2012年上半年运行车间工作总结1

上传人:mg****85 文档编号:35848460 上传时间:2018-03-21 格式:DOC 页数:10 大小:81KB
返回 下载 相关 举报
2012年上半年运行车间工作总结1_第1页
第1页 / 共10页
2012年上半年运行车间工作总结1_第2页
第2页 / 共10页
2012年上半年运行车间工作总结1_第3页
第3页 / 共10页
2012年上半年运行车间工作总结1_第4页
第4页 / 共10页
2012年上半年运行车间工作总结1_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《2012年上半年运行车间工作总结1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2012年上半年运行车间工作总结1(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2012 年上半年运行车间工作总结12012 年上半年工作总结2012 年上半年板材公司在钢材市场整体不景气的恶劣环境中艰难度过,中厚板市场产能过剩给企业的经营发展提出严峻的考验。板材公司的生产经营形势依然不容乐观,为应对外界环境给生产带来的不利因素,运行车间职工按照首钢总公司、首秦公司要求全方位开展增收节支、降本增利工作,同时为更好地完成2012 年上半年各项工作目标,车间广大职工深入落实科学发展观,解放思想、转变观念、勇于突破为渡过经济发展的低潮而不懈努力奋斗。2012 年上半年运行车间从车间管理层到一线岗位职工,根据车间专业特点立足根本,做好电气、动力、液压等设备管理工作,在重要指标上取

2、得了新突破,实现了在设备故障停机工时、吨钢电耗、吨钢煤耗、吨钢水耗等主要技术经济指标的完成方面的最小化,这也是我们一直坚持和开展的节能降耗工作所获取的重要成果。现将上半年工作总结如下:一、解放思想、一、解放思想、转变观转变观念开展技念开展技术术革新和革新和设备设备改造,提高改造,提高设备设备运行运行质质量量运行车间各专业立足于本单位的技术力量,着手开展以节能降耗、设备稳定为目标的技术改造项目,全方位开展技术革新和技术改造,现将运行车间上半年工作总结如下:1、主、主轧轧机冷却机冷却风风机机检检修期修期间间自自动动冷却控制改造冷却控制改造主轧机冷却风机为 155KW 电机,短时间检修期间由于电机2

3、012 年上半年运行车间工作总结2温度不能立即下降,因此风机需要继续运转一段时间冷却,冬季和夏季冷却效果不同,为避免值守电工提前或不及时停主电机风机造成电能浪费,运行车间在节能方面下功夫,再不投入改造资金的情况下,利用现有设备自行设计图纸编写程序,利用主轧机PLC 系统编制程序,当轧机控制系统停止运行,职守电工将主轧机运行方式改为内控时,且主轧机温度低于 40 度主轧机风机自动停止运行,当主轧机温度高于 50 度风机自动启动运行。改造完成后预计每年可节电 3720 度。2、 、联联合合泵泵站站浊环浊环 7D 供水供水泵变频泵变频改造改造联合泵站浊环供水泵电机为 135KW 电机,其控制方式为接

4、触器控制工频运行,每次检修时浊环水用量减少,但浊环供水泵一直工频满负荷运转造成电能浪费,由于水幕系统现在已经不再使用,运行车间利用水幕供水变频器对浊环 7D 泵控制进行变频改造,改造完成后,在检修期间由操作工将浊环系统供水压力从0.5MPa 降低至 0.38MPa,既保证检修期间的用水量又节约了电能,改造完成后预计每年可节能 8400kw.h,每年节约电费 5880 元3、生、生产线压缩产线压缩空气排空气排污污口安装自口安装自动动排排污污控制控制阀阀空压机为生产线气动元件提供动力,为避免冬季空压机供风排污口冰冻需要长期开放排气,因此造成压缩空气损失,导致空压机长期打压造成电能浪费和降低机械寿命

5、。为了实现节能解决存在的问题,运行车间在 8#操作台旁压缩空气排污口安装了两个电磁排污阀,通过利用程序控制器 EASY 进行定时排气编写程序,2012 年上半年运行车间工作总结3由以前的长期排污改为每小时排污 1 秒,改造完成后避免了长期排污实现了定时控制,从而大幅减少了空压气损失,节约了电能。4、机架、机架辊辊冷却冷却风风机自机自动动起停控制改造起停控制改造机架辊电机冷却风机为 15KW 电机,其作用为机架辊电机提供冷却降温,以前控制方式为手动控制起停,当非连续生产时冷却风机一直运转,在一定程度上造成了电能浪费。运行车间立足深入挖潜对其进行改造,通过非连续生产时操作台上控制器在零位的特点,间

