泵送混凝土堵塞教训10 例

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1、泵送混凝土堵塞教训泵送混凝土堵塞教训 10 例例摘要摘要 本文根据当地应用泵送商品砼堵泵、堵管的一些经验教训小结。关键词关键词 堵管; 堵泵; 调凝剂; 外加剂适应性; 水泥与外加剂相容性采用砼输送泵沿管道输送的砼,称为泵送砼。泵送砼的特点是料质均匀,质量稳定,供料速度快,可一次连续完成垂直和水平运输,生产效率高、节约劳动力。由于输送泵沿管道输送和浇筑,管道堵塞就是泵送砼令人最担心的事。堵管不但影响效率,也影响砼质量,教训十分深刻。例例 1 骨料级配不良骨料级配不良,可泵性差可泵性差在一个工地五层楼板,C25 砼,原配合比碎石粒径 0153115mm 连续级配,变为 01 52cm 粒径,砂率

2、仍用 0135 不变,配料员认为石子粒径变小,用在同等级砼配合比上更畅,未核实材料变化情况,就原配合比直接作为施工配合比,结果造成连续弯管堵塞,现将两种规格材料碎石分析如下:从砼形态看,显得砼石子增多,和易性欠佳,流动性变小。后将砂率调为 0142 ,水泥用量每立方砼比原来提高 15kg ,可泵性改善,工地连续泵送 500 多方砼未发生过堵塞。分析原因:石子粒径变小,表面积增大,孔隙率也随之增大,填充料需要不足,不能克服针片状堆积弯管处形成堵塞,使砼泵送不畅。防止措施: 泵送砼骨料针片状控制在 18 %以下,水泥用量(包括掺和料) 不能低于 280kg/ m3 以下,砼坍落度控制在 1416c

3、m 最为适宜,特别是低标号砼,坍落度超过 18cm 易出现离析堵管,坍落度低于 12cm ,造成输送不畅而堵塞。配合比一定要根据材料变化调试,不能凭经验代用配合比,造成泵送砼效益和质量的降低。例例 2 : 泵送剂与水泥相容性差堵管泵送剂与水泥相容性差堵管水泥和化学外加剂的相容性是一个重要问题。我站就地取材选用本地质量较好的立窑水泥,选掺普通泵送剂,砼出机坍落度 20cm ,砼运达 10 公里运距工地,坍落度保留值只有 6cm ,造成泵送困难、堵管。外加剂厂说他供应的泵送剂是适合 C3A 值低于 8 %的水泥,是水泥不适应外加剂,经查水泥厂供应我站该批水泥 C3A 含量高达 9138 %。在我站

4、、外加剂厂、水泥厂的协调会议上,水泥厂承诺将 C3A 控制在 815 %以内,而且稳定,外加剂厂保证供应砼搅拌站坍落度增加值 12cm 以上的泵送剂其坍落度 1 小时损失值不超过 5cm ,水泥净浆扩展度24cm。水泥厂供应搅拌站水泥先由搅拌站实验室取样检测,符合要求才送货。经试用未再出现因水泥与外加剂不相容,坍落度损失快或急凝而影响泵送的现象。例例 3 砼急凝堵管砼急凝堵管某工地在细雨绵绵的初春,当日室外自然温度只有 14 ,砼罐车拉到施工现场约半小时,原出站时坍落度为 16cm ,现场检测为 2 cm 坍落度,经加泵送剂调凝到 12 cm ,开始泵送约 30 分钟罐内砼放出流动度不好,在泵

5、车料斗成团凝状,查管线已堵塞,只好立即清理管道,罐内砼加入砼调凝剂和水,原是 C35 砼,降为 C20 砼使用。原因分析:经查发现: 水泥厂是立窑生产,磨机在加石膏时,正是下雨天,石膏料仓未分类存放。二水石膏及半水石膏混杂,雨水多,二水石膏发粘。工人不愿意装二水石膏,就装不粘的硬石膏、半水石膏,造成硬石膏全部代替二水石膏, 水泥供应较紧,进仓不到 6 小时就装入散装水泥罐车,散装水泥罐车拉到搅拌站测定还有 125 ,而且水泥罐车边卸搅拌站边用其搅拌砼,砼出罐温度为 67 。石膏起到控制硅酸盐水泥的凝结时间及硬化速度的作用。与水泥中石膏的形态和用量有关,不同形态石膏的溶解度不同,会产生与外加剂的

