热控一班qc2013(最终版)

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1、提高百万机组抽汽逆止门动作可靠性提高百万机组抽汽逆止门动作可靠性发发 布布 人:王人:王 乐乐神华国华徐州发电有限公司神华国华徐州发电有限公司 设备维护部热控一班设备维护部热控一班QCQC小组小组 2 2 0 0 1313 年年 1212 月月1前言前言在汽轮机中做过一部分功的蒸汽,被引入回热加热器中加热锅炉给水,可提高电厂的热经济性。我厂1000MW机组一般设有八级抽汽,其中一级供除氧器用汽,三级供高压加热器用汽,四级供低压加热器用汽。回热抽汽还提供给水泵汽轮机的正常工作汽源及各种用途的辅助蒸汽。在汽轮机负荷突然降低和甩负荷时,就可能使蒸汽和水倒流入汽轮机,引起汽轮机超速及水冲击事故。为防止

2、上述事故的发生,在回热抽汽管道上采取了很多保护措施,装设液动或气动止回阀。当汽轮机发生故障,自动主汽门关闭时,联锁快速关闭止回阀,切断抽汽管道。我厂1000MW机组采用气动止回阀。2小组简介小组简介所在单位所在单位小组名称小组名称登记日期登记日期注册登记号注册登记号设备维护部设备维护部热控一班热控一班QC小组小组2010.07QC-2013组长组长 姓名姓名王家王家 韬韬性别性别男男年龄年龄41文化文化 程度程度大学大学职务或职务或 职称职称班长班长 高级技高级技 师师 成员姓名成员姓名性别性别年龄年龄职务或职称职务或职称文化程度文化程度小组分工小组分工昝金柱昝金柱男男46副班长副班长 高级技

3、师高级技师大专大专收集资料,现场实收集资料,现场实 施施宋玉新宋玉新男男45技术员技术员 高级工高级工大专大专程序改造,现场实程序改造,现场实 施施彭莉彭莉女女32工组长工组长 高级工高级工大学大学现场实施现场实施陈洪福陈洪福男男47工组长工组长 技师技师大专大专现场实施现场实施提启生提启生男男43工组长工组长 技师技师大专大专现场实施现场实施任健任健男男47工人工人 高级工高级工高中高中现场实施现场实施王乐王乐男男27见习技员见习技员 中级工中级工大学大学制作图表,现场实制作图表,现场实 施施林静林静女女43工人工人 技师技师大专大专制作图表,现场实制作图表,现场实 施施徐侠徐侠男男25工人

4、工人 中级工中级工大学大学制作图表,现场实制作图表,现场实 施施3一、概述一、概述1、目前我厂1000MW机组使用的抽汽逆止门反馈装置安装位置不合理,靠近回热抽汽管道高温地方,反馈装置温度过高,安装固定简单,经常损坏,位置狭窄,无法正确反映各级抽汽逆止门实际开度,不利于机组安全运行以及日常维护检修。42、现有的抽汽逆止门控制电磁阀动作后,通过快速排气阀排气量大,逆止门迅速关闭,因此运行人员进行抽汽逆止门活动试验需要到现场缓慢操作气源手动门来完成。(抽汽逆止门控制气路图):单单作作用用式式气气 动动执执行行机机构构快快速速排排气气阀阀3 3/ /2 2电电磁磁阀阀过过滤滤减减压压阀阀过过滤滤器器

5、57bar失失电电(断断气气)放放气气口口打打开开弹弹簧簧释释放放关关门门得得电电(进进气气)放放气气口口关关闭闭弹弹簧簧压压缩缩开开门门单单作作用用式式气气 动动执执行行机机构构快快速速排排气气阀阀3 3/ /2 2电电磁磁阀阀过过滤滤减减压压阀阀过过滤滤器器57bar5二二 、选题理由、选题理由1、我厂的回热抽汽逆止门阀位反馈装置采用的是独立的反馈测量装置,随着回热抽汽逆止门定期试验,反馈装置在恶劣的环境中就会发生漂移的现象,会使阀位反馈产生大幅的波动,不能正确反映回热抽汽逆止门状态,从而影响机组的稳定运行。另外,为了提高机组自动化程度,满足运行人员逆止门活动试验的安全要求,需增加远程试验

