优化机组启动节油的策划

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1、优优化机化机组组启启动节动节油的策划油的策划陈泽彦、王飞、谭松林、黄小华、彭立伟、汪毅刚、黄昕旸(1( 前言;前言;我公司锅炉系东方锅炉厂制造的DG1025/18.214型亚临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱形单炉膛、平衡通风、固态排渣、“”型露天布置、全钢构架、全悬吊结构、尾部双烟道、燃煤“”型火焰炉。通过容克式空气预热器加热的二次风,由前后墙两个二次风箱分配送入炉膛。两台锅炉间布置有邻炉热风加热管道,可将二次风箱的部分热风送入另台炉的二次风箱。锅炉共配有24个按FW技术设计制造的双旋风筒分离式浓缩型煤粉燃烧器,错列布置在锅炉下炉膛的前后拱上,每一只燃烧器配有一个单元风,每个单元布置6个

2、二次风道及挡板,其中A、B、C挡板控制拱上部的二次风量,D、E、F挡板控制拱下部的二次风量。具体布置见下图:依据统计,我公司每年锅炉启动用油达 432 吨,约占全年用油量的 70以上。例如 2008 年#3 机组大修后开停机 1 次,耗油 89.854T;#4 机组大修后开停机 1 次,耗油 110T;所以节约启动用油对我们日常节油工作至关重要。发电部在多年运行经验的积累基础上,对优化机组启动的节油方法,做了一些尝试,取得了一定的成绩。(2( 现现状分析;状分析;机组启动,是一个系统工程,由多个环节组合而成。各个环节如果未能协调组织好,将使锅炉启动用油大量增加。我公司在机组启动过程中, 影响烧

3、油存在一些问题,现将 12 个方面的问题分述如下:1、 邻炉热风加热效果不佳。2、 点火后,到锅炉起压的时间太长。3、 开机过程中,操作票较多,准备时间长。4、 冷态升炉前,进行炉膛吹扫时,炉膛温度下降。5、 锅炉启动引送风机前,就停止邻炉加热。6、 点火初期,投入的油枪经常着火不好。7、 启动初期再热汽温提升较慢。8、 升炉初期暖磨时间长。他他他他 15% 他他他他 10% 他他他他 432他70%他他5%9、 启动磨煤机的时机,不好确定。10、启动中炉内配风方式不利于稳定着火。11、旁路配合不好。12、启动初期汽温、水位波动大。(3( 原因分析;原因分析;针对上述问题,我们进行了专题分析:

4、1、 邻炉热风送过来的热风温度一般为 200300,比热容仅为 1.005kJ/(kg*K)。因此邻炉热风加热速度较慢,加热效果受时间限制,如需达到预期加热效果,往往要加热 10 小时以上。如加热时间太短,则加热效果不明显。2、 炉进水后水温会逐渐降低。投油后,需将炉水加热到 100以上,汽包才会起压。这样有相当一部分燃油耗费在加热炉水上。3、 开机过程中,操作票较多,如未能提前准备,往往为准备操作票,而延误时间、多烧油。4、 冷态升炉前,炉膛、烟道一般进行了清灰和水洗,没有积存可燃物质的可能。如此时进行炉膛吹扫 3 分钟,从启动引送风机、具备吹扫条件、到吹扫结束,起码有 5 分钟以上的冷风吹

5、扫时间。如此吹冷了各受热面,浪费了之前的加热效果。5、 锅炉启动引送风机前,往往因为怕影响邻炉送风波动,而停止邻炉加热,过早终止了加热。6、 点火初期,投入的油枪经常着火不好,未能点燃。但光凭 DCS 火检情况无法正确判断。使大量燃油没有燃烧就被冲走,浪费燃油、增加安全隐患。7、 冲转要求再热汽温 300以上、主再汽温差小于 42。但经常因为再热汽温较低而延误冲转时机。如依靠旁路进行汽温调节,又往往牺牲汽压的提升。8、 升炉初期,经常发生:达到投粉条件后,可以启动磨煤机,但因为未及时暖磨,而延误投粉时间。9、 启动磨煤机的时间以前一般选择在并网前后,最早也在冲转后的暖机阶段。原因是:怕投粉过早

