板东4井连续油管施工初步方案

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1、板东4井连续油管施工初步方案*一、板东4井基本情况1、该井基本数据井 别钻探目的了解和探明该断高石炭系、二叠系含气情况,扩大石炭系含气 面积 海拔地面365.0m构造位置板东构造东双河断高北轴东 翼补心371.7m地理位置邻水县石永区古路乡黄元6组开钻日期1984.6.23完井日期1985.2.3完钻井深3610.92m完钻日期1985.1.3完井方法射孔完钻层 位长兴 (未完)产层 井段34883552(4段)产层 中深3520m目前产层P2ch人工井底3566.90m套 补 距油 补 距最大井斜7方位295井深2300m井底位移目前生产管柱情况:KQ60井口+油补距6.12m88.9mm(

2、NT80SS,7.84)367根3534.80m+筛管9.04m+管鞋0.16m3550.12m 筛管位置:3540.923549.96m,有效长度4.6m,孔距800m,排距200m,孔径及孔数1623孔。 通井情况:2009年3月8日,下通井规(最大直径36mm)通井至3545m,通井正常。一、板东4井基本情况钻头 程序 (mmm)套管程序 (mmm)水泥返深 (m)试压结 果加压(MPa)经时 (min)压降(MPa)444.5315.0339.7313.62地面15300.5311.23098.0244.53096.27地面20300.3215.93610.92177.83609.13

3、地面547402、井身结构及套管数据尺寸 (mm)下至井深 (m)钢级壁厚 (mm)内径 (mm)抗内压 (MPa)抗外挤 (MPa) 177.87.58544.23NT95SS11.51154.865.667.2 646.13AC9010.36157.163.352.3 2290.62AC909.19159.456.239.6 3009.25AC9010.36157.163.352.3 3609.13NT95SS11.51154.865.667.2一、板东4井基本情况3、井身结构图一、板东4井基本情况4、该井目前生产情况完井第一次试油,在测试套压39.80MPa、油压38.70MPa下,日产

4、37.0104m3/d,凝析油7.41吨/日, 稳定时间1小时20分钟。第二次试油在套压28.60MPa、油压23.50MPa下,日产达80.23104m3/d,凝析 油16.0吨/日,未稳,由于板东4井生产多年,且已进入递减多年,故采用产量累计法计算该井动态储 量,计算结果为4.99108m3,截止2009年6月,该井累计产气4.03108m3,剩余动态储量0.96108m3 ,见表15-1和图15-7。由此反映该井是有资源基础的,反映在生产动态上就是关井压力很快回升,最 高井口可升到5.06.0MPa。计算目前地层压力:9.14MPa。压力系数0.26。5、历年修井作业情况二、施工目的及施

5、工方案1、施工目的2、施工方案对该井进行解堵酸化,改善储层渗流条件,增加井口产能。该井现不能满足连续带液条件,只能靠定期放喷提液,将井筒内积液带出后,才会出现油 压上升、产气量上升的局面。另外,从历次的放喷过程中排出的污水呈黑色粘稠状,并结合原 来药剂加注情况分析,历年加注的缓蚀剂及凝析油使气井带液阻力更加增大,同时对泡排剂发 挥正常效果产生了负面影响,致使气井带液更加困难。针对该井目前现状,可使用欠平衡(加 液氮)连续油管旋转喷射冲洗+解堵液进行解堵施工作业,对井筒进行整体清洗后,进行酸化 作业,酸后连续油管气举排液,完成增加产能的目的。三、施工设备及施工用料1、施工设备2、施工用料设备 名称数量准备情况 连续 油管车组1套现有 13/4QT800连续 油管1套现有700型泵车1台 氮气车1台 旋转喷 射冲洗工具串1套现有 气举工具串1套现有用料名称数量准备情况解堵剂 酸液氮

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