Φ4m60m回转窑大齿轮振动的原因与解决措施

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1、4m 60m回转窑大齿轮振动的原因与解决措施2500t/d生产线的 4m 60m回转窑投产运行一年半后,出现了大、小齿轮间歇顶齿的咕咚声,造成大齿轮剧烈颤动。我们经过先后两次原因分析与处理后,消除了大、 小齿轮的振动现象。大连金山水泥制造有限公司2500t/d生产线的 4m 60m回转窑投产运行一年半后,出现了大、 小齿轮间歇顶齿的咕咚声,造成大齿轮剧烈颤动。我们经过先后两次原因分析与处理后,消除了大、小齿轮的振动现象。1 初次振动原因及处理措施初次振动时,经分析判断,振动原因是两托轮磨损引起大、小齿轮齿顶间隙变小,造成顶齿。测量各档两托轮外径之间距离,也确实比安装时的变大了(见表1),且各托

2、轮磨损情况也有差别。表 1 托轮设计尺寸及磨损后测量数据mm为保持窑体中心线不变,根据各托轮的磨损情况分别顶进不同距离。为防止调整过大造成托轮瓦发热,在窑开起正常后,从四个角每次同时顶进 0.5mm 。运行 24h 后,观察托轮瓦温升情况正常后,再进行下一次顶进调整。直至接近原安装尺寸时,再根据各托轮磨损情况调整到相应位置,以保持窑体中心线与原来一致。调整后,上述振动明显消除。2 第二次振动原因及处理措施初次调整运行3 个月后,窑大、 小齿轮又出现了间歇振动现象,局部位置颤动严重。起初我们仍采取上述办法,甚至把三档的托轮间距调到比安装要求的略小一些,但效果仍然不好。由此判断此次振动绝非仅仅是因

3、两托轮之间距离变化引起的。于是停窑检查大小齿轮啮合情况,发现小齿轮的啮合面距其齿根部10mm位置已磨出3 4mm 的凸台阶。将窑打辅传,焊临时固定支点做测点,通过测定弹簧板两侧位置的窑体径向跳动值,初步判断大齿轮的径向跳动情况。测点布置及测定结果见表2,第 1 和第 3 点为大齿轮螺栓连接处。从表 2 看出,窑体在第6 和对称的第8 点的径向跳动最大。由此我们判断由于窑体大齿轮位置产生弯曲,大齿轮每圈运行到第6 点前后位置时, 顶在小齿轮磨出的凸台上,使大齿轮产生剧烈颤动。处理办法:1)用角磨砂轮机将小齿轮磨出的凸台逐个打磨平。2)采取局部降温的办法调整大齿轮位置的窑体弯曲:盘窑将第6 点转到

4、最顶端,用高压水管间歇在窑体上部弹簧板两侧浇水冷却,使上部窑体局部冷却产生弯曲,同时在最下端的第 8 点随时测量,当该点下沉6mm 时,启动辅传盘窑。冷却过程前后只用8min。观察托轮与轮带接触面,判断窑体其它位置没有发生弯曲。冷却过程中要注意:水不能浇到弹簧板上,不能局部急冷。将水调成下雨状,间歇喷浇在窑体上部。这次整个处理过程只用了3h,窑开启后至今运行非常平稳,大、小齿轮的局部振动明显消除了。3 结束语由于在处理小齿轮凸台时现场打磨位置不方便,在小齿轮的两侧位置处理的不彻底,因此当窑体窜动到上下限的位置时,偶尔能感觉出大齿轮局部位置有很轻微的振动,待设备大修停机时再彻底处理。另外, 北方冬季气温较低,使用 3号开式齿轮油时由于黏度大带不上油,会加剧大、小齿轮的磨损,因此在冬季时应换用黏度稍低点的润滑油。

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