质量异议整实情况分析

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1、轧钢厂质量异议整改落实情况xxxx 年 xx 月20xx 年 x 月,轧钢厂共发生质量异议 xx 起,具体分析、整改落实情况如下表所示: 序 号质量异议描述原因分析整改措施落实情况1、对调整工料形测量、料形 调整重新规定,并要求车间 工艺工程师早会通报料形检 查情况,保持堆拉关系的稳 定,减少纵筋超标废品。生产技术科通 知 ZG2012-0113 进 行了相关规定,并 下发,于 2012 年 1 月 13 日前完成1发往 xx 公司, 12,HRB335,异议原 因:纵筋超标。尾部纵筋超标未挑干净流出2、尾部纵筋较大的不合格品 在分级时挑出。持续进行1、建立变频辊交接班检查记 录,发现变频辊卡

2、死,立即 更换。持续进行2发往湖 xx 公司, 89*22、89*25,60Si2 Mn,异议原因:划伤 (0.31mm)导致开裂根据生产过程判断为变频辊 卡死导致划伤2、坚持变频辊、冷床裙板停 机修磨制度。持续进行1、接班检查岗位时,确认导 卫辊轮无卡死后方可正常生 产。持续进行3发往 xx,规格 89*22,炉号 11309514D1,钢种 50CrVA,异议原因: 划痕。问题产品在 10 月 27 日早班 班 8:10 分左右生产,生产班 组弹扁线乙工段,当班生产 接班检查岗位时间 3 分钟, 未检查到成品轧机出口导卫 托轮不转,造成弹扁表面与 托轮表面摩擦产生划痕。2、在收集包装过程中

3、,岗位 工发现成品材表面存在划痕 时,必须将其挑出来进行修 磨,待处理完成后及时入库。已经按返修弹 扁工艺执行卡执 行1、对加工要求高的用户单位, 放到优特钢线生产(轧机稳 定、平直度好)如20 产品。整改措施为建议4发往江西 xx 展有限公 司,20,HRB335, 异议原因:纵筋扭曲。有轻微弯曲,同时用户加工 要求高,弯曲焊接后不能放 平稳2、轧线及水冷线对中。岗位要求,持续进 行 1、制定岗位标准化作业 , 要求岗位工按作业标准更换 导卫,检查确认安装到位后 再开车生产。持续进行2、设立精轧调整工专项津贴 (500 元/月) ,对表现优秀人 员(全月无质量事故、质量 异议)进行奖励,激励

4、精轧 岗位工不断提高岗位技能和 质量把关意识。从 2011 年三季 度开始执行,提高 了主调质量控制积 极性。5发往 xx 路通弹簧有限 公司,规格为 8920,钢种为 50CrVA,炉号为 11308189D1、1130813 5D2,重量为 0.895 吨, 质量异议原因:划伤 造成淬火裂纹。炉号为 11308189D1 问题产品 是改轧时,乙班岗位工未对 18V 进口导卫复检,造成正 常生产时 18V 进口出现松动, 由于属轧前刮伤,有的在成 品表面检验看不出,造成问 题成品流出。 炉号为 11308135D2 问题产品 产生原因是现场粗轧事故后, 岗位工在恢复生产后在线紧 固 2V 导

5、卫,造成在导卫轧制 状态下紧固不到位,产生轧 前刮伤,由于属轧前刮伤, 且产生道次在粗轧,成品表 面检验看不出,造成问题成 品流出。3、开展粗中轧岗位明星评比, 将各项操作纳入岗位评比, 对表现优秀人员进行奖励 (300 元/月) ,激励粗中轧岗 位工不断提高岗位技能和质 量意识。从 2011 年 11 月份开始执行,已 对优秀人员进行了 相关奖励,减少了 粗中轧事故。1、对甲工段、丁工段的相关 岗位工进行轧钢厂弹扁线 岗位质量结对管理办法的 具体作业标准培训。12 月 13 日对丁 工段进行了培训, 12 月 16 日对甲工段 进行了培训,23 日 进行了理论考试。6发往 xx 弹簧有限公司

