燃煤电厂脱硫除尘一体化超低排放的改造实践司宏光华润首阳山

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1、河南华润电力首阳山有限公司 2016年6月燃煤电厂脱硫除尘一体化超低排放燃煤电厂脱硫除尘一体化超低排放燃煤电厂脱硫除尘一体化超低排放燃煤电厂脱硫除尘一体化超低排放的的的的 改造改造改造改造实践实践实践实践1目 录2一 改造背景意义、公司简介及现有环保设施二 超低排放目标、技术路线选择、脱硫除尘单塔一体化技 术介绍三 改造方案和实施要点四 实施效果、后续改善及结束语1改造背景意义u2014年9月12日,国家发改委、国家环保部、国家能 源局联合发文“关于印发煤电节能减排升级与改造 行动计划(2014-2020年)”。u2014年12月,河南省出台2014-2020年煤电节能 减排升级与改造行动计划

2、,明确要求到2020年,省 内燃煤发电机组大气污染物排放浓度原则上接近或达 到燃气发电机组排放限值。环保形势日益严峻34超低排放改造的政策支持41、增加发电利用小时数2、电价补贴3、政策奖励4、排污费减半1改造背景意义5绿色环保我们一直在行动51 1连续大流量使用中水2 2中水泥浆再利用3 3脱硝除尘改造4 4超低排放改造1改造背景意义2公司简介6公司位于河南省偃师市首阳山镇,南依陇海铁路,北临连霍高速,背靠邙岭,面向洛河,东距郑州108公里,西距洛阳市22公里2公司简介7n 公司成立于2004年11月11日。n 总规划装机容量为4600MW级燃煤超临界发电机组。n 建设、运营2630MW超临

3、界燃煤发电机组。中国美丽电厂国家安全生产一级达标企业 华润集团EHS示范基地 标杆电厂建设试点单 位华润集团精益管理优秀基层单位 NOSA四星企业 河南省污染减排十大领军企业8 83原有环保设施2013年环保设施提效改造:n在国内首次成功实施了电除尘组合提效改造:低温省煤器+高频电源+移动极板。n新增SCR脱硝系统, 2+1层催化剂。n锅炉燃烧器全面改造。n引增合一改造。9污染物环 保 设 施原设计排放mg/Nm3实际排放值mg/Nm3新排放限值mg/Nm3Ash低温省煤器+高频电源+移动极板+湿法脱硫401510SO2湿法脱硫1218035NOXSCR脱硝1009050现有环保设施技术性能4

4、原环保参数目 录10一 改造背景意义、公司简介及现有环保设施二 超低排放目标、技术路线选择、脱硫除尘单塔一体化技 术介绍三 改造方案和实施要点四 实施效果、后续改善及结束语1超低排放目标11为适应国家和电力市场发展需求,秉承我司环保责任理念,超低排放改造势在必行,通过分析对比论证,同时结合我司地处于环保旅游城市现状,制定了具体改造目标。n 改造目标:Nox50mg/Nm3,SO2 35mg/Nm3, Ash 5mg/Nm3(国标Ash 10) n 改造总体思路:超低排放、煤种适应性强、改动量小、工期短、运行维护费用低。 n 改造总体时间计划:2015年6月 完成#1机超低排放改造2015年10

5、月 完成#2机超低排放改造2技术路线选择12超净技术路线选择2十二家知名环保企业132技术路线选择十二家知名环保企业 主要超低排放技术流派汇总123456789101112电除尘 电源改 为脉冲 电源或 采用叠 加变压 器单塔高 效除雾 器+湿 式电除 尘器单塔双 区高效 脱硫+ 湿式电 除尘器单塔 高效除 尘脱硫 (增加 托盘)单塔改 造+湿 式电除 尘器- 管式单塔高 效除雾 器+湿 式电除 尘器脱硫 除尘 单塔 一体 化技 术湿式电 除尘- 板式湿式电 除尘- 板式湿式电 除尘- 管式湿式电 除尘- 管式湿式电 除尘- 板式北京 信实 德北京 博奇上海 龙净 环保武汉 凯迪德创 环保山东

6、 三融国电 清新菲达 环保浙江 南源西安 热控 院山东 国舜 建设福建 龙净 环保14造价(万)450070060353002200其它 一体化其它 一体化其它 一体化工期(天)运维费用(万/年)针对我公司已有环保设施的实际情况,采用脱硫除尘一体化技术相比其它技 术的优势:2技术路线的对比15超低排放改造方案确定 123456789101112 电除 尘电 源改 为脉 冲电 源或 采用 叠加 变压 器单塔 高效 除雾 器+湿 式电 除尘 器单塔 双区 高效 脱硫+ 湿式 电除 尘器单塔 高效 除尘 脱硫 (增 加托 盘)单塔 改造+ 湿式 电除 尘器- 管式单塔 高效 除雾 器+湿 式电 除尘

