300MW机组电气事故处理预案

上传人:飞*** 文档编号:35820962 上传时间:2018-03-20 格式:DOC 页数:38 大小:416.50KB
返回 下载 相关 举报
300MW机组电气事故处理预案_第1页
第1页 / 共38页
300MW机组电气事故处理预案_第2页
第2页 / 共38页
300MW机组电气事故处理预案_第3页
第3页 / 共38页
300MW机组电气事故处理预案_第4页
第4页 / 共38页
300MW机组电气事故处理预案_第5页
第5页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

《300MW机组电气事故处理预案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《300MW机组电气事故处理预案(38页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、电气典型事故处理预案1电气典型事故处理预案题目发电机发电机 1YH 一次侧一次侧 A(B)相保险熔断)相保险熔断首 发 现 象发电机立盘静子电压表指示降低; 发电机周波表指示失常(不正确) ; 机组热负荷与电负荷不匹配; 无功负荷随 AVR-输出摆动而变化; 发电机无功表指示逐渐升高。 后 续 现 象立盘 1YH、2YH 断线信号发; 强励信号可能发。现象检 查 现 象AVR-盘面发电机电压百分表降为 90V;综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;AVR-综放表计偏至正方向,输出很小;发电机 1YHA 相二次侧实测电压小于 57V。原 因YH 内部故障;YH 保险接触不良;系统出现单相

2、接地、单相间歇性电弧接地故障; 发生铁磁谐振现象。处理电 气将厂用切至备用变带; 将发电机过激磁保护 7XH 退出; 空载试验手动柜升降电压正常, 将其减低限位; 合 Q6 开关并缓慢增加手动回路励磁; 保持发电机无功负荷稳定,手动缓慢减少自动励磁至减磁低限位灯亮; 拉开 Q4 开关,检查无功稳定,手动柜与 AVR-并列运行; 取下 1YHA 相二次侧保险器 RD21、RD21(B 相 RD23、RD24) ,撤运 1YHA 相; 测 1YHA 相绝缘正常更换保险加运 A 相; 电气检修测量发电机 1YHA 相二次电压已经正常; 给上 1YHA 相二次测保险() ; 检查发电机各表计指示正常;

3、 合上 Q4 开关,检查 AVR-盘面发电机电压百分表指示正常; 保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减手动柜输出至“手动减 磁极限”灯亮,拉开 Q6 开关,检查发电机各参数正常; 投入发电机过激磁保护 7XH 压板; 厂用由启备变切换至厂高变带; 若更换后再次熔断,申请停机处理。电气典型事故处理预案2注 意 事 项当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数 分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压; 平时抄表应加强对 AVR-、出力变化的分析判断,当发生两套出力差异 太大时,应及时联系电试班检查; 处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限

4、; 取下 YH 一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。电气典型事故处理预案3电气典型事故处理预案题目发电机发电机 1YH 一次侧一次侧 C 相保险熔断相保险熔断首 要 现 象发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随 AVR-输出摆动而 变化; 发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高后 续 现 象立盘“1YH、2YH 断线”信号发; 强励信号可能发。现象检 查 现 象AVR-、盘面发电机电压百分表差异较大,AVR-较低;AVR-综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;AVR-综放表计偏至正方向,输出很小;发电机 1YHC 相二次侧实测电压小于 57V。原 因YH 内部

5、故障YH 保险接触不良系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障 发生铁磁谐振现象处理电 气将厂用切至备用变带; 将发电机过激磁保护 7XH 退出; 空载试验手动柜升降电压正常, 将其减低限位; 合 Q6 开关,保持发电机无功负荷稳定,增加手动励磁,手动减少自 动励磁至“自动减磁极限”灯亮; 拉开 Q4 开关,检查无功负荷稳定,手动柜与 AVR-并列运行; 取下 1YH 二次侧 C 相保险器() ,撤运 1YHC 相; 测 1YH 相绝缘正常,更换保险,加运 1YH C 相; 电气检修测量发电机 1YHC 相二次侧电压正常; 检查发电机各表计指示正常; 合上 Q4 开关,检查 AVR-盘面发电机