6、不同适应性,减水效果显著改变,有时会引起流动度损失过快甚至异常凝结。预防措施: 水泥厂对原材料储存不能混堆,加强水泥磨机配料管理; 水泥混后要按品种比例,掺量分类; 水泥出库温度要控制在 80 以内,混凝土进罐车温度不能高于 60 ,防止温度超过 60 产生急凝现象。例例 4 罐车内积水罐车内积水,泵送砼离析堵管泵送砼离析堵管罐车司机在洗罐时,水不放尽,积留少量水,目的是使罐不残留砼浆。罐体容积大,留多少水是无法掌握的,造成水灰比不准,砼离析,严重影响质量,如某工程浇筑柱 C20 砼, 站内检测砼坍落度 1615cm ,运到现场强搅后,实测达到 20 cm ,造成竖管弯头堵塞。撤下弯管看,弯头

7、处只见石子堆积,无水泥砂浆,石子卡得很紧。分析原因:砼离析,浆与石子分离,浆料先走,石子滞后,石子不断增多,浆料越来越少,无润滑浆料,石子越积越紧,直到卡死,从堵管现象看,有 70 %都属砼离析。从管卸下来看,是前稀后干,砼无粘稠性,石子不是悬在砼体中,由于重量差异,浆脱离先滑动,石子堵在弯道或卡在接头处,造成堵管。防止措施:为防止坍度偏大,离析堵管,影响泵送效果和砼质量; 砂石搭棚,防止砂石含水率影响 W/ C ; 清洗罐后,罐车罐体内的水必须倒尽,确认后才能接料; 用外加剂调凝时,必须掌握量,根据罐内砼量,预算砼水泥用量,坍落度状况,加入原泵送剂立方量的 1/ 5 ,加入次数不能超过 3

8、次,以免外加剂叠加超过 215 倍掺量,使砼异常缓凝。要严禁直接向罐车内加水。商品砼最大危害就是 W/ C 控制不好,供给客户的砼不达标,造成质量隐患。商品砼 W/ C 不稳定的原因:(1) 砂石含水量变化大;(2) 砂石级配不良,料自然堆积过高,上细下粗,不能保障合理连续级配,最好运料车在料斗仓下装料;(3) 泵送剂质量。特别夏季,泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,用泵送剂调配流动度,必然将缓凝组分带入砼中,重复调配一次次累加,调配后料未拌均匀,造成部分离析,部分延长凝固时间。搅拌站实验人员,要有很强的责任心,每车砼出站,应检测可泵性,不符合泵送条件的料不能出站进入泵车。例例 5 01

9、315mm 砂颗粒不达标砂颗粒不达标,造成反复堵管造成反复堵管机制砂石粉( 是指 75m 以下粉料) , 达到 3312 % ,碎石厂为达到颗粒级配要求,将机制砂进行水冲洗,粉料被水冲走,使细小颗粒 01315mm 筛通过后筛余只 5 % ,开始我们不够重视这种状况,砂的平均粒径提高 2 %,但可泵性没有改善,在同条件下堵管现象增多。通过试验石粉含量高的砂,强度未下降,反而还有提高。细骨料对砼可泵性的影响比粗骨料大,砼运输管中顺利流动,由于砂浆润滑管壁。粗骨料总是悬浮在灰浆中因而要求细骨料有良好的颗粒级配,水冲洗后 300m、150m ,直到 75m 和筛底的细微颗粒,即01315mm 的细小

10、微粒大部分被除掉,而砂级配变粗,除掉的不是泥土,而是细微粒群,含量过低,润滑管壁浆降低,料在经过弯管时粗骨料由悬在浆中位置变成紧贴管壁的浆后,首先在经过弯头或变管时阻塞,可泵性不佳。可泵性中的 01315mm 石粉粒在细骨料中很重要。通过调整破碎机间隙,破碎的原河卵石经水冲洗后在进破碎机,含泥量用亚甲兰标定是 1104 ,筛分01315 颗粒余量达到 2115 % ,堵管现象未再发生。例例 6 水泥初凝时间不满足生产需要带来的堵塞水泥初凝时间不满足生产需要带来的堵塞锦江学院工地,距砼站 35 公里,单程需 45 分钟,6 个车运输,由于工地与站间距未调整好,站连续发砼4 车,前三车砼泵送花了一

11、个半小时,在第四车砼到工地后已有一个半小时以上,第四车运到工地坍落度1715cm ,到两个半小时过去,砼流动坍落度减到 5 cm ,已接近初凝时间,坍落度偏小,泵车输送很困难。罐车输送的砼可用调凝剂调剂到 12cm ,但已输入管内砼无法调凝稀缓,由于水泥初凝时间是 2 小时 15 分,外加剂未加入缓凝调凝剂,管内砼全线初凝,管线一百多米开始初凝,只有全线拆管,清除砼,洗管重新安装,这样一来就耽误了 2 个多小时的功效。分析原因: 信息不灵,车辆调度未根据工地浇筑情况发车; 夏季泵送剂未采用缓凝泵送剂; 水泥夏季初凝应保证在 3 小时以上。防止事故再度发生: 调度与工地浇筑泵工直接联系,调好车距

