论锅炉汽包焊缝裂纹的检查及处理

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1、1论锅炉汽包焊缝裂纹的检查及处理论文关键词电站锅炉 焊缝裂纹 检验 论文摘要电站锅炉在运行过程中,由于多种因素的影响会导致各种各样缺陷的产生,既有有关承压部件的,也有有关水汽质量的,针对汽包焊缝裂纹典型案例做好深入地分析,将有利于雷同缺陷及时、妥善处理。 在役电站锅炉实际检验过程中,经常会遇到各种各样的实际检验问题,但归结起来主要有几类比较典型的情况。下面选取定期检验过程中发现及处理过的汽包焊缝裂纹案例,深入探讨了典型承压部件损坏的部位、损坏的原因、修理的具体方案等,对这类典型问题的深入研究,有助于雷同问题的及时、快速、正确处理,确保被检锅炉按期、安全的投入运行。 某厂电站锅炉汽包在停炉内部检

2、验中发现了严重的焊缝裂纹缺陷,采取措施进行修复后,保证了汽包的安全运行,现将这一技术措施剖析如下: 一、汽包缺陷检查 该厂锅炉系 1997 年制造、安装,1998 年投入使用,2007 年 8 月停炉检验时,经磁粉和超声检测发现,汽包第 2 道环焊缝上部外侧坡口热影响区有一条明显的腐蚀氧化裂纹,裂纹长 450mm、宽 0.02mm,最深处达 20-25dB,最浅处 3dB,在第 2 条环焊缝上部内侧存在熔合线表面裂纹缺陷 6 处;其它焊缝也存在多处表面和埋藏缺陷,但未超标。分析表明:从开裂的第 2 条环焊缝,焊缝外观很不规则,焊缝比母材高出许多,形成了一个突变的台阶,在焊缝的融合线附近存在较多

3、表面缺陷;这样,在锅炉频繁的启停中,汽包受到周期性的加热、冷却,在交变应力的作用下导致开裂,继而发展。鉴于上述情况,采用了两种方案:(1)对于未超标的埋2藏缺陷作重点记录,以便日后检验中作重点检查;如发现缺陷发展、开裂,立即处理。 (2)对开裂的缺陷,制定补焊工艺措施,对裂纹进行挖补修复。 二、缺陷挖补前的各项工作检查 (1)汽包母材化学成分(%):C-0.20,Si-0.46,Mn-1.15,P-0.008,S-0.0180 (2)汽包焊缝化学成分(%):C-0.66,Si-0.60,Mn-1.50,P-0.022,S-0.0130,化学成分分析结果符合 J507 焊条成分要求。 (3)金相

4、检查:焊缝:铁素体+珠光体,珠光体呈带状分布,带状组织 2-3 级,晶粒度 6 级。熔合线:铁素体+珠光体,珠光体呈网状分布,熔合线两侧有脱碳。热影响区:铁素体+珠光体,组织欠均匀,晶粒度 5-6 级。母材:铁素体+珠光体,组织尚均匀,晶粒度 67 级。以上所检查的组织皆属正常。 (4)硬度测试:母材:HB125。热影响区:HB115。焊缝区:HB125。以上所测的硬度值均符合要求。计算结果证明,19Mn5 钢无再热裂纹倾向。 (5)19Mn5 钢产生冷裂纹倾向和焊接热影响区淬硬倾向计算表明,汽包材料基本无冷裂倾向。 三、缺陷挖除 (一)开槽挖除工作所用的设备和材料 500A 直流电焊机 1

5、台;0.75m3 空压机 1 台;碳棒直径 6mm、8mm,100 根。 (二)缺陷开槽挖除方法及技术要求 由于 19Mn5 钢的塑性较好,开槽挖除裂纹前不必钻孔止裂。开槽方法:电弧气刨后,砂轮磨光。为了减少电弧气刨的激热影响,应将温度预热到 200以上再进行开槽,在挖掉缺陷的同时,应尽可能使槽开得规整、光滑,并尽量减少开槽的体积。 3四、缺陷挖除后的补焊工艺 (一)焊条材料选择低氢型 J507 焊条。打底用中 3.2mm 的焊条,其余用4mm 的焊条。 (二)施焊工艺:焊条在 350烘烤 2 小时,烘烤的焊条放入保温箱内,随时使用。补焊过程中,始终保持预热温度,最低温度 150,施焊中采取多

