上海外高桥第三发电厂1000MW机组快速甩负荷(FCB)功能控制策略

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1、上海外高桥第三发电厂 1000MW机组快速甩负荷(FCB) 功能控制策略金 峰上海外高桥第三发电有限责任公司 600-1000 MW超超临界机组技术交流2009年会本文内容1、外三厂1000MW机组系统概况简介 2、系统及辅机配置原则介绍 3、FCB功能的控制策略 4、FCB预备性试验 5、机组正常运行期间发生的FCB数据 分析 6、结束语引 言n几十年来,超过10个国家累计发生15起以上因电网故障引起的大面积城市停电事故n电网故障使机组解列并跳闸,由于这时网 上没有电源,机组无法再次启动,只能等待网 上救援,而电网也在等待电厂的供电,这就形 成死循环n以前常用“黑启动”方案恢复电网供电,即启

2、动柴油发电机供机组辅机用电,此法仅用于小 型机组,且启动时间较长,导致电网恢复时间 较长引 言nFCB功能使该问题迎刃而解n具有FCB功能的机组可切换到带厂用电的孤岛运行模式,成为星星之火,可随时恢复对外供电nFCB功能优于“黑启动”方案外高桥三厂1000MW机组系统概况n锅炉:德国ALSTOM技术,上锅厂制 造,超超临界,塔式炉,滑压运行n汽机:德国西门子技术,上汽厂制造 ,单轴、四缸四排汽外高桥三厂1000MW机组系统概况主蒸汽、再热蒸汽参数100BMCR时的汽机入口参数主蒸汽流量、压力、温度/再热蒸汽温 度2955t/h 、27Mpa 、600 /600 外高桥三厂1000MW机组系统及

3、辅机配置原则FCB功能是个系统工程,在设计之初就需定位,作为各系统和设备设计、 选型、采购、施工、调试、优化的基本 依据外高桥三厂1000MW机组 系统及辅机配置高压旁路系统容 量:100BMCR,4个高旁阀门制造厂:德国Bopp & Reuther公司特 点:具有安全快开功能,完全代替锅炉安全阀外高桥三厂1000MW机组 系统及辅机配置低压旁路系统和再热器安全门n低压旁路配置:65 BMCR容量n再热器安全门配置: 100BMCR容量 ,调节型阀门外高桥三厂1000MW机组 系统及辅机配置给水泵配置n配置单台100BMCR容量汽动给水泵,德 国ALSTOM公司制造,不配电泵n小汽机具有内切换

4、功能,低压汽源(汽机第 5级抽汽)和高压汽源(冷再蒸汽)分别经不同 的调门引至与其参数相匹配的调节级喷嘴组,两 路汽源可以单独带至满负荷,也可同时运行,不 存在切换问题 外高桥三厂1000MW机组 系统及辅机配置大容量除氧器n外三厂1000MW机组:在外二厂900MW机组 基础上增大了水箱贮水量,完全满足100FCB 时锅炉的用水需求外高桥三厂1000MW机组 系统及辅机配置7号高压加热器 加热汽源来自冷再,FCB后仍可运行n作用一:回收冷再蒸汽工质n作用二:减轻低旁蒸汽通流量压力, 减少再热器安全门工质排放损失n作用三:提高给水温度外高桥三厂1000MW机组 系统及辅机配置凝泵容量的选择 n

5、凝泵容量的设计要考虑100FCB时低旁的减温水量 外高桥三厂1000MW机组 FCB功能的控制策略nFCB的全称为Fast Cut BacknFCB发生时,机组参数剧烈变化,除了设备选型配置合理,各系统之间的密切配合非常重 要,这完全依靠控制系统的合理设计,充分考 虑本体设备的特点和系统的交叉影响,其目的 都是维持机组的工质平衡和能量平衡,确保参 数平稳变化不超限外高桥三厂1000MW机组FCB功能的控制策略高压旁路控制n旁路系统控制纳入DCS,加强了旁路 与锅炉、汽机间的联系n旁路控制大致分启动模式、溢流模式 和压力控制模式nFCB发生时高压旁路阀快开泄压外高桥三厂1000MW机组FCB功能

6、的控制策略低压旁路和再热器安全门控制nFCB发生后,低压旁路按一定的压力 定值控制再热汽压力n再热器安全门在压力高时可分组调节 开启,协助低旁泄压,并起到平缓泄压的 作用外高桥三厂1000MW机组FCB功能的控制策略除氧器压力控制nFCB时,汽机抽汽逆止阀关闭,除氧 器失去抽汽汽源,除氧器压力骤降,易引 起给水泵入口汽蚀而跳泵n为确保除氧器不失压,冷再汽源可快 速补充,维持除氧器压力和温度外高桥三厂1000MW机组FCB功能的控制策略高压加热器运行控制n6号、8号高压加热器因抽汽中断而退出运 行n7号高加接受冷再汽源,FCB后仍可维持运 行,其好处是工质和热量均得到回收提高了除 氧器的温度。因

7、此确保7号高压加热器在FCB后 的正常运行非常重要,但要防止冷再压力波动 引起7号高压加热器异常跳闸的情况 外高桥三厂1000MW机组FCB功能的控制策略凝结水泵的控制n1000MW机组满负荷FCB时低旁减温水流量 超过1000 t/h,对凝泵是个严峻的考验,应确保低旁减温水量和除氧器供水量,维持工质平衡外高桥三厂1000MW机组FCB功能的控制策略DEH控制逻辑FCB时DEH由压力控制回路或功率控制回路切到转速控制回路,确保 甩负荷时汽机不超速,维持汽机3000rpm运行,为处于孤岛运行的厂用电提供动力外高桥三厂1000MW机组FCB功能的控制策略DCS控制逻辑nFCB时锅炉的任务是快速减少

