铁路路基水泥土挤密桩施工工艺总结

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1、- 1 -水泥土挤密桩施工工艺总结水泥土挤密桩施工工艺总结1、工程情况简述*第*合同段 DK10+662DK15+135.8 段路 基全长*m。本段路基形式为路堑,挖方最大边坡高度 12m, 右岸高级阶地,地形起伏较大。工点地层主要为第四系上更新统冲 积砂质黄土及上第三系中土泥岩。不良地质和特殊岩土为湿陷性黄 土和松软土及膨胀性泥岩。湿陷性黄土湿陷性等级为级,湿陷厚 度 2025m。松软土厚度约为 9m。无渣轨道路基工后沉降控制标准 一般不超过 15mm,路基与桥梁、隧道或横向结构物交界处的差异 沉降不应大于 5mm。经工后沉降分析,以及无渣轨道路基地基条件, 确定本段路基需进行地基处理。为消

2、除黄土湿陷性并提高地基的承 载力,地基采取长桩 CFG 桩+短桩水泥土挤密桩的方式进行处理。 水泥土挤密桩采用沉管法成孔,CFG 桩采用长螺旋钻成孔。*段 CFG 桩正方形布置,孔径 0.4m,桩间距 1.7 米,桩长 22m。水泥土挤密桩正方形布置,孔径 0.4m,桩间距 0.85m,桩长 15m。*段为渐变段,孔径0.4m,CFG 桩桩间距由 1.7m 渐变为 1.5m,桩长由 22m 渐变为 25m。水泥土挤密桩孔径 0.4m,桩间距由 0.85m 渐变至 0.75m,桩 长 15m。*段为路桥过渡段,CFG 桩孔径 0.5m,桩 长 25m,桩间距 1.5m。水泥土挤密桩孔径 0.4m

3、,桩长 15m,桩间距 0.75m。先期进行水泥土挤密桩成桩的工艺性试验,以确定施工参数。2、水泥土挤密桩工艺性试验2.1 施工机具、设备水泥土挤密桩的主要作用是挤密桩间土消除湿陷性,并对桩孔 土体进行置换,因此采用柴油震动沉管的方式进行挤密成孔,投入 的机械设备有:履带式柴油打桩机、卷扬机提升式夯实机、夯锤、 夹杆锤及拌和站。2.2 工艺及其施工参数的对比- 2 -根据甘肃环通检测中心对该段路基所取土样进行检测而提供的 最终试验报告:水泥掺量 9%,最优含水率 9.8%(重型击实)和 15.5%(轻型击实),进行水泥土挤密桩工艺性试验。水泥土挤密桩试桩中控制的要点一是填料的质量,从土样的粒

4、径、水泥掺量、填料的含水率入手;二是施工工艺参数调整,从地 面平整、桩管的垂直度、夯锤的重量及落锤的高度进行控制,确保 夯实效果达到最佳,通过前后 6 次试桩,基本上掌握了成桩的施工 工艺要点。前 3 次试桩采取甘肃环通检测中心按重型击实试验的参数进行 试桩,采用含水率为 9.8%,通过调整含水率,锤击次数、填料重量 以及落距都没有试验成功。后 3 次试桩采用甘肃环通检测中心按轻型击实试验的参数,采用含水率为 15.5%,锤击次数 3 次,通过 3 次试桩最终检测合格,历次试桩情况如下表所示:第四次试桩(轻型击实参数最优含水率 15.5%)桩位里程桩号施工日期含水率 (%)锤击次数每次填料 量

5、(m3)落距(m)检测结果DK*9-142010.8.2415.530.0058夹杆锤不合格DK*9-162010.8.2415.730.0058夹杆锤不合格DK*9-182010.8.2416.230.0058夹杆锤合格结论:按一锹三夯进行,即填一铁锹拌合料夯击三次,检测结 果填料含水率为 16.2%的合格。填料为按每一铁锹的量折算。第五次试桩(轻型击实参数最优含水率 15.5%)桩位里程桩号施工日期含水率 (%)锤击次数每次填料 量(m3)落距(m)检测结 果DK*5-72010.9.316.330.0058夹杆锤合格- 3 -DK*5-92010.9.316.530.0058夹杆锤合格D

6、K*5-112010.9.316.630.0058夹杆锤不合格结论:按一锹三夯进行,即填一铁锹拌合料分别夯击三次,检 测结果为填料含水率 16.3%、16.5%的合格。填料为按每一铁锹的量 折算。第六次试桩(轻型击实参数最优含水率 15.5%)桩位里程桩号施工日期含水率 (%)锤击次数每次填料 量(m3)落距(m)检测结 果DK*19-82010.9.1216.130.0058夹杆锤合格DK*19-10 2010.9.1216.030.0058夹杆锤合格DK*19-12 2010.9.1215.830.0058夹杆锤合格结论:按一锹三夯进行,即填一铁锹拌合料夯击三次,采用不 同的含水率,检测结

7、果为三次均合格,填料为按每一铁锹的量折算。由此得出结论:填料的含水率是水泥土挤密桩合格的重要因素, 含水率不能过大也不能过小,应控制在 15.8%-16.5%。3、施工工艺性总结经过重型、轻型各 3 次试桩的工艺及施工参数对比,可以得出 以下结论:、填料的主控因素是含水率,最优含水率为 16.2%,合格含 水率范围为 15.8%-16.5%,可根据气候情况进行适当调整,气温高 蒸发大的时候一是调高含水率,二是对填料进行覆盖保湿,确保入 孔填料的正常含水率。- 4 -、确保夯实效果,根据试桩结果,采取轻型击实一锹三夯的 工艺能满足设计压实系数的要求,但要注意桩管的垂直度,确保夯 锤不会撞击到孔壁

8、而影响夯实效果。、加强施工监控,填料每工班抽检一次,保证填料质量,水 泥含量 9%,误差不得超过0.5%,最优含水率为 16.2%,误差不得超 过2%,严格施工工艺,按确定的夯击频率进行填料。、工艺要点:土料:土料中有机质含量不得超过 5%,不得 含有冻土或膨胀土,使用时应过 1020mm 筛。土料与水泥应拌合 均匀,水泥用量不得少于按试验确定的重量。 成孔:先将清理后的地面整平,在平整的地面上用石灰做出桩位标记,待桩机到达工 作位置,调整水平,对准石灰标记点位,开始打桩直至设计桩长; 大片成孔时采用隔排隔桩跳打的方式,从周围向中间一次成孔,分 4 遍施工完成;清孔:向孔内填料前孔底必须夯实,

9、以确保桩底 基础承载满足要求。夯填工艺:成孔后先将卷扬机提升式夯实机 开到工作位置,先将吊锤放下至孔底空夯 8 次以上,再实行每填料 0.0058 m3(1 铁锹)锤击三次,落距 2.0m,等到距孔口 58m 时改 用夹杆锤夯填,夹杆锤回填时同样采用每回填 0.0058 m3 锤击三次。 监控:施工过程中必须有专人检测成孔及回填夯实的质量,并做 好施工原始记录。预防措施:雨期或冬季施工前,应采取防雨防 冻措施,防止土料和水泥受雨水淋湿或冻结。4 结束语:通过水泥士挤密桩施工参数工艺试验,正确的确定了水泥土挤 密桩施工的各项参数及施工工艺,满足压实系数0.97,桩间土满 足挤密系数0.9,处理后的复合地基承载力满足设计要求,有效地 消除了该段路基的湿陷性,为 CFG 桩的施工提供了条件。

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