12、,以免坍落度损失大; 夏季应挑选缓凝型泵送剂。泵送砼时不能超过初凝时间。例例 7 外加剂外加剂 PH 值影响泵送值影响泵送砼坍落度在同等级、同外加剂条件下,有时泵送效果差,有时泵送效果好。如某商品住宅楼二层楼板,1 号仓 3215 水泥用完,转用 2 号仓,同一天、同一个部位、同一等级水泥标号、W/ C、配合比未变,只是水泥不是同一批进厂,坍落度立即变小,造成泵送困难。经查水泥 C3A 基本相同,只是外加剂 PH 值由偏碱变偏酸,砼温度上升 215 ,我们分析是高碱性水泥遇上了酸性外加剂,酸碱中和放热反应,使砼放热加速,坍落度损失加快。所以外加剂进厂要先检测 PH 值来决定外加剂掺量: 水泥

13、C3A 在 8 以下,按正常推荐量掺; 水泥 C3A 在 89 就增大 011 015 掺量水泥 C3A 高于 9 以上, 就增加 013 %掺量。这使坍落度波动大大减少,在工地调配次数减少。外加剂总量不得超过 3 % ,超过 3 %以上会出现砼凝结异常。使用标准砂砂浆流动度来控制外加剂进站质量比较符合砼实际,砂浆流动度控制 170210mm 之间,净浆流动度控制在 220mm 以上,可泵性能较好满足要求。例例 8 砼泵操作工未按泵送程序砼泵操作工未按泵送程序,造成造成“堵塞堵塞”泵送一旦正常泵送后一般不要中途停止。能否连续泵送砼是混凝土泵送法施工的成功关键之一。在某场馆工地,经培训的泵工请假

14、,一个未经培训的泵工接替开泵,砼供应不足,一车送完新的一车未到,停下等料,新料运到,他没有注意泵机压力表变化,就开泵,泵送压力急速上升,砼不但没送出,反而迅速堵塞。分析原因:停泵后又开泵送时,应使泵机压力表慢慢上升,使泵恢复正常,才继续输送。停泵时间应每隔35 分钟进行 4 个行程的正转、反转的反复运行 12 次,砼在管道内离析,离析的砼未在泵内重新柔合恢复砼和易性,再压送砼,在弯管处立即堵塞。预防措施: 混凝土泵操作人员必须经过专门培训合格后,方可上岗独立操作; 混凝土泵操作人员,应首先熟悉砼泵使用说明书按说明书规定进行检查,符合要求后方能开机运转; 混凝土在管内不能超过初凝时间。例例 9

15、砼运输车罐体内及现场砼任意加水砼运输车罐体内及现场砼任意加水交通拥挤、路程远或现场工地浇筑慢,使砼运输搅拌车从搅拌站装运到施工现场放料结束,一车时间有时达 3 个多小时,造成砼拌合物的坍落度损失较大,不能泵送,夏季这种现象时有发生。搅拌站砼坍落度控制不严,工地现场施工人员及泵工,为达到泵送要求,经常背着工地监理加水。不但严重影响了砼质量,时常因砼过稀,砼离析出现堵管。防止措施: 加强质量管理:规定砼泵送条件皆由实验室到现场测定,达不到泵送坍落度,冬季122cm ,夏季 16 2cm ,由实验室加外加剂调配。谁随意向砼内加水,按事故记录追究责任; 加强商品砼现场控制:施工方建立现场砼接受制度,经

16、测定砼坍落度过大或过小影响泵送,有权退回处理; 在运输和等待卸料过程中,砼搅拌车罐体不得停止转动。采用上三条措施后砼内随意加水得到杜绝,砼质量得到保障,堵泵现象大为减少。特别是泵送砼的设计配合比(包括用水量) 有了保证,商品砼的形象大有提高,强度偏低等问题大大减少,供需方质量矛盾从而消除。例例 10 强行输送强行输送,造成堵塞造成堵塞砼泵送过程中,要常观察压力表,压力升高且不稳定,油温升高,输送明显振动等状况表明,泵送困难时,不得强行泵送。在一个体育馆场地。泵送压力忽高忽低,油压异常升高,输送管每送一次,砼发出“咕咕”颤动,没有立即查明原因采取措施消除,仍强行输送,很快在弯管和锥形管处堵塞。这些部位比直管输送难,如果有异常现象,用木锤敲,将这些部位的砼振散,管道可以恢复正常泵送,堵管可以避免的。由于强行泵送,弯管和锥管被堵,造成全线堵塞,致使两个多小时,才恢复泵送。防止措施:正确判断堵管也是泵工的基本技能料口堵塞:液压系统工作正常,

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