提高顶板电气PVC暗配管施工合格率

上传人:n**** 文档编号:53760692 上传时间:2018-09-05 格式:PPT 页数:51 大小:14.80MB
返回 下载 相关 举报
提高顶板电气PVC暗配管施工合格率_第1页
第1页 / 共51页
提高顶板电气PVC暗配管施工合格率_第2页
第2页 / 共51页
提高顶板电气PVC暗配管施工合格率_第3页
第3页 / 共51页
提高顶板电气PVC暗配管施工合格率_第4页
第4页 / 共51页
提高顶板电气PVC暗配管施工合格率_第5页
第5页 / 共51页
点击查看更多>>
资源描述

《提高顶板电气PVC暗配管施工合格率》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提高顶板电气PVC暗配管施工合格率(51页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、提高顶板电气PVC暗配管施工合格率,汇报单位:江苏南通二建集团有限公司 小组名称:江苏南通二建第九QC小组 汇报人:,汇报提纲,本工程总建筑面积为28万平方米,由17栋住宅楼及地下车库、商业等配套用房组成。住宅楼为地上11至31层,地下2-3层,住宅楼结构形式为剪力墙结构。 如不对顶板电气PVC 暗配管施工质量加以重视,容易造成管路倾斜、不通等问题出现,影响后续二次配管及电气穿线,需要在施工中加以重视。,一、课题简介,1、工程概况,制表人:聂欢庆 日期:2016年9月15日,二、小组简介,表2-1 QC小组概况,制表人:聂欢庆 日期:2016年03月10日,表2-2 QC小组成员及分工情况,制

2、表人:聂欢庆 日期:2016年9月15日,表2-3 QC小组活动计划表,制表人:聂欢庆 日期:2016年3月12日,表2-4 QC小组活动情况,三、课题选由,以下为QC小组通过对以往电气施工质量验收时产生的问题进行了调查与汇总,结果如下:,表3-1 电气安装验收问题汇总表,图3-1 电气安装验收问题饼状图,制表(图)人:聂欢庆 日期:2016年3月20日,通过调查发现,线路敷设产生的问题较多,占本次调查问题的58%,需要重点分析,因此倾向于对提高电气PVC暗配管施工质量方面进行选题与活动。,三、课题选由,在此基础上,我们QC小组选择了“提高顶板电气PVC暗配管施工合格率”为课题进行活动。,施工

3、控制现状:小组人员对一标段所有施工好的顶板电气PVC暗配管进行了检查:发现共计420个电气PVC暗配管,其中51个暗配管有不同程度的不合格,不合格率为12.1%,合格率只有87.9%。达不到项目要求的一次合格率90%,制表人:聂欢庆 日期:2016年9月15日,表2-5 小组活动一览表,数据调查QC小组根据我司对20152016年度施工的“朝阳宏达天骄城工程”、“ 一期工程” 结构施工阶段安装工程质量验收情况进行进行深入调查,从墙体线盒预埋质量、卫生间下水预留洞施工质量、管井内管道套管预埋施工质量及其他安装工程施工质量进行了检测,共测460点,合格416点,90.4%。对质量情况分析见下表:,

4、表5-1 结构施工阶段安装工程质量情况数据调查表,制表人:聂欢庆 日期:2016年03月21日,四、现状调查,制表人:聂欢庆 日期:2016年03月21日,数据调查针对不合格点进行深入分析,电气PVC暗配管施工质量不合格为26点,占不合格总频率为26/44=59.1%,是影响结构验收的主要因素,针对电气PVC暗配管预埋质量这个主要因素,我QC小组继续进行调查分析:对管线移位、管口防护不到位、管线处板面开裂、管路通线不顺等方面经行调查、检测与分析,共测420点,合格369点,合格率87.9%。,表5-2 顶板电气PVC暗配管施工质量情况数据调查表,四、现状调查,表5-3 顶板电气PVC暗配管施工

5、质量超差频数统计表,从调查表及排列图可以看出“管线移位”占不合格总频率的43.1%,“管路通线不顺”占不合格总频率的37.2%,这两项指标共占不合格总频率的80.3%,是影响顶板电气PVC暗配管施工质量的主要因素。,制表人:聂欢庆 日期:2016年03月21日,四、现状调查,制图人:聂欢庆 日期:2016年3月21日,图5-1电气PVC暗配管施工质量缺陷频率排列图,1.项目在各方面都给予了大力支持,人员上,公司为项目部抽调了一批施工经验丰富的技术人员;物资上,购买了国标PVC电线管,同时保证资金的充足。2.本QC小组成员技术水平较高,均在工地长期施工,熟悉顶板上电气PVC暗配管施工流程,都有2