6、, 规格 100*16、钢种: 50CrVA,重量 3.23 吨 的质量异议,原因是 实物为 100*20 挂错炉 号牌(挂 100*16)和 两头喷的规格不一样,丁工段当天生产中出现 入库扫描不出现象,过程中 反复换牌,临近交班仍未完 成当班生产弹扁入库,由岗 位工口头交班,在没有得到 接班(甲工段)班组岗位工 确认后,没有继续跟进;是 造成质量异议的主要原因。 甲工段接班,对上班 (丁工段)口头交接的问题2、在 12 月 15 日前对弹扁线 所有相关岗位工进行轧钢 厂弹扁线岗位质量结对管理 办法的具体作业标准进行12 月 1316 日 进行了培训,23 日 进行了理论考试, 车间培训实到

7、48 人,学习培训。考试参加人数 41 人, 基本掌握包装工序 作业标准,但对扫 描工的关键点(确 认包装工手写标示 是否与炉号牌一致) , 了解不透。考试 5 人不及格,合格率 88% 。 可能产生的后果不重视,在 入库作业时,对炉号牌与实 物是否一致未进行岗位确认, 就进行入库作业;是导致此 次质量异议的重要原因。3、弹扁线在现场打牌房和入 库作业场所设立弹扁线成 品材更换炉号牌标示登记表 和弹扁线成品入库作业记 录本 ,原弹扁线成品入库 作业记录表停用。12 月 1 日前已 完成7发往 xx 汽车零部件有 限公司 规格:60*6, 钢种 60Si2Mn,炉号 11310540D1,重量

8、16 吨 。异议原因:公差 尺寸(宽度:55- 55.7mm) 。试轧出现拉钢现象后。甲作 业区检验工接到信息,在后 道工序逐支卡量分级时,未 卡到公差超差部位。在卡量公差时,出现不合格 的点,对整片弹扁下线,集 中后逐支逐段卡量分级。持续进行1、生产时,通过冷镦实验对 6.5 规格尾部缺陷波动范围 进行确认,如冷镦仍开裂, 适当增加剪切圈数。持续进行8发往 xx 易公司,规格 为 6.5,钢种为 ML08Al,炉号为 11110387G1、1111038 8G1、11110389G1、1 1110390G1、11110492 G1、11110494G1、11 110495G1、1111049

9、6 G1、11110497G1,重 量为 412 吨,质量异 议原因:加工开裂。从异议反馈和分析来看,存 在少量帽头开裂的现象是由 于折叠产生,从过程分析来 看,主要原因是尾部没有修 剪干净。线材小规格尾部缺 陷波动范围较大,通常在 2 圈左右,现场抽查时也出现 此现象,较难控制。 2、车间通过冷镦实验对 6.5 规格尾部缺陷波动范围 进行逐卷数据采集,确认尾 部波动情况,对剪切圈数进 行调整。车间已进行数 据收集分析,正在 进行当中。1、拉丝造成扭曲质量隐患纳 入棒材线质量危险源辨识 , 班组台账反映其学习记录。在棒材线质 量危险源辨识轧 制区域增加了第 10 条危险源“轧机出 口偏造成拉丝

10、” ,并 进行了辨识,于 1 月 12 日前完成整改。9发往 xx 有限公司, 14,HRB335,质量异 议原因:外型严重扭 曲热检工未能履行职责, 发现扭曲不合格品没有打禁 止出钢信号灯,没有要求停 车,是造成此次事故的直接 原因; 成品调整工导卫安装不 正确,拉丝导致成品扭曲, 同时发现扭曲后,没有及时 找到真正原因,及时解决, 是造成此次事故的岗位原因;作业长、副作业长及轧 钢班长质量意识不强,成品 有缺陷未能采取正确的不合 格品处置方法,使其流入用 户市场,造成极坏影响,作 业长全程指挥,没有通知车 间、分厂相关管理人员,是 造成此次事故的主要管理原 因2、修改棒材车间管理制度 汇编

11、 ,对“热检工发现废品 禁止出钢”和“杜绝不合格 品出厂”进行明确的管理规 定,并在班组台账反映其学 习记录。在棒材质量管 理制度与控制措施 中增加了“4.7 严禁 不合格品入库,否 则,按 100 元/件(卷) 考核”和“11.3 热 检工发现废品禁止 出钢,调整工不能 解决的有权指令停 车,待查明原因后 方可开车” ,于 1 月 15 日前完成整改。10发往 xx 有限公司,规 格 T70*12,钢种 60Si2Mn,重量 0.3 吨。 异议原因:公差尺寸 (宽度超标: 71.5mm、71.4mm、71 .3mm)厚度由 11改为 12, 甩 14#轧机,同时 18#(K2) 换槽,进 1

