高含水开发后期抽油机井气影响的研究-机械论文发表

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1、w w w . y u e q i k a n . c o m 中国月期刊咨询网高含水开发后期抽油机井气影响的研究-机械论文发表高含水开发后期抽油机井气影响的研究 黄章元 摘 要:随着萨南油田进入高含水开发后期,原油脱气现象比较严重,功图气影响井逐年增加,影响抽油机井的正常 生产。通过对G 17 3-48 井现场试验和2 0 口井治理发现,气影响确实对抽油机井产液、含水等生产数据有较大影响,同 时模拟出各项参数之间的曲线,为寻找合理的定压放气点确保抽油机井正常生产提供指导依据。 关键词:高含水 抽油机 气影响 治理 1气影响机理 随着油田开发进入高含水开发后期,地层压力下降,当低于饱和压力时,

2、原油中溶解气脱出,大量气体在油套环形空 间内形成一定气压,该压力的大小直接影响油井生产。随着溶解气不断从原油中脱出,在不放气的情况下套压与时间的曲线应符合压力恢复曲线(如下图)。当达到一定压 力时,套压停止上升。而在不同套压下,油井的产量变化由波峰到波谷往复变化。随着开发的延续,抽油机井气影响 井数逐年呈上升趋势。目前,第二采油厂第五作业区开井的913口抽油机井中,有40 4口井示功图资料显示气影响,占 总井数44. 2 %,比全厂平均水平高了17 . 3个百分点。这部分井的存在严重影响我区原油产量的顺利完成。为确保我区 在高含水开发后期,控制自然递减,继续保持稳产,合理治理气影响给抽油机井带

3、来的危害。原定压放气方法是应用 0 . 6 18 法,即对功图气影响井,动液面在50 0 m 以下,憋套压定5个套压点,量油,作套压与产量曲线,通过曲线确定合 理套压点。由于原定压放气方法是2 0 世纪90 年代初,油田含水在7 5%左右时制定的,在高含水开发后期该种方法是否 适用,针对这一问题,我们开展了憋压放气试验,现场数据模拟各参数曲线,为下步治理提供理论和实践依据。 2 憋压放气试验 2 . 1目的 (1)模拟高含水开发后期产液与套压、功图与套压、套压与时间、油压与套压、动液面等参数之间的变化曲线; (2 )根据模拟曲线摸索高含水开发后期气影响井规律; (3)确定现场应用的定压放气是否

4、有实施的必要性; 2 . 2 选井原则 在40 4口气影响抽油机井中,根据不同井网、不同含水、不同产液、选择有代表性的典型井进行憋压放气试验。 2 . 3试验过程 先对选择出的典型井进行憋压,观察记录套压变化情况,当套压大于饱和压力时,气体不再脱出,套压相对稳定到最 高值。然后对功图、液面、产液、含水、套压、油压、上电流、下电流进行核实。数据记录后,打开套管放空,待套 管气放尽后,现场对功图、液面、产液、含水、套压、油压进行核实。数据记录后将套管阀门关闭,每10 分钟对套压 、油压、功图、液面、上下电流进行同步跟踪测试,每6 0 分钟记录产液、含水,待压力恢复至套压最高值后,试验结 束。 2

5、. 4数据录取 根据试验操作过程,对各节点的套压、油压、功图、液面、上下电流、产液、含水等资料数据进行录取。 2 . 5试验实施及效果 2 . 5. 1现场试验 首先对2 -14队选取的16 口有代表性的气影响典型井进行憋压,选出憋压升幅较明显的井进行试验。经过2 天的憋压, 最终选定G 17 3-48 井,该井48 小时憋压套压由0 . 4M Pa 升至1. 9M Pa 。2 0 10 年5月,对该井进行跟踪试验,随着憋压时间的 延续,套压逐渐上升,上升幅度逐渐减少,经过4小时2 0 分钟,套压基本稳定在1. 9M Pa 。油压呈反复变化趋势,其中 套压在1. 16 M Pa 时,油压为1.