6、个工程以上的施工经历。3.将管线移位问题解决94%,其他问题解决95%,那么顶板上电气PVC暗配管质量可以达到1-43.1%(194%)+(1-43.1%)(1-95%)=94.57%4.将管线连接不顺问题解决94%,其他问题解决95%,那么顶板上电气PVC暗配管施工质量可以达到1-37.2%(194%)+(1-37.2%)(1-95%)=94.13%,目标一定能实现!,五、设定目标,2、可行性分析:,1、控制项目: 加强顶板电气PVC暗配管施工质量控制 ,采用QC活动进行质量管理。提高顶板电气PVC暗配管施工质量合格率达到93%以上。,目标一定能实现!,五、设定目标,六、原因分析,制图人:聂

7、欢庆 日期:2016年3月23日,图5-1 顶板电气PVC暗配管施工问题原因分析关联图,管线移位,管路通线不顺,踩 踏及破坏管线,工人缺乏责任心,线盒内 污染,管线破坏,材料使用中易 损坏,执行施工工 艺不严格,技术交底无 针对性,下道工序施工保 护措施不足,管线连接处未 刷胶,线盒处 防护不严,缺乏奖惩制度,梁底钻孔预埋 方式不佳,管线固定点少,操作工人未进 行技能培训,使用非标 PVC管材,管弯曲半径过小,管路闭合,管线遭雨淋 暴晒,线管手锯切割,管口被破坏,七、要因确认,对于上述相关因素,QC小组成员通过现场调查、验证并结合项目部的自身实际情况,进行了要因确认。,表6-1 要因确认计划表

8、,续要因确认计划表:,续要因确认计划表:,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月03日,要因验证表:,末端因素1:操作工人未进行技能培训 表6-2,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素2:技术交底无针对性 表6-3,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素3:缺乏质量奖惩 表6-4,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素4:使用非标PVC管材 表6-5,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素5:管弯曲半径过小 表6-6,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素6:管线接头处未刷胶连接 表7-7,制表人:聂欢庆 日期:

9、2016年04月06日,末端因素7:梁底钻孔预埋方式不佳 表6-8,要因,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素8:线盒处防护不严密 表6-9,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素9:管线固定点少 表6-10,要因,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素10:下道工序施工保护措施不足 表6-11,要因,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素11:管线遭雨淋、暴晒 表6-12,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,末端因素12:管线采用手锯切割表 表6-13,制表人:聂欢庆 日期:2016年04月06日,管线固定点少,梁底

10、钻孔预埋方式不佳,1,下道工序施工保护措施不足,2,3,八、制定对策,通过以上分折与验证,确认如下三个要因,针对以上3条要因,我QC小组按计划开活动,采用 “5W1H”的方法,对每一个要因分别进行研究,并明确目标、明确工序、明确完成时间。,制表人:聂欢庆 日期:2016年4月9日,八、制定对策,表7-1 对策表,制表人:聂欢庆 日期:2016年4月9日,九、对策实施,实施一,目标实现,实施一,图8-1 平直段固定,图8-2 弯曲段及出顶板线管固定,图8-3 接头部位固定,实施二,目标实现,九、对策实施,实施二,图8-4 看护记录,图8-5 现场跟班作业,图8-6 跳板通道,实施三,目标实现,图

11、8-7 连接件,九、对策实施,实施三,目标实现,九、对策实施,实施三,图8-8 连接件固定,图8-9 管线连接,成功!,QC小组对采取QC活动后进行施工的4#、6#、7#、8#楼随机取样抽查,重点对管线位置、管路通线及管口防护的情况进行了统计分析,得出如下统计表表:,十、效果检查,由于采取了较好的控制措施,大大地减少了管线移位及管线通线不顺的问题。管线位置、管路通线、管口防护检测合格率平均达到95%以上,顶板电气PVC暗配管施工质量处于受控状态。,对策实施后顶板电气PVC暗配管施工质量合格率统计表: 表9-1,制表人:聂欢庆 日期:2016年9月8日,质量效果,本QC成果在施工中不断完善,公司工程部、监理单位及项目部对顶板电气PVC暗配管施工质量进行了跟踪实测检查,共检查 100点(几项内容同时检查,计算时为500点),其中合格481点,不合格点19点,合格率96.4% (见下表),表9-2 顶板电气PVC暗配管施工质量合格率统计表,制表人:聂欢庆 日期:2016年9月8日,质量效果,经过一系列措施的实施,管线移位及管路铜线不顺问题得到了有效的解决,其中管线移位的合格率已达到95%,管路通线不顺的合格率达到了95%,在质量问题中两者也已从主要问题下降为次要问题,可见措施有效!,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号