AgilentGC问题与答案

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1、WAX 极性柱老化的问题1)我一开始使用的是HPINNOWAX ,无论是色谱带FID 检测器还是MSD,包括我现在使用的DBWAX 柱子,发现WAX 类型的柱子很难达到一个比较好的老化效果,我是采用阶梯式升温的,譬如一开始采用2度分钟升到100 度,然后降下来,再重复3、4 次;然后升到150、200、230 这样阶梯式老化,但发现尤其是 60M 的柱子在最后甚至出现黑点,我就搞不懂怎么回事了?刚在老化一根DBWAX 柱子,在最高升到200 度几次周而复始老化,接到FID 检测器,发现才升到100 度,电频信号已经70 几了,那位有经验的能指教一下吗?谢谢2)强极性柱在老化时,一定要注意不要盲

2、目地升温,应该在常温下通载气10-15 分钟 ,将柱内可能残留的空气赶尽后再开始升温老化还有,单纯的老化如果不能解决问题,可以考虑用合适的有机溶液洗一下 ,可能污染有点严重吧,你可以看一下我们的消耗品手册,有比较详细的介绍. 或者把柱子换过来再老化,最好把原来接进样口的去掉一段. 3) 我前天刚老化一根新的Innowax 柱,也是用高低温循环的方式老化了将近 6 个小时后 ,发现 FID 的基流仍然飘的离谱,40-150,能变化 600pA, 210下更是高达pA 吓坏啦电话求救,判断柱子应该没问题,一狠心,210老化过夜,昨天一测,40-150,变化 0pA,测定样品, OK! 氢焰检测器的

3、信号达最大值;FID 短路 ,主要是积水 , 擦干或烘干即可氢焰检测器无法点火可能是 H2/AIR 的比例问题 ,喷嘴堵塞 ,或点火线圈的问题进样口的温度关闭(thermal shutdown)一般是加热器或温度传感器的问题. 进样口的压力不稳,总是上下波动;检查有否漏气 ,过滤器有否堵塞 , 排除这些问题 ,确认 EPC是否损坏 .对非 EPC,检查背压控制器和分流电磁阀. 分流进样重复性不好进样口参数设定 ,衬管选择是否合适,分流平板是否清洁.出口过滤器有否堵塞. 进样口的分流出口流量无法上升;对 EPC控制的进样口有可能是出口过滤器堵塞或分流平板的问题;最后考虑 EPC问题 ;对非 EP

4、C控制的进样口,除堵塞问题外 ,可能是分流电磁阀或稳流阀的问题. 如何清洗进样口/衬管;对污染非常严重的进样口,可以建议用户在拆去色谱柱,衬管和分流平板的条件下,用丙酮或甲醇淋洗.清洗衬管:用溶剂浸泡过夜 ,不建议用超声波清洗器.对农残分析 ,建议用户更换新衬管. 进样口的压力无法达到设定值;先查漏 ;建议更换进样垫 ,柱石墨垫 ,衬管 “O“ 圈;在确认进样系统不漏的情况下, 再考虑 EPC 的问题 . 如何得知分流 /不分流进样口的进样体积不超过进样口衬管反应室的容积?如果不是多次重复进样引起精度问题,则不会经常发生这个问题。精度问题经常是由于不合适的进样体积引起。因为分流进样的进样口流速

5、比较高,样品进出进样口比不分流快得多。同样地,由于溶剂没有时间扩散到衬管外,因此分流模式进样体积要求没有那么严格。实际上,1 微升是比较合适的,由于降低分流比对增大峰面积比增加进样量更有效。然而,不分流进样要求要严格的多,建议使用蒸汽体积计算器估算最终的扩散体积。如何正确使用压力控制程序和温度程序?压力程序的优点和Agilent(5890 和)6890 气相色谱仪电子压力控制的好处很多,在此不便一一讨论。在一个示例中,在运行最后,压力程序可以取代温度程序。在所有分析组分都分离完成后,继续升高温度。这样可以保证样品中所有未知物质均被分离出来,以免影响下一次进样。为达到同样的目的,也可以通过以下这

