采油三厂老油田开发调整技术探讨及实施效果1.8

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1、 采油三厂老油田开发调整技术研究及实施效果1采油三厂老油田开采油三厂老油田开发调发调整技整技术术研究及研究及实实施效果施效果摘摘 要:要:宁夏、吴旗、油房庄等老油田经过三十多年的开发,目前产量仍然占全厂产量的 20%左右,但是其可采储量采出程度都超过 60以上,主力油砂体地质采出程度达到了 30以上,油藏的含水超过 70。虽然进入中高含水的开发后期,但是我们以提高井控能力、增加可采储量、提高最终采收率为目标,以完善注采井网为手段对其实施开发调整,最终延缓了老油田递减、提高了老油田的整体开发水平。关关键词键词: :开发调整 技术研究 效果第一部分、老油田开第一部分、老油田开发现发现状状采油三厂管

2、理区域达 1.7118104km2,承担着靖安、吴旗、油房庄、大水坑、马坊、红井子、摆宴井、胡尖山等 15 个油田 52 个区块 157 个油藏的油田开发和管理任务。目前管理采油井 1840 口,注水井 679 口,单井日产油 3.7t,综合含水50.34%,地质储量采油速度 1.01%,采出程度 9.33%,年产油达到 246.118104t。一、一、储储量量动动用状况分析用状况分析采油三厂老油田开发调整技术研究及实施效果2地质储 量面积动用 储量动用 面积动用探 明可采动用探 明及待 报可采未动用 探明地 质储量面积(万吨) (平方千米)(万吨)(平方千米) (万吨)(万吨)(万吨) (平

3、方千米) (万吨) 李庄子1462.21462.242420042 马家滩2253.72253.735350035 大水坑3937.63937.61161160017 红井子144824.8144824.82952950029 马坊104914.3104914.3189189008 摆宴井4656.94656.91731730019 油房庄182536.8143125.231935539411.6163 吴旗4972112.3217135.6556601280176.7244 王洼子1442.51442.565650039 庙沟1083.4500.81212582.68 铁边城(元48)000

4、00360037 胡尖山油田1303.1861.62424441.516 安五99519.72424.956.673.075314.853 靖安1950433016684261.838544023282068.23100 东红庄1115.3000131115.310 全厂31515572.624534391.9573760526981180.73820表表1 1 采采油油三三厂厂2 20 00 04 4年年底底分分层层储储量量探探明明及及动动用用情情况况统统计计表表油田已探明已开发动用可采储量剩余地质储量 剩余可 采地质 储量在储量动用方面,全油田探明地质储量 31515104t,动用地质储量

5、24534104t,动用可采储量 5737104t,全厂累计采油 2232104t,地质储量采出程度 9.33,可采储量采出程度 36.88,可采储量剩余值 3820104t,剩余率63.4。从分区动用状况分析,宁夏地区可采储量采出程度较高(89.0%),稳产的物质基础十分薄弱。存在相同问题的还有吴旗油田、油房庄油田、王洼子油田等。其中侏罗系油藏探明地质储量 9529104t,已动用 8602104t,钻遇有效厚度15348.7m,共有 201 个油砂体,动用厚度 12452.86m,动用程度 81.1,控制井数 877 口,动用较差油砂体主要在吴旗、油房庄、胡尖山、红井子等地区,由于以上油田

6、开发时间早,注采井网不完善,井况差,剩余油分布规律复杂等因素,是下一步开发挖潜的主要对象。二、油田二、油田递递减和含水上升分析减和含水上升分析我厂 95 年以前投入开发的侏罗系油藏目前含水上升快,递减逐年加大。95年以后投入开发的三叠系长 6 油藏由于受裂缝发育的影响局部井组已经水淹,采油三厂老油田开发调整技术研究及实施效果3原来井网对储量的控制能力下降,导致采油速度低下。综合 ()自然 ()含水上升率 ()综合 ()自然 ()含水上升率 () 盘古梁8.7710.223.158.659.174.1405年前含水上升井含水继续上升 虎狼峁14.8217.255.247.777.779.75扣除

7、新井含水上升率为-16.7 吴旗11.8116.605.267.1212.894.39Y10采出程度高,含水上升 王洼子11.6718.709.926.8211.826.36 红井子18.0628.255.4813.6520.611.95 安五10.8714.172.5111.3013.64-0.90 五里湾2.183.541.512.964.314.65采出程度增加含水上升 摆宴井13.1421.313.7714.6221.613.79 油房庄10.5215.602.5912.9616.867.15侏罗系含水上升快 ZJ4-0.943.25-1.327.1712.20-8.2 大水坑0.25

8、6.752.5814.0115.414.18 ZJ25.267.294.9720.4222.4710.75注采矛盾突出含水上升快 采采油油三三厂厂6 6. .7 73 39 9. .3 32 22 2. .3 34 47 7. .1 19 99 9. .2 21 12 2. .3 32 2表表2 2 采采油油三三厂厂主主要要油油田田区区块块递递减减率率与与含含水水上上升升率率 油田区块2004年10月2005年10月 指标变化分析三、突出的开三、突出的开发发矛盾矛盾1、宁夏、吴旗等老油田、宁夏、吴旗等老油田历经历经 30 多年的开多年的开发发,目前已呈,目前已呈现现出明出明显显的的 “双高双高

9、”特特征,征,递递减逐年加大,减逐年加大,稳产压稳产压力大力大宁夏、吴旗、油房庄等老油田经过三十多年的开发,目前产量仍然占全厂产量的 20%左右,但是其可采储量采出程度都超过 60以上,主力油砂体地质采出程度达到了 30以上,油藏的含水超过 70。特别是吴旗油田吴 133 区、吴135 区 Y10 油藏在 2.0采油速度上稳产了 10 年以上,可采储量采出程度已达到 80。随着油层含水饱和度上升,油层剩余厚度减小和套破加剧,油藏的递减势必逐年增大。该类油田在实施开发调整、投入大量工作量时油田递减有所下降,开发形势有所好转,但下步若没有相应的开发调整工作量投入,油田递减仍会继续加大。储量(104

