海川化工论坛- 过程控制与自动化仪表故障处理试题

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1、流量检测仪表故障处理流量检测仪表故障处理2.1 流量系统的故障判断(1)在流量系统(图 21)中,如果流量记录值达最小,则:a首先应对照现场一次表,如一次表正常,因为二次表故障;b如一次表也指示最小, 再观察调节阀开度,如开度为零,则为仪表原因,一般为调节器到调节阀之、之间的故障;c.如一次表指示最小,但调节阀开度正常,则是工艺方面原因,有系统压力不够、泵堵、无量、冬天开车管道结晶,以及操作失误等。 在仪表方面,如孔板检测,有可能是正引压管堵,变送器正压室漏;如用转子流量计检测,有可能转子卡在下部;如用椭圆齿轮流量计检测,有可能椭圆齿轮卡、过滤网堵,若椭圆齿轮本身无指示,则应考虑发讯簧片是否失

2、效等。(2)如流量记录值最大,则一次表一般也会指示最大。可手动遥控调节控制阀,如流量能降下来,则一般为工况原因;如流量降不下来,可能为仪表原因。(3)流量波动频繁,可先切手动,如波动仍频繁,一般为工艺原因;如波动减小,一般为仪表原因或参数整定不当。2.2 流量指示不正常故障现象故障现象 流量指示不正常,图 2-1 流量系统原理图偏高或偏低。以电动差压变送器为例(1151DP、1751DP) 。仪表工在处理故障时应向工艺人员了解故障情况,了解工艺情况,如被测介质情况,机泵类型,简单工艺流程等。故障处理可以按图 22 所示思路进行判断和检查。2.26 流量仪表与管道内径匹配问题故障现象故障现象 一

3、般而言,进口流量仪表性能较先进,可靠性较高。然而,有些仪表在中国的应用效果并不理想。以 E+H 公司电容式涡街流量计为例,某石化厂使用一台通径 DNl50 的仪表检测空气流量但输出信号在一定幅度范围内做上下波动(见图214),因而控制系统在很大程度上受到干扰。故障分析故障分析 先考虑带有普遍性的管道情形。假定管径有较大的突变(例如扩大),则流体在该处因分离而形成子重复循环的二次流动图 215(a),它处于与管轴平行的平面内;而管径突然缩小的情形也相似图 215(b)。由于二次流动的产生,使流速分布受到了扰动发生了畸变。处理这个问题的办法是装上合适大小接头作为过渡段(图 216),并保证有足够长

4、的直管段(一般为 1518 倍管道内径),这样就能够使速度分布恢复到正常的状态。涡流流量仪表与管道内径相等是最为理想的。如果两者存在差异(即使公称通径相同) ,就可能产生附加误差,具体分为几种情况(见图 2-17)(1)管道实际内径大于仪表内径,但两者之差不超过后者的 3。这时所产生的误差很小,仍在仪表精度范围之内,对测量无影响,不需要任何修正。(2)管道实际内径小于仪表内径,且两者之差在一定范围之内,即通径 DNl5 DNl003,DNl501,则所产生的误差较小,这时可以通过对仪表系数 K 进行修正来补偿,将影响消除。(3)管道内径与仪表内径之差较大,超过上述允许的范围这时所产生的附加误差

5、也较大,即使修正仪表系数 K,也无法满足测量的精度和稳定性的要求。E+H 公司电容式涡街流量计性能优异,但其内径尺寸多为德国标准(DIN),与中国国家标准(GB)的管道内径相差较大。例如,该公司 DNl50 仪表实际内径为 1593mm,而 GB 管道的实际内径为 150mm,两者之差高达 6,因而仪表运行效果当然不理想。某石化的例子便属于这种情况。故障处理故障处理 通过改管使内径相匹配,波动现象便得到消除。流量仪表安装时,首先必须解决的问题是仪表与管道内径如何匹配,其途径有二。(1)使管道内径向仪表内径靠拢,这必须寻找合适管道,并对原有管道进行改造,因而也较麻烦。(2)使仪表内径与中国普遍使