6、 15M Pa 。虽然在该点未测产量,但是通过油压显示,该点的量油值应较高,而1. 9X0 . 6 18 = 1 . 17 (M Pa )。通过产液变化趋势来看,呈反复变化趋势,但取点较少,评价较难。示功图的分析看,在放气后,气影 响的比例最大,冲程只有0 . 9m 未受气影响,分析当时由于套压突降,造成瞬间放气进泵造成;10 分钟后测得功图气影 响明显减少,有效冲程有1. 8 m ,随着时间的延续,功图气影响略有增加,但增幅非常小,当套压为1. 9M Pa 时,有效冲 程1. 7 m 。动液面由40 8 . 32 m 逐渐上升至最高8 0 8 . 2 5m ,最后在7 0 0 m 左右徘徊。

7、通过本次放气实验的过程跟踪发现,套管 气对抽油机井的生产影响较大,定压放气工作确实有实施的必要。同时根据对该井的测试验证,在含水8 5%以内的井 完全可以应用0 . 6 18 法进行定压。 2 . 5. 2 数据分析及曲线拟合 (1)套压与时间的压力恢复曲线。通过试验数据拟合曲线,套压是随时间的延长,逐渐升高,但上升幅度逐渐减小 ,最终趋于一个平衡点。 (2 )油压与时间变化曲线。油压与时间的变化曲线,近似于产液与时间的变化曲线,通过曲线的变化趋势看,油压1 / 2w w w . y u e q i k a n . c o m 中国月期刊咨询网随时间的变化呈反复上升下降趋势。 (3)套压与油压

8、之间的关系曲线。通过套压与油压之间的关系曲线看出,油压随套压的变化呈反复上升下降趋势。 (4)动液面与时间的变化曲线。由动液面与时间的变化曲线看出,动液面随着时间的变化呈上升趋势,且变化幅度 逐渐减小,最终趋于一个平衡点。 (5)套压与动液面之间的曲线。由图1可知,套压随动液面的上升逐渐升高,但是上升幅度逐渐减小,最终趋于平衡 点。(6 )动液面与油压的关系曲线。由图2 可知,油压随动液面的变化呈反复上升下降趋势。3治理效果 2 0 10 下半年,作业区加强了对套管气影响治理和研究的力度。每月对功图显示气影响,动液面大于50 0 m ,套压大于0 . 5M Pa 井进行统计和分析。针对这部分井

9、进行五点定压放气,平均每月定压放气2 6 井次。6 月,我区进行定压放气工作 。为简化定压放气操作过程,作业区根据现场实际,将7 3口气影响较严重井按照0 . 4、0 . 6 、0 . 8 M Pa 3个定压点分别为进 行定压放气,取出最高产液量的压力值为定压点。通过实施,有32 口井见到较好效果,日产油增加2 4. 5t ,平均单井增 油0 . 7 7 t 。 4存在问题及治理方向 (1)定压放气周期较长且影响因素较多,压力点较难控制。 (2 )虽然对一口井进行全过程跟踪,验证0 . 6 18 法的可操作性,但是,只有一口井,代表性不强。 (3)含水8 5%以上井和沉没度大于30 0 m 气影响井应如何治理。 5结束语 通过G 17 3-48 井的试验数据,拟合油田高含水开发后期气影响井憋压放气的情况;试验证明在油田高含水开发后期气 影响仍然对抽油机井的产液和泵工作状况有较大影响;1口井的憋压放气试验数据具有一定的代表性,但按照含水界 限分级,仍存在一部分井需试验跟踪;目前在定压放气方面仍存在较多问题进一步研究和治理。 参考文献: 1 李颍川. 采油工程M . 北京:石油工业出版社,2 0 0 2 .Po w e r e d b y T CPD F ( w w w . t c p d f . o r g )2 / 2

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