起重机械作业典型事故案例剖析

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1、案例一手拉葫芦链条断案例一手拉葫芦链条断, ,吊载翻转致人死吊载翻转致人死事故经过事故经过某机械修配厂修机床时,该厂厂房简易,没有什么电动起重设备,只有作为起吊用的手拉葫芦。发生事故的是一台起重量为2t、起升高度为 2.5m、两钩间最小距离为 410mm、满载时手链拉力为 330N、起重链行数为 2 的手拉葫芦。机床已经修好,甲乙二人用三脚架支撑并悬挂手拉葫芦,将吊钩挂入机床床身的吊装钢丝绳后,甲拉动葫芦,使机床缓缓离开地面,乙将平板拖车推入到床身下面。当乙正弯腰力求将拖车对准车床的中部而在调整拖车位置时,甲开始拉动手拉葫芦将吊载缓缓下降,突然起升链条断裂造成吊载失落,在接触拖车的瞬间发生了翻

2、转,将毫无防备的乙撞倒并压在乙的身上,甲慌忙呼喊众人帮忙,用撬杠撬起床身将乙拖出,但因车床太重造成乙内脏受重伤流血过多而死亡。事故原因分析事故原因分析检查手拉葫芦的链条断裂处,发现有肉眼可见的微小旧裂痕,可见起升链条内在质量有缺陷,这是这起事故早已存在的断裂危险隐患。事后查明车床床身重 2.2t,葫芦的起重能力仅 2t,属于超载起吊,这与造成起升链条薄弱环节先破断有直接关系。经检测发现未断裂的其余起升环链有多处拉伸疲劳变形,其变形量已超过原始尺寸 5%以上的报废标准。另外,还有多处链环的磨损量也超过原始尺寸 10%以上的报废标准。经查该葫芦使用较为频繁,使用期有 7 年之久,尚未更换一次起升链

3、条,由此可见起升链条已达到报废标准仍继续使用,也是发生这起事故的一个重要原因。手拉葫芦由于结构形式所限,操作人员距离吊载较近,应格外注意站位与自我保护。认为手拉葫芦是简单的起重设备,忽略了对操作人员的安全技术培训。事故教训与防范措施事故教训与防范措施起重设备不得随意超载起吊。起重设备应经常检查维护,发现缺陷应及时维修,达到报废的部件应及时更换。起重机械作业时要加强自我保护,注意站位。 管理部门不能放松对参与起重机械作业人员的安全培训。案例二违章操作卷扬机案例二违章操作卷扬机, ,卷入卷筒把命丧卷入卷筒把命丧事故经过事故经过某钢厂原料工段 2 号 250m3 白灰竖窑丙班炉长甲到 2 号炉仪表操

4、作室向开车工乙布置 2 号炉卷扬机的清扫工作。甲接着便同乙一起到 2 号炉二楼卷扬机处打扫卫生。甲、乙先将卷扬机东侧安全护栏搬开,然后,甲用铁锹清理卷扬机下面的积灰,乙则用扫帚先清扫东侧,然后清扫北侧。清扫完后,乙完全没有顾及尚有一人在机台清扫卫生,也未打任何招呼便回到操作室开车加料,当加第五斗料时,发现电流偏离经查发现,甲的脚被卷入卷扬机卷筒的钢丝绳下,经抢救无效死亡。事故原因分析事故原因分析乙违章操作,开机前完全没有想到还有人仍在清扫卫生,未与甲打招呼,擅自开机,这是造成这次事故的直接原因。甲没能及时制止乙的违章行为,甲身为领导,平时对下属职工安全教育不够,没有注意安全生产,结果自食恶果。

5、事故教训与防范措施事故教训与防范措施这是一起违章开动卷扬机造成的严重伤害事故。领导者和操作者必须加强安全生产教育,树立安全生产意识。事故责任人乙严重违章作业,毫无责任心和负责的工作态度,工作不专心,马马虎虎,造成严重后果。卷扬机属高速旋转的设备,应采取严格的防范措施,当有人在卷扬机附近时,不允许随便开机,卷扬机回转部位应有防护栏杆,应制定岗位责任制,以落实安全生产。卷扬机操作工属特殊工作岗位,必须受过专门安全技术培训,持证上岗。卷扬机在检修及清扫卫生时,应设立明显的不准开机的标志,正常工作时,闲杂人员不得靠近卷筒,以防止被卷绕发生危险。案例三歪拉斜吊不应该案例三歪拉斜吊不应该, ,吊物游摆人撞

