锅炉炉内喷钙尾部增湿活化脱硫系统操作规程-鸡西1.9

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1、一、总则为保证该脱硫系统的长期、 稳定、安全、经济运行,确保排放烟气中 SO2 浓度低于国家火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011) ,请操作人 员严格遵守本标准中的各项操作要求。二、执行标准及部分名词解释(一) 执行标准1、国家标准火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)2、各项污染物具体浓度要求及系统要求:(1)烟气含尘浓度: 30mg/Nm3 ;(2)SO2浓度: 200mg/Nm3 ;(3)系统脱硫率 : 80% ;(二)名词解释喷钙脱硫尾部增湿活化技术: 主要由炉内喷钙、 炉后增湿活化和尘灰再循环三阶段组成,在炉膛烟温 8001200区域内喷入石灰石粉,

2、 CaCO3 受热分解生成高活性 CaO与 CO2 ,炉内脱硫率一般为2535% ;炉内尚未反应的 CaO随烟气流至尾部增湿塔,与喷入的水雾接触,生成Ca (OH )2,并进一步与烟气中剩余的SO2反应生成 CaSO4 ,可将系统脱硫率提高到75% 以上。由于后段烟尘再循环过程的活化作用,整体脱硫效率可达到85% 喷钙脱硫成套技术具有初投资低,运行成本低,系统简单,操作容易等优点,在中国被认为有广阔发展前景的脱硫技术。脱硫剂:喷入温度区域内与SO2进行反应的药剂,本工程使用CaCO3 为脱硫剂;温度区:还原剂喷入窑炉中发生的温度范围(8001200) ,一般在工程建设前已确定;钙硫比( CaO

3、/S ) :喷射到锅炉内的 Ca与锅炉燃烧产生的Sox气体的摩尔比;干灰:除尘器捕捉收集到的烟气中的烟尘,包含煤燃烧产物,未反应的CaO 、Ca(OH )2、及 Al2O3、SiO2 等活性物质;干灰再循环比:将除尘器收集的干灰循环至活化塔的部分占到总收集的干灰量的百分比;雾化细度:向活化塔内喷射的水,经雾化喷头雾化后的液滴直径。三、炉内喷钙尾部增湿脱硫工艺及流程(一) 工艺流程图(二)工艺说明1、 第一阶段为炉内喷钙, 磨细的石灰石细粉用气力喷射到炉膛上部温度为8001200的温度范围内, CaCO3 迅速分解为 CaO 和 CO2 ,CaO 与烟气中的部分SO2和几乎全部 SO3发生反应生

4、成 CaSO4 ,然后未反应的 CaO ,随烟气进入锅炉烟气系统后段。该阶段脱硫效率为25% 35% 。2、第二阶段为炉内增湿活化阶段,在第一阶段未反应的CaO在增湿塔中与喷淋水作用生成 Ca (OH )2,并与烟气中的 SO2反应生成 CaSO3 ,同时被 O2氧化,最终生成 CaSO4 。该阶段脱硫效率能够达到75% 左右。3、第三阶段为烟尘再循环阶段,烟气经除尘器除尘后,未参与反应的CaO与部分对反应起催化、 活化作用的成分, 随烟尘一起被除尘器截留, 取部分被截留烟尘,通过气力输送回增湿塔。在循环烟尘的催化、活化作用下,加大CaO 与 SO2的反应能力,使整套系统脱硫效率提升至85%

5、。4、各阶段脱硫反应式(1)第一阶段反应CaCO2 CaO+CO2;CaO+SO2CaSO3 ;CaO+SO3CaSO3 ;CaSO3+0.5O2 CaSO4 ;(2)第二阶段反应CaO+H2OCa(OH )2;Ca(OH )2+SO2 CaSO3+H2O;CaSO3+0.5O2 CaSO4 (三)工艺流程(1)石灰粉:罐车石灰石储料仓螺旋称重给料机喷射器输送管道回料斜管(或二次风口或炉膛侧壁开口)喷入炉膛;(2)空气:罗茨风机喷射器送粉管路检修阀门炉膛;(3)空气:罗茨风机气化风气化风环管气化板粉仓布袋除尘器;(4)细灰:布袋除尘器缓冲仓星型卸料阀喷射器喷灰喷头增湿塔。(四)各系统概述1、上

