对苯二胺类防老剂4050合成研究

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1、对苯二胺类防老剂对苯二胺类防老剂 40504050 合成研究合成研究 韦志强,付春,郁铭,梁诚 (中石化南化公司,江苏 南京,210048) 摘摘 要要 防老剂 4050 是新型相对高分子量的对苯二胺类防老剂品种, 针对国内市场需求不断增加,对其合成工艺进行实验,得到最佳条件和参数。 关键词关键词 防老剂 4050 合成 研究 1.1.产业现状与需求产业现状与需求 防老剂 4050,又名防老剂 7PPD, (化学名称 N-(1,4-二甲基戊基)-N-苯基对苯二胺) ,常温下为暗红色黏稠液体,是相对分子量比较大的对苯二胺类抗氧和抗臭氧剂,国外主要由德国朗盛、美国科聚亚、美国富莱克斯公司生产,其

2、中 富 莱 克 斯 商 品 牌 号 为 Santoflex11L 、 德 国 朗 盛 公 司 商 品 牌 号 为Vnlkanox4050、 科聚亚公司前身康普顿公司于 20 世纪 90 年代中期收购了原尤尼罗伊尔公司的防老剂业务,商品牌号延用以前的 Flexzone 11L。目前国内生产企业主要是圣奥化学和南化公司,圣奥化学建有 5000 吨/年生产装置,南化公司研究院建有千吨级规模的柔性化生产装置(可以同时生产防老剂 77PD、4030 等品种)。该产品性能与防老剂 4020 差不多,但是价格要高出一些,主要优点是液体,易于分散,所有国内外在轮胎中应用非常少。 防老剂 4050 主要用于油品

3、抗氧、合成橡胶稳定剂等领域,极少量用于轮胎行业中,其中市场上应用主要是防老剂 4050 和 4020 复配形成防老剂 EPPD,国内合成橡胶,主要是丁苯橡胶凝聚工序传统普遍使用的抗氧剂主要是 8PPD,由于 8PPD 会导致橡胶后加工过程产生微量亚硝胺类致癌物质,严重影响了丁苯橡胶的应用和出口,绿色环保橡胶防老剂 EPPD 出现解决了存在的问题,用其生产的环保型丁苯橡胶产品性能符合出口到欧盟的要求。 国内主要丁苯橡胶生产企业已经或计划采用防老剂 EPPD 替代传统的 8PPD 产品。 近年来我国丁苯橡胶发展迅猛, 截止 2015 年我国丁苯橡胶生产能力达到 195.7 万吨,进口量为 36.9

4、5 万吨,今后几年,我国仍将有多套新建或者扩建丁苯橡胶生产装置建成投产。如果这些项目能够按计划实施,预计到 2020 年,我国丁苯橡胶的总生产能力将达到约228.7 万吨。 根据我国丁苯橡胶产业发展和市场需求, 按正常添加量 0.3-0.5 份,假若到“十三五”末期,国内丁苯橡胶装置全部选用环保型防老剂 EPPD,加上橡胶轮胎制品和润滑油等领域少量应用,则国内 EPPD 潜在需求量在 6000-8500吨左右,约需要消耗防老剂 4050 约 4000-5700 吨左右,因此未来市场值得期待。 2.2.合成技术合成技术 国内外文献报道防老剂 4050 主要是以对氨基二苯胺(RT)与 5-甲基-2

5、-已酮(MIAK)在催化剂存在下进行还原烃化反应得到。 反应方程式: NHNHCH-(CH2)2-CH-CH3CH3CH3NHNH2+ CH3-C-(CH2)2 CH-CH3 +H2OCH3Cat欧洲专利介绍了一种防老剂 4050 和 4020 的混合物的两步法生产工艺;日本专利介绍了先酮胺缩合蒸馏低沸点产物,后釜液加氢的两步法合成防老剂4050 的工艺,具体过程: 在带有分水器的四口瓶中加入 4-氨基二苯胺 60g,5-甲基-2-已酮(甲基异戊基酮)112g,十八酸(硬脂酸)0.015g,加热至 148159回流 3 小时,不断将生成的水分去。反应完成后,蒸去未反应的酮,减压收集馏分,得褐色

