横槎不特大桥桩基础施工技术

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1、横横槎槎不不特特大大桥桥桩桩基基础础施施工工技技术术 林黎明 (福建福州 350001) 摘摘要要: :介绍了在不深流急、地质复杂情况下桩基础施工的有关技术 及遇到问题的处理与预防。 关键词:筑岛围堰;复杂地质;桩基础;施工 1 工工程程概概况况 横槎不特大桥位于江西省景婺黄高速公路 B2 合同段,中心里程为 K35+164.5,全桥总长 667.32m,宽 20m。大桥上结构为 1935m 简支转连 续装配式部分预应力钢筋混凝土箱型梁,共 247 片,下部结构 03#,919#为钻孔桩,48#为扩大基础,肋板式桥台,柱式桥墩、其中1.2m 钻孔桩 320 延米,1.8m 钻孔桩 1050 延

2、米,全桥圬工量16090.5m3。该桥河床以下 6m 范围内全为卵石及漂石,透水性极强。桥区 地表水及地下水极其丰富,孔隙潜水、空隙成压水和裂隙水,相互影响,互 相补给,局部底层尚有构造含水带,各类水系间均构成水力联系,而且大 桥所经地质为断裂构造,裂隙发育,岩层、岩质变化无规律,同一桩位同一 标高处有两种岩质存在,而且岩质软硬不一,下有软弱层、松散层及孤石, 地质情况极其复杂。 2 主主要要技技术术难难点点及及题题处处理理 2.1 筑筑岛岛围围堰堰 由于桥区为一砂场,原河床已被破坏,河床以下 6m 范围内均为采砂 剩余的大粒卵石,透水性极强,同时水深流急,无法直接形成作业平台,经 多次论证,

3、决定采用围堰筑岛方案。在迎水面采用钢丝木笼。围堰形成后, 强行排水,待位降一定高度,在围堰内侧用挖掘机把河床下部的大卵石挖 出,安放止水带,止水带外侧回填粘土,与外侧围堰构成整体,达到之水效 果。对迎水面配合压浆进行密实。 2.2 挖挖孔孔桩桩施施工工位于主河槽的 1618#孔位采用人工挖孔的方法施工,每次开挖 1.0m 深,用 15cm 厚 C25 混凝土护圈现浇护壁,依次向下呈倒挂梯形,孔内积水 用潜水泵抽排,孔壁渗水量较大时,在混凝土护圈或孔壁内埋插软塑料导 管引水,挖至弱风化岩层时用适量炸药爆破。 2.3 钻钻孔孔桩桩施施工 2.3.1 泥浆护壁 本桥采用优质复合泥浆护壁,由于桥区岩层

4、构造复杂,施工中为达到 泥浆护壁的预定效果及加速岩层裂隙处封闭环的形成,选择护壁材料至关 重要,通过反复实践,材料满足以下要求: (1)粘土 泥浆选用水化快、造浆能力强、粘度大、含砂率低的优质粘土,其技术 指标为胶体率95%,含砂率4%,造浆能力25l/kg,塑性指数18%。 (2)水泥 遇到松散地层时,护壁材料中要加水泥,以提高泥浆的粘度,增强护壁 能力,水泥的掺量为粘土重量的 1/81/5。 (3)烧碱 按粘土重量的 23%掺加。 (4)锯木屑 为了提高泥浆的悬浮能力,在粘土中掺入适量的木屑。 (5)CMC(纤维素) 2.3.2 卵石层钻进 钻进采用两种钻机,一种为 YKC 冲击钻,一种为

5、压轮钻。对冲击 钻不采卵石影响,调整好冲程即可,对于压轮钻,遇到大块卵石即无法下 钻,此时需提起钻头,用专用的半月形打捞器打捞后再钻进,此时要调整 好钻压及转速,以保证钻杆处于垂直状态,以防扩孔。 .岩石层钻进 钻机进入弱风化岩层,进尺缓慢,此时对冲击钻要调整好冲程,同时加 大钻头、钢丝绳及各连接件的检查力度,以防钻头磨损大造成缩孔及掉钻、 卡钻现象,对压轮钻,调整好钻压及钻速:理论压力为 450500kN,转速为 67r/min。同时加大钻具特别是滚刀的检查,以防滚刀脱落,影响钻进。 2.4 钻钻孔孔中中问问题题处处理理 2.4.1 防急流冲刷 由于 9#墩的 4 根桩处于迎水面及人工筑岛部