6、个类似的过程完成,即在运行结束时,在一个相对较低的温度下,根据色谱柱和检测器的容量,提高流速。(这可能不适合MSD 检测器,因为高流速可能导致真空系统超负荷。)这样做的好处是可以缩短冷却时间(减少整个循环时间),并延长色谱柱寿命。什么抑制剂可以将异狄氏剂和DDT 降解降到最低?进样口维护是活性组分和样品降解问题的第一道防线。应该使用洁净的/惰性衬管,并确保定期或性能下降时更换分流 /不分流进样口的(金)进样口密封圈。最好样品是干净的,但并非在所有实验室设定条件下都很实际。如果样品是“ 脏” 的,则进样口维护将更加重要。对于大多数发生在进样口的异狄氏剂和DDT 降解, 主动清洁进样口是必要的。

7、安装有电子流量控制的Agilent GC 提供了脉冲不分流或梯度流速进样技术。这些技术已成功应用于缩短样品在进样口中的停留时间,因此,可以将降解降到最低。有关更多说明,请参见下列文档:随着进样室温度升高,对分析物分解有影响吗?如果化合物热稳定性差,分析物分解可能会带来一些问题。这在制药工业中比较常见。如果药物或中间体热分解温度低于进样口温度,则分析结果中将出现特殊的峰或与目标分析物发生反应。如何清理GC 进样口衬管?如果对进样口衬管的清理不正确或不完全,则可能导致仪器停机时间太长。对于每种应用,衬管的性能是特定的,因此没有通用的清理衬管方法。我们不能推荐一种通用方法。何时需更换隔垫或衬管?通常

8、比较好的隔垫至少能保证100 次进样不发生问题。当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管。影响隔垫寿命的因素有注射器尺寸、进样口温度和压力,当然受压力影响的程度比较小。影响衬管寿命的因素通常是样品的清洁度。应该根据仪器维护历史记录来选择色谱需要的特定程序。如何确定导致ECD 鬼峰、本底高或基线不稳定的原因?排除 ECD 的污染问题。通常程序升温期间出现高本底峰或“ 鬼峰 ” 总是与气相色谱仪外部带入的污染物有关,如不洁净的样品、 消耗品或载气 /尾吹气气源等。确保洁净的气源1) 开始进行故障排除之前,请确保气相色谱系统的气体纯度满足要求。a- 载气和尾吹气的纯度应大于99.999%。 请参见第

9、12 页的 6890 现场准备手册。b- 确定载气纯度后,请确保钢瓶的压力调节阀安装有与安捷伦科技公司P/N 8507-0407(美国为 CGA 580)相当的不锈钢隔膜。c- 安装新的1/8“ 铜供气管道 安捷伦科技公司p/n 5180-4196。(其他供应商多次“ 清洗 ” 管道可以导致高的ECD 本底峰)。 同时为载气和尾吹气供给装置安装新的净化器(离罐最近的除湿器p/n5060-9084)和离气相色谱仪最近的标识O2 的净化器p/n 3150-0528。仔细进行全管道系统泄漏测试。确定是载气还是尾吹气带来的污染问题1)确定 ECD 污染组分是来自气相色谱仪的载气还是尾吹气系统。通常,在

10、没有进样的情况下,由升温程序洗脱出的尖的、分辨良好的峰来自载气/进样口系统。基线上较宽的“ 驼峰 ” 通常来自尾吹气系统。整个高本底(大于500 Hz)可能来自载气或尾吹气系统或被污染的ECD 单元。要进一步确定污染源,请执行以下程序:a- 从 ECD 上取下色谱柱,检查ECD 单元的进样口转换接头的安装情况。通常检测器转换接头的安装位置很低。这可以1/4“ 接头锁紧螺母底部到尾吹气适配器底部的距离来确定。这个距离正常应为19-20mm。如果大于22mm,则说明转换接头安装不正确。这主要是由于ECD 入口有一个突起而使适配器不能很容易地安装到底。安装时扭动转换接头可以将其安装到底。如果转换接头

11、安装不到底,则执行升温程序时会泄漏并影响峰形的线性。ECD 检测器转换接头的正确安装b- 从 ECD 上取下尾吹气适配器,然后松开螺丝取出大孔衬垫。检查尾吹气适配器有无石墨沉积物。清除所有的石墨沉积物并用甲醇进行清洗。同时在甲醇中浸泡取下的螺丝。c- 重新安装没有大孔衬垫的适配器。用一端被新隔膜盖住的5 英寸细孔色谱柱盖住适配器。色谱柱的另一端应超出适配器螺丝1mm。当排除污染问题时,使用Vespel 色谱柱套圈要比石墨好。应用洁净的钳子将螺丝拧紧。安装前用甲醇进行清洗。d- 重新安装被盖住的尾吹气适配器,确定它完全插入ECD 单元中。使用新的1/4“ Vespel 套圈可以更易于安装。加热E