6、粘稠液,然后在铜铬催化剂存在下、150、2550kg/cm2氢压下还原,过滤催化剂得到 N-(1,4-二甲基戊基)-N-苯基对苯二胺 88g。缩合所用的催化剂也可以是醋酸或水杨酸。 该工艺需添加有机酸作为脱水催化剂,增加了原料成本及对设备的腐蚀性,且操作繁琐;为此中石化南化公司研究院针对防老剂 4050 合成进行研究开发,并建成中试生产装置。 3.3.实验部分实验部分 3.1 3.1 主要原料主要原料 4-氨基二苯胺:工业品,南京化学工业有限公司;MIAK:AR,99%,美国伊士曼化工公司;催化剂:5%Pd/C(负载 Pd 的质量分数为 5%的活性炭),巴斯夫催化剂(上海)有限公司;催化剂:5

7、%Pt/C(负载 Pt 的质量分数为 5%的活性炭),巴斯夫催化剂(上海)有限公司 C207 联醇催化剂, 南化集团研究院; 安捷伦 6890N型气相色谱仪,安捷伦科技有限公司。 3.23.2 原理和流程原理和流程 4-氨基二苯胺与MIAK在催化剂下的还原烃化反应分两个步骤, 第一步为酮和胺缩合反应,生成席夫碱和水;第二步为席夫碱加氢反应。副反应为MIAK催化加氢生成5-甲基-2-己醇(MIAC)。反应方程式如下: HNNH2CH3CCH2CH2CHCH3OCH3 +H2CHCH2CH2CHCH3NHHNCH3CH3 cat.+H2O实验流程:在高压釜中加入 4-氨基二苯胺、MIAK、催化剂,

8、氮气置换后氢气置换,搅拌,升温;维持在 130170,于 2.06.0MPa 氢压下反应 15 h(关闭氢气后体系压力不下降);降温,过滤催化剂,滤液进行蒸馏,釜液为成品。 3.33.3 结果与讨论结果与讨论 3.3.1 催化剂的选择 本实验从三种催化剂C207、5%Pd/C、5%Pt/C进行评价,三种催化剂都按照不同的量4添加。实验结果表明:钯系催化剂的选择性最好,RT转化率和4050含量可达95%以上; 其次为铂系催化剂, RT转化率和4050含量达到80%90%; C207最差,RT转化率只能达到70%,MIAK大量被还原成MIAC,所以选择5%Pd/C作为本实验的催化剂。 3.3.23

9、.3.2工艺条件优化工艺条件优化 1)压力的选择 在选用5%Pd/C加氢催化剂的基础上,分别在2.0、3.0、4.0MPa压力下,温度150反应4小时,分析产物中防老剂4050的质量分数,结果见图1。由图可见其中当氢气压力为4.0Mpa时,所得产物收率最高,继续增大氢气压力时,由于有较多的副反应发生,产物含量下降,收率降低。 图图1 1 氢气压力对反应产物的影响氢气压力对反应产物的影响 2 2)正交优化实验)正交优化实验 为进一步提高RT培司的转化率与产品含量,需要进一步优化反应。催化剂加入量、物料配比、搅拌速率、温度等均为影响催化效果的重要因素。正交实验结果见表1。 由表1可知, 对合成防老

10、剂4050的影响因素依次是反应温度、 搅拌速率、酮胺配比和催化剂加入量, 最佳反应条件为反应温度160, 搅拌速率800 r/min,压力4.0 Mpa,n(RT培司)n(MIAK)=14,催化剂加入量为0.5%(w)。在该条件下,防老剂4050收率为96.45%,中间物从最低的0.31%增加到1.84%;反应温度170 时,防老剂4050含量为97.27%,变化不大。因此,最佳的实验条件为:反应温度160,压力4.0 Mpa,搅拌速率800 r/min,n(RT培司)n(MIAK)=14,催化剂加入量为0.5%(w)。正交实验结果见表1 表表 1 1 防老剂防老剂 40504050 合成正交

