小方坯连铸机减少漏钢事故的举措

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1、小方坯连铸机减少漏钢事故的举措时间:2011-10-29 9:00:52 钢管天下 【字号: 大 中 小】 连铸机的可靠性是改进产量和提高生产率的关键。连铸时任何操作故障 都可能导致铸机停机,影响其有效性。因此必须重视连铸操作故障的排除。在连铸生产中,漏钢是危害很大的事故,轻则影响铸坯质量,造成废品,重则影响连 铸机作业率,损坏设备,威胁操作人员人身安全。近年来,随着国内连铸工艺技术的进步, 小方坯连铸漏钢事故得到了有效抑制,但仍不能完全避免其发生。在连铸生产日趋高效化 的今天,要保障生产的顺利进行,提高连铸机作业率,就必须减少和控制漏钢次数。一直 以来,唐钢第二钢轧厂小方坯漏钢事故较多,年漏

2、钢率在 0.2%以上,严重影响了生产的顺 行。为此,该厂成立了攻关组,对漏钢的成因进行分析,并从工艺等方面采取相应措施, 从而控制了漏钢事故的发生。三类漏钢影响生产顺行夹渣漏钢:经过现场调查分析,发现该厂小方坯连铸机发生夹渣漏钢的主要原因有以 下几点:一是结晶器振动不够平稳,偏摆过大,就会将结晶器内钢液表面的渣子卷入钢水 中,部分没能上浮的渣子会随铸坯一起被拉出结晶器,当渣子靠近坯壳时就会造成传热过 低,坯壳偏薄,无法承受钢水静压力,产生漏钢。二是操作不当,造成结晶器液面波动过 大,也会产生与结晶器振动不平稳相似的卷渣漏钢。三是钢水纯净度不够,钢水二次氧化, 杂质聚集到一定程度,随钢流被卷到结

3、晶器钢水深处,部分没能上浮的渣子就会随铸坯一 起被拉出结晶器,当渣子靠近坯壳时就会造成传热过低,坯壳偏薄,无法承受钢水静压力, 产生漏钢。四是转炉、大包、中间包等脱落的耐材,不能及时上浮,也会造成夹渣漏钢。黏结漏钢:在钢水浇铸过程中,结晶器弯月面的钢水处于异常活跃的状态,如果浇铸 过程中流入结晶器与坯壳之间的液态渣被阻断,并且结晶器铜板与初生坯壳摩擦力大于初 生坯壳的强度时,初生坯壳被拉断,与铜板产生黏结。这时被粘着的铸坯和向下拉的铸坯 的界面凝固壳破裂,在破裂处流入钢液,重新形成新的薄坯壳。在振动和滑动时该坯壳又 被拉断,钢液补充后又形成另外一个新的薄坯壳。这一过程反复进行,直到新坯壳达到结

4、 晶器出口后就会漏钢。经过现场调查分析,发现该厂方坯连铸机发生黏结漏钢的主要原因包括:一是保护渣 润滑性能不好,导致坯壳与铜板之间的摩擦增大,就有可能发生黏结。同时,液渣层的厚 度也有重要影响,液渣层厚度在 10mm15mm 较理想。二是结晶器振动不平稳(振动频率、 振幅不合适),初生坯壳所受的摩擦阻力增大,容易造成坯壳与结晶器铜管黏结,导致漏钢。 三是如果结晶器倒锥度过大(大于 1.2%/m),将会增加结晶器铜管与坯壳之间的摩擦力,当 阻力超过铸坯拉力和钢水静压力时,就会造成漏钢;如果倒锥度过小(小于 0.7%/m),则会增 大气隙热阻,不利于结晶器传热,坯壳过薄,当铸坯出结晶器下口时,坯壳

5、无法承受钢水 的静压力和拉矫机的拉力而产生漏钢。四是钢水过热度。当钢水温度过低时,会造成保护 渣融化速度过慢,结晶器内液渣层过薄(不足 10mm)。当拉速偏高时,保护渣的融化跟不上 铸坯拉速,造成渣膜过薄甚至没有渣膜,增加坯壳与结晶器铜管之间气隙,降低传热效率, 造成坯壳偏薄甚至与铜管壁直接黏结,而造成漏钢。角部裂纹漏钢:结晶器中的坯壳中间部位是一维传热,气隙形成较晚,同时坯壳中心 部位在整个结晶器长度内冷却强度始终较高,出结晶器时坯壳较厚(15mm20mm),该处较少出现裂纹漏钢。而弯月面以下结晶器角部是二维传热,冷却强度较强;角部和中心直接 的过度部位,既不是二维传热,也不会因为钢水的静压

