汽轮机汽门严密性、超速试验方案

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1、 第 1 页 共 6 页 汽轮机汽门严密性试验方案 1 试验目的 检验汽轮机组高、中压主汽门、高、中压调速汽门关闭后的严密性,确认汽门严密性能满足机组安全运行的要求。 2 组织措施 2.1成立汽门严密性试验小组: 组 长: 王晓华 副组长: 许 强 文 锋 王中霞 成焕祥 冯大军 成 员: 当班值长 宫 建 陈 鯤 刘 震 王 勇 2.2责任分工: 2.2.1 运行部负责对汽门严密性试验期间设备的操作、监视、调整以及相关的事故处理等。 2.2.2 安监人员负责试验全过程的安全监督,防止人身伤害或设备损坏等事故的发生。 2.2.3 生技部负责试运方案的审核以及现场试验过程的技术监督。 2.2.4

2、 大修单位负责配合试验人员工作。 3 试验条件 3.1发电机解列,汽轮机在3000r/min空载运行。 3.2主、再热汽压至少大于50%额定汽压。 3.3汽轮机DEH控制方式为操作员自动方式,机组各项运行参数正常。 3.4高压密封备用油泵、交流润滑油泵工作稳定,油压正常。 3.5高、低压旁路运行正常。 3.6试运资料、仪表、记录表格已准备好。 3.7 试运现场已清理干净,安全、照明和通讯措施已落实。 4 试验步骤 4.1 主汽门严密性试验 4.1.1. 调整锅炉燃烧强度,提高主汽压力至少达到12.1MPa以上,试验过程中尽量保持汽压稳定。 4.1.2. 启动高压密封备用油泵、交流润滑油泵,检查

3、油泵运行正常。 第 2 页 共 6 页 4.1.3. 将操作员自动方式切为手动方式控制。 4.1.4. 在DEH“手操盘”上按“主汽门严密性试验”按钮,进行主汽门严密性试验,检查高、中压主汽门全关,手动全开高调、中调门,机组转速迅速下降。 4.1.5. 开大高旁,提高再热汽压至少达到50%额定压力以上。 4.1.6. 转速降到1000(试验进汽压力额定蒸汽压力)r/min,试验合格。 4.1.7. 调整锅炉燃烧及高、低旁开度,降低主、再热汽压。 4.1.8. 手动打闸,退出主汽门严密性试验,重新挂闸将转速恢复到3000r/min。 4.2 调门严密性试验 4.2.1调整锅炉燃烧强度,提高主汽压

4、力至少达到12.1MPa以上,试验过程中尽量保持汽压稳定。 4.2.2检查高压密封备用油泵、交流润滑油泵运行正常。 4.2.3在DEH上按“OPC方式”功能按钮,选择“OPC电磁阀试验”按钮,进行调门严密性试验,检查高、中压调门全关,机组转速迅速下降。 4.2.4开大高旁,提高再热汽压至少达到50%额定压力以上。 4.2.5 转速降到1000(试验进汽压力额定蒸汽压力)r/min,试验合格。 4.2.6手动打闸,退出调门严密性试验。 4.2.7 重新挂闸将转速恢复到3000r/min。准备做汽轮机超速试验。 5 试验标准 5.1额定汽压下,汽门严密性试验的最低转速应小于1000r/min。 5

5、.2当汽压低于额定值时,最低转速可按下列公式修正: n(P/P。) 1000r/min P 试验时主汽压力 P。额定主汽压力。 6 安全措施 6.1试验过程中应注意检查机组各项运行参数正常。 6.2每次汽门严密性试验结束,应先打闸,然后退出汽门严密性试验,再挂闸冲转。 6.3冲转过程中,若高、低旁开启,DEH控制方式应选择带旁路的高、中压缸联合启动方式,注意检查通风阀开启,高排温度在正常范围。 主汽门严密性试验记录单 机组: 机组 专业:汽机 系统:主汽门严密性试验 编号: 主汽压力(MPa) 主汽压力(MPa) 主汽温度() 主汽温度() 热再压力(MPa) 热再压力(MPa) 热再温度()