6、,炉温过低,燃烧不全,而引发烟道二次燃烧。但达到投粉条件而不投粉,是浪费。10、一般开机过程,炉内配风方式与正常运行的配风方式没有变化,不利于燃油燃烧,不利于稳定着火。11、以前升炉,点火后,一般旁根据汽温汽压调整开启,旁开度以维持一定器再热压力(0.20.3Mpa)原则开启。如此限制了旁路的作用。12、由于开机过程中,操作任务多,而对高低加的投入认为:影响不大,晚些投入没问题。所以高、低加经常没有注意进行随机滑启。(4( 解决解决问题问题的方案、措施;的方案、措施;依据上述分析,我们采取了相应的解决方案和措施:1、 尽量提早投入尽量提早投入邻邻炉炉热风热风。 。待所有检修结束,立刻封闭各炉门

7、,投入邻炉热风。如果允许的加热时间较短,可关小邻炉的 C、F 风挡板,邻炉采用高风箱差压方式运行(不低于 0.5KPa),以增加本炉输入热量。同时应注意空预后二次风总挡板、送风机出口气动门应关闭;所有 C、F 风挡板采用由加热端开始,逐渐开大的配风方式,以利加热均匀。2、 尽量提高尽量提高给给水温度。水温度。除氧器加热水温 90以上,再开始进水。进水时,进水温度将下降,但应随时确保进水温度高于汽包壁温 3040。若水温降低,可减少进水量、加强除氧器加热。随汽包壁温的提高,不断提高给水温度。除氧器只要不振动,可适当起压,以使水温加热到 110以上配合检修冲洗阀门,开启各底部排污放水,采用边进边放

8、的方法尽量提高锅炉汽包壁温度,使汽包壁温在点火前就有 90以上。这样可使点火后就很快起压。3、 提前准提前准备备好开机好开机过过程中所需的操作票。程中所需的操作票。例如冷态开机操作票、注油试验操作票、并网操作票等。并安排好熟练人员,随时能开始操作。4、 热热工屏蔽条件,点火前不工屏蔽条件,点火前不进进行吹行吹扫扫。 。如停炉时进行了吹扫、停炉后进行了烟道清灰和水洗,炉内确无可燃物质,不吹扫也能确保安全。可屏蔽条件后,启风机后立刻点火;或缩短吹扫时间到 1 秒。防止送冷风时间过长,浪费邻炉加热成效。5、 启启动动送送风风机后,仍用机后,仍用邻邻炉炉热风热风提供提供风风量。量。在“本炉热风箱压力”

9、低于“邻炉热风压力”的情况下,仍保持用邻炉热风提供风量。在“本炉热风箱压力”上升到接近“邻炉热风压力”、或热风温度已上升到接近邻炉热风温度后再退出邻炉加热。可最大限度的提高邻炉加热效果,节约燃油。只要精细操作、提前注意,可避免对邻炉的影响。同时有利于改善点火初期打火不燃的情况(每次冷态开机都发生,原因是冷风环境下,燃油难着火,着火后易熄灭),提前点燃油枪。6、 油油枪枪点火后,有点火后,有专专人就地人就地检查检查油油枪枪着火。着火。观察油枪燃烧情况,发现燃烧情况不良的油枪,用对讲机联系及时退出,以减少燃油的浪费。7、 投粉运行前,保持全开再投粉运行前,保持全开再热热器烟气器烟气挡挡板、全关板、