12、CD 后重新绷紧。e- 将尾吹气流量设置为初始值,并在 350 摄氏度下烘干检测器1 小时。在检测器烘干期间,可将进样口设为分流模式,分流流量(气体节省器关闭)为200-300ml/min ,并在275 摄氏度下烘干进样口,在适合的温度下烘干色谱柱。f- 烘干后,使用客户的方法进行一系列的空运行。如果基线可以接受(在升温程序中没有驼峰或其他峰)并保持在1000HZ , 则说明检测器和尾吹气端已经干净。g- 任何不能接受的基线问题都可表明是由于尾吹气、EPC 模块、尾吹气适配器或ECD 单元污染引起的。在处理前,这些都必须确定。如果该6890 是在 6/97 前生产的,则EPC 模块可能是 “O

13、 ” 型环污染。请参见维修说明G1530-14 并按照所列程序(EPC 模块需要更换)进行操作。在7/97 之后就解决了 “O ” 型环污染问题。(接上问题) 检查载气端1) 如果 ECD 和尾吹气系统确定是干净的,请检查载气、 进样口和色谱柱。a- 重新安装尾吹气适配器中的色谱柱,安装程序与用于封盖检测器的色谱柱相同:- 取下 ECD 的尾吹气适配器及短色谱柱。- 在色谱柱上安装新套圈并截齐色谱柱末端。- 在尾吹气适配器中安装色谱柱并使其超出适配器末端1-2mm。 最好不使用大孔衬垫。uECD 的新混合衬垫(P/N G2397-20540) 效果会更好。这种新衬垫兼容5890 系列II 和

14、6890 ECD。有关色谱柱安装, 请按照6890 uECD 说明。 - 用甲醇擦洗尾吹气适配器并将其完全插入ECD 中。b- 再在 350 摄氏度下烘干整个系统1 小时并以分流模式在275 摄氏度下烘干进样口。在制造商建议的烘干温度下烘干色谱柱。c- 烘干后,重新加载客户方法并进行空运行(没有进样)以确定污染问题是否仍然存在。如果又出现一个分辨很好的峰,则可能是由于前面提到的“O ” 型环污染。请按照维修说明指出。d- 如果污染仍然存在,请执行全套的进样口保养程序,包括焊接件的清洗、更换密封圈和垫片。同时,安装已知性能良好的30m/320uM HP5 校验色谱柱以排除色谱柱污染。 e- 典型

15、地来自进样口处的峰由于载气污染、EPC 模块、插入焊接件、进样口 /垫片或色谱柱。f- 在 6890 上,最好关闭 “ 自动预运行 ” ,这样可以在气相色谱不用时清扫进样口。为什么 FID 检测器信号输出为830,000 pA?这很有可能表明FID 收集极短接地 (仪器底盘 )。这可能是由于气相色谱仪没有正常关机而FID 中有积水。拆下收集极,检查其中是否存在积水或碎屑,然后按照气相色谱仪参考手册维护部分中的说明重新安装。如何得知进样体积不超过进样口衬管的容积?如果不是多次重复进样引起精度问题,则不会经常发生这个问题。精度问题经常是由于不合适的进样体积引起。因为分流进样的进样口流速比较高,样品

16、进出进样口比不分流快得多。同样地,由于溶剂没有时间扩散到衬管外,因此分流模式进样体积要求没有那么严格。实际上,1 微升是比较合适的,由于降低分流比对增大峰面积比增加进样量更有效。然而,不分流进样要求要严格的多,建议使用蒸汽体积计算器估算最终的扩散体积。6890 进样口的有时压力不稳,上下波动1。检查有否漏气,过滤器有否堵塞, 2。排除这些问题,确认 EPC 是否损坏 . 3。对非 EPC 查看分流进样重复性不好1.检查进样口参数设定2.检查衬管选择是否合适3.检查分流平板是否清洁4.检查出口过滤器何时需更换隔垫或衬管?通常比较好的隔垫至少能保证100 次进样不发生问题。当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管6890 进样口的分流出口流量无法上升对 EPC 控制的进样口有可能是出口过滤器堵塞或分流平板的问题;最后考虑 EPC 问题 ;对非 EPC 控制的如何清洗进样口/衬管对污染非常严重的进样口,可以建议用户在拆去色谱柱,衬管和分流平板的条件下,用丙酮或甲醇淋洗.清洗衬管6890 进样口的压力无法达到设定值先查漏 ; - 建议更换进样垫- 更换柱石

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