6、料系统:1.1 概述:石灰石上料与储存系统主要实现石灰石细粉的上料与储存作用。石灰石细粉由运料罐车运输到现场之后,开启与储料仓相连的高压风机, 使石灰石储料仓内达到负压状态, 由运输管道抽取罐车内石灰石细粉进入储料仓。储料仓上放置一台布袋除尘器,防止储料仓内的飞灰逸出外部。除尘器配置空气压缩机。在储料仓内壁上设计加装高压气化板,防止石灰石粉料的堆积与堵塞。1.2 设备列表序号项目单 位数量型号参 数备 注1 上料管套1 配法兰2 罐车接口套1 3 储料仓个1 LB-100 200m34 气化板台6 150*300*25 5 空气压缩机台1 V-06/12.5 4kw 6 空压管路套1 7 高效

7、风机台1 7.5KW 8 高压管路套1 9 温度探头个1 10 雷达料位仪个4 11 布 袋 除 尘器套1 2、炉内喷钙系统:2.1 概述:循环流化锅炉加装炉内喷钙脱硫设施,首先设置储料仓,存放直径0.5mm以下的石灰石颗粒,在储料仓下方安装螺旋称重给料机,石灰石粉经螺旋称重给料机定量的进入到喷射器,而后 CaCO3 颗粒在罗茨风机的风力推动下, 经由喷射器以及加装在锅炉前部的分配器和喷嘴喷射到炉膛上部温度800900的区域,在此温度下, CaCO3 受热分解成 CaO 和 CO2 ,分解成的 CaO与 SO2反应并氧化生成 CaSO4 ,实现脱硫的目的。2.2 设备列表序号项目单位数量型号参

8、 数备 注1 螺 旋 称 重给料机台3 YE28O2-4B15L 20 转/ 分2 送 料 喷 射器台3 ZSL-1-20 型额定抽气量20m3/h 3 罗茨风机台3 RTSR150 37kw/h 两用一备4 物 料 分 配器套3 5 送料管线米DN80 7 喷嘴个6*2 8 压力表台若干3、尾部增湿系统:3.1 概述:增湿塔所需细灰从布袋除尘器下缓冲灰仓内进行抽取,细灰在缓冲灰仓下方经由星型卸料阀通过送料喷射器在风力输送下进入增湿塔。增湿水雾应用水泵由工艺水箱内进行抽取, 通过喷淋管道与雾化喷嘴进入增湿塔,进行增湿脱硫。3.2 设备列表序号项目单位数量型号参 数备 注1 增湿塔座3 4200

9、20000 2 星 型 卸 料阀台6 200 型6L/ 转转数34R/min 3 送 料 喷 射器台3 ZSL-1-20型额定抽气量 20m3/h 4 输送管路套3 DN100 5 旁通烟道座3 18002200 6 烟 道 翻 板门台9 18002200 7 喷灰喷嘴个6 LBPH-40 DN40 8 水 雾 化 喷嘴个6 DN20 9 工 艺 水 管路套3 DN32 10 工艺水泵台2 ERG65-200A 23.5m3/h ,H=44m,k=5.5KW 一用一备11 管路阀门套3 4、DCS 控制系统(1)集中控制系统主要实现的功能;(2) 根据工艺要求,生产系统控制采用PLC集中联锁与

10、现场就地两种控制方式,在集控室进行集中监控;(3)参加集控设备的生产顺序按逆流方向闭锁逐台延时启动,在正常生产情况下, 停车顺序为先停后续设备, 然后逐台延时按顺序方向将设备上的物料卸完后,程序停车延时时间可通过现场调试确定;(4)在现场操作站上设停车按钮,出现事故时故障设备停车;(5)在生产的过程中,如哪台设备故障,则该台设备和受其闭锁的设备立即停车,不受其闭锁的设备仍按程序停车;(6)设起、停设备预告信号及禁起故障报警信号;(7)系统集控投入使用后,系统所有设备开、停按钮全部参与联锁;(8)通过集控系统的报警记录;(9)由于设备的起停是按事先设定好的时间和程序进行的,避免人工起停判断的失误

11、而造成的某些故障和时间浪费;(五)影响脱硫效率的几点因素:1、 钙硫比:采用石灰石作为吸收剂, 当 Ca/S 比逐步增大,及还原剂喷射量增加,脱硫率会逐步提高,在达到2.5 以上时,趋于平缓。本工程设计采用Ca/S 值为2.5 ;2、石灰石粒径: 在相同条件下,石灰石粒径越小, 石灰石热解速度和几率越大,达到的脱硫效率越高。本工程设计采用石灰石粒径0.5mm ;3、增湿活化塔进口温度:活化塔进口烟温越高,活化塔内水雾化效果越好,气液接触面积增大,反应活性加强,能有效的提高脱硫效率;4、活化塔内喷水量:喷水量以使活化塔出口烟气越接近露点越好,但为了防止活化塔或后端烟道因结雾而损坏,应保持活化塔出