11、实验结果合成正交实验结果 序 号 实验条件 w(防老剂4050 含量)/% w(催化剂加入量)/% 搅拌速率/(rmin-1) 反应温度/ n(RT 培司)n(MIAK) 1 0.5 600 120 12 90.45 2 1.0 800 140 12 96.48 3 2.0 1000 160 12 98.25 4 0.5 1000 140 14 98.74 5 1.0 800 160 14 97.65 6 2.0 600 120 14 92.11 7 0.5 800 160 16 97.47 8 1.0 1000 120 16 91.57 9 2.0 600 140 16 94.35 I 28

12、6.66 276.91 274.13 285.18 II 285.7 291.6 289.57 287.23 III 284.71 288.56 293.37 283.39 K1 95.55 92.30 91.38 95.06 K2 95.23 97.2 96.52 95.74 K3 94.90 96.19 97.79 94.46 R 0.65 4.9 6.41 1.28 1 2 3 2 3)催化剂套用实验 催化剂直接套用,连续使用两次后,活性开始明显下降,选择性变差。分别选用新鲜催化剂量的10%(w,下同)、5%、3%,在确定的工艺条件下进行补加套用实验。实验结果表明,每次补加新鲜催化剂加入

13、量的5%,产品含量稳定保持在98%左右,反应时间13 h。如补加量过多,会造成原料浪费,增加成本;补加量过少则RT转化率下降,产品收率降低,故套用实验选用每次补加新鲜催化剂加入量的5%(w)。 4)稳定实验及产品分析 采用5%Pd/C为催化剂,n(RT培司)n(MIAK)=14, 温度160, 压力4.0Mpa,搅拌速率800 r/min,催化剂加入量为1%(w)(补加量为新鲜加入量的5%(w)),反应13 h,进行20批次稳定运行实验。催化剂的稳定性实验结果表明:4-氨基二苯胺的平均转化率达到99.71%,防老剂4050的平均含量达到98.10%;反应体系稳定, 催化剂对4-氨基二苯胺的选择

14、性较好,可以循环利用且具有较长的使用寿命。 5)产品精馏 加氢反应结束后,降温至常温,泄压,将反应液进行过滤,催化剂转移到高压釜进行套用,滤液加入1000mL四口瓶中加热蒸馏,蒸馏出反应生成的水、过量的5-甲基-2-己酮和少量的5-甲基-2-己醇,加热到160维持一段时间不再有液体采出后,进行减压蒸馏,逐步提高温度和真空度,当温度达到200,真空度到-0.01MPa时,停止蒸馏,降温得到成品防老剂4050,对产物进行气相色谱分析,主要成分防老剂4050的含量达到98%以上,结果见图2。 图图2 2 防老剂防老剂40504050气相色谱图气相色谱图 对比本工作所得产品对国外产品,产品技术指标见表

15、2。从表2可看出,本实验所得防老剂4050的性能优于国外公司产品。 表表2 2 本实验产品技术指标本实验产品技术指标 项 目 国外某公司产品 本实验产品 外 观 红棕色液体 红棕色液体 沸 点/ 185(0.0186kpa) 187(0.0186kpa) 纯 度(w)/% 95.0 97.0 灰 分/% 0.1 0.1 加热减量/ % 0.5 0.3 3.43.4结论结论 1)以4-氨基二苯胺和5-甲基-2-己酮和氢气为原料,采用5%Pd/C催化剂在一定工艺条件下,采用一步法可以合成防老剂4050。 2)一步法合成防老剂4050的最佳工艺条件为:催化剂加入量为5%(以4-氨基二苯胺计,补加催化剂为新鲜催化剂加入量的5%) , 4-氨基二苯胺和5-甲基-2-己酮摩尔比为1:4,在反应温度160,反应压力4.0Mpa, 反应13小时,搅拌速率为800r/min,一步法合成防老剂4050,催化剂可以重复使用,4-氨基二苯胺转化率可达99.5%以上,防老剂4050含量稳定保持在97.0%以上。

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