事故案例2012.7.2

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1、安 全 事 故 案 例 目录机械伤害事故 l1 抱省事心理违章作业不幸 挤压身亡l2山西省太原某焦化厂皮带运 输机伤害事故起重伤害事故 3歪拉斜吊酿惨祸艺触电伤害事故 4 违章操作触电死亡烫伤事故5 压力容器设备严重损坏 事故案例火灾事故吉化“11.13”大火灾火药爆炸事故 l6 辽阳市庆阳化工厂爆炸l7 鄂西州化工厂火药爆炸压力容器爆炸事故l8 锅炉炉膛煤气爆炸事故案 例 中毒和窒息事故l9丹阳市江苏丹化集团化工 助剂厂“11.17”重大死亡事 故机械伤害事故案例一不幸挤压身亡 抱省事心理违章作业发生时间:2001年1月28日发生地点:四川省某磷矿化工厂 磷铵车间 磷酸工段伤亡人数:1人死亡

2、经济损 失:0(万元)事故行业:石油化工事故性质:重大伤亡事故事故类别:机械伤害起 因 物:其它机械事故原因:玩忽职守、违反安 全生产责任制和操作规程【案情】一事故经过2001年1月28日0时30分,确铵车间 化工一班值长陈某、班长秦某、尹某、 王某等人值夜班,交接班后,各自到岗 位上班。陈某、秦某俩人工作职责之一 包括到磷酸工段巡查,尹某系盘式过滤 机岗位操作工,王某系磷酸工段中控岗 位操作工,其职责包括对过滤机进行巡 查。5时30分,厂调度室通知工业 用水紧张,磷酸工段因缺水停车。 7时40分,陈某、尹某、王某3人 在磷酸工段三楼(事发地楼层)疏通 盘式过滤机冲盘水管,处理完毕后 ,7时4

3、5分左右系统正式开车,陈 某离开三楼去其它岗位巡查,尹某 在调冲水量及角度后到絮凝剂加料 平台(距二楼楼面高差3m)观察絮 凝剂流量大小,尹某当时看到王某 在三楼过滤机热水桶位置处。经过一分多钟,尹某突然听见 过滤机处发生惨烈的叫声,急 忙跑下平台楼到操作室关掉过 滤机主机电源,然后跑出操作 室看见王某倒挂在过滤机导轨 上。尹某急忙呼叫值长陈某和 几个工人,一齐紧急施救。l 当时现场情况是:王某面部向 上倒挂在盘过导轨上,双手在轨外 倒垂,双脚在导轨(固定设施)和平台 (转动设备,已停机)之间的空档 (200mm)内下垂,大腿卡在翻盘叉( 随平台转动设备)与导轨之间,已明 显骨折。施救人员迅速

4、倒转过滤机 后将王某取出,并抬到磷酸中控室( 二楼),经紧急现场抢救终因伤势过 重于8时25分死亡。l二事故原因与性质l (1)死者王某自身违章作业是导致事故发生 的主要直接原因。一是王某上班时间劳保穿 戴不规范,钮扣未扣上,致使在观察过程中 被翻盘滚轮辗住难以脱身,进入危险区域; 二是王某在观察铺料情况时违反操作规程, 未到操作平台上观察,而是图省事到导轨和 导轨主柱侧危险区域,致使伤害事故发生。 (2)王某处理危险情况经验不足,精神紧张 是导致事故发生的又一原因。当危险出现后 ,据平台运行速度和事后分析看,王某有充 分的时间和办法脱险。但王某安全技能较差 ,自我防范能力不强。【评析】l(3

5、)车间安全教育力度不够,实效性不强,是 事故发生的又一原因。王某虽然参加了三级 安全教育,且现场有规章、有标语,但出现 危险情况后,针对性、适用性不够,说明车 间安全教育力度、深度和实效性不高,有待 加强。 (4)执行规章制度不严是事故发生的又一原因 。通过王某劳保用品穿戴和进入危险区域作 业可以看出,虽然现场挂有操作规程,但当 班人员对王某的行为未及时纠正,说明职工 在“别人的安全我有责”和安全执规、执法上 还有死角,应当引以为戒。l三事故教训和防范措施l (1)加大安全教育力度,注重针对性,加强实效 性,特别是第二、三级安全教育要讲个性,讲个 体,讲个案,不留死角,不留隐患,做到安全知 识

