卷钢板校平-剪板机自动控制系统

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1、460 毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统 发表于:2007/3/22 下午 01:31:02 作者:admin 摘 要:钢板校平剪板机是钢板厂和钢材库房的重要设备。针对传统裁剪机系统存在的控制 精度低等问题,研制了一种基于台达工控产品的 460 毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控 制系统。文中主要讨论了系统设计及研制过程中的某些关键技术细节。经生产实践应用说 明该系统的设计是成功的,控制精度高,运行稳定可靠,对于类似的间歇式裁剪系统经适 当修改也可适用,有推广应用意义。 关键词:定长剪切 快速定位算法 剪切控制系统 1 引言 板材厂生产的幅宽成卷钢板一般需要经过校平和分剪, 才能成为最终产

2、品提供给客户 使用,因此钢板校平剪板机是钢板厂和板材仓库重要的生产设备。由于传统的剪板机在使 用方面存在诸多问题,针对传统钢板校平剪板机存在的生产效率和剪切定位精度低的问题, 研制了基于台达工控产品的 460 毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统,该系统已投 入生产使用,运行稳定可靠,控制精度高,维护使用方便,受到用户好评。本文从工艺技 术角度对研制过程中的某些关键技术和工程实现相关问题作些讨论。 2 钢板裁剪工艺简介与传统裁剪控制存在的问题 21 裁剪工艺流程简介 裁剪工艺流程如图 1 所示,裁剪系统由送料、校平、切板、皮带传送和堆放成品等 5 个子系统组成。原材料卷板(约 3-5mm 后

3、的钢板)经送料机和压平机后,经过 4m 长的缓冲 地坑后传送至校平子系统作校平图 1 裁剪工艺流程图 定位,按照给定切长要求定位后,切板机将钢板裁切成成品,最后经皮带送出堆 放包装。系统运行中,位于地坑中的光电开关用于根据钢板下垂程度以启动或停止送料机 送料,以便保持送料速度与校平机运行速度相匹配,操作人员可通过触摸屏人机界面输入 每刀剪切的长度与裁切的刀数,设定完成后启动系统自动投入运行。裁切工艺的具体技术 指标要求是:校平剪板机要求在裁切长度 2m 时,其速度能达到每分钟裁切 8 次,钢板长 度相对误差在 5mm 之内。 2.2 工艺数据要求 根据裁剪工艺需要及物理计算,满足工艺技术指标的

4、相关技术数据配置为:送料 机功率,7.5kW;校频机减速电机功率为 3.7 kW,减速比为 15:1;切板机电机功率,4 kW;皮带传送电机功率,3.7 kW; 校频机滚轴直径,108mm;编码器分辨率,500ppr; 送料机最高速度,25m/min;切板机速度,60 次/min;原料钢板厚度为 3-5 mm,宽度小于 460mm;缓冲地坑:4m 长,3m 深。 2.3 传统裁剪控制系统存在的问题 按上述工艺数据要求对这类控制系统进行设计并不困难,但由于传统解决方案存 在的缺陷,往往留下诸多遗憾。如对低端设备而言,传统实现方法一般采用直流调速系统, 实施方案的缺点是:系统笨重、耗电量大、调试复

5、杂、维护成本高;在定位控制方式方面, 一般采用读取行程开关信号后通过预减速配合气压制动的定位方式, 剪切效率很低, 误差较 大。而对高端设备,一般采用直流伺服技术,虽然精度和效率得以保证,但价格非常昂贵, 产品性能价格比难以令人满意。 随着计算机技术、自动控制技术和矢量变频调速技术的高速发展, 如何采用先进 的控制技术构造性能价格比优异的剪切控制系统,是人们关注的焦点,中达电通公司为此 提供了基于台达工控产品的整体配套控制方案,比较好地解决了存在的问题。 3 基于台达工控产品的裁剪自动控制系统 31 控制原理简介 基于台达工控产品的裁剪控制系统整体解决方案控制框图如图 2 所示。系统采用 编码

6、器、PLC、矢量变频器构成自动控制系统以实现精确定位。长度定位采用台达编码器 500PPR 与校平送料滚轴直连方式以图 2 整体解决方案的控制框图 实现准确测量。校平机由 3.7Kw 减速比为 15:1 的减速电机驱动,用电磁抱闸强 制克服钢材运动的惯性以利于被加工对象的准确定位。采用触摸屏人机界面作为指令和数 据上行下达的窗口,通过人机界面与 DVP16EH00R 通讯,其数据和指令经过 PLC 控制现 场设备。在定位系统中,由于台达 EH 内建完全开放的经典 PID 指令,以该指令为核心,可 以在 PID 运算的过程中,方便快速地随时动态修正计算结果,P/I/D 等所有关键参数可随时 修正

7、,通过控制算法的动态修正,弥补了异步电机响应滞后的不足。采用动态 PID 连续定 位算法 ,使处于速度模式下的矢量变频器可以非常准确地控制异步电机定位。在该算法下, 变频器的给定转速处于变化状态,由 PLC 内置的 RS485 接口与变频器自带的 485 接口以 115200BPS 的高速通讯完成速度给定和状态检测,以低成本方式取代原来需要交流伺服才 能完成的功能,实现了准确的切长控制。系统中现场设备的各类 DI 信号反馈到 DVP-EH 可 编程控制器,经运算后将结果输出至执行器执行以实现安全可靠的稳定控制。 3.2 关键数据计算及控制方案说明 滚轴直径为 108mm,周长为 3.1415*

