上排下疏立井凿井新工艺

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1、上排下疏立井凿井新工艺 - 建筑技术1 工程及地质概况焦家寨矿新建副立井是老矿改扩建开凿的立井。设计井深 309m,其中冲积层厚 52m,基岩 257m 。设计井筒荒径7.5m ,净 径6.5m. 井壁为厚 0.5m 单层素混凝土结构。冲积层成分以砂砾石为主,岩性以灰岩为主,砂岩次之。在 含水性较强的卵砾石层中充填有各粒级砂以及土质成分。卵砾石块 径分布是上部较小,一般为 2040mm ;中部(孔深 26m 左右)较 大,钻孔取芯块径最大达 300320mm ,最大块径可达 1.0m 以上; 底部逐渐变小,一般在 150200mm 左右。在冲积层以下,有薄层泥岩和深灰色石英粗砂岩,层厚为 0.

2、45m;再下有厚 6.69m 的褐红色、杂色砂质泥岩,厚 4.70m 的褐红 色粉砂岩;底部为厚 2.72m 的褐色泥岩。冲积层和基岩之间没有隔 水层。当时(1988 年 11 月)静止水位为 28.27m.根据以上地质资料 分析可以认为,在静止水位以下的砾石层和砂砾层、砂土含砾层都 是含水层,岩石风化带为另一个含水层。同时也可以认为,由静止 水位以下到稳定基岩以上为 1 个含水层。1988-11-201988-11-23,轩岗矿务局钻探队在副立井中检孔 (布置在井筒荒径以内的井筒检查孔)进行两次降深的冲积层稳定 流抽水试验,其成果见表 1。由表 1 计算出井筒冲积层段的涌水量 为:Q1=56

3、.97m3/h,Q2=54.60m3/h。 表 1 焦矿副立井中检孔抽水试验成果2 冲积层段的施工采用降水法凿井最大的难题是降水后期的残余水柱。能否消 除残余水柱是十分关键的问题,过去曾采用过增加降水孔的方法。 这种方法不但加大工程成本,而且只是减少残余水柱的高度,不能 彻底消除。另外,也曾采取过增加降水孔深度的方法,这种方法也 不奏效。彻底消除残余水柱的唯一可行的方法是,在井下有巷道的前 提下,通过井心钻孔将残余水泄到井下。泄水的方法很简单,用软 管虹吸或者用小型潜水泵把工作面的涌水导入井筒中的泄水套管内, 详见图 1.图 1 井筒冲积层段掘砌示意这样,在冲积层段采用降水法开凿井筒,能够实现

4、打干井。 和其它特殊施工方法相比,具有工艺简单、设备少、投资省、工期 短、省工、省力等优点。2.1 降水法施工参数设计(1)降水孔数。根据井检孔水文资料进行计算,降水孔数为 3 个。(2)降水孔布置圈径。井筒荒径7.5m ,考虑到钻孔在抽 水时,地层中的部分细颗粒会随水流失,在钻孔周围会形成一定范围的空洞。在井筒掘砌过程中,如果遇到空洞,可能片帮。为了避 免空洞和荒径沟通,以便在凿井期间凿井井架和钻井井架之间互不 干扰,保证排水和凿井工作同时进行,降水孔布孔圈径确定为 27m ,以井筒中心为圆心。在此圆周上均匀布置 3 个降水孔,并 将其中的 1 个孔布置在水流上方,其余两孔分列两侧。(3)降

5、水孔直径。孔径主要考虑要满足使用216 254mm 的潜水泵抽水的需要,同时也要满足使用压风抽水的需要。降水孔 滤水管的直径确定为273mm. 降水孔直径定为 426mm 。(4)降水孔深度。根据井检孔资料,风化基岩底板为 66.61m。考虑到潜水泵的进水口高度和钻孔孔底岩粉的沉淀,降水 孔深度定为 75m.2.2 水文新资料 3 个降水孔在施工结束之后分别进行了降 1 孔、降 2 孔单孔抽水试验,同时也进行了 3 个孔的互相干扰抽水试 验,其结果见表 24。2.3 井筒涌水量的计算根据 3 个降水孔抽水试验新获得的水 文资料进行井筒涌水量的计算。2.3.1 排水量的计算降 1 孔和降 2 孔