6、翻吊物游摆人撞翻事故经过事故经过某建筑工地,春光号起重机正在吊混凝土吊斗,由于不垂直,重心偏离起吊垂直线约 2m,起吊后吊斗便缓慢向前移动。前方,起重指挥邵某正背朝吊机,两手搭在江某肩上讲话,险工小马(代替指挥)见状大叫闪开,吊车司机也立即呜号并迅速推操纵杆下降吊点,没想到电源突然跳闸,下降吊点的措施失效,吊斗向邵、江两人撞去。江某因听到叫声立即退一步闪开,邵某则因躲闪不及,被吊斗撞击倒在地上,终因内脏多处严重损伤而不治身亡。事故原因分析事故原因分析违章作业,歪拉斜吊,是导致这起事故的直接原因。现场指挥混乱,指挥邵某玩忽职守,险工小马无证违章指挥是这起事故的主要原因。所用起重机平常维修保养不好

7、,关键时刻突然跳闸也是这起事故的原因之一。事故教训与防范措施事故教训与防范措施按操作规程进行操作是指挥和起重机司机的职责,指挥人员和起重机司机要严格遵守“十不吊“的规定:歪拉斜挂不吊。吊车起重作业时,必须配有一名有经验持有操作证的起重指挥人员指挥,不能让无证人员进行指挥,担任指挥的起重工必须工作认真,责任心强,严格执行安全操作规程。吊车司机对吊车必须认真做好例保,即做好清洁、补充润滑、紧固、调整工作,关键部位使用前应严格检查,发现问题及时处理。加强岗位责任制、安全交底和安全措施的落实。案例四重物棱角未防护案例四重物棱角未防护, ,受力绳断人抽死受力绳断人抽死事故经过事故经过某施工队在北京开关厂

8、用卷扬机挪运一台 10t 的磨床时,把挂滑轮的钢丝绳围在一个石槽上。钢丝绳受力后,被石槽棱角处硌断,钢丝绳猛力蹦起,抽在现场指挥者刘某的右脚上,使其摔倒,头部受重伤,于次日死亡。事故原因分析事故原因分析有关人员的安全意识淡薄,按规定不允许钢丝绳与有棱角的坚硬物直接接触违章操作是导致事故的直接原因。对于特殊工种的作业现场,应加强管理。把钢丝绳围在石槽上,反映出工作中的麻痹思想和急于求成的心理状态。事故教训与防范措施事故教训与防范措施在起重机械作业中,应对有关人员加强安全意识的教育,牢固树立安全第一的思想。严格遵守安全操作规程,对出现的问题及现场每个细微的变化都应注意到以便及时采取措施防止事故的发

9、生。案例五重物吊挂不牢靠案例五重物吊挂不牢靠, ,途中脱销把人伤途中脱销把人伤事故经过事故经过某市烟厂发酵室使用桥式起重机吊叶包进行发酵,未挂牢,在吊高至 2m 时脱钩,将技术员路某砸伤后死亡。事故原因分析事故原因分析司索工安全意识比较淡薄,工作态度不够端正,重物未挂牢脱钩,是这次事故的直接原因。技术员路某自我保护意识差,躲避不及是这次事故的直接受害者。这次事故发生的时间正值盛夏,气温高,大脑条件反射的潜伏期延长,注意力不易集中,再加上发酵的气味,一般人很难接受,生理心理状态都会受到影响,这些显然是不利因素。事故教训与防范措施事故教训与防范措施 有关部门应加强对司索工的安全教育,端正工作态度,

10、增强责任心,严格遵守起重机械作业安全规程。管理部门应切实掌握工人的心理、生理状况,以便合理地安排工作,最重要的一点是加强管理工作,如吊运区域内,禁止无关人员工作和逗留等。案例六强令工人乘吊笼案例六强令工人乘吊笼 , , 人仰笼翻钢绳断人仰笼翻钢绳断事故经过事故经过1985 年元月,徐某被某建材厂聘用为该厂建筑安装队队长后,在承包某市解放西街十号楼建筑工程施工中,不执行建筑安装工程安全技术规程和有关安全施工之规定,不设斜道,违反起重机械的管理规定,命令工人爬架杆乘提升吊笼进行作业。事故前几天,徐某就发现提升吊笼的钢丝绳有点毛,徐某不及时采取措施,继续安排工人盲目蛮干。发生事故的当天,工人向副队长

11、时某反映钢丝绳“毛得厉害“,时某检查发现有一尺多长的毛头,便指派钟某更换钢丝绳。而钟某为了追求进度,轻信钢丝绳不可能马上断,决定先把 7 名工人送上楼干活,再换钢丝绳。当吊笼接近四楼时,钢丝绳突然中断,导致重大人员伤亡事故的发生,造成 1 人死亡、5 人重伤、1 人轻伤的严重后果。事故原因分析事故原因分析违章蛮干,强令冒险作业,违反安全管理规程行事。徐某作为安装队队长,强令工人爬架杆乘吊笼进行作业,当发现钢丝绳有点毛的问题后,疏忽大意不积极采取措施排除事故隐患,以致酿成事故。违反操作规程,严重忽视安全。钟某不落实副队长让其更换钢丝绳的正确决定,为了追求进度,轻信钢丝绳不可能马上断,擅自决定送工