6、电压百分表指示正常; 保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减少手动励磁至“减磁极 限灯”亮; 拉 Q6 开关,检查发电机无功正常; 投入发电机过激磁保护 7XH 压板; 厂用由启备变切换至厂高变带 换后再次熔断,申请停机处理电气典型事故处理预案4注 意 事 项当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参 数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压; 平时抄表应加强对 AVR-、出力变化的分析判断,当发生两套出力差异 太大时,应及时联系电试班检查; 处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限; 取下 YH 一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下

7、,并采用接地放电。电气典型事故处理预案5电气典型事故处理预案题目发电机发电机 2YH 一次侧保险熔断一次侧保险熔断首 要 现 象立盘 2YH 断线信号发 发电机保护 A 柜、B 柜“装置故障”信号发 发电机静子接地信号可能来 发电机各表记指示正常 后 续 现 象现象检 查 现 象发电机 2YH 二次侧实测电压小于 57V原 因YH 内部故障YH 保险接触不良系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障 发生铁磁谐振现象处理电 气汇报值长 停运发电机失磁、阻抗、逆功率、后备逆功率、定子接地、转 子一点接地、过激磁保护(柜?压板?) 取下 2YH 对应侧二次保险器,撤运 1YH 对应侧 测撤运 2YH

8、 绝缘正常,更换保险加运 测量发电机 2YH 对应侧二次电压正常 测量打开各保护压板电压正常,投入各保护 若更换后再次熔断,申请停机处理注 意 事 项 保护压板投入前联系电试班测量电压电气典型事故处理预案6电气典型事故处理预案题目发电机发电机 3YH 一次侧保险熔断一次侧保险熔断首 要 现 象发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随 AVR-输出摆 动而变化发电机周波表指示降低 机组热负荷与电负荷不匹配 发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高 后 续 现 象立盘 3YH 断线信号发 强励信号可能发现象检 查 现 象AVR-盘面发电机电压百分表降为 90V综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁

9、摆动AVR-综放表计偏至正方向,输出很小。发电机 3YH 二次侧实测电压小于 57V原 因YH 内部故障YH 保险接触不良系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障 发生铁磁谐振现象处理电 气打开发电机匝间短路保护压板 5XB 将厂用切至备用变带 将发电机过激磁保护 7XH 退出 空载试验手动柜升降电压正常, 将其减低限位 合 Q6 开关升负荷AVR-、开始自动减小输出(时间较长)当无功加至 100MVAR 时手动调整自动励磁至减磁低限位灯亮 断开 Q4 开关,检查无功稳定,手动柜与 AVR-并列运行 取下 3YH 二次侧保险器,撤运 3YH 测 3YH 相绝缘正常更换保险加运 测量发电机 3Y

10、H 二次侧电压正常 给上 3YH 二次测保险 检查发电机各表记指示正常 合上 Q4 开关,检查 AVR-盘面发电机电压百分表指示正常 增加 AVR-、输出,减手动柜输出,当 Q6 开关减磁极限位 时断开 Q6 开关,检查发电机无功正常 给上发电机匝间短路保护压板 5XB 给上发电机过激磁保护 7XH 压板 厂用由启备变切换至厂高变带 若更换后再次熔断,申请停机处理电气典型事故处理预案7注 意 事 项 当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压 力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止监视段超压3YH 一次侧单相保险熔断后,在保险未完全熔断,断线信号未发之前现象不好判断,平时抄表应

11、加强对 AVR-、出力变化的分析判 断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查 处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超 限 投入匝间短路保护前要对压板验电电气典型事故处理预案8电气典型事故处理预案题目UPSUPS 电源失去电源失去首 要 现 象立盘光字:“M1、M2 控制电源消失” 五台操作员站 CRT 及 DEH 站全部失电黑屏 机炉辅助控制屏失电893 CRT、火焰电视、电接点水位计、水位电视等显示黑屏发电机无功负荷表计指示异常 立盘数显周波、负荷黑屏 小机 505 盘全部黑屏,汽轮机所有转速信号均为失电状态ETS 柜电源失去,M/A 站指示正常后 续 现 象