6、抽水试验结果表明,单位 涌水量 q=1.522 1.293L/(s.m) ,较原井检孔提供的设计依据 q=0.293L/(s.m )大很多。又通过较长时间的 3 个孔干扰抽水,发现 降水孔水位均降至含水层底板附近时表 2 降 1 孔抽水试验成果表 3 降 2 孔抽水试验成果表 4 3 个孔干扰抽水试验成果的总排水量(相对稳定时)为 33.05L/s(118.98m3/h) ,井筒 中心静水位降低了 3.60m,井筒中心含水层厚度为 10.95m 。采用如 下两种不同的方法计算井心水位降至含水层底板时的排水量。(1)q=f(S) (S 为水位降,m)曲线呈斜直线下降时,排水 量为(2)q=f(S

7、)曲线呈斜直线下降时,排水量为Q=Q0S1/S0361.90m3/h式中:Q 为井筒中心静水位降到含水层底板时所要达到的排 水量,m3/h;H 为含水层厚度,H=10.95m;S1 为打干井时水位降低 值,S1=10.95m;S0 为干扰抽水试验时的水位降低值, S0=3.6m;Q0 为干扰抽水试验时总的排水量,Q0=118.98m3/h。取 两种方法的算术平均值,即 Q=289.23m3/h。计算结果表明,要达到 冲积层段打干井的目的,3 个降水孔总排水量要达到 289.23m3/h.根 据选用的潜水泵能力,3 个孔排水量达不到上述要求。如果完全依 靠降水孔排水,需要再增加 3 个降水孔,这

8、也就是普通降水法施工 的内容。但是,上排下疏降水法就不同了,依靠上述 3 个孔降水, 剩余的残余水量由井心泄水孔泄到井下,从而实现打干井的目的。 2.3.2 泄水量的计算在 3 个孔干扰抽水期间,中检孔做了简易 抽水试验。当抽水量为 10m3/h 时,水位降低 1m.仍用上述两种方法 计算,排水量的算术平均值为 56.47m3/h 。也就是说,井筒周围的 3 个降水孔降水(118.98m3/h ) ,井筒中泄水孔泄水量达到 56.47m3/h 时,就能够实现冲积层段打干井。2.4 冲积层段的掘砌施工 3 个降水孔施工结束之后,井筒开 始试挖。当井筒内 3 盘吊挂结束之后,降水孔开泵抽水。随着地

9、下 水水位的下降,井筒不断向下掘砌。掘进使用风镐,不可放炮。边 掘砌边割断井心的套管。当掘至残余水柱时,在工作面挖一水窝, 设小型潜水泵,把工作面涌水导入井心套管中泄到井下。在下掘时, 要特别注意保护井心泄水孔,不能堵塞。当掘砌到 75m 时,砌筑壁 座。冲积层段和风化基岩掘砌工作结束。3 基岩段施工焦家寨矿副立井揭露的基岩为二叠系上下石盒子组地层,其 顶部和冲积层之卵石层直接不整合接触。取芯证明,基岩倾角平缓, 一般在 715之间。岩性以细颗粒砂质泥岩、泥岩为主,约占 60%;其次为细、中、粗粒砂岩,约占 37.7% ,夹有 3 层煤,其中 2 号煤厚达 5.8m 。砂岩成分以石英为主,多为

10、泥质胶结,坚硬致密。根据已建成的主斜井揭露的基岩情况来看,从稳定基岩到井 下透巷点,共长 234m 基岩段不含水。3.1 基岩段掘砌方式根据焦家寨矿的特点,基岩段采用反井钻机导扩孔和普通钻爆法刷大是最好的掘砌方式。这种方式不仅速 度快、质量好,而且安全。冲积层段掘砌用过的泄水孔又可做为反 井钻机导孔,钻孔得以充分利用,使工程造价降低。反井钻机使用和其它工程不一样的地方就是把反井钻机安装 在井筒工作面。工作面的施工条件满足反井钻机安装的要求。焦家寨矿副立井基岩段为 234m,LM-200 型反井钻机的导扩 孔能力是 250m ,反井钻机满足施工需要。吊盘喇叭口能够通过 LM-200 型反井钻机的

11、最大拆件。井筒 工作面能够布置全部反井钻机设备,且不影响人员的正常操作。地层平缓且不破碎,也没有大段膨胀性泥岩,基岩不含水。 这些都给使用反井钻机施工创造了有利条件。3.2 基岩段掘砌施工将反井钻机拆件下放到井筒工作面组装 就位,调试。把钻杆沿原泄水孔下放到井下透巷点,连接扩孔钻头 向上扩孔。扩孔完成后,