6、力作用而靠近结晶器壁,故冷却强 度最弱,坯壳最薄,出结晶器后,在钢水的静压力和热应力作用下最容易形成裂纹,当裂 纹较深时即会造成漏钢。通过分析和现场观察可知,角部纵裂漏钢的发生主要受钢种、钢水温度和拉速、保护 渣质量、结晶器形状、结晶器形状和操作等因素影响。普碳钢 Mn/S15 时,发生角部纵 裂漏钢的可能性明显增加。而当浇铸时钢水过热度过高、温度和拉速不一致、拉速增大、 保护渣设计不合理和加入不匀、结晶器锥度不合要求、中间包水口偏向一侧时,均有可能 导致角度裂纹漏钢的发生。四大举措严控连铸漏钢考虑到漏钢对铸机利用率和有效性的影响,必须采取有效措施来减少漏钢的发生。该 厂主要采取了以下四个方面

7、的举措:一是提高钢水质量。主要是保证钢水成分、合理控制钢水过热度、稳定供钢节奏、提 高钢水纯净度等。二是保证原材料质量。对保护渣和其他原材料制定严格的管理办法,定期抽查,制定 原材料抽查台账,防止问题原材料上生产线。三是标准化操作。该厂在转炉-精炼-连铸整个过程中制定了严格的标准化操作规程, 杜绝了各个生产部门的违规操作。四是保障设备精度。该厂制定了各个设备的检修管理办法,制定严格的设备验收标准, 不符合标准的设备(器具)不允许生产。在提高钢水质量方面,该厂成立了高拉碳专项攻关小组,全厂终点碳合格比例大幅提 高。由于转炉挡渣效果不理想,下渣量不稳定,个别炉次回磷严重,影响钢水的纯净度。 为此,

8、该厂引进定位挡渣设备,缩小出钢口直径,抑制或消除出钢过程下渣量。他们还延 长了各个钢种底吹时间,保证了钢水成分均匀性和夹杂物的上浮,并通过具体攻关,使钢 水成分和温度合格率大幅提高。在标准化操作方面,该厂制定了各个工序的操作规程,要求各个岗位职工严格按标准 化进行操作,并分铸机、分钢种制定了结晶器振动和二冷冷却参数,使其数值更符合实际 生产;通过长时间的摸索,制定了适合该厂硬线钢浇铸的二冷冷却参数;通过稳定钢水节奏, 提高钢水质量,连铸硬线钢生产基本实现了拉速微波动;通过中间包称量系统,基本实现了 中间包液位恒定操作,就在换大包期间,中间包液位波动也控制在 200mm 以内,保证了 中间包液位

9、保持在 400mm 以上。该厂还在保证结晶器精度和铸机精度上下功夫。合格的结晶器是预防铸机发生漏钢的 重要手段。经过模拟测试,当水套与结晶器铜管之间的间隙相差仅 lmm 就会导致冷却水速 变化 20%,因此采用窄水缝技术的结晶器,就要配有精度要求非常高的水套。为了保证生产中使用合格的结晶器,该厂完善了结晶器使用管理规定,对结晶器定期维护、检验,上 线的结晶器必须保证其锥度(控制在 0.6%/m1.2%/m),水缝控制分型号在 3.5mm5mm(最大偏差不超过 0.5mm),铜管表面质量符合规定的标准。他们还要求连铸 机每次检修必须进行验收,结晶器振动偏摆必须符合规定,二冷水条偏差不能大于 20mm。在控制原料质量方面,该厂对连铸保护渣开展定期抽查,对其熔点、水含量、成分等 严格要求,采取有效期制度,过期保护渣绝不再使用,并根据不同钢种按照规定使用合适 的保护渣。唐钢第二钢轧厂通过采取以上措施,小方坯连铸漏钢大幅降低,2010 年漏钢总数比 2007 年2009 年的平均数降低了 60.5%。(来源:钢铁产业)本文来自:钢管天下,详细请参考:http:/

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