济钢3#竖炉自动控制系统

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1、济钢 3#竖炉自动控制系统上传于:上传于:1970-01-01 08:00:00 作者:作者:base 来源:来源:原创 浏览:浏览:0 次 评论:评论:0 条摘摘 要要:为提高济钢竖炉的自动化控制水平,设计开发了 3#竖炉自动控制系统。该系统采用施耐德公司 Modicon Quantun 系列PLC 及以太网通讯技术,并应用 Concept 2.2 编程软件、Monitor Pro V7 上位监控软件开发了相应的控制程序和监控画面,实现了对整个竖炉的集中控制。投用两年来,系统运行稳定可靠,满足了工艺技术要求。关键字关键字:竖炉;自动控制系统;PLC;远程站;监控站济南钢铁集团总公司(简称济钢

2、)的竖炉球团工艺自动化控制水平较低,无法适应生产高速发展的要求,为此,决定将开放式结构的自动化平台应用到济钢 3#竖炉电气自动化系统中。整个竖炉控制系统通过网络实现了全部电控设备的集中主控室操作,最终实现了竖炉本体及上料系统自动化,润磨系统、成品筛分及贮运系统的自动控制以及炉顶布料皮带的自动变频控制,齿辊卸料器动辊和静辊的自动转换等。1 系统构成及配置1.1 硬件配置 系统硬件配置见图 1。PC1、PC2 为上位监控站,PLC1 为 PLC 主站,PLC24 为远程 I/O 站。图 1 3#竖炉硬件配置 1.2 系统的硬件设计 3#竖炉 PLC 主机采用 QuantumCPU43412,主机

3、I/O 总数 8192 入/8192 出,用户内存 64K,扩展寄存器 96K,有 2 个 MODBUS 口和 1 个 MODBUS PLUS 口。设一个主 PLC 站,三个远程 I/O 站。 竖炉本体主控室设一主 PLC站,负责对上料系统的各条皮带机、竖炉本体的二冷风机、液压站、布料皮带、行走小车等电气设备的控制。润磨机室设一个远程 I/O 站(I#站),负责润磨机室的犁式卸料机、0#皮带、磨机润滑站等的诸多电气设备的控制,电除尘操作室设二个远程 I/O 站(II#站、III#站),负责对电除尘的用电设备及成品筛分系统的电热筛、成-5 皮带等诸多电气设备的控制。 控制系统设有两个上位机监控站

4、,一个监控站(HMI)设在竖炉本体主控室,负责润磨系统、竖炉本体、上料系统的电气设备的起停控制,及实时状态监控,并担负着生产管理任务;另一个监控站(HMI)设在电工值班室,负责整个系统的设备状态监视及故障的查询。两个监控站是一种基于工业以太网的 1SERVER 2CLIENT 结构,主控室为一个数据 SERVER 和 CLIENT 合二为一的监控站,电工值班室是 CLIENT 监控站。 各个 I/O 远程站之间通过 MODBUS 网络进行通讯,通讯电缆采用粗缆,冗余方式,以确保生产的正常运行。PLC 与各上位机之间采用以太网通讯。1.3 系统的软件设计 控制系统采用 Concept 2.2 编

5、程软件, Monitor ProV7 上位监控软件。1.4 计算机画面的设置 根据工艺流程,做润磨系统、电除尘、上料系统、竖炉本体、成品筛分及贮运,共计 5 个主画面。每个画面又有电气设备全自动和单机单动分画面。在每个画面上,通过颜色的区别,来确定设备的运行状态。显示器屏幕的下方有事故状态栏,当有用电设备发生故障时,故障栏中就会弹出此设备名称及故障类型,以便于查出故障类型。 整个监控画面模拟生产工艺的动态流程,生动直观,操作使用方便。2 主要控制系统功能2.1 炉顶布料皮带机的控制 炉顶布料皮带机的控制采用变频及 PLC 相结合技术。原 1#、2#竖炉的炉顶布料皮带和行走机构,均为恒速,造成进

6、出炉球的速度不一致,使炉顶布料不均匀, 炉顶的操作人员需要频繁点动操作行走机构,使其在料少的地方频繁布料,以求布料均匀,使操作人员的劳动强度非常大。同时,由于电机的频繁起制动,造成布料皮带和行走机构经常损坏。为使布料均匀,要求皮带机变速。皮带速度为 0.61.0m/s,进料速度 0.6m/s, 出料速度 1.0m/s, 行走机构的速度为0.2m/s,车体行程 6000mm,这样进出炉球的速度都是 0.8 m/s,两个速度矢量叠加,保证了皮带上球的速度恒定,以达到生球在炉体内均匀布置的目的,为球团的高效燃烧奠定基础。 皮带控制采用变频技术,通过 PLC 控制变频器,既实现了生球的匀速入炉,又减少

7、了电机频繁起制动带来的设备冲击。变频器的控制接线见图 2。图 2 变频器控制接线图 2.2 齿辊卸料器动、静辊的自动转换 齿辊卸料器由 4 个齿辊(动辊)和 3 个齿辊梁(静辊)组成,液压缸通过棘轮棘爪传动,两只液压缸两周期换向,液压缸的换向通过接近开关来实现。 具体逻辑控制:首先将电磁换向阀的电磁铁分为 A、B 两组,每组电磁换向阀包含四个电磁铁,同时得电。A 组电磁铁得电,齿辊逆时针转,B 组电磁铁得电,齿辊顺时针转。在计算机屏幕上通过鼠标选择启动,B 组电磁铁得电, 齿辊逆时针转,碰逆时方向接近开关后,A 组电磁铁得电, B 组电磁铁失电,齿辊顺时针转;碰顺时方向接近开关后,B 组接近开

8、关得电, A 组电磁铁失电。周而复始,以实现齿辊卸料器动辊和静辊的自动转换。2.3 其 它 控制系统还实现了竖炉本体及上料系统自动化,润磨系统、成品筛分及贮运系统的自动控制等。3 电气设备的控制方式 所有电气设备的控制方式分为机旁手动和集中自动两种。在每个电气设备的旁边设有机旁操作箱,机旁操作箱上设有自动、手动选择开关。选择开关为机旁手动时,此电气设备的控制只能在机旁操作箱上,通过启动、停止按钮,对设备进行起停控制,此方式用于调试阶段和平时排除故障后的试车;选择开关为中间禁止位时,无论是机旁还是主控室均无全操作,此状态在检修时使用,能够杜绝误动作,以维护检修工人的安全;当选择开关为集中自动位时,又有两种方式:全自动方式,在计算机上进行全线启动、停止;单机单动方式,在计算机上进行单台用电设备的起停。4 运行情况 3#竖炉电气自动化系统投入使用两年来,运行稳定、可靠,满足了生产工艺技术要求。缩短了检修及排障时间,降低了工人的劳动强度,取得了显著的经济效益和社会效益。

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