6、电磁阀及相关逻辑组态。组自动化程人员逆止门活动试验的安全要求。组自动化程人员逆止门活动试验的安全要求。提高提高#1机组抽汽逆止门动作可靠性机组抽汽逆止门动作可靠性安全要求安全要求选定课题选定课题保证回热抽逆止门保证回热抽逆止门活动性试验的远程活动性试验的远程自动进行自动进行加强设备可靠性管理加强设备可靠性管理降低设备维护费用降低设备维护费用生产规定生产规定62、 我们用民主评议的方法来选定课题,从以下方面对待选课题逐一表决,综合得分最高者为选定课题:评价项目评价项目可选课题可选课题迫切迫切 性性 重要重要 性性 预期预期 效果效果 可实可实 施性施性 经济经济性性综合综合 评价评价 课题课题

7、选定选定 1、提高、提高#1机组抽汽逆机组抽汽逆 止门动作可靠性止门动作可靠性6655628 2、降低两台机组压力、降低两台机组压力 开关故障率开关故障率 2132193、增强辅机系统运行、增强辅机系统运行 可靠性可靠性 3623317三、活动计划三、活动计划活动时间:2013年1月-2013年12月 负责人时间计划内容1月月2月月3月月49月月1012月月选择课题王家韬现状调查昝金柱设定目标宋玉新原因分析王乐要因确认提启生P制定对策陈洪福D对策实施彭莉C效果检查林静巩固措施徐侠 A 总结打算王家韬7注:P:PLAN,计划;D:DO,执行;C:CHECK,检查;A:ACTION,处理。四、现状

8、调查四、现状调查1、2012年1月12月逆止门反馈装置的故障统计序号序号故障类别故障类别故障次数故障次数比率(比率(%)(1 1)逆止门反馈装置传感器逆止门反馈装置传感器373790.290.2(2 2)逆止门反馈装置电源逆止门反馈装置电源3 37.37.3(3 3)逆止门反馈装置接线逆止门反馈装置接线1 12.42.4合合 计计4141100.00100.00由以上表可以看出,2012年12个月的统计1机组逆止门系统共发生异常情况41次。这说明逆止门系统的工作可靠性还存在一定问题,影响了安全生产。根据以上统计表我们绘制出排列图 (如右):从柱状图上可以清楚的得出结论从柱状图上可以清楚的得出结

9、论:逆止门反馈故障类别中,传感器故障占较大比例,如果将这个问题解决,故障次数可下降90.2%左右,逆止门反馈准确度就能大幅提高。累计百分比%5040302010制图人:王乐 日期:2013.12.28373190.27.32.4逆止门反馈装 置传感器逆止门反馈 装置电源逆止门反馈 装置接线82、抽汽逆止门活动试验现状调查机组运行期间,做抽汽逆止门活动试验的时候,因无远程试验电磁阀以及逆止门反馈不可靠等,运行人员需到就地手动缓慢操作抽汽逆止门动力气源手动门,观察逆止门是否动作,一旦发现逆止门动作,立即恢复,对运行人员安全及手动操作水平要求较高。进气手动门把柄进气手动门把柄9五、目标确定五、目标确

10、定1、 就地设备反馈装置更换可靠性高传感器并合理移位避开热源。 2、在DCS系统中设计相关逻辑及画面,现场增加试验电磁阀,实现操作员站远程进行抽汽逆止门活动试验功能。 六、目标论证六、目标论证七、七、原因分析原因分析根据现状调查,我们QC小组集思广益,畅所欲言,针对这次活动进行分析,找出各种原因,绘出如下关联图:活动目标柱状图活动目标柱状图37次次5次次现现状状逆止门反馈装置传逆止门反馈装置传感器故障为感器故障为37次;次;目目标标值值活动后故障次活动后故障次数下降至数下降至5次次远程自动远程自动就地手动就地手动1.我们根据现状调查发现抽汽逆止门故障类别中,逆止门反馈装置传 感器故障占较大比例

11、,如果能够通过改造逆止门反馈装置,故障率可下将9 0.2%左右,活动后就能有效提高逆止门反馈装置的可靠性。3.我们攻关小组成员整体素质较高,学习攻关能力强,并且具有多年设 备检修经验,能够将理论和实际紧密的结合起来去分析、解决问题。 可行性分析2.在保证逆止门反馈装置可靠性的基础上,增加远程试验电磁阀及相关逻辑组态,实现对逆止门活动试验的远程自动化操作。抽汽管道温度高电缆接线不符合要求制图人:王乐 日期:2013.12.28就地气动门无远程试验电磁阀10从原因分析关联图可以看出,逆止门动作可靠性低的末端因素有:1、缺少业务培训2、就地气动门无远程试验电磁阀3、电缆接线不符合要求4、传感器位置安