7、 器脱硫 除尘 单塔 一体 化技 术湿式 电除 尘-板 式湿式 电除 尘-板 式湿式 电除 尘-管 式湿式 电除 尘-管 式湿式 电除 尘-板 式2技术路线的确定162技术路线的确定存在的风险 不论采用哪种改造方案,本次脱硫除尘改造总阻力将增加约800pa;SCR增加一层催化剂,阻力将增加200pa;吸风机裕量略显不足。但经设计院及风机厂家核算,吸风机TB点余量仅剩余6.8% ;如吸风机及电机不变,运行中若出现空预器、SCR等堵塞将的异常情况,将影响机组的正常带负荷运行。 管束式除尘除雾装置技术应用时间短(不足6个月),存在一定的风险。但就其工作原理来讲是可行的、可靠的,且其造价低,工期短,故

8、我公司将本次改造视为对现有除雾器的改造。如果将来环保排放标准再提高,我们再增加湿式电除尘器,总费用也不会增加。 因本次改造选择吸收塔塔体不抬高的方案,将直接影响机组对高硫煤的适应性(仍按原设计1%硫分改造)。3脱硫除尘单塔一体化技术介绍17脱硫除尘一体化技术特点1)高效旋汇耦合脱硫除尘技术。2)高效节能喷淋技术。3)离心管束式除尘除雾技术。18高效旋汇耦合脱硫除尘技术特点:强传 质机 理增设多个湍 流单元产生 湍流 空间空气 动力 学三相 充分 接触脱硫效率高、除尘效率高、低 能耗可靠性高、稳定性强,运行维 护方便对污染物含量和烟气量的波动 适应性强1233脱硫除尘单塔一体化技术介绍高效节能喷

9、淋装置:优化的喷淋布置方式合理的覆盖率高效喷嘴的组合避免气液短路和壁流降低能耗3脱硫除尘单塔一体化技术介绍离心管束式除尘除雾装置:1、结构 管束筒体内筒壁面光洁,筒体垂直,断面圆滑,无偏心。 增速器确保以最小的阻力条件提升气流的旋转运动速度。 分离器实现不同粒径的雾滴在烟气中的分离。 汇流环控制液膜厚度,维持合适的气流分布状态。 导流环控制气流出口状态,防止捕悉液滴被二次夹带。2、优势 除尘效率高,达到5mg/Nm以下。 彻底消除烟气中浆液的携带。 不耗电、增加吸收塔阻力100Pa左右。 免维护、结构简单。 性能可靠,无性能衰减。3脱硫除尘单塔一体化技术介绍21脱硫除尘一体化整体优势:1)脱硫

10、效率高、除尘效率高:吸收塔入口SO2浓度在150015000mg/Nm3时,脱硫效率高达99.8%;吸收塔入 口烟尘浓度在50mg/Nm3以下时,出口烟尘浓度5mg/Nm3,净烟气雾滴含量 30mg/Nm3。 2)改造工期短、工程量小:可利用原有吸收塔改造,不改变吸收塔外部结构。布置简洁,工程量小,改 造工期根据原吸收塔结构变化一般为2040天。 3)投资低、运行费用低:该技术改造吸收塔内构件,实现脱硫除尘一体化,投资低于常规技术约40% 。且离心管束式除尘除雾装置不耗电,阻力与原屋脊式除雾器相当。运行费用是 常规技术的15%30%。 4)系统运行稳定,可靠性高:对烟气污染物含量和负荷波动适应

11、性强,系统运行稳定,操作简单,对运行 人员而言未增加额外的操作量,可靠性高。3脱硫除尘单塔一体化技术原理目 录22一改造背景意义、公司简介及现有 环保设施 二超低排放目标、技术路线选择、 脱硫除尘单塔一体化技术介绍 三 改造方案和实施要点四 实施效果、后续改善及结束语23脱硫除尘一体化方案:旋汇耦合+高效喷淋+管束式除尘除雾装置+浆液循环泵增容管束式除尘 除雾装置入口烟道 抬升1.3米旋汇耦合 器高效喷淋 装置吸收塔ABCD四台浆液泵除雾器喷淋层1改造方案脱硫增容提效旋汇耦合24旋汇耦合装置依据动力学、双 模理论等原理, 使烟气产生旋流 ,加强烟气与介 质接触。1改造方案脱硫增容提效高效节能喷