6、 热再温度() 真空(kPa) 真空(kPa) 开始 汽轮机转速(r/min) 结束 汽轮机转速(r/min) 记录人: 校核人: 值长: 调门严密性试验记录单 机组: 机组 专业:汽机 系统:调门严密性试验 编号: 主汽压力(MPa) 主汽压力(MPa) 主汽温度() 主汽温度() 热再压力(MPa) 热再压力(MPa) 热再温度() 热再温度() 真空(kPa) 真空(kPa) 开始 汽轮机转速(r/min) 结束 汽轮机转速(r/min) 记录人: 校核人: 值长: 热 机 操 作 票 值 班 NO:000000 开始时间: 年 月 日 时 分,结束时间: 年 月 日 时 分 操作任务:

7、_机汽门严密性试验操作票 序号 操作项目 执行 一 高中主汽门严密性试验 1 得令。 2 检查所有设备运行正常,油系统、BOP、SOP运行正常。3 检查确认汽轮机具备高中压主汽门严密性试验的条件,“机跳炉”保护解除,其余保护均已正常投入。 4 检查确认汽轮机已冲转至3000Rpm 。 5 全面检查记录机组各项参数符合规定。 6 汇报值长,通知相关人员,机组高中压主汽门严密性试验开始。 7 维持主汽压力在13MPa左右,缓慢提高再热汽压力至2.0Mpa,注意机组转速、高压缸排气温度等参数变化。 第 4 页 共 6 页 8 在DEH画面“手操盘”上按下“主汽门严密性试验”;确认将高中压主汽门关闭,

8、高中压调速汽门全开。 9 汽轮机转速低于2950rpm时应启动交流油泵、高压备用密封油泵。 10 利用旁路控制主、再热汽压力稳定。 11 记录转速最后下降稳定的转速值 ,下降耗时 分钟,检查转速下降至1000*P/P0r/min以下时试验合格。 12 高中压主汽门严密性试验结束打闸,在DEH“自动”方式,重新挂闸升速至3000r/min。 13 试验完毕,汇报值长。 二 髙中压调门严密性试验 1 检查所有设备运行正常,油系统运行正常。 2 检查确认汽轮机具备高中压主汽门严密性试验的条件,“机跳炉”保护解除,其余保护均已正常投入。 3 检查确认汽轮机已冲转至3000Rpm。 4 全面检查记录机组

9、各项参数符合规定。 5 汇报值长,通知相关人员,机组高中压调门严密性试验开始 6 在DEH画面上点击“OPC方式”按钮,选择“OPC电磁阀试验”按钮;确认高、中压调速汽门关闭、高、中压主汽门开启。7 汽轮机转速低于2950rpm时应启动交流油泵、高压备用密封油泵。 8 利用旁路控制主、再热汽压力稳定。 9 记录转速最后下降稳定的转速值 ,下降耗时 分钟。 10 高中压调速汽门严密性试验结束打闸,在DEH“自动”方式,重新挂闸升速至3000r/min。 11 根据值长指令进行后续操作。 12 试验完毕,汇报。 操作人: 监护人: 值班负责人: 第 5 页 共 6 页 试验结论 # 汽轮机于 月

10、日进行主汽门严密性试验。在主蒸汽压力为 Mpa情况下经过 分钟汽轮机转速下降至 rpm/min;主汽门严密性试验正常。 # 汽轮机于 月 日进行调门严密性试验。在主蒸汽压力为 Mpa 情况下经过 分钟汽轮机转速下降至 rpm/min;调门严密性试验正常。 备注:试验标准n(P/P。) 1000r/min P 试验时主汽压力 P。额定主汽压力24.2MPa 试验人员签字: 组 长: 副组长: 成 员: 第 1 页 共 8 页 汽轮机超速试验方案 1试验目的 检验超速保护动作值的准确性,确保汽轮机超速保护的可靠性。 2 组织措施 2.1成立超速试验组织机构: 组 长:王晓华 副组长:许 强 文 锋

