胜科1井139.7mm尾管回接固井技术

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1、1胜科井尾管回接固井 技术摘要:胜科 1 井位于山东省东营市胜利石油管理局汽修厂东距离约 1900米,属于渤海湾盆地济阳坳陷东营凹陷中央隆起带现河庄构造。设计井深 7000 米,完钻井深 7026 米。胜科 1 井是中石化的一口重点探井,胜利油田第一口科学探井,第一口超深井。四开完井尾管回接固井作业,封固段 3903 米,注水泥 320 吨,成功解决了长封固段大吨位水泥量的施工问题。保证了水泥返至井口,为后续的试油和科学探索打下了良好的基础。 关键词:胜科 1 井;超深井;施工准备;程序化 1 前言 该井固井施工压力高、时间长,井眼环空大,施工难度大。要求水泥返至地面,保证全井有效封固。为保证

2、顺利施工,在井口工具、设备、连接管线、人员组织等方面做了大量的施工准备工作,既能保证工具使用的可靠性,又能应对各种突发情况,该井的成功施工为类似井施工提供了一个可供借鉴的程序化施工准备流程。2 技术难点及针对措施 21 施工压力高,封固段长 设计要求:回接套管全部封固,封固段长达 3903 米,单级固井。 2.1.1 井口工具的准备 此井循环压力 12Mpa,针对此井封固段长、注灰压力高、施工时间长的特点,完好的井口工具至关重要,在保证数量足够的同时,还需保证其不刺不漏,灵活好2用,承压能力高。以上工具根据施工最高压力 20MPA 的 1.5 倍试压到 30MPA,全部试压合格。 2.1.2

3、施工管汇的准备 打灰和压塞都使用高压管线(70MP),供水使用低压管线(10MP),冲洗用高压管线(35MP)。 2.1.3 选用主要施工车辆的承压性能 22 水泥量大 根据井径计算需水泥量 320 吨,注水泥 200 方,针对这种客观的条件,我们在施工人员安排、施工车辆的布置、流量计的准备等做了较大的工作。 2.2.1 施工人员的配备 各个岗位都安排经验丰富技术过硬的骨干力量。其中大部分都到外部市场锻炼过,有参加重点井的经验和能力。现场施工指挥除总指挥外,其余指挥采取分工明确,各负其责的办法,使施工中的各个方面都能监控准确到位。 2.2.2 施工车辆的准备 由于这次施工注灰量大(320 吨)

4、,所选的各车辆都是精选的,性能可靠,混浆能力好,各部件都经过了仔细的检修,每个螺丝,每个闸门都认真检查,确保施工过程中不出问题。车辆安排如下: 现场配备了应急维修小组,一旦车辆、设备在井上出现故障,马上派维修小组抢修。现场有专人指挥车辆的摆放,保证施工的顺利进行。 2.2.3 流量计的准备 为保证计量的准确性,该井使用的流量计壳体都是经过几口井的实验校对较为准确的,施工前所有部件都经过精心保养,保证现场施工过程中计量的准确。 323 井眼环空大 上部 2735.97m 的 13 3/8 套管环容达到 62.77L/m,设计注水泥浆 203.2 方,在注水泥浆到 66.6 方时就到 13 3/8

5、 套管内,容易发生窜槽,难以有效顶替,要求后期注灰排量大。 针对此井井眼环空大的特点,特对注灰方案进行了对比,优选注灰方案,采用使用两趟注灰管线,三车同时进行注灰的方案。如图 1: 现场施工管汇连接方案 2.3.1 具体施工流程如下: 压塞车提前配好压塞液,接好管线待命; 按上图接好地面和钻台管汇,1 号供水车为 3 号水泥车供水,2 号供水车为1、2 号水泥车供水;供满水后,分别对两趟注灰管线试压 20Mpa,不刺不漏; 关 1、4、5、7 旋塞阀,开 2、3、6 旋塞阀,1 号水泥车注前置液; 开 5、7 旋塞阀,三辆水泥车同时注水泥浆,排量达到了 2.5m3/min,保证了大排量注水泥浆

6、; 3 号水泥车先注完灰,关 5 号旋塞阀,砸下注水泥管线,接替浆水龙带; 1、2 号水泥车注灰完毕; 开 4 旋塞阀,关 3、5 旋塞阀,摇挡销的同时通知 1、2 号水泥车洗车,开 1号旋塞阀,压塞车压压塞液;压塞结束后开 5 旋塞阀,关 1 旋塞阀,开泵替浆; 1、2 号水泥车洗好车后,砸下管线,接上 3 号水泥车管线,3 号水泥车开始冲洗。 替浆碰压,插回接筒,放压,施工结束。 2.3.2 该方案主要优点 1)从满足设计要求来讲,满足了三车同时大排量注灰的需要,且两趟管线,分别走注灰口和压塞口,施工压力不会太高; 42)从施工安全环保来讲,主要有供水三通处接有旋塞阀,在一辆供水车有问题时

7、,另一辆只要接上就可直接供水,不影响施工连续,不会由于接管线而污染现场环境;另一方面三车同时连接注灰,本身就可以起到备用注灰的目的。 3 施工结果评价 胜科 1 井 139.7mm 尾管回接固井施工人员组织到位,地面管汇连接不刺不漏,各工具附件性能可靠,开关灵活,参与施工的车辆设备达到了使用的要求,流量计计量准确,现场个施工环节衔接紧凑,施工一次成功,达到了该井的技术要求。 4 几点体会 1、该井回接固井施工时,由于环容较大,为保证顶替效率,提高注灰排量,采用两趟管线注灰的方法,使注灰排量达到了 2.5m3 /min,减少注灰过程中环空的窜槽,从返出水泥情况分析,该井基本达到了顶替要求,保证了

8、固井质量; 2、该井回接时水泥头连接位置较高,选用的有快装接头的水泥头发挥了较大作用,使用灵活方便,建议这种类型井最好使用快装水泥头; 3、由于钻台较高,冲洗管线选用了 35Mpa 水龙带,保证了安全冲洗; 4、供水三通处接旋塞阀,使供水更加灵活,使用方便,且保证了环保。 5 总结 胜科 1 井四开尾管回接固井施工,由于在设备、人员、工具附件、施工组织等各方面准备充分,固井施工一次成功。该井固井施工的成功,积累了高难度重点井固井施工的经验,为类似井施工提供了一个可供借鉴的程序化施工准备及过程控制流程。 5参考文献 1齐奉忠,申瑞臣,刘英,等,国内固井技术现状问题及研究方向建议,2004,27(2):7-17 2刘崇建 黄柏宗 徐同台 刘孝良 油气井注水泥理论与应用。石油工业出版社,2001,9。

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