12、淋25优化喷嘴布置 ,改为小流量 喷嘴,减少短 路可能,提高 覆盖率,同时 达到节能的效 果。1改造方案脱硫增容提效两台浆液循环泵增容261改造方案脱硫增容提效抬高入口烟道27入口烟道吸收塔抬升1.3米加大浆液容积1改造方案除尘增容提效-管束式除尘除雾装置28通过气流的增速、 汇流、分离、捕捉 ,最终达到出口烟 尘低于5mg/Nm3。1改造方案脱硝提效增加催化剂层29通过增加备用层催化剂脱硝效率由原来 的83.5% 提高到现在的93.3%。下层催化剂1改造方案低氮燃烧器的优化30低氮燃烧器优化后,脱硝入口 氮氧化物由平均550mg/Nm3降至 500mg/Nm3以下。1改造方案n对吹损的催化剂

13、进行更换。n脱硝SCR蒸汽吹灰器抬高。催化剂修复及吹灰器优化净烟气CEMS测点设备更新、移位至烟囱60米311改造方案增设高精度粉尘仪32测量曲线1改造方案作业程序1332实施要点施工准备办理工作票停机前塔外架搭设塔外需要拆除的管道、电缆拆除顶层喷淋层满铺板,拆除除雾器塔内满膛脚手架搭设塔底部清淤保温拆除停机后塔外工作停机后塔内工作烟气入口膨胀节拆除,吊耳焊接吸收塔入口烟道提升湍流层大梁安装旧喷淋层拆除新喷淋层大梁安装新除尘器大梁安装塔壁板、新增塔外加强圈安装膨胀节安装塔内部清理、打磨塔内交防腐342实施要点塔内交防腐除尘器安装塔外管道安装、设备安装喷淋层安装配套电仪安装湍流器安装脚手架拆除清

14、塔、塔底检查、防腐修补封门作业程序2实施照片352实施要点旧喷淋层母管拆除喷淋层优化管束式除尘除雾装置安装安全管理362实施要点吸收塔改造施工属于高风险作业,塔内工作量大,交叉作业多,人 员繁杂,存在高空坠落、高空落物、火灾、触电等多种风险,故做好塔 内作业的安全管理,是确保改造成功的关键要素。我们认为在施工改造 中应重点做好以下方面的管理工作: 受限空间管理。 内部防火管理。 高空作业管理。 交叉作业管理。 大型脚手架的验收和使用管理。目 录37一改造背景意义、公司简介及现有 环保设施 二超低排放目标、技术路线选择、 脱硫除尘单塔一体化技术介绍 三 改造方案和实施要点四 实施效果、后续改善及

15、结束语燃烧器改善及催化剂增加效果良好1实施效果38燃烧器改善后NOX 低于500mg/Nm3脱硝效率平均大 于95%改造前改造后 #1、2机组超低改造工作均已圆满完成,分别2015年6月7日、10月24日并网投运 。具体排放均值如下:NOX :35mg/Nm3,SO2: 23mg/Nm3,Ash: 2.1mg/m3,优于限值排放标准。 本技术路线:节省投资约4000余万元,运行成本年节约400余万元。1实施效果 9.28环保验收达标公告 10.30 发改委#1超低电价批复#1、2机组分别于2015年9月28日、12月16日通过河南省环保厅超低排放验收。1实施效果2后续改善41#1机组改造完成后

16、于2015年6月7日并网。1、机组投运后发现吸收塔阻力超出改前设计值。2、6月30日停机临检中,发现离心管束式除尘除雾装置的冲洗水管芯有部分脱落。一体化改造后存在的问题2后续改善42 旋汇耦合装置,改造前按照1000pa阻力进行核 算,但实际运行中发现旋汇耦合装置阻力随浆 液循环泵投运台数不同而变化。在机组高负 荷、四台浆液循环泵全部运行时,旋汇耦合装 置阻力已超过设计值,额外的阻力给吸风机带 来了比较大的影响。 根据运行中的阻力情况,利用#1机组临停机会 ,在保证脱硫、除尘效果不发生明显变化的前 提下,在旋汇耦合装置封板部位进行开孔,降 低吸收塔阻力150200Pa。 #2机组在改造前的设计时就避免了以上类似的 问题,特意调整了旋汇耦合器叶片的角度,并 根据空间的大小制作了部分小旋汇耦合器

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