12、人上楼干活。这种对事故的结果已经预见而轻信能够避免的过于自信的过失心理状态,直接导致了悲剧的发生。事故教训与防范措施事故教训与防范措施 认真执行起重机安全操作规程及安全规定,不得擅自更改,更不得违章指挥、盲目蛮干、冒险作业,对违背者必须严肃处理。加强安全教育,树立安全意识,坚决克服轻率麻痹和侥幸心理。发现事故苗头,及时排除,确保安全施工。案例七起吊操作违了章案例七起吊操作违了章, ,钢板脱钩把人伤钢板脱钩把人伤事故经过事故经过2002 年 3 月 18 日早上 8 时,某化机厂三车间主任谢某召开车间会议,安排当天工作,大约 8 时 30 分会议结束。此时,运来一车不锈钢板,汽车进入三车间后,因

13、下货处距汽车 20m,需用行车起吊。当时,行车操作工王某操作行车,贺某负责指挥,赵某在汽车东边挂钩伊某在西边挂钩。当时贺某站在汽车东边。邸某当时在闪蒸器南边打扫卫生。8 时 40 分左右,第三次起吊钢板(每次起吊 6 块,前面已起吊过 2 次)。当钢板吊起离开汽车后,距地面大约 2.5m 左右,横向西 2m 左右,起吊钢板快接近切割转台时,王某发现不锈钢板南北上下出现晃动,此时吊车未停,向南点打。大约 9 时左右,贺某发现有人在闪蒸器北边站立(危险区),立即向王某打手势,并大声呼喊。王某看见贺某用手挥动,并大声喊“唉“,按惯例,她意识到要紧急停车,于是王某立即紧急停车。此时钢板脱离吊钩,由南向

14、下坠落,霎时,车间尘土飞扬。在场的贺某、赵某等人已意识到出事了。当他们赶到出事地点时,发现邸某仰躺在闪蒸器南边,脚在闪蒸器下面。贺某、赵某等人赶紧找车将邸某送往医院,经医院抢救,因邸某脑部严重受损,抢救无效,于 11 时左右死亡。事故原因分析事故原因分析行车操作工王某违章操作,在行车西行 2m 后,当她已发现钢板南北上下晃动时,应立即停车弄清原因,消除晃动因素后,再往南行。但王某违反操作规程,点打吊车往南运行,导致钢板脱离吊钩,造成邸某死亡。这是事故发生的一个直接原因。贺某现场违章指挥。一是起吊前贺某未对现场进行检查;二是物体离地面高度较高,贺某未特别加强安全警戒;三是指挥失误,当行车西行发现

15、晃动时,应立即出示停车手势,但贺某未做;四是贺某站的位置不符合指挥者要求,应站在吊车的西边,便于检查和阻止其他人员进入危险区,但贺某却站在汽车东边一 直未离开,因而对吊车西边邸某的出现不能及时发现。贺某违章指挥是造成本次事故发生的主要原因。邸某本应在闪蒸器南边清扫卫生,但邸某违反劳动纪律,站到闪蒸器的北边(危险区),也是导致事故发生的直接原因。车间设备安全员卫某的错误,一是现场监督检查不到位 , 事故当班卫某已在车间 , 身为车间设备安全员即是车间安全直接 管理者 , 但卫某没有在吊车区域进行监督检查 ; 二是平时对行车 操作工王某是否持有特殊工种作业证不清楚 , 也未要求和检查过 持证上岗情

16、况 ; 三是对本车间存在的隐患 , 没有及时采取有效措 施予以整改。设备存在缺陷:一是行车锈蚀严重,未能按规定进行维护保养;二是吊钩不防滑,也未采取防滑措施;三是未采用防滑吊钩。事故教训与防范措施事故教训与防范措施完善制度,健全规程,层层落实安全责任目标,强化现场监督检查力度,从严考核,严格落实责任。强化有效安全教育,严格执行持证上岗制度。特别是对特殊工种的教育、对干部就职前的教育、对在职人员的日常安全教育要落到实处。必须坚持严格考试,持证上岗,不能走过场。推行定置化管理,优化现场管理。加大资金投入力度,把有限资金用在刀刃上,强化对设备进行维护保养,采用防滑吊钩。案例八案例八 设备缺陷入过失设备缺陷入过失, ,吊钩冲顶砸人死吊钩冲顶砸人死事故经过事故经过某钢铁厂二炼钢车间起重机司机甲驾驶 5 号桥式起重机给7 号电炉装完第四遍料并平完料后,炉前工乙指挥该起重机准备将掉在电炉西侧的一根废钢吊走,起重机司机甲在起升主钩的同时,降落副钩,结果主钩却超过上升极限位置后继续上升,将起升钢丝绳拉断

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