11、 王中霞 成焕祥 冯大军 成 员:当班值长 宫 建 陈艳蓉 陈 鯤 刘 震 王 勇 2.2责任分工: 2.2.1 组长职责:是本次试验的安全第一责任人,对试验的全过程进行指挥,对试验工作负全面领导责任。 2.2.2 副组长职责:对组长负责并在组长领导下协助试验工作,审核安全措施的正确性,确保报试验安全进行。 2.2.3 运行部负责对验期间设备的操作、监视、调整以及相关的事故处理等。 2.2.4 安监人员负责试验全过程的安全监督,防止人身伤害或设备损坏等事故的发生。 2.2.5 生技部负责试运方案的审核以及现场试验过程的技术监督。 2.2.6 检修部和大修单位负责配合试验进行。 3 试验条件 3

12、.1. 汽机并网前已作打闸试验正常。 3.2. 汽机并网前已作喷油试验正常。 3.3. 汽机调门、主汽门严密性试验正常。 3.4. 汽机已在20%额定负荷下连续运行4小时。 3.5. 汽机各轴承振动、温度,高、低压缸差涨、汽轮机缸涨、轴向位移均正常。 3.6. 高压密封备用油泵、交、直流润滑油泵工作正常,各油泵联锁保护试验正常。 3.7. TSI、振动监测装置指示准确,就地转速表与DCS转速表核对一致。 5号机组汽轮机超速试验方案 第 2 页 共 8 页 3.8. 就地和控制室间有可靠通讯手段。 3.9. 解列发变组,维持汽轮机3000rpm/min运行。 4 试验步骤 4.1 OPC保护试验

13、 4.1.1检查DEH画面上“OPC方式”开关中“103禁止” 、“110禁止”置于“取消”位置,设定目标转速3100rpm/min,升速率50rpm/min进行103%保护试验。 4.1.2转速至3090 rpm/min时,检查GV、IV、各段抽汽逆止门关闭正常,机组转速下降并维持3000 rpm/min运行。 4.1.3 记录动作值后将最高转速记录清零。 4.2 电超速保护试验 4.2.1联系热工检查电超速保护投入正常,修改电超速保护动作值3200rpm/min。 4.2.2 在DEH画面上将“OPC方式”开关中“103禁止”置于“禁止”位置、“110禁止”置于“取消”位置。 4.2.3

14、设定目标转速3250r/min,升速率50rpm/min,进行DEH电超速保护试验。 4.2.4 汽轮机转速升至3200 r/min,检查电超速保护动作正常,TV、GV、RV、IV关闭,机组跳闸联动正常,记录动作值后将最高转速记录清零。 4.2.5 电超速试验结束后,联系热工恢复电超速保护动作值为正常值。 4.2.6 机组转速降至2900rpm后将“OPC方式”开关中“103禁止”置于“取消”位置,重新挂闸恢复到3000rpm/min。 4.3 机械超速保护试验 4.3.1将DEH画面中“OPC方式”开关内“103禁止”置“禁止”位,“110禁止”置于“取消”位置,检查就地机械超速保护试验手柄

15、位置位于“正常”位置。 4.3.2 联系热工检查电超速保护投入正常,修改电超速保护动作值修改为3360 rpm/min。 4.3.3 设定目标转速3360rpm/min升速率50rpm/min,进行第一次机械超速试验试验。 4.3.4 机组转速升至3300检查危急保安器动作正常,TV、GV、RV、IV关闭,机组跳闸联动正常,记录动作值后将最高转速记录清零。 4.3.5转速降至2900rpm/min将“OPC方式”开关中“103禁止” 置于“取消”位置,重新挂闸冲转到3000r/min,停高压密封备用、交流润滑油泵,投联锁备5号机组汽轮机超速试验方案 第 3 页 共 8 页 用。 4.3.6同样方法进行第二次机械超速试验,记录动作值后将最高转速记录清零。 4.3.7机械超速试验后,联系热工恢复电超速保护动作值为正常值。 4.3.8 待机组转速下降至2900rpm/min后将“OPC方式”开关中“103禁止” 、置于“取消”

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