12、5#轧机料形比以前 偏大,加上调整岗位料型控 制不到位,进成品轧机料形 上下偏大造成宽展变大,导 致成品宽度超标;1、试生产时,成品调整工必 须监控 2#测经仪所采集的公 差(宽度、厚度)的曲线图, 对出现超标的成品及时通知 冷检工序,下线检验分级, 确保公差废品不流出。持续进行2、试生产时,冷热检工重点 对前 5 支钢的成品头尾公差 尺寸进行检验,确保公差废 品不流出。从 2012 年元月份起, 该项制度已纳入日 常管理考核。调试过程中,成品调整 工没有监控 2#测经仪所采集 的公差(宽度、厚度)的曲 线图,对宽度超标的成品没 有及时通知冷检工序,下线 检验分级,导致不合格品流 出。3、改规

13、格时,按工艺要求换 K2 立轧机时,必须精确卡量 料型,在速度稳定后根据成 品公差修正料型。持续进行1、规范弹扁线待处理处置流 程,制定返修弹扁工艺执 行卡 ,并严格执行。从 2012 年 1 月 底开始执行11发往 xx 簧有限公司, 规格为 90*18,钢种为 Sup9,炉号为 11311491D1,重量为 14 吨,异议原因:划 伤修磨不干净。 问题产品是 2011 年 12 月 22 日丙工段中班 22:00 左 右生产,在 22:25 分,19H 轧 机突然空载电流,影响现场 3#倍尺飞剪得到误信号乱剪, 造成上冷床变频辊道堆钢, 处理时间用了 10 分钟,期间 变频辊未停止,恢复生

14、产后, 车间过跨冷检工在 22:47 分, 23:35 分检验发现下槽出现间 断的少量刮伤较深并挑出, 共下线 4 吊修磨。2、在出现变频辊卡钢事故时, 立即停止变频辊,防止变频 辊磨损产生深度刮伤,在上 冷床区域及 6 号台制作警示 牌。2011 年四季度 开始执行1、要求热检工对变频辊的运 转情况进行检查,发现不转, 及时叫钳工更换。持续进行2、变频辊的报警装置保持完 好,失效由电气工段及时更 换。持续进行12发往 xx 部件有限公司, 规格为 76*16,钢种为 55SiMnVB,炉号为 11310368D1,重量为 35.29 吨,异议原因: 划伤修磨不干净。 刮伤原因是 3#倍尺飞剪

15、 后的附 1#变频辊不转未及时 发现,而当班生产时,现场 在 2:42 分改轧 75*15 用时 18 分钟,期间对设备是否正常 进行检查确认时才发现,用 时 10 分钟更换附 1#变频辊后, 刮伤消除。问题产品修磨经 检验后流出。在修磨时,为 了保证弹扁公差尺寸,而经 过修磨,划伤深度已经控制 在国标范围之内,所以在经 检验后流出。3、实施车间刮伤攻关方案, 产生问题按攻关方案进行考 核。持续进行1、建立交接班精轧料型记录, 纠正岗位工不良工作习惯, 以便提前发现问题及时调整。要求 2012 年 2 月 29 日前完成13发往 xx 有限公司, 12025,50CrVA,质 量异议原因:表面

16、厚 度不均生产该钢种规格甲工段 接上个班组改轧,由 20mm 改 25mm 厚度;调整过程中, 对成品前 K3 道次轧机料型尺 寸未进行测量确认,产生各 架次轧机压下量分配不均, 随后通过轧机电流不稳现象, 反查各架料型,测量到 K3 道 次料型与工艺标准不符,并 及时调整合格,但过程中造 成 11310877D1 炉号部分成品 表面凹凸不平,同时对调整 过程中生产的产品未进行隔 离检验。2、改轧、调整后的成品 及时通知后道工序隔离进行 检验。持续进行注:公司落实的质量异议赔款考核已按分厂经济责任制对科室、车间、工段各级管理人员进行考核。注:公司落实的质量异议赔款考核已按分厂经济责任制对科室、车间、工段各级管理人员进行考核。针对以上质量异议情况特点及 2012 年质量异议控制重点,轧钢厂经过认真分析,形成下一步控制措施如下:1 1、螺纹钢:、螺纹钢:1)修改轧钢厂工艺技术管理考核办法 ,加大了对成品质量及包装质量检查

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