6、和技能人人理解,人人掌握。(2)加大安全工作的执规、执法力度,切实做到“ 我的安全我负责,别人的安全我有责”,相互监 督,相互关心。l(3)对事发地点盘式过滤机周围增设一圈防 护栏,并悬挂安全警示牌。(4)加强节假日的安全工作管理,教育职工 认真做到劳逸结合,有张有弛,警钟长鸣。(5)加强安全管理,认真扎实地落实安全工 作严、实、细、快的工作作风。勤查隐患, 狠抓整改,防患于未然。l案例二 l山西省太原某焦化厂l 皮带运输机伤害事 故发生时间:2001年6月14日发生地点:山西省太原某焦化 厂伤亡人数:1名死亡经济损 失:0(万元)事故行业:石油化工事故性质:重大伤亡事故事故类别:机械伤害起

7、因 物:其它机械事故原因:违章指挥、违章作 业、冒险作业一、事故经过6月14日15时,该厂备煤车间3号皮带输送机 岗位操作工郝某从操作室进入3号皮带输送机 进行交接班前检查清理,约15时10分,捅煤 工刘某发现3号皮带断煤,于是到受煤斗处检 查,捅煤后发现皮带机皮带跑偏,就地调整 无效,即向3号皮带机尾轮部位走去,离机尾 约56m处,看到有折断的铁锹把在尾轮北 侧,未见郝某本人,意识到情况严重,随即 将皮带机停下,并报告有关人员。有关人员 到现场后,发现郝某面朝下趴在3号皮带机尾 轮下,头部伤势严重,立即将其送医院,经 抢救无效死亡 。【案情】l经现场勘察,皮带向南跑偏150mm,尾轮 北部无

8、沾煤,南部有大约10mm厚的沾煤, 铁锹在机尾北侧断为3截,人头朝东略偏南 ,脚朝西略偏北,趴在皮带机尾轮下方,距 头部约200mm处有血迹,手套、帽子掉落 在皮带下。从现场勘察情况推断,郝某是在清理皮带机 尾上沾煤时,铁锹被运行中的皮带卷住,又 被皮带甩出,碰到机尾附近硬物折断,郝某 本人未迅速将铁锹脱手,被惯性推向前,头 部撞击硬物后致死的。【评析】l二、事故原因分析事故发生后,当地有关部门组成调查组对事 故进行了分析,认为:(1)操作工郝某在未停 车的情况下处理机尾轮沾煤,违反了该厂“运 行中的机器设备不许擦试、检修或进行故障 处理”的规定,是导致本起事故的直接原因; (2)皮带机没有紧

9、急停车装置,在机尾没有防 护栏杆,是造成这起事故的重要原因;(3)该 厂安全管理不到位,对职工安全教育不够, 安全防护设施不完善,是造成这起事故的原 因之一。l这起事故充分说明,要保证安全生产,必须 有一定的物质条件和技术措施加以支持,这 就要求生产经营单位对安全生产方面必须有 相应的资金投入。实行市场经济以来,我国 生产经营单位的经济成分越来越复杂,国有 生产经营单位、集体生产经营单位、私营生 产经营单位、外资生产经营单位、个体户并 存,就其数量而言,私营生产经营单位、外 资生产经营单位和个体户占了绝大多数,其 中很多生产经营单位为了追求一时的经济利 益,安全生产投入严重不足甚至根本不投入

10、,致使不具备起码的安全生产条件,要钱不 要职工的命,因此导致事故多发。l从表面上看,安全生产方面的 资金投入与单位追求的经济效 益之间是相互矛盾的;实则不 然,因为发生一起大的事故, 往往给单位带来巨大的经济损 失,有的甚至能将一个单位多 年的经济效益毁于一旦。起重伤害事故案例三歪拉斜吊酿惨祸发生时间:2001年3月6日发生地点:鄂西山区某化工公司 一分厂伤亡人数:经济损 失:0(万元)事故行业:石油化工事故性质:重伤事故事故类别:起重伤害起 因 物:起重机械事故原因:违章指挥、违章作业、 冒险作业【案情】l2001年3月6日中午,鄂西山区某 化工公司一分厂检修工班长严某、 维修工饶某、王某3

11、人根据车间主 任殷某的安排,对二号炉检修现场 进行清理,严某违章安排无证人员 饶某在三楼顶端操作行车,王某和 严某在二楼接放被吊运的物品(电 击大套) 。 l当吊运第3只大套时,由于行车已经到位 ,但3人虽采用歪拉斜吊但仍无法使大套 落到理想地点,严、王2人在没有取掉挂 钩的情况下,强行推拉重达800多千克的 大套,此时大套尾部着地,头部悬空使钢 索已呈20度的斜拉状态,在外力的作用 下,大套产生巨大的反弹力将严拍伤,被 紧急送往县医疗中心接受治疗。经医院诊 断,严某左大腿内侧成粉碎性骨折。l事故原因这起事故是人为违章操作所致,属 责任事故,一是操作者本人违章蛮 干;二是当班领导没有对安全问题