6、接控制实现冷却风机的启停控制,要求机架辊电机停用 5 分钟以上时风机自动停止运行。改造完成后实现了若交接班、换辊或待热时间超过 5 分钟风机都为停止状态,每年可节能 9000kw.h,每年节约电费 6300 元5、 、东东西部水暖供暖系西部水暖供暖系统统采用自采用自动动化控制改造化控制改造为实现节能减排、降低煤耗,运行车间将公司东、西部水暖供暖系统进行了节能改造,改造方案将白天、夜晚以及室外温度等参数作为供暖的主要依据,通过利用可编程控制器 EASY 编写控制程序实现自动控制,对夜间及周六日办公室无人期间对暖气温度进行自动降温控制,经过 3 个月的使用统计,每天可节约标 1.2吨准煤,为公司进

7、一步降低煤耗做出了贡献。6、空、空压压站气罐两站气罐两级级串串联联减少系减少系统统排排污污量量考虑我公司空压机所产生的压缩空气含水气量大,造成生产线各压缩空气排污点排水量大,而且冬季天气寒冷时容易造成冰堵情况。为解决此问题运行车间动力专业组织车间人员集思广益,2012 年上半年运行车间工作总结4最终确定方案将 3#和 4#空压机储气罐与 1#空压机储气罐串联使用,使供应生产线的压缩空气压力更稳定含水量大幅减少。7、生、生产线产线加装加装电电量量监测监测为了能够对生产线主要设备用电量进行实时监控,并最终能够制定出合理有效的节电方案,同时也为设备改造后的节电效果进行进一步跟踪,运行车间配合理化中心

8、对生产线设备安装电度表及互感器,新增加监测点 32 个,修复更换电度表 22 块,最终保证了能源数据准确有效,为制定生产工艺节能提供了依据。8、 、9#操作台安装操作台安装钢钢板打印机防撞提示警板打印机防撞提示警铃铃钢板打印机作为我公司重要精密设备,负责钢板下线时标示打印,为保证钢板打印机被撞,运行车间将邻近辊道与钢板打印机信号进行连锁,保证打印机工作时邻近辊道启车信号无效,但是由于 9#台操作工多次因操作失误,在钢板打印机打印时开动较远辊道,时常由于钢板相撞造成打印机被撞损坏,为避免事故重复发生,运行车间通过在 9#台安装提示铃,当打印机工作时对操作工进行提示避免撞击的发生。同时运行车间技术

9、革新和设备改造项目还包括商务中心中央空调控制系统进行改造,通过安装 EASY 编写定时程序控制中央空调供电,避免人为因素造成的电能浪费;原料跨厂房照明控制进行改造,改造为分单路、三路两档控制,在满足原料工照明的前提下起到节电的目的;2#龙门吊大车电机频敏变阻器改造,电机转子增加一台频敏变阻器,减少启动电流和机械三轴冲击,下2012 年上半年运行车间工作总结5一步准备对 3#龙门吊进行改造;3#液压站冷却器改造,相比改造前不仅增加了换热面积,更加大了冷却器进出口管径,有效的减少了回油压力;联合泵站更衣室蒸汽管线改造,实现净、浊环泵站内的蒸汽管线和更衣室蒸汽管线分开控制,最大限度节能。 二、保指二

10、、保指标标、促、促节节能,全面开展减排增效工作能,全面开展减排增效工作为实现公司节能减排目标,运行车间将降低煤耗、水耗指标作为上半年工作的重点,要求车间处处事事时时围绕该目标展开,在动力设备改造方面主要侧重于煤耗和水耗指标的完成情况展开,通过锅炉房蒸汽管路改造,将蒸汽管路引至联合泵站冷却塔蓄水池,蒸汽冷凝后回收大部分水;充分利用公司管网系统回收雨水,为公司节约了大量水资源,保证了上半年水指标任务的完成;在煤耗方面,由于 3#加热炉蒸汽管道、锅炉房蒸汽管道以及澡堂蒸汽管道相联通,车间充分利用 3#加热炉所产蒸汽为澡堂提供热量,自建厂以来第一次在夏季将锅炉停运,煤耗指标出现了很大下降,为公司节省了

11、大量资金,真正实现了节能降耗。2012 年上半年电耗、水耗和煤耗指标完成情况月份指标计划实际节省吨钢电耗46kWh/t50.96kWh/t-4.96kWh/t吨钢水耗0.1 m3/t 0.17 m3/t -0.07m3/t 1 月份吨钢煤耗6.0kg/t 5.83kg/t0.17kg/t 吨钢电耗46.0kWh/t50.75Wh/t-4.75kWh/t 2 月份 吨钢水耗0.1 m3/t 0.18 m3/t -0.08m3/t 2012 年上半年运行车间工作总结6吨钢煤耗6.0 kg/t 5.47kg/t0.53kg/t 吨钢电耗46kWh/t47.9Wh/t-1.9kWh/t吨钢水耗0.1