6、用的管道内径相同或相近,从而为旧装置的改造或新工程的设计提供了极大的方便,因而比较切实可行。2.30 电磁流量计故障的分析某公司某装置中选用了 40 余台电磁流量计。装置投产后,绝大部分电磁流量计工作正常,但也有少数电磁流量计工作不正常。经长期观察分析,这些工作不正常的电磁流量计,不是由于电磁干扰引起的,而是由工艺流体波动的干扰引起的,现将几个突出的问题介绍如下。2301 强流束的干扰本装置有一台非常重要的电磁流量计,其设计安装位置如图 219 所示。电磁流量计 FT-112 安装在弯曲管遭的底部A 位置,前后直管段长度均符合要求。但装置投运后,很长一段时间工作不正常。从 DCS 趋势图上看出

7、流量波动很大,趋势图杂乱,而经反复检查,仪表安装、电极及接地均无问题。后又检查工艺上游管道安装情况,主管道的流量由三股流束 Fl、F2、F3组成,其中 F3来自一个高位槽,和流量计安装位置标高差约 20m。而 D 段管道长约 lm,H 段管道长约 15m。F3流束从高位槽下来后,由于其巨大的位能转换成动能,使得 F3未能和 F1,F2混合好而直接穿过电磁流量计,也即有两种不同流速的流体穿过流量计。这股流束形成对主流体的干扰,使流量计指示紊乱波动。找到原因后,将电磁流量计 FT-ll2 从 A 位置移至 B 位置(参见图 219),B 位置距原管道弯曲部分约 2m。改进安装位置后,这一长期困扰生

8、产的问题终于得到解决。2302 容器内局部阻力变化对流量的干扰装置内另有一个电磁流量计,其原设计安装位置如图 2-20 所示。电磁流量计 FT377 其前后直管段长度及接地均符合要求,但是开车后其流量示值一直跳动,且查不出原因。一个偶然的机会,母液罐内的搅拌器停运后却发现流量示值稳定了。经检查发现,此搅拌器是侧壁安装,且其位置距流量计管线出口位置仅约 lm。很显然,是搅拌器浆叶所翻起的浪波改变了管道出口的阻力。流量计出口到容器壁的距离 D1约 15m,由于距离太短,搅拌浪波使管道出口压力波动,从而使流量计出口流速不稳,使流量示值产生跳动。后将流量计从 A 位置改到 B 位置(参见图 2-20)

9、,距原安装位置约 10m,流量计才得以正常运行。2.30.3 温度对流量值的干扰装置中有一工艺线路如图 2-21 所示,其中 FT114,FT126,FT127 均是电磁流量计。工艺流体经流量计 FT114 后再经两个流量计 FT126,FT127 进入反应器。在正常时,FT114 的示值应该等于 FT126 及 FT-127 流量之和,但有时发现误差很大。在工艺人员的配合下,发现原来在投料初期,流经 FT-127 的一股流体要经过一个换热器 E(根据工艺条件有时要对这股流体加热,把原来约 100左右的工艺介质升温到 180)。由于这一股流体的温度 ;升高引起液体体积膨胀,使流经 FT127的

10、流束的速度加快。由于电磁流量计本质上是速度式流量计,因而使这股流束所指示的流量数值加大,从而使分流量之和大大超过总流量计的示值。根据温度情况对这股流量进行修正,从而使问题得以解决。2.31 涡街流量计的常见故障处理(1)新安装或新检修好的涡街流量计安装在现场管道上后,在开表过程中有时显尔仪表无指示。这往往是管道内无流量或流量很小,致使速度 v=0 或很小,在传感器内无旋涡产生。也可能是由于传感器内的检测放大器灵敏度调得太低。如果管道内未吹净的焊渣、铁屑等杂物卡在探头与内壁之间,使探头不振动,也会引起一次表无指示。(2)管道内无流体流动,但显示仪表有流量显示。这是由于仪表接地不良,引入了外部干扰

11、引起的;也可能是由于灵敏度调得太高所致。实践证明,灵敏度不能调得太高,否则会引起流量偏高或指示波动;调得太低,显示仪表又无指示。一般应在无流量和无外界干扰,使显示仪表指零即可。(3)管道内有强烈的机械振动,也会使显示仪表有指示,而工业生产的现场管道常常受动力设备的影响而发生振动,这种振动所形成的噪声干扰,对涡街流量计仪表的准确检测是非常有害的,严重时会导致仪表无法正常工作。如泵可以引起流体的压力脉动(静压脉动),而间隙性大幅度的开闭阀门,或负荷的突变,则可引起流体对仪表的大冲击。涡衔流量计最怕大范围的波动冲击,更怕介质中央杂的焊渣、石块等硬物的冲击,这些都会使噪声信号增大,以致影响测量精度。(

