控制要受到全厂石脑油平衡的约束,如果这方面产生矛盾时,分馏塔进行水洗就是必须的了,下图为装置水洗的流程简图:,3.3分馏塔水洗,3.3分馏塔水洗,操作要点: 拉低汽油分液罐和稳定系统塔和容器的液面. 粗汽油改直出装

10、置. 稳定系统用补充吸收剂维持运行. 将柴油的换热器走副线. 用汽油泵打水补顶循,控制塔顶温度在100. 水到柴油集油箱后,注意液面控制,防止影响蜡油系统. 汽油分液罐液面达到80%后,停水补顶循,拉低汽油分液罐液面后,停顶循,在顶循泵入口给蒸汽反吹入口(进分馏塔). 水洗过程中,顶循流量要定时变化,冲击塔盘.,3.3分馏塔水洗,多次的水洗经验总结,有一点是可以肯定的,就是水无法溶解焦粉和盐的结合物,长时间的平稳流量的水,是无效果的,必须人为造成分馏塔顶部波动,松动塔盘沉积的固体物质,由于水的密度较大,将该物质带走,柴油采样可以看到明显的焦粉颗粒和一些粘稠状物质的存在。水洗后分馏塔恢复正常后,

11、要通过顶部温差观察水洗的效果,如果温差太小,就要重新水洗,并加大波动操作;每次水洗都可以将温差恢复到1523。,4.结论和建议,4.1提高汽油汽油干点控制指标 要争取尽量高控汽油干点,提高分馏塔顶的操作温度,可以有效防止分馏塔结盐,保证分馏塔的运行周期。 4.2 结盐后尽早对分馏塔进行水洗 因为结盐出现汽油不合格后,正常的调节手段是无效的,实践证明水洗可以有效解决分馏塔顶部结盐堵塞塔盘的情况,保证汽油质量得到控制。塔顶温差的恢复是检验水洗效果的重要指标。,4.结论和建议,4.3 不同的原料结盐的情况不一样,气速对塔盘堵塞的速率有影响 不同的原料对结盐的形成要求是不一样的,在同一原料的情况下,两套装置将同时出现结盐的迹象,出现温差降低,但是由于处理负荷和分馏塔结构不同,运行的周期长短不同,对于处理量较低的装置可以通过汽油回注的方式,提高塔顶的气相负荷,可以提高焦粉的流动速度,延长分馏塔的运行周期。,4.结论和建议,4.4 建议 和科研机构进行合作,研究合适的焦化分馏塔顶部抗盐塔盘。 改造分馏塔顶部流程,使水洗成为一种常规的操作,适时进行短时间的水洗操作。 科学制定焦化汽油的干点,对使用焦化汽油作原料的装置进行攻关,使提高焦化汽油的控制干点成为可能。,报 告 完 毕谢 谢,

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