6、分,桩与桩之间地层贯通 性强,且直接受河水急流冲刷,为防止刚灌注完毕的混凝土桩受急流冲刷, 采取了两项措施: (1)压浆 在筑岛时压浆,增加密实度,降低透水度性; (2)下钢护筒 既防止坍孔,又起阻止河水冲刷污染桩身作用。 2.4.2 漏浆 在钻孔过程中,当护筒底部处理不当或钻孔通过透水性较强的桩位、 地层时,常会出现不同程度的漏浆,如不及时采取措施,可能会发生坍孔、 埋钻等问题。遇到漏浆时应立即提出钻头,向孔内补浆或补水,保持孔内 浆(水)面高度,然后查明原因,进行处理,方法有: (1)当护筒底部发生漏浆时,采取加大护筒深度,用粘土加固封闭护筒 周围缝隙的办法,以防止地表水渗入桩孔,同时往钢

7、护内回填粘土和小片 石,至高出同底 1.0m 再用小冲砸,以加固护筒底部孔壁,达到堵漏的目的。 防止措施是在钻孔过程中尽量避免钻头、掏渣筒与护筒碰撞而造成护筒松 动。 (2)当漏浆发生在透水性强的地层或裂隙部位时,采用加大泥浆比重, 改善泥浆性能和控制钻进速度等措施进行处理;通过松散地层发生漏浆时, 可将泥浆比重增大到 1.51.6 之间。2.4.3 孔底孤石 9-3#桩在钻进过程中,发现卡钻现象严重,而且钻杆摇晃幅度很大,无 法进尺,经分析以为球尺刀脱落,提钻头检查无脱落,用电磁铁打捞无结 果。为判明孔底情况,采用孔内下1.70m 钢护筒,对孔底高压射浆,发现无渣排出,同时孔底标高没有变化,

8、潜水员水下触摸,没有发现任何物体, 用钢钎插,发现孔底坚硬,由此分析认为整个孔底存在表面不平的“胶粘石” 需重新钻孔。严格控制钻压,经过了 36h 努力,终于通过 60cm 厚的“胶粘 石”层,经钻渣检查,证明判断是正确的。 2.4.4 软弱下卧层及松散层 11-4#桩钻进过程中,突然发现钻进速度自动加快,进尺情况异常,而 且泥浆水头突然下降,此时赶紧提钻头,向孔内注水、造浆,稳注水头。经 钻渣及现场情况分析,可能遇有软弱下卧层及松散层。针对此情况,调整 钻压及钻进速度,并时刻观察水头情况,经渣样分析,确实为软弱风化层, 厚度大 3m。 2.4.5 斜孔、偏孔的预防及处理 在钻 13-3#桩是

9、,由于该处岩层破碎、裂隙发育,且同一桩位同一标高 存在两种不同岩质,一侧为花岗斑岩,一侧为风化砂岩,两种岩质软硬不 一。虽经回填片石并用小冲程冲砸,效果不明显。后改用填充速凝混凝土 至斜孔顶上 0.5m 处,待其凝固后重新钻孔,效果很好。为防止斜孔、偏孔, 要经常检查钻机底座是否平稳;同时要控制钻进速度,尤其在倾斜岩面上 钻孔,一定要采用小冲程,反复回填片石;钢丝绳要勤松勤放,每次放 2cm 左右;经常检查钻孔的垂直度,用检孔器每 1m 检查一次。 2.4.6 卡钻的处理 在钻 9-4#孔时,碰到软弱层中的“探头石”,使钻头倾斜,侧卧孔底,造 成卡钻。处理过程:下打捞钩,钩住保险绳,和主绳仪器

10、采用两点提升法, 未获成功;换浆,清除沉渣,用打捞钩捆绑炸药送至钻头刃脚处,在孔底进 行微量爆破,钻头被提起,但刃脚被炸掉一块,后用电磁铁捞出。 2.4.7“探头石”处理 针对 9-4#孔德“探头石”,钻头下去时受到冲击,缩回软弱层,钻头上升 时,“探头石”又出来卡住钻头。为此,改用直径 1.0m 的小钻头,确定“探头 石”的位置,采用水下爆破的方法处理,未成功,后灌注高标号水下混凝土, 将“探头石”封住,再用小冲程钻进,获得成功。 2.4.8 掉钻问题处理 本桥在钻进过程中共发生过三次掉钻。 根据现场实际可分为钻头垂直及倾斜两种情况: (1)对于垂直钻头,可直接用打捞钻杆(端头有倒钩)钩住后