8、108=339mm。编码器采用 2 倍频计数,则编 码器计数的精度为 339/1000=0.339mm。切板机每切一次的时间为 1s,滚轴带动板材 以 30m/min 的速度可以满足要求。如按加速到最大速度的时间为 2s,减速到 0 的时间为 2s 计 算,一分钟内有 60-8-4*8=20s 的时间系统以最高速度运行。一分钟运行的距离为 20*30/60+30*4*8*0.5/60=18m,可以满足每分钟 2*8=16m 的要求。 PLC 的计数频率:(30*1000/0.339)/60=1475HZ3KHZ。用台达 ES 系列的 PLC 可以满足要求。 采用额定转速为 1450r/min、

9、减速比为 15:1 的减速电机驱动,速度为 1450/15=96r/min。滚轴轴径 108mm,线速度为 3.1415*108*96/1000=32.7m/min,大于计算 的最高速度 30m/min, 因此可以满足要求的。 设定的参数和 PLC 自动修正的数据存放于 PLC 的掉电保持区(EEPROM AREA) , 可以保证数据不会丢失;人机界面具备电池后备数据保持区(64K Byte) ,可以存放重要的 过程历史数据;人机界面可对 PLC 的数据作二次处理,如报警记录和显示等;此外,还可 根据客户的需求灵活进行其它指定要求的设计。为便于远程监测,可利用 EH 扩展接口, 扩展出第三个串

10、口,实现远端和设备近端人机界面的双重控制。 3.3 安全可靠性考虑 系统各个部分设置有电机操作按钮、急停按钮,手动、自动选择等。所有变频器 集中安装在控制柜内,PLC 和人机界面放在现场设备上,这种配置可缩短 PLC 和人机界面 的通讯距离,减小变频器对弱电系统尤其是编码器的干扰,在提高通讯可靠性和控制精度 的同时也提高了操作的便利性。变频器和变、配电设备与信号设备远离,防止强电对小信 号干扰,提高精度。电器配电柜设计考虑:1)配电系统对各回路均单独控制,设计有循环 风冷、备用电源、备用按钮和指示,易于检修改造;2)现场电源、联锁电源以及低压供电 系统均设计有空气开关,可防止电源短路的互相影响

11、;3)五线三相供电,配电柜中性线和 地线分开,有利于抗干扰和操作人身安全。 3.4 现场应用与系统设计说明 采用矢量变频器及 15:1 减速电机和电磁抱闸有效地克服惯性对定位的影响以及 送料机的冲力,提高了裁切精度。影响精度的因素众多,如编码器的干扰、电机与连轴器 间的间隙、连轴器的背隙、编码器与 表 1 主要控制元、器件表 序号 名称 型号 数量 品牌 1 变频器位置闭环卡 PG05 1 只 台达 2矢量变频器 VFD055V43A 1 台 台达 3 刹车电阻 BR500W100 1 个 台达 4 PLC DVP16EH00R 1 台 台达 5 编码器 ES3-05CG6941 1 个 台达

12、 6 触摸屏人机界面 DOP-A57BSTD 2 台 台达 7 PLC 通讯扩展卡 DVP-F485S 1 个 台达 连轴器的间隙、原料与滚轮间在运动和停止时存在打滑等等,为此,除了设计时 采用高精度编码器、矢量型变频器、快速响应的电磁抱闸外,在安装调试时必须尽量减小 连轴器的背隙,增加板材与滚轴间的摩擦力。为了使送料机与校平机的速度相适应,可在 送料机与校平机之间采用挖地坑的方法实现缓冲,如送料机以 16m/s 的速度送料,校平机 以 2m 为一块板切割,则要求留足 2m 的余量。若挖 3m 长,2m 深的地坑,刚好可以满足 2m 的余量满足速度匹配。但实际钢板是不可能拉到水平的,也不能接触

13、到地坑底部,因此 在地坑底部适当位置加装一对光电开关,检测越限信号,只要超限就启动送料机,为了方 便挖一个 4m 长,3m 深的地坑就可以满足工艺要求。 系统所选用的主要控制元、器件如表 1 所示,系统设计中值得关注的有以下几个 问题。1)矢量变频器选择台达 VFD-V 系列,该产品具有极高的性能价格比,搭配高频 宽响应的位置闭环控制卡 PG05,可以大大提高异步电机的响应特性; 2)人机界面选择台达 DOP-A 系列 5.7蓝屏触摸屏,该产品外观精美,开发使 用及维护简单,在同类产品中性能价格比极高,其强大的软件功能完全满足类似系统应用 需求; 3)编码器选用高精度、高可靠性的台达 ES 编

14、码器产品,该产品核心的光栅码盘 采用台达专利的激光刻蚀技术并搭配专利的光电转换技术,使之在使输出脉冲边沿成型干 净的同时而又保持了高频脉冲输出不会变形和丢失的特点; 4)PLC 为台达 EH 系列,该系列产品采用 ASIC 芯片,用硬件方式处理运算指令,大 大提高了处理速度和可靠性,用小型 PLC 可实现中型 PLC 的功能。 4 结束语 基于台达工控产品解决方案的 460 毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统, 投入生产实践使用后应用效果表明: 1)该方案裁切精度高,完全满足用户要求,操作使用方便; 2)用异步电机、矢量变频器和高速 PLC 作简单搭配能实现快速定长控制,性能价格 比高,符合实际工程需要,能满足市场需求; 3)用改进的 PID 算法可实现对矢量变频器和异步电机的频宽响应控制。

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