发电机电磁噪音分析

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1、发电机电磁噪音分析与措施发电机型号为 SF250 281730,水轮机型号为ZDT03一 LM一 140,于 9 月 18 日发电。在试运行过程中出现噪音过大现象。经测试,机组试运行时,在 空转状态下,距离机座1 m处测量噪音值为 60 dB;起励建压后,有刺耳的高频 声,离机座 1m处测量噪音值为 95 dB;满负荷运行时离机座1m处测量噪音值为 110 dB。 1、噪音分析 发电机的噪音种类大体上可分为:电磁噪音、机械噪音、空气动力噪音。电 磁噪音是 电磁力作用在定、转子间的气隙中,产生旋转力波或脉动力波,是定 子产生振动而辐射噪音。它与电机气隙内的谐波磁场及由此产生的电磁力波幅 值、频率

2、和极数,以及定子本身的振动特性,如固有频率、阻尼、机械阻抗有密 切的关系 。机械噪音是由机械接触而引起的,如轴承、电刷等,跟接触部件材料、 制造质量及装配工艺、配合精度有关。空气动力噪音由电机内的冷却风扇产生, 主要由风扇形式、通风道风阻、挡风板等决定。 2、定子绕组谐波计算 设计时借用 24 极 1730 机座的冲片,槽数为144 槽,冲片尺寸:外径D1:1 730mm ,内径 Di:1490mm ;槽形尺寸: b =13 mm ,h =48 mm 。每极每相的槽数q=1 57,定子绕组接线循环序列: 2 2 1 2 2 1 2;2 2 1 2 2 1 2-利用计算机谐波分析得KYP=0 9

3、397、 KQPA=0 9552、KQPB=0 9552、KQPC= 0 9552、FP= 100、FPF=0 ,但是在谐波 磁场极对数 10 对极上存在反转波FPF=10 78谐波磁场极对数v=10 很接近基 波极对数 P=14 ,力波节点对数 M =vP=10 14=一 2 很小,因为振动幅值与力波 节点对数 (M21)2 成反比,所以引起铁心共振。 3、机组结构布臵 因本机组为在原有旧厂房基础上的增容改造机,受原厂房结构限制, 本发电 机组采用无机坑布臵形式, 发电机直接裸露在厂房地面上, 声波因无机坑屏蔽隔 离就直接传送到厂房内,所以噪音比传统有机坑布臵形式的发电机组大。 由现场测量的

4、噪音数据得出加励磁后电机噪音急剧增大,表明噪音主要为电 磁噪音。通过分析发电机电磁噪音主要的由于定子绕组谐波分量过大引起, 加上 发电机组采用无机坑布臵形式,所以噪音越明显。 4、治理措施 (1) 采用扩相带来降低谐波分量。扩相带后并联支路数、 线圈尺寸及技术数 据不变,只是定子绕组接线循环序列改为:2 2 2 1 2 1 2;2 2 2 1 2 1 2- 利用计算机程序分析得KYP=0 9 397,KOPA=0 948,KOPB=0 948,KQPC=0 948, FP=100 ,FPF=0 ,谐波磁场极对数10对极上反转波下降至FPF=1 5986由此可 见基波极对数 P=14附近的谐波磁

5、场极对数反转波幅值大幅降低,从而达到降低 谐波分量目的。扩相带后绕组系数KQPA=0 948 KQPB=0 948 KQPC= 0 948 较 扩相带前 KQPA=0 9552 KQPB=0 9552 KQPC=0 9552 略有所低,但对机组的性 能影响不大。 (2) 增加机座断面惯性矩来避开共振区。增加支撑圆钢12 根沿圆周均布并 焊接牢固,使得机座断面惯性矩增加, 从而改变定子铁心固有频率, 避开共振区。 (3) 加厚加固挡风板以降低因振动引起的机械噪音。挡风板厚度由原2 mm 改为 4 mm ,把紧螺栓由 6xM10改为 12xM10 。(4) 磁极铁心改成斜磁极结构在磁极铁心极弧两端

6、面上加焊两块三角铁块, 使得极弧表面构成斜磁极结构。 三角铁块斜边角度按定子斜槽来计算,三角铁块 高度取值与磁极铁心长度一致。 通过以上改造后,发电机机组在空转状态时,离机座1 m处测量噪音 56 dB; 起励建压后原尖叫的电磁噪音明显降低,机座表面也没有明显的振动,离机座1 m处测量噪音 65 dB;满负荷运行时离机座1m处测量噪音 75 dB,机组运行情况 良好。在实际生产中, 可以借用接近极数的冲片来设计生产,如谐波计算不通过, 可通过扩相带接法、 增加机座断面惯性矩以及极靴改成斜极结构来降低噪音,从 而实现生产成本降低和生产周期缩短的双重效果。对于已投入运行的电站若出现 类似的电磁噪音

7、问题时也可以参考上述方法来改造。 附: 形成电磁噪声原因: 电磁噪声是由在时间上和空间上作变化,并由电机各部 分之间作用的磁拉力引起的。对于异步电机电磁噪声的形成的原因可以归为: (1) 气隙空间的磁场是一个旋转力波,它的径向力波使定子和转子发生径 向变形和周期性震动,产生了电磁噪声。 (2) 气隙磁场中除了电源基波分量外,还有高次谐波分量, 高次谐波的径 向力波也都分别作用于定转子铁心上,使它们产生径向变形和周期震动,在一般 情况下,对高次谐波来说, 电动机转子刚度相对较强, 定子铁心的径向变形是主 要的,可能产生较大的噪声。 (3) 定子铁心不同阶次谐波的变形,有不同的固有频率, 当径向力

8、波的频 率与铁心的某个固有频率接近或相等时,就会引起“共振”。在这种情况下,即 使径向力的波幅不大,也会导致铁心变形、周期性震动和产生较大噪声。 (4) 定子变形后引起周围空气振动,从而产生噪声。这时,定子相当于一 个声辐射器。 (5) 当铁心饱和时, 将会使磁场正弦分布的顶部变得平坦,在磁场分布中 加大了三次谐波分量,将使电磁噪声增加。 (6) 定转子槽都是开口的, 气隙磁导在旋转时也是在变化和波动的。气隙 磁场中出现了很多由于槽开口引入的谐波。 降低电磁噪声方法 (1) 合理选择气隙磁密; (2) 选择合适绕组形式和并联支路数; (3) 增加定子槽数以减少谐波分布系数; (4) 合适的槽配合; (5) 利用磁性槽楔; (6) 转子斜槽。 分析定子铁芯或转子磁轭 (如果是叠片的话) 没有压得足够紧, 在开始运行 时,发电机温度还没有升高,就很有可能发出电磁声。运行一段时间后,发电机 的温度升高, 铁芯叠片被压紧, 电磁声就消失了。 最好停机处理, 才能长期运行。

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