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1、胜利油田分公司采油工艺研究院防砂中心2014年8月水平井分段充填防砂工艺一、水平井管外分段充填防砂工艺二、水平井管内分段充填防砂工艺裸眼优质筛管完井最主要特点是:油层完全裸露,油层具有最大的渗流面积。无需射孔,对油层污染小,减少射孔成本。油气流入井内的阻力最小,产能较高。局限性:井壁条件严重限制了增产措施的应用。(笼统的防砂、酸化、注汽)不能实施层段的有效分隔,因而不可避免层段之间的窜通;(储层差异造成层间干扰)无法进行选择性增产、增注作业。(分层酸化、分层注汽、有效分层防砂)无法进行生产控制等。(卡层、堵水、控水措施均无法实现)水平井完井工艺现状-裸眼优质筛管完井没有管外 有效分段水平井裸眼
2、筛管完井防砂工艺现状层间有干扰,易在高渗层携砂液滤失出现砂桥。充填砂分布不均,高渗透率、高空隙度油层会大量进砂,低渗层得不到有效充填。充填层段过长,对冲筛比、携砂液性能要求较高,易出现砂桥。全井段挤压充填易误压开水层,误压出延伸裂缝。全井段笼 统充填水平井管外分段压裂充填技术介绍精确防砂,根据不同储层条件制定不同的防砂方案。 各层独立作业,避免层间干扰。 反洗液体走隔液管与充填管的夹壁,漏失小易于返排。 充填前进行分段挤酸解除泥饼污染。 避免压开水层或水淹层。 防砂效果好可提高生产压差。充填返液密封系统,充填层间无干扰!滑套关闭系统。双滑套、反洗井先关闭滑套。定位工具。定位灵活可靠,可承载20
3、吨!后期可选择性注气控水、增产作业。留井管柱通径大,且有密封筒!分段注汽工艺l平井分段砾石充填系统管外有裸眼封隔器实现分段,管内留有密封筒。l单井分段开采管柱,可实现从任意一段注气,驱动其他层段采油,可换段注气。l注气层段所注入蒸汽不会回吐,避免错断或套变。l采油段可实现分段开采。l提高水平井使用寿命、采收率。一、水平井管外分段充填防砂工艺二、水平井管内分段充填防砂工艺结构组成:分层挤压充填防砂管柱由顶部主封隔器、层间封隔器、外管柱、内 管柱、底部桥塞组成。外管柱内管柱顶 部 封隔器层间 封隔器底部桥塞水平井管内分层挤压充填工艺原理典型井例桩西老168斜19井-验证 分层耐高压、大排量及高砂比
4、防砂施工的可靠性:该井补射后,要 求两层合采,由于夹层 跨度大(38.5m),平均渗透率较低(698.74x10-3um2),最大井斜55.5,井深2153m,常规挤压充填无法实现各小层均匀改造。Ng42106.5 2110.0 Ng32064.02068.0 孔隙度35.57% 渗透率671.66x10-3um2 泥质含量8.42%孔隙度34.842% 渗透率715.82x10-3um2 泥质含量7.552%38.5m4.0m3.5m设计排量:2.8m3/min 设计砂量:20.5m3 改造能力:5.1m3/m设计排量:2.8m3/min 设计砂量:15.3m3 改造能力:4.37m3/m老
5、168斜19井采用一趟管柱分层压 裂防砂实施成功,下层施工通过小型压裂确定施工排量2.9m3/min,砂比50%,实际填砂15.49m3,最高施工压力31.37MPa;上层施工排量2.9m3/min,砂 比80%,实际填砂20.41m3,最高施工压力28.24MPa。下层(2106.5-2110m)压裂防砂施工曲线图上层(2064-2068m)压裂防砂施工曲线图典型井例老168斜19井于2014年4月13日补孔防砂后下泵投产,投产初期控制产量日液51m3,日油3.4t,液面174m;目前日液111.3m3 ,日油4.6t,液面858m,累计生产136天,累液13548.9m3 , 累油519.
6、4t。典型井例孤东3平2井-验证水平井分段循环充填整体管柱的可靠性,该井钻遇上段长50m,下段长25m,中间25m为泥岩夹层 ,同时由于区块高含水,为了避免含水上升快、达到提高油井产量及延长防砂有效期的目的,采用了水平井管内一趟管柱分两段循环充填防砂完井。u下段:设计排量800L/min-1000L/min,待压力稳定后填砂,砂比控制5%8%,加完设计砂量0.94m3,顶替8.5 m3; u上段:设计排量800L/min-1000L/min,待压力稳定后填砂,砂比控制5%8%,加完设计砂量0.85m3,顶替8 m3 。典型井例孤东3平2井采用一趟管柱分两段砾石循环充填防砂实施成功,下段施工排量1.0m3/min,砂比8%,实际填砂2.5m3,最高施工压力16MPa;上段施工排量0.8m3/min,砂比5 %8%,实际填砂0.95m3,最高施工压力15MPa,上下两段充填率均超过100%。下段(1775.0-1800m)循环充填防砂施工曲线图下段(1690-1740m)循环充填防砂施工曲线图典型井例孤东3平2井于2014年4月25日下泵投产,截至目前已累计生产123.4天,累液1676.9m3 ,累油487t,平均日液13.5m3,日油4.6t。典型井例