12、发变组“套逆功率”信号 发变组解列,厂用电切换正常“UPS 异常” 、 “UPS 事故”信号其余信号同一般跳机现象现象检 查 现 象汽机:主机声音正常,依靠经验判断转速下降,主机润滑油压 表指示正常,检查主汽阀,调阀、中联门均已关闭,主机高压 启动油泵、交流事故油泵是由于机组跳闸后,主油泵出口压力 低于 1.8Mpa 联锁启动;直流事故油泵由盘前人员在卧盘启动正 常(或低油压联启) ;顶轴油泵由于只靠转速信号联锁启停,故 顶轴油泵不能联启,只能靠运行人员就地启动;发电机密封油 系统运行正常 锅炉:检查磨煤机、给煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统,检查 空予器、火检风机、引、送风机运行正常,一次风机跳

13、闸 电气:发变组解列、厂用切换正常,UPS 显示黑屏,输出为电 压零,旁路稳压柜输出为零原因事故关断(EPO)动作。电气典型事故处理预案9处理热 机汽机汽机: a) 因主机交流油泵状态无法判断,立即在卧盘启动直流事故油泵, 检查高压启动油泵、交流事故油泵运行情况,否则应在就地强启, 检查润滑油压正常。并应检查密封油系统运行正常。 b) 因机组转速无法判断,可在机头打闸一次,同时就地检查各主 汽门、调阀、中联门关闭,检查汽机实际转速下降(未飞升) 。高排 逆止门、各抽汽逆止门、电动门关闭; c) 闸门盘上切换中辅汽源,冬季暖风器用汽量较大,轴封汽源切 换至中辅后供气不足,此时立即关小暖风器供气门

14、,同时提高中辅 供气压力,作为#1 机,必须在闸门盘打开 AS105 门。 d) 在 UPS 电源未恢复前,由于转速信号不来,顶轴油泵不会联 启,就地及时在保安段启动主机顶轴油泵。检查顶轴油压力正常。 e) 注意检查除氧器、凝汽器水位,由于除氧器、凝汽器水位调阀 属于 3 断(断电、气及控制信号)自锁(保持)阀门,UPS 电源失 去后,M/A 站上操作不动, (除氧器水位高后,至凝汽器溢流阀CS61 失电不会动作,事故放水阀 CS62 电动门联锁正常开启) , UPS 电源恢复后,除氧器水位主、副调阀状态视除氧器水位,凝汽 器最小流量再循环阀开度 75%左右,自动均正常热 机锅炉锅炉: 就地检

15、查所有磨煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统 检查过再热汽减温水电动总门关闭 M/A 站、就地检查汽包水位不应升高,必要时开事故放水降水位 检查火检风机、空预器、引、送风机运行正常,一次风机跳闸处理 电 气在逆功率保护动作跳闸后,检查发变组解列,厂用切换正常, 若厂用电未切换,应立即手动切换一次。检查保安段电源正常。 并应注意恢复#1 机外围变压器电源,以确保其他运行机组的安 全若保安 A 段电源开关故障,检查保安 A 段母线无异常时,撤 运保安 A 段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安 A 段供电 就地检查 UPS,确证 UPS 负荷电源失去,CB1 跳闸后由于 LCD 也黑屏,表面上不好判断其分合状态,可手动分、合一次,用 钥匙直接启动 UPS 一次,由于#14 机 UPS 复位按钮经常出现 弹不出的问题,造成不能复位现象,UPS 无法启动,此时可用 手弹等方法尽快复位,复位后再次启动,若主路电源有问题, 检查旁路稳压柜电源正常,合上 1C、2C,切方式选择至旁路, 启动 UPS。恢复 UPS 供电保安 A 段母线电压恢复正常后,检查 直流系统,UPS 系统方式正常,合上热工 E 段至 DCS 电源接触 器 检查直流充电器运行应正常,对电气系统全面检查一次,恢复 到并列前状态注 意 事 项电气典型事故处理预案10处理时间: 年 月 日 电气典型事故处理

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 项目/工程管理

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号