2010年措施工作量汇总表(措施问题汇总)8.6(1)

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1、12010 年油水井措施工作量年油水井措施工作量汇总汇总2010 年我厂开展低效井综合治理措施工作量较往年大幅度增加,共有压裂、机堵、化堵、大修、浅调剖、酸化、酸洗、封窜、补孔等十项措施,计划工作量达到 562 井次(油井 390井次,水井 172 井次),目前方案数 314 口,累计完成措施井次 108 口,具体工作量、进展、下步运行见下表。表 1 2010 年分区油井措施工作进展情况表完成数项目类别计划数(口)方案数(口)7 月累计8 月9 月10 月11 月12 月综合治理示范区171595 3低效井1821663 3常规区3515373 22 老井压裂合计705118186 226综合

2、治理示范区1315613 1 低效井121034333 2 常规区5433 2 机械堵水合计302912203353 综合治理示范区66低效井98243常规区55化学堵水合计2082495综合治理示范区7621111 1 低效井98251111 常规区485232344665大修合计646653066886水力喷射深度打孔综合治理示范区2212综合治理示范区15312166低效井5122补孔合计20312288州六区块油井酸化8853水平井机堵411111水平井酸化51221水平井压裂32111新井压裂16429750998合计3902001978488612842122表 2 2010 年分

3、区水井措施工作进展情况表完成数项目类别计划数(口)方案数(口)7 月累计8 月9 月10 月11 月12 月综合治理示范区10114 5 低效井522 3 老井压裂 合计15334 8 新井压裂州六外扩17171061综合治理示范区129723低效井1817567常规区20201010浅调剖合计5046121820综合治理示范区1413554低效井16163355常规区351156425酸化合计654059121034酸洗常规20846662封窜常规区5221合计1721149303242662表 3 2010 年老井压裂效果表 2010-7-30压裂前生产情况压裂初期生产情况类别完成井数统计

4、井数有效(m)产液(t/d)产油(t/d)含水(%)产液(t/d)产油(t/d)含水(%)有效期(天)累计增油(t)2.21.20.466.75.3262.33685.5603 示范区224.11.6-4.4 1.82.20.290.99.12.572.557532.3升平示范区756.92.3-18.4 2.91.70.664.762.46030329.2低效井664.31.8-4.7 3.21.3123.16.34.430.236220.1常规3353.47.1 表 4 2010 年机械堵水效果表 2010-7-30堵水前生产情况堵水初期生产情况完成井数统计井数产液产油含水产液产油含水累计

5、降水累计增油有效期7.7 0.1 98.7 3.1 0.5 84.7 2014.8 174.0 104 205-4.6 0.4 -14.0 3表 5 2010 年油水井大修完成及恢复效果情况统计表大修完成(口)序号井别 累计(口)成功(口)报废(口)恢复日产油量(t)恢复日注水量(m3)1油井(口)1313 25.5 2水井(口)17134 245 合计30 表 6 州六区块油井酸化效果表措施前措施后8.3 序 号井号产 液 t/d产 油 t/d含水%产 液 t/d产 油 t/d含水%产 液 t/d产 油 t/d含水%有效期(d)累计增油(t)1州扶 79-490.50.411.01.71.5

6、10.11.41.39.51831662州扶 63-470.10.114.02.30.480.90.10.11290 无效633州扶 87-530.10.118.01.00.914.50.50.412.535(无效)284州扶 59-511.1110.51.21131.31.113无效5州扶 71-490.60.513.50.80.4500.20100无效表 7 2010 年水井表活剂解堵效果表措施前措施后8.3序号井号施工日期完工日期压力Mpa配注m3/d日注m3/d压力Mpa日注m3/d压力Mpa日注m3/d有效期增注m31徐 50-672010-6-122010-6-1718.42001

7、3.52014.0205611202芳葡 88-斜 202010-6-122010-6-1718.525018.21618.016568963芳 96-1062010-6-182010-7-119.815017.51517.015436454芳 70-斜 1182010-6-182010-7-119.315018.31518.215436455肇 64-542010-7-22010-7-1520.0101018.51018.5101806肇葡 72-斜 362010-7-22010-7-1520.4251018.82518.525182707芳 226-982010-7-252010-8-12

8、0.2151512.51012.510308芳 240-1062010-7-262010-8-121.8151220.01520.015399芳 224-100 2010-7-192010-7-2820.1101019.11019.11060平均19.019017.41517.31527398差值-1.6+15-1.7+15表 8 低温自生气解堵效果表措施前措施后8.3 序 号井号产 液 t/d产 油 t/d含水%产液 t/d产油 t/d含水%产液 t/d产油 t/d含水%有效期 (d)累计增油(t)1芳 238-861.90.477.84.31.9554.31.95557.5差 值2.41.