8、热负荷,控制好煤水比、锅炉风量及炉膛压力。由于旁路打 开,锅炉主蒸汽压力下降较快,应防止直流锅 炉在FCB后主蒸汽温度的大幅下降。外高桥三厂1000MW机组FCB预备性试验n2008年3月12-13日:1000MW工况的磨 煤机、风机Runback试验n2008年3月15-16日:750MW和1000MW工况的甩负荷试验n2008年3月17日:750MW工况FCB试验外高桥三厂1000MW机组100FCB正式试验n时间:2008年3月18日n当前工况:1009MWn前提:没有任何事先人工干预nFCB后情况:1)负荷骤降至34MW, 带厂用电孤岛运行 2)汽机转速最高3162 rpm,最低295

9、1 rpm,45秒后稳定在 3000rpm,大约7min后,机组重新并网, 试验非常成功外高桥三厂1000MW机组 100FCB正式试验曲线负荷、转速曲线n红线为机组负荷,蓝线为汽机转速,黑线为调门开 度外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析当时机组工况2008年5月18日,负荷1006MW,发电 机低压励磁保护误动 ,触发FCB,首次验证了机组正常 运行中100FCB的功能,使FCB功能在实际运行中接受 了考验,各主要参数运行都比较平稳。11 min 后重新并 网,23min后负荷到达500MW以上。该事故首次验证了 运行中的机组100负荷下FCB功能,成为外高桥三

10、电厂1000MW机组FCB典型的成功运行案例。 外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析燃料、风量、炉膛负压参数FCB发生时,锅炉指令、燃料量指 令、风量指令基本同RB,炉膛风压变化也 类似,当时均控制正常,本文不作详述外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析主蒸汽和再热蒸汽参数nFCB发生后主蒸汽压力瞬间由26.3Mpa快速 升高至28Mpa,高旁快开后泄压至26.7Mpa,而 后转入调节模式,压力趋于平稳n低旁调节开启进入压力控制,高旁和低旁 的压力控制总体理想n2个再热器安全门在FCB发生16s后调节开启 ,约80s后关闭,由于压力未继续上

11、升, 另两个 安全门未开启外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析给水流量变化nFCB后给水泵汽轮机汽源快速切换至冷再汽 源,给水泵转速最低跌至4006rpm(较前降低了 218rpm),给水流量从2885t/h降至最低2117t/h ,9S后恢复正常n从下表可以看出给水泵汽源切换非常快, 给水泵转速恢复速度完全满足FCB时给水量需求 外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析给水流量变化FCB前 汽源切 换换前 切换过换过 程中最 低值值切换换后 9S切换换后 12S给给水泵泵 转转速 4224 rpm4022 rpm4006 rpm4223 r

12、pm4266 rpm高加出 口流量 2855 t/h2606 t/h 2117 t/h 2606 t/h 2858 t/h外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析FCB后各段汽温的变化nFCB发生后,相继跳闸2台磨煤机,确保工 况剧烈变化下合理的煤水比nFCB发生后,7号高加维持运行,由于加热 器进水温度降低,加强了冷凝作用,增加了蒸 汽的吸入量,反而增加了7号高加进出口温升。 所以FCB后给水温度并未降低很多,5min内仅下 降了33外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析 FCB后各段汽温的变化平稳n锅炉水冷壁温度处于正常运行范围内,分 离器

13、出口温度变化较平滑,始终保持在比较合 适的过热度范围,这对直流锅炉在极端工况下 主蒸汽温度的走势非常关键n主蒸汽、再热汽温度均平稳变化(见附图1 ),主蒸汽温度最低571,再热汽温度最低 565,在如此剧烈工况下基本属于正常外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析FCB后各段汽温的变化趋势图深红色 :FCB信号红线: 主蒸汽温度 黄线: 再热蒸汽温度 绿线: 分离器出口温度 蓝线: 水冷壁金属温度 黑线: 给水温度 亮绿线 :给水流量外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析除氧器压力、水位变化nFCB发生后,冷再至除氧器调压门快速打开 ,除氧器压

14、力从1014kPa平稳滑降至682kPa,基 本满足要求。这对稳定除氧器及给水泵的安全 运行起到了重要作用n由于除氧器压力变化平滑,也是使除氧器 水位几乎无变化。除氧器的压力和水位的稳定 是FCB成功的一个关键因素 外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析低旁减温水流量和凝结水流量变化情 况nFCB发生后,低旁减温水量非常大,为 1043t/h,凝结水流量高达2943t/h,整个凝结水 系统工作正常外高桥三厂1000MW机组 机组正常运行期间发生的FCB数据分析凝汽器、除氧器水位凝汽器、除氧器水位变化曲线变化曲线结束语MFT对汽水管道的影响nMFT时蒸汽压力和温度发生骤

15、变,使锅炉联箱等厚壁部件产生较大应力,增加了金属疲 劳度n工质的剧烈变化也容易造成锅炉省煤器、 水冷壁、过热器、再热器、主蒸汽和再热汽管 道氧化皮层结构破坏而脱落,易引起锅炉爆管,影响机组安全,降低机组使用寿命 结束语FCB功能的好处n停网不停电(发电机)、停电不停机、停 机不停炉,减少了锅炉MFT的次数n使参数相对较平稳,延长了整个蒸汽联箱 和管道寿命n实现停机后快速重启机和并网,缩短机组 启动时间,增加机组可利用率,降低机组重启 动成本,减少停机电量损失,对电厂和电网均 有利结束语本文旨在通过对外高桥三厂1000MW超超临界机组的实例应用分析,阐述FCB的意义,抛砖引玉,为电网大面积故障后的重启动预案提供参考 谢 谢!

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