12、4)流量显示仪表摆动,这除了是放大器灵敏度调整的不合适以外,另一个原因是流量计安装不正确,使流场产生振动。(5)涡街传感器的探头与内壁只有很小的距离,极易被沙粒、污物堵住,使振动源不能振动,仪表指零。此时如用外力敲击几下一次表的壳体,有时会把探头与内壁之间的污物振动掉,使仪表恢复指示。有时二次表指示偏低且迟缓,是有污物堵在了探头与内壁之间,但未堵死,此时可旋动丝杠,使振动源旋转 180,即把振动源倒过来,让流体反冲一下振动源,有时会解决问题(6)有时一送电,仪表就指示某一刻度,且不管怎样调整灵敏度电位器,也总不变化,这住往是一次表内部某元件损坏所致。故障分析故障分析 装置是刚建成投产的,流量指

13、示调节系统也属于开车之列,它不同于大修后重新开车的调节系统。后者经过生产实践考验,说明系统设计合理。前者出现故障,除正常判断外,还要考虑调节系统设计是否合理。首先检查仪表流量测量系统,看差压变送器自身是否产生振荡等,重新整定调节养P、I 参数。如果差压变送器正常,调节器本身调校也正常,那么调节系统组成中只剩下调节阀这一环节了。通过对调节阀进行分析,认为调节阀流通能力选择过大,即 Cv值过大。在相同压力差和相同阀门开度下,CV值越大,单位时间内介质流过阀门的量越多。在稀释蒸汽流量调节系统中,由于调节阀 CV,选得过大,当系统中流量稍有变化,产生的偏差信号就使调节器发出微小的调节信号,调节信号即改

14、变调节阀的开度。因为 CV值大,调节阀开度虽然变化不大,却引起工艺流量较大幅度地变化,或者说调节过量了。这样反过来又产生偏差,引起调节器反方向产生调节信号,引起调节阀反方向变化,造成工艺流量较大幅度变化(若上次是流量增加太多,这次则是工艺流量减少太多),如此反复,造成系统振荡。故障处理故障处理 调换调节阀阀芯,因为是笼式阀,将阀芯窗口面积减小,即将原调节阀 Cv值 175 减小到 99,控制系统得到稳定。2.16 新安装流量计不能开表某化工企业新安装一套工艺装置,其中冷却水总管流量测量 F18005 采用孔板和 1151差压变送器作为检测仪表。因为是冷却水总管流量,工艺管道直径为 DN400m

15、m,流体传送装置采用离心泵。故障现象故障现象 工艺泵、管道有流量,打开取压阀、三阀组,供电后,仪表指示最大。故障分析故障分析 调校、检查 1151 差压变送器,没有问题,符合精度,稳定性能好;检查导压管系统,也没有发现负压导压管有泄露。对仪表以及测量系统检查,也没有发现问题,那么,剩下的问题就是工艺因素了。分析工艺过程,因为是冷却水总管,管径很大,流体(水)流过臂径阻力很小,压力损失也很小。观察离心泵出口压力表,表压很低,DN400 管道和工艺阀门很大,一时难以判断阀门开度。从离心泵特性可知,离心泵扬程和流量有一定关系,上述情况就是离心泵流量太大,扬程太小。关小离心泵出口阀,离心泵出口压力指示

16、上升,到 0.4MPa,差压变送器检测流量正常。所谓差压变送器不能开表的原因,实际上是水流量太大,远远超过设计流量值,流量指示自然到最大值了。故障处理故障处理 关小离心泵出口阀,增加系统阻力,改变流量与扬程的关系,使泵出口流量达到设计值,只要工艺达到设计值,仪表也就指示正常了。物位检测仪表故障处理物位检测仪表故障处理3.1 液面系统的故障判断液面系统如图 31 所示。(1)液面记录值跑向最大或最小,可先对照一次表。如一次表正常,则为二次表故障;如一、二次表一致,则手控制调节阀检查液面有无变化。有变化一般为工艺原因,无变化一般为仪表问题。(2)带负迁移的仪表示值跑到最大,应怀疑负压侧漏;有气相压直接引到负压侧的仪表示值跑到最小,应怀疑负压侧集液罐液体上升过高。(3)记录针波动很快,一般可能是参数整定不当、一次仪表振荡或仪表信号管路侧漏等;如波动缓慢,一般为工况原因。(4)如怀疑仪表为假液面指示,可将系统切手动,工艺、仪表人员共同用标准压力表测出气相压力进

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