11、捞出;对于 不易钩住的钻头,可加工一个简易打捞器,用20 钢筋加工一圆圈,直径稍大于钻头顶部尺寸,将40 牵引钢丝绳做成活套,用扎丝绑扎在圆圈上,用掏渣筒做导向,待确认圆圈套住钻头后,缓慢收紧牵引钢丝绳,随着扎 丝的拉断,活套便锁住钻头。 (2)于倾斜较严重,无法套用活套的钻头。 强行抽水,人下去挂钢丝绳。潜水员水下绑扎打捞。 爆破松动法。 2.4.9 滚刀脱落 判断滚刀脱落的方法: (1)钻进过程中伴有剧烈的跳动,提离孔底 1 个滚刀的高度后,转动恢 复正常; (2)在特定的位置,钻具提起后无法落回原位; (3)有时钻具落回孔底,钻杆倾斜 其原因为:滚刀架与刀盘的焊接不好;滚刀与滚刀架的螺栓

12、断裂;钻压 过大,转速过高;厂家生产的滚刀质量不合要求等。 预防及处理措施:采用质量好的滚刀,加强对焊接及螺栓连接的检查, 对磨损严重的滚刀及时更换,钻压、转速不能太大。滚刀的打捞一般采用 电磁铁打捞。 2.5 清清孔孔 为了保证桩身混凝土与岩面有良好的接触,采用二次造浆,二次清孔 德措施。同时尽量增加循环路径长度,缩短钢筋笼的安装时间,二次清孔 后立即灌注混凝土。 (1)一次清孔:当钻孔达到设计标高后(钻头深度),用掏渣筒掏渣,在 用平板测锤测量深度,两深度之差即为沉渣厚度。当沉渣厚度在 5cm 范围 内时,进行二次造浆,必要时可加水泥,泥浆比重控制在 1.061.07,粘度 1720s,含

13、砂率0.5%。二次造浆是防止掏渣时泥浆比重大大减小,沉渣 沉淀速度快,待钢筋笼下完、焊好时间较长,再用掏渣筒掏渣时,下沉的沉 渣浮不起来,不能满足设计要求。 (2)二次清孔:待钢筋笼定位焊接好后,进行第二次清孔,用掏渣筒将 孔底沉渣荡起,进行清孔,达到要求后立即下导管,进行混凝土灌注,必要 时采用射浆反循环清孔法,用七级泵向孔底射浆,压力 1.41.6MPa,使孔 底沉渣成漂浮状态,同时混凝土导管内插入32 胶管进行空气反循环清孔,经常移动位置,四周清扫,直至孔底无沉渣。 2.6 预预防防钢钢筋筋笼笼上上浮浮 钢筋笼上浮主要原因是导管埋深控制不好及钢筋笼的撑杆刚度不够。 处理措施是: (1)控

14、制导管底口德位置及埋深,在混凝土接近钢筋笼底口时,加大导 管埋深,并减缓灌注速度; (2)加强撑杆刚度; (3)将钢筋笼笼上部用16 圆钢焊至钢护筒上。2.7 混混凝凝土土灌灌注注 混凝土灌注采用经过水泌试验的300mm 的卡口式快速连接导管,有效容积为 10m3的集料斗,采用砍球法进行灌注。灌注过程中经常用测锤 探测孔内混凝土的标高,及时调整导管埋深,灌注过程一定要保证连续性, 为此,在拌和站准备一台 HZS120 型拌和机和 2 台 120kW 发电机,以防中 断事故。3 结结语语 横槎水特大桥桩基出施工,历时 3 个月,全部完成。应用上述技术施工, 经超声波检测,全部为 A 类桩,按计划工期保质保量地完成了任务。实践 证明,所采用的施工技术措施是正确的,问题处理方法是妥当的,同时可 为同类地质条件下的桩基础施工提供借鉴之处。

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