12、 进行班前安排和要求;三是现场管 理人员没有进行有效监督,认真履 行职责,管理有死角;四是班组现 场管理工作不到位,习惯性违章操 作是这起事故的根本原因。【评析】l整改措施一、组织干部职工在事故发生地点开现场会 ,认真分析发生事故的原因,使干部职工吸 取教训,引以为戒。二、用一个月的时间深化安规教育,使所有 一线管理人员和职工对安全规程再一次进行 系统地掌握,并进行专项闭卷考试,不及格 的不得上岗工作。l三、每个生产岗位职工写一篇对安全生 产的认识,相互约定违规责任,使安全 生产在每个人身上都得到体现和保证。四、着重查责任制的落实情况,查运行 和即将运行的设施设备、生产现场,查 人的思想认识和

13、人的操作行为,对人身 和财物有较大影响和威胁的隐患,必须 整改后才能生产。l五、对事故责任者和负有直接管 理责任的领导及现场管理人员按 照“四不放过”的原则由集团公司安 全保卫部会同有关部门进行严肃 处理。发生时间:2001年5月25日发生地点:山西某橡胶厂伤亡人数:1名员工触电死亡经济损 失:0(万元)事故行业:石油化工事故性质:重大伤亡事故事故类别:触电起 因 物:电气设备事故原因:操作错误、忽视安 全、忽视警告l 违章操作 触电死亡案例四【案情】l一、事故经过l5月25日凌晨,该企业1号胎面线在生产6 5016胎面时,机头工刘某未及时将胎面 头搭上通往三层水槽的过辊,当他登上架子 准备往

14、过辊上放胎面头时,胎面头已经超过 位置约450cm左右。这时按照工艺规定,应 该立即停车,将多余部分割掉后重新启动机 器,但是他却在未停车情况下,割断了多余 的胎面头,结果这段割断的胎面头在爬坡皮 带转变下行处挤入上8号挤出机传送带之间 的夹缝中,挤压转动成直径为25cm、宽 50cm、重约20kg左右的胶卷。l胶卷在从夹缝弹性挤落过程中碰碎了安装 在千层片斜上方、爬坡皮带下方的照明汞 灯(220V、250W),掉落到两个千层片之间 。l2时15分左右,刘某发现用于照明的汞灯破 碎,关停了胎面联动线,踩在接取皮带上 用手去拿这卷胎面。在拿取过程中,右颈 肩部碰及已被撞碎汞灯的限流灯丝,发生 触

15、电,从接取皮带上摔落在地。同班组人 员立即对其进行抢救并送住医院,经半小 时的抢救,抢救无效死亡。经法医鉴定, 为右颈肩部、左肘内侧电流击伤死亡。【评析】l二、事故原因分析 1操作工在处理挤压在两千层片之 间的胎面胶卷过程中,右颈肩部碰 及已被撞碎汞灯的限流灯丝,发生 触电,是造成这起事故发生的直接 原因。l2操作工在工作中违反胎面压出(单 、双层主副手)岗位工艺操作应会标准 和安全用电“十不准”有关要求,没有及 时停车处理割断留在爬坡皮带上的胎面 ,致使这段胎面胶夹在设备中滚动成卷 掉落砸碎照明灯,同时又未及时通知电 工进行更换处理,是造成这起事故发生 的主要原因。l3现场安全管理存在漏洞,

16、 对员工安全教育不够,是造成 这起事故发生的管理原因。4作业环境不良,现场电器 设备安装不合理。l三、预防事故重复发生的措施1向全公司各部门通报这起事故,立即 组织一次安全大检查,重点检查用电安全 状况,落实电器管理安全操作规程,对可 能触及的照明灯具加装防护罩。2将原安装在爬坡皮带下方的照明灯改 装在25m高的机架上,避免操作时将灯 碰碎。l3开展“事故反思月”活动,以各班组、 各岗位为单位,结合事故案例及可能发生 的事故进行反思、讨论;修订、补充、完 善岗位安全操作规程,增加设备异常情况 下安全操作规程;组织安全用电知识培训 ;组织观看公司历年仍起工伤事故录像并 认真反思;以岗位为单位开展反事故演练 ,增强安全操作技能,严格按标准规范操 作。压力容器设备严重损坏事故案例 l发生时间:2000年1月18日l发生地点:河北省临漳县兴 达制浆有限公司l伤亡人数:3人死亡l经济损失:19.3(万元)l事故行业:石油化工l事故性质:重大伤亡事故l事故类别:灼烫l起 因 物:压力容器l事

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