12、m3/t 0.135 m3/t -0.035m3/t 3 月份吨钢煤耗6.0kg/t 3.7kg/t2.3kg/t 吨钢电耗47.0kWh/t46.89Wh/t0.11kWh/t吨钢水耗0.14m3/t 0.096m3/t 0.044m3/t 4 月份吨钢煤耗3.2kg/t 2.18kg/t1.02kg/t 吨钢电耗46.0kWh/t49.0Wh/t-3kWh/t吨钢水耗0.12m3/t 0.10m3/t 0 .02m3/t 5 月份吨钢煤耗3.2kg/t 2.97kg/t0.23kg/t 吨钢电耗49.5kWh/t48.91Wh/t0.59kWh/t吨钢水耗0.12m3/t 0.1m3/t

13、0 .02m3/t 6 月份吨钢煤耗2.2kg/t 0.93kg/t1.27kg/t 材料备件消耗和管理作为制约设备维护和检修质量的瓶颈,同时也作为增收节支的重要目标之一,运行车间通过召开班组长会议提出了全体动员、人人管备件、人人修备件的新理念,要求从备件源头抓起,实现报备件、管备件、修备件全员参与,同时也对建立节约型班组提出了自己的观点:人人参与“修旧利废”,运行车间通过一系列的措施,在 2012 年上半年全面完成了材料备件费用消耗最小化。2012 年上半年材料消耗费用月份实际费用(万元)计划费用(万元)节约费用2012 年上半年运行车间工作总结71 月1.915.133.222 月4.19

14、4.14-0.053 月0004 月4.134.20.075 月0.230.970.746 月0.970.61-0.36合计11.4315.053.62三、落三、落实实安全文明生安全文明生产产, ,积积极开展极开展 5S 工作工作 运行车间作为公司九大 B 级危险源点部门之一(运行车间占得其五),同时承担着最具有高空作业代表性的全厂桥吊设备的维护、检修工作。运行车间要求从领导、安全员、到班组岗位职工,深刻认识到安全生产工作的重要性,始终把安全工作放在首要位置来抓,广大职工时刻意识到安全生产工作的危机感和责任感。作为公司的生产基层,我认真组织全员学习,积极领会其岗位安全规程的要领,要求班组全员不

15、仅对本岗位的安全规程要会背,而且还要认真落实到实际工作中去,作到一丝不苟。扎扎实实做好日常安全管理工作,狠抓检修过程中的安全规范管理,以及安全规程的执行情况,检修中的现场复杂,人员密集,安全工作是一个难点,但是由于全线对安全制度的落实抓的严格,执行制度一丝不苟,形成了很好的安全氛围,并且根据检修工作中的实际情况制定出严格的行之有效的安全措施。同时在工作中切实配合 5S推进办公室的工作展开,结合公司的文明生产工作安排,全面落2012 年上半年运行车间工作总结8实“5S”现场管理理念的精髓,努力改善设备环境,提高设备稳定以及员工的工作热情。四、全面开展四、全面开展岗岗位技位技术术培培训训,提高全,

16、提高全员员技技术业务术业务水平水平运行车间对影响设备正常运行的故障采取“预防为主”的方针,为保证处理问题及时准确,时刻注意加强车间各班组业务学习,从而整体提高全车间队伍技术业务水平,针对部分班组成员业务不精,工作中处理问题应急能力差的现实,通过实战让他们进一步清楚自身业务知识的掌握程度,认识到不足,及时补救充电,运行车间随着力源工的增多,职工队伍技能水平出现参差不齐,运行车间将以师带徒为纽带,提升新人技能水平。通过让他们参加设备技术改造实战训练,逐步让他们清楚自身业务知识的掌握程度,认识到知识的不足,及时补救充电,逐渐在车间各班组间、班组内建立起讲学习,比业务的风气,使大家积极认真地学习和钻研各项专业技能。技术业务学习是一个长期积累的过程,只有平时多下苦工,才能通过量的积累达到质的飞跃,只有在平时多干多练,才能在出现问题时,拉的出,打的赢,从而达到减少设备停机停工的损失,提高企业经济效益的目的。五、全面开展党建工作,五、全面开展党建工作,车间职车间职工工队队伍精神面貌伍精神面貌焕焕然一新然一新运行车间职工近 118 人,涵盖仪表自动化专业、锅炉专业、空压专业、水系统、高压除鳞、各电磁

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号