10、t)采出程度 ()储量(104t)采出程度 ()2004年10月2005年10月大水坑197739325.0511684.881.2482.076.7515.41 摆宴井197946533.3617389.663.2372.1921.3121.61 红井子1978144830.1829690.184.5488.4328.2520.61 吴旗1972497234.0560163.3820.2372.7715.8012.90 7 72 27 78 83 32 2. .7 75 51 11 18 86 67 76 6. .0 00 02 29 9. .2 24 47 78 8. .3 3合合计计表表

11、3 3 采采油油三三厂厂老老油油田田开开发发状状况况表表油田名称投入开 发时间地质储量可采储量年产油量(104t)综合含水 ()阶段自然递减采油三厂老油田开发调整技术研究及实施效果42、侏、侏罗罗系部分注水开系部分注水开发发油藏,由于平面、剖面非均油藏,由于平面、剖面非均质质性性严严重,水重,水驱动驱动用程度用程度低,注水低,注水单单向突向突进进油井含水上升,注采油井含水上升,注采调调控控难难度大。度大。 部分侏罗系油藏,油藏注水开发到一定程度以后,如 ZJ2、定 60、定 41、定62 等,注入水平面上单向突进和剖面上的尖峰状吸水比较普遍,注入水单向突进明显,含水上升速度快。这部分油藏年含水

12、上升幅度都在 5以上,含水上升率也超过 5,而能量保持水平仅为 80左右,有效的控水稳油措施匮乏。而早期利用自然能量开发后期转入注水开发的油藏,转入注水开发前生产水平高,地层亏空严重,转入注水开发后,注水首先沿着主砂体带方向、能量较低部位突进,造成主向部分油井水淹,而侧向油井注水不见效,同时由于油藏采出程度大,能量低,注采调控难度大。3、老油田由于开、老油田由于开发发年限年限长长,套破井逐年增加,套破井逐年增加,导导致致单单井井产产能能损损失大,井控能失大,井控能力下降,力下降,严严重影响了开重影响了开发发效果和效果和经济经济效益。效益。油田1995 1996 1997 1998 1999 2

13、000 2001 2002 2003 2004 2005小计 (口)损失产能 (t/d)靖安1112 吴旗3234228211331148 油房庄1212441056 红井子22111731 摆宴井21316 采油三厂86453393759263表表4 4 采采油油三三厂厂“九九五五”目目前前各各油油田田套套破破情情况况统统计计表表第二部分、剩余油分布特征及第二部分、剩余油分布特征及调调整挖潜整挖潜对对策策一、剩余油分布的特征研究一、剩余油分布的特征研究1、井网控制不住的剩余油层一些小型的透镜状或条带状砂体或者面积小于 1 平方公里的断块油田,在采油三厂老油田开发调整技术研究及实施效果5三维空

14、间上具有“迷宫状”的结构,井网很难控制,有的砂体很难钻达,油层保持原始的状态;有的砂体只有注水井而没有采油井,注水后砂体成为憋有高压的未动用油层;有的砂体带上只有采油井而没有注水井,仅依靠天然能量采出少量油,而成为低压的基本未动用油层。对于这类油层,为了确定剩余油的分布状态,必须加强井间砂体预测的研究确定各类砂体的空间分布规律、边界特征和砂体的连通性分析。2、层间干扰造成的剩余油层在多层开采的情况下,由于层间非均质性,会使多油层间出现层间干扰问题,层位越多层间差异就越大,单井产液量越多,层间干扰也就越大,高渗油层的水驱启动压力较底,容易产生水驱,而较低渗透层的油层启动压力较高就水驱程度弱,甚至

15、未水驱,这样就使得水驱情况不好得油层得不到很好得开采或者基本没有得到动用,形成剩余油,加强层间非均质性及其对层间干扰和水驱规律得研究,以确定此类油层得剩余油分布规律。如吴 133 和吴 135 区目前仍有一部分延 10、长 2 层合采井,由于层间干扰导致生产效益低下。3、污染损害严重的油层钻井、完井、开采过程中的施工作业及外来流体对井底附近油层造成的污染损害会使油层的产能大大的降低,甚至堵死油层,使原来可以动用的油层变得基本不能动用或者动用的很差的油层,对于这类剩余油层,需要加强储层敏感性及油层损害方面的研究。4、未列入原开发方案的油层。在开发生产中,还有一类未列入原开发方案的、未射孔的潜力层

16、出现这类油层通常有三个方面的原因:一些原来不能开采的油层,由于技术的发展,变成能采油三厂老油田开发调整技术研究及实施效果6够开发的油层;开发前测井未解释出而后来重新解释的油层;不属于原开发层系,但在采油井中存在的油层。5、平面水串造成的剩余油区在注水开发过程中,由于储层平面非均质性,流体非均质性及裂缝发育的影响,在平面上会出现注入水突进的现象。经过长期的水洗之后,某个方向可能成为“水道”在注水时,由于平面的水串,注入水优先沿着一个方向驱油,而在其他方向水洗程度弱或者基本未水洗,从而造成剩余油滞留区。如靖安油田的五里湾和盘古梁长 6 油藏。6、管外水窜或套管破损造成目的层动用情况差形成剩余油套管破损现在在我厂的老油田表现的特别突出,很大程度上影响了我厂的产量上升,管外水窜发生后往往很难封堵,二次固井的难度大且成功率很小。对这类井的治

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