10、全关过热过热器烟气器烟气挡挡板。板。因为经常出现主汽压力和主汽温度已达到冲往转参数,而再热气温还差得远的情况。如此操作能确保再热气温能与主汽温度同时稳步上升,尽早达到冲转条件。只有在再热汽温已高于主汽温 42以上时,才考虑改变烟气挡板开度。8、 提前暖磨。提前暖磨。冲转后,热风温度达到 150以上,启动一次风机,开始暖一台磨。一般选择煤质最好的一台。启动该磨煤机后,立刻投入下一台暖磨。9、 达到条件,立刻启达到条件,立刻启动动制粉系制粉系统统。 。此次首次尝试了冲转前即已启动制粉系统,投粉运行。但注意:要求二次风温 200以上,磨煤机进口热风温度 150以上,对流过热器后烟温 350以上,燃烧

11、情况良好,已投入对应磨 4 只油枪,方可起动第一套制粉系统运行;磨煤机启动后,出口温度最低不小于 70;空预器的振动及电流正常;严密监视各段烟温,排烟温度不超过 150。单台制粉系统运行时,注意炉膛出口烟温小于 540。10、开机开机过过程中,采用最程中,采用最稳稳燃的配燃的配风风方式。方式。例如:上提消旋叶片到 18 格以上;关小 A 挡板;关闭 B 挡板;关闭乏气风门等。待顺利开机后,再恢复原配风方式。在全油方式运行时,全关所有 F 挡板、全开对应投油的 C 挡板,提高风箱差压 0.5Kpa 以上。全油运行时,维持氧量17%,待投粉运行后再逐步降低氧量到正常值。试验多次,该方式能强化燃油燃

12、烧效果,烟囱不冒黑烟。11、利用好旁路系利用好旁路系统统。 。锅炉汽包起压后应全开高、低压旁路运行。 (应注意:真空不宜太高,-75Kpa 左右即可;此时再热器疏水管温度能逐步上升,否则关小级旁路。 )汽压达到 0.5Mpa,再根据情况调整级旁路开度(汽温高而汽压低时关小;汽压高而汽温低时开大),而级旁路仍保持全开。当汽温达到 300左右,尽量关小级旁路(10%以上),以提高汽压。机组汽轮机在开始冲转前在关闭高压旁路同时应同时关闭低压旁路,再热器压力基本到零即可。机组冲转压力 2.5Mpa 以上即可。12、高、低加注意采用随机滑启方式。高、低加注意采用随机滑启方式。统计以前开机的情况,高、低加

13、经常没有注意进行随机滑启。因为高、低加采用随机滑启方式能有效提高锅炉进水温度和减温水温度达,而每次未采用滑启方式时,锅炉启动过程中,由于水温低,汽温就很不好控制。所以为防止汽温大幅波动而产生的多烧油,一定要留意采用高、低加滑启方式。(5( 改改进进后的效果;后的效果;111 月#3 炉冷态升炉 6 次,热态升炉 1 次,#4 炉冷态升炉 4 次,热态升炉1 次,按分公司下达的计划升停炉用油指标 432 吨,实际升停炉用油 384.22 吨,节油 47.78 吨。例如 11 月 10 日#3 炉冷态升炉,采用上述节油方法,烧油仅28.58T,创冷态开机节油最好记录。为此我公司将 1025t/h

14、锅炉升停炉用油指标进行了相应降低,具体见下表:我公司1025t/h锅炉升停炉用油指标变化情况表序 号项目单 位以前用油指标现在用油指标变 化1冷态升炉(冲转前高压缸内缸温度150以下)吨6540252温态升炉(冲转前高压缸内缸温度151300)吨4026143热态升炉(冲转前高压缸内下缸温度301400)吨201644极热态升炉(冲转前高压缸内缸温度400以上)吨885正常停炉吨422 6滑参数停炉吨1055( (6) )结结束束语语。 。发电部在上级部门的正确指导下,通过努力,在锅炉启动节油工作上取得了不小的成绩,节油效果显著。耗油量大幅降低,同比少耗油 1068.063 吨,油耗率12.66 吨/亿 kwh,得分预计在大唐集团公司系统火力发电企业中排名第二。今后的节油工作还将从管理、运行操作、技术革新等多方面入手继续开展下去,进一步增强全体发电部员工的节油意识,实现我公司节能降耗的新突破。

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