12、口烟温高于露点至少10;喷雾要保证液滴的雾化效果(雾化细度) ,一般来说较小的液滴有助于提高脱硫效率;5、干灰再循环比:将除尘器收集的飞灰(含有未反应的CaO 、Ca (OH )2) ,再循环送回到活化器,该方法提高了Ca的利用率,而且飞灰中的Al2O3、SiO2 等能够提高 CaO 、CA (OH )2 的反应活性。实验表明当干灰再循环比在10%30%之间能够显著提高活化塔脱硫效率。本工程设计采用20% 左右的干灰再循环比。四、操作方式1、 上料系统(1)石灰石细粉由运料罐车运输到现场,并连接上料管罐车接口;(2) 开启储料仓布袋除尘器空压机 (确认各处阀门打开, 反吹系统间隔,时间) ;(

13、3)开启高压风机,使储料仓形成负压,开始吸入CaCO3 颗粒;(4)若吸入速度过慢,可能布袋堵塞严重,通气不畅,调整缩短反吹间隔或延长反吹时间。2、炉内喷钙系统(1)开启罗茨风机,调整风机频率至40HZ 左右,风压达到 40KPa50KPa;(2)以 40HZ 频率开启储料仓下相应管路的星型卸料阀;(3)开启储料仓下手动插板门,石灰石细粉经星型卸料阀进入喷射器;(4)石灰石细粉进入送料喷射器,在喷吹风力作用下,经送料管路,物料分配器,由喷嘴喷入炉内相应温度区;3、尾部增湿系统(1)开启增湿塔进口翻板门后,开启增湿塔出口翻板门,后关闭主烟道截止翻板门;(2)使烟气循环 20 分钟左右, 塔体及烟

14、道充分预热后。 开启除尘器细灰循环喷射管路阀门;(3)开启储灰仓下部星型卸料阀;(4)除尘器细灰进入送料喷射器,在风力作用下,经送料管路,分配器,由喷嘴喷入增湿塔内参与反应; 开启喷射水泵,将工艺水喷入增湿塔(控制喷射水量,保证出口烟气高于78) ;(5)开启喷射水泵,将工艺水喷入增湿塔(控制喷射水量,保证出口烟气高于78) ;4、长时间停运启动,及停运注意事项(1)长时间停运后启动注意事项提前用蒸汽加热气化风,使储料仓内温度达到40以上,使仓内CaCO3 细粉脱水、流化;将罗茨风机频率调整至50HZ,两两开启炉前喷吹阀门及尾部增湿细灰循环管路阀门, 确保各喷射管线内积灰被吹出;(有条件可进入

15、炉内确认管路是否通畅)运行前,对增湿塔及主烟道截止翻板门试运行,保证其开关自如、到位;(2)长时间停运注意事项停运时,首先关闭储料仓手动闸板门,星型卸料阀延时5 分钟将石灰石细粉卸净后关闭, 以防止卸料阀入口堆积石灰石细粉,长时间后板结, 导致下次无法开启卸料阀;星型卸料阀将石灰石细粉卸净后,继续运行喷射器20 分钟,将管路内细粉吹净;罗茨风机关闭后,立即关闭炉前喷射管路阀门,防止炉内正压将炉内烟尘吹入喷吹管路;将储灰仓内循环细灰及增湿塔内积灰清空,防止长时间受潮,导致运行时下料不畅;停运时,先开启主烟道截止翻板门后,关闭增湿塔出口翻板门,最后关闭增湿塔入口翻板门。五、安全规程1、 贯彻执行国

16、家和上级有关安全生产的方针、政策、 法规及有关安全管理规定,提高安全文明管理水平。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保系统运行平稳;2、进入现场必须戴安全帽,穿工作服;3、禁火区域内严禁动火工作,确因工作需要,必须办理动火工作票,经批准后才能工作;4、加强现场文明管理,保证现场清洁、整齐、通道畅通,工器具堆放合理,消除环境不安全因素;5、加强现场消防管理,有充足的消防设施;6、运行区域有隔离设施和明显的警示标志,非专业人员不得参与操作;7、加强组织,统一指挥,坚守岗位,各负其责,人员分工要细致具体;8 服从指挥,坚持指挥信息回馈原则。指挥指令要清楚明了,信息回馈要及时准确;9、运行期间若要进行设备、系统检修,必须确认设备完全停止,并做好安全防范措施后方可进行;10、设备启动前, 严格检查设备系统状态, 有隐患或缺陷的设备必须处理完毕符合要求后再启动,设备启动后检查设备运行情况,确认良好;11、严格控制设备系统运行参数,设备运行参数应符合

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