12、装不合理5、抽汽管道温度高6、DCS系统逻辑里没有实现远程自动化八、要因确认八、要因确认为了找到抽汽逆止门反馈故障的主要原因,小组成员广泛征求意见、查阅资料、反复试验,对以上各末端因素进行了逐条论证:确认一:确认一:确认一:确认一:末端因素缺少业务培训抽汽逆止门抽汽逆止门动作可靠性低动作可靠性低反馈故障反馈故障传感器安装位置不合理缺少业务培训制图人:王乐 日期:2013.12.28在DCS逻辑里没有实现远程自动化抽汽逆止 门反馈故 障检修人员 素质不高无法实现远程自无法实现远程自 动进行逆止门活动进行逆止门活 动试验动试验11确认方法业务知识考评确认标准考评良好率90%以上确认过程对逆止门特点

13、和我公司的实际情况,我们每个季度都进行了专题培训,对检修工艺和故障处理方法进行了学习,在培训结束后进行现场检修测评,参加培训人员考评合格率100%,其中90%的人员成绩达到良好。结 论非要因确认二:确认二:确认二:确认二:末端因素就地气动门无远程试验电磁阀确认方法结合现场实际调查确认标准热控、机务和运行专业讨论出的改造后抽汽逆止门气路示意图。确认过程热控专业和机务、运行专业召开专题会进行讨论,如果想要实现远程操作,必须在气动门的进气处增加一个试验电磁阀。由于基建设计的就地设备没有远程试验电磁阀,最终需要增加一个试验电磁阀及对应的控制电缆才能满足要求。结 论是主要因素确认三:确认三:确认三:确认

14、三:末端因素电缆接线不符合要求确认方法结合现场实际评价调查确认标准符合热工测量和控制仪表的安装中电缆终端接线的安装要求。12确认过程接线时专人监护,多股铜绞线接线时,线芯端头焊锡丝焊接,使成整体。符合安装要求。结 论非要因确认四:确认四:确认四:确认四:末端因素传感器位置安装不合理确认方法现场调查确认标准热工测量和控制仪表的安装中传感器的安装要求。确认过程我们调查发现,每次阀位漂移的时候,就地传感器要么被烧坏,要么固定螺丝松动,阀位反馈传感器离抽汽管道太近,而且基建设计的传感器固定方式很不牢靠,固定螺丝与支架接触点太小,容易打滑,根本无法起到固定作用。由于传感器工作区域的温度不应该高于传感器的

15、允许长期工作温度,否则应采取隔热措施,并且传感器需要固定牢靠。所以,必须改变传感器的安装位置。结 论是主要因素13确认五:确认五:确认五:确认五:末端因素抽汽管道温度高确认方法现场测量确认标准热工测量和控制仪表的安装中传感器的安装要求。确认过程抽汽管道温度高是系统真实温度,无法改变,只能改变热工测量元件的安装位置。结 论非要因确认六:确认六:确认六:确认六: 末端因素在DCS逻辑里没有实现远程自动化确认方法DCS逻辑确认确认标准热控专业系统工程师审查逻辑及运行专业人员反应。确认过程我们根据运行人员的试验要求和就地电缆进入DCS的I/O点数量,热控专业系统工程师需要在DCS内增加抽汽逆止门试验系

16、统画面并编写相应的逻辑组态。结 论是主要因素通过以上要因论证,确认抽汽逆止门反馈故障和无法实现远程进行逆止门活动试验的主要因素是:1、传感器位置安装不合理;、传感器位置安装不合理; 2、就地气动门无远程试验电磁阀、就地气动门无远程试验电磁阀3、在、在DCS逻辑里没有实现远程自动化逻辑里没有实现远程自动化14九、对策计划九、对策计划根据以上要因分析,小组于2013年3月1日针对已经确认的主要原因,认真研究、实地检查,逐一制定对策,拟定相应措施,制定出切实可行的对策计划表:对策表对策表序号要因对策目标措施时间实施人1.传感器位置安装不合理;校验测量元件并对传感器安装位置重新定位,并加装隔热支架。保证测量的准确性避免因为温度高等测量问题导致不能正确反映状态。将所有的传感器测量元件重新进行校验或者

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