6、层多道焊。先沿 U 形坡口焊三层,使坡口宽度变窄,以减少收缩变形引起的应力,然后由下至上多层多道焊。每道焊缝用分段焊法,分段时填空焊的焊接方向应与原分段焊的方向相反。各焊道分段应错开,可减少焊接应力的过大累积。打底焊采用中3.2mm 焊条,焊道宽度控制在 6-8mm 左右,熔深控制在 2-3mm 之内。为减少收弧次数,每根焊条一次焊完。焊完一道,必须清渣进行检查,确认无缺陷时继续施焊。五、焊后热处理 焊后热处理采用局部整段内加热法,使用框架式电阻加热器,总容量108kvA,9 路输出,每路 12kVA,输入电压 220V,自动控温表 2 块,温度记录仪 1台,热电偶 17 支,使用 HM130

7、035588mm 框架型加热块 6 块,平稳地置于汽包上半周,加热块与电源连接引出线用 10mm 圆钢,套上 12mm 的瓷管,然后与镶套铜电缆连接,铜电缆接到控温设备上。为了减少热量损失,在加热带的两端设计两块堵板,堵板用 3mm 厚的钢板制成 1600mm 的圆板,将圆板分割 4 块在汽包内组装;在圆板每 300mm400mm 的面积上焊中 6170mm 的钢丝若干根,以固定保温材料;保温材料选用硅酸铝耐热材料。电源连接线和热电偶连接均从圆板的孔通过。 4六、热处理后的各项工作检查 (一)表面检测:对补焊区内、外壁做磁粉检测,未发现任何缺陷。 (二)超声波检验:用超声波对内外壁进行检验未发

8、现超标和可记录缺陷。 (三)金相检验:焊缝、熔合线、热影响区、母材等金相组织属正常范围之内。 (四)硬度检验:焊缝 HB130,热影响区 HB120,母材 HB120。 (五)热位移、挠度、椭圆度测量:热处理升温到 600,甲侧向西位移 5mm,乙侧向东位移 7mm;热处理完,汽包温度降到室温,甲乙侧位移恢复到补焊前。挠度:热处理后,甲侧 0,中部 0.02,乙侧 0.02,正常。椭圆度 a:原始值=0.22%;焊后值=0.25%;热处理后值=0.25%。补焊后椭圆度变化不大,在允许值范围内。 (六)残余应力测试:通过实测熔合线处残余应力为 190MPa,偏离焊缝的近缝区应力为 170MPa,

9、焊缝平均最大应力为 180MPa 其残余应力水平与原始态相符,说明补焊工艺、热处理工艺、补焊质量都符合要求。 七、裂纹修复后的结论分析 汽包裂纹挖补修复后,各项技术指标均符合规定要求: (1)补焊焊缝质量达到 JBI152-81 标准的 I 级焊缝要求。 (2)硬度最高为 HB130,远远小于线材硬度+100 的规定,残余应力最大为190MPa,大大小于 245MPa 规定,金相组织也没有变化,由所有这些检查结果推知,补焊焊缝具有良好的综合机械性能,没有产生任何永久变形。 (3)该汽包裂纹挖补修复后运行至今已近一年,在今年 5 月停炉检修时再次对裂纹剔除的补焊部位进行了磁粉和超声检测,同时对有记录缺陷部位进行了跟踪检查,均未有异常情况出现。由此可以说明,针对此次汽包检查出来的缺陷所采取的处理方案不仅符合标准,而且修复具体措施的实施是成功的。 5参考文献: 1高志军,冷段管道监督检查方法及缺陷处理措施J华北电力技术,2003, (05). 2唐囡,丰城电厂 3 号炉后屏再热器爆管事故原因J江西电力,2002,(05).

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