9、5-22.82.41.5-22.84表表 9 9 水力喷射深度打孔效果表水力喷射深度打孔效果表试验前试验初期8 月 4 日井号施工日期产液 t/d产油 t/d动液面 m产液 t/d产油 t/d动液面 m产液 t/d产油 t/d动液面 m累计 增油 t有效 期 d升 33-3310.07.112.41.814117.50.0 13317.0 3.2 141088升 34-斜3610.07.282.82.4138912.90.0 120410.1 0.0 122400平均值2.62.1140010.20.01268 8.6 1.6 131744对比值7.6 -2.1 -133 6.0 -0.5-8

10、3 表表 1010 水平井机械堵水效果表水平井机械堵水效果表措施前措施后8.4 序 号井号产 液 t/d产 油 t/d含水%产液 t/d产油 t/d含水%产液 t/d产油 t/d含水%有效 期 (d)累计 降液 (t)1肇 60-平 335.71.769.54.70.01004.10.01005258差 值-1.0-1.7+30.5-1.6-1.7+30.5一、老井一、老井压压裂目前运行及存在裂目前运行及存在问题问题老井已出方案 51 口,已施工 21 口,待施工 30 口(去掉取消方案 2 口井)。(一)目前可压裂 9 口井1、目前具备施工条件井 8 口。可施工 7 口井,安排 8 月份压裂

11、,1 口井按地质方案要求需年底压裂。2、简单处理进井路可施工 2 口,安排 8 月份压裂(肇 58-35 采油矿填坑,芳 86-104 油建 15 处道板挡路)。(二)因道路问题无法压裂取消方案 2 口(芳 116-90、永98-62)。(三)存在问题1、井场存在问题,目前不能施工 7 口井井场附近低洼有水泡子,需冬季施工 5 口。 (升 68-35、5升 45-31、永 114-斜 86、永 106 斜 70、芳 102-107)卫 1-4-7 土地问题缓上。芳 104-102 通井路涵洞坏2、长关井清理井口,落实井下状况 6 口井、提捞长关井井口土堆埋,需采油矿清理井口土堆打开井口帽泄压试

12、捞油后压裂 4 口。 (徐 82-20、芳 88-72、州 56-斜 56、芳 232-88)、长关井井口无法泄压 2 口井,需采油矿恢复井口泄压装置,泄压后上压裂。 (芳 104-102 通井路涵洞坏,重复井号;芳 78-103)3、没有施工队伍,水力喷射压裂 2 口(永 108-斜 70、州扶 89-51)目前干不了。现特种作业队全在采气分公司施工。4、井排路修路无法通过 3 口(芳 188-斜 74、芳 2-66、芳19-64,待路修通后落实现场)。5、现场需继续落实 3 口井。 (升 60-斜 033 7 月 29 日通井路全水未进去车,再落实现场。芳葡 108-50 左前绷绳距水坑近

13、需同井下再落实现场。肇 57-37 通井路不清需再落实)二、新井二、新井压压裂:裂:目前已出方案 46 口,3 口井已射孔,并具备压裂条件。其它井未射孔。三、堵水:三、堵水:目前机械堵水计划 30 口,接地质方案 40 口,完成 20 口,2 口不能施工取消方案,方案超计划 8 口,先按计划 30 口发工程方案。化堵计划 20 口接方案 8 口井(2 口低效治理井无基础),方案不足,与地质结合方案数今年达不到 20 口,待地质近期完成全年堵水方案,或打报告调整增加6机堵、或减少化堵工作量。四、老井四、老井补补孔:孔:油水井补孔计划 20 口(不分油水井),目前接地质方案 3 口(2 油 1 水

14、)完成 3 口(2 油 1 水),如地质方案及时下发可年底可完成工作量,地质预计将超计划 8 口,如超计划需地质打报告调整老井补孔计划。目前,已完成的 3 口井没有结算,预计发生费用 45 万元,按计划完成预计费用 150 万元。五、水平井酸化:五、水平井酸化:目前水平井酸化地质方案已有 1 口井,但酸化价格公司价格定额中心没有批复,酸化合同未上传。六、水平井堵水:六、水平井堵水:目前射孔投产水平井含水大于 60%的井有 9 口井,其中地质进行液流剖面调整试验 4 口井,油水同层 2 口井,电泵 2 口井,具备堵水条件 1 口井。2010 年厂计划机械堵水 4 口井,目前已施工 1 口井还需

15、2 口井,下步协调地质对高含水井尽快出地质方案,由工技大队组织施工。七、水平井七、水平井压压裂:裂:水平井压裂已完成 2 口老井方案讨论,确定肇 68-平 21 井为水力喷射压裂,州 64-平 72 井为 110m大卡距试验,目前压裂施工方案编制完成,待领导审核,预计 8 月进入现场施工。水平井压裂还需 1 口井工作量,下步协调地质大队出地质方案。八、水井酸化存在八、水井酸化存在问题问题:1、目前只签订 30 口井表面活性剂解堵合同,剩余 35 口7井合同未签。2、对于已接到 41 口井地质方案(完成施工 6 口井,正施工 4 口井)中长关井及钻关井,与地质及采油矿结合对长关井进行开井或作业处

16、理,保证措施顺利进行;下步工作:1、积极与地质及采油矿结合对长关井进行开井或作业处理,保证措施顺利进行;2、待剩余 35 口井合同签订,马上组织施工,完成酸化剩余工作量,跟踪措施效果。九、水井酸洗下步工作:九、水井酸洗下步工作:与采油矿联系选择遇阻井号,编制方案,抓紧完成剩余工作量。十、州六区十、州六区块块油井酸化存在油井酸化存在问题问题: :目前州六道路已修完,但经落实,施工方称车辆可以通行,但如果道路被压坏,必须负责修路,作业机等重车不敢上路,未进行现场施工。下步工作:与相关部门协调,待道路条件允许,进入现场施工,完成剩余 3 口井工作量,跟踪措施效果。十一、低温自生气解堵存在十一、低温自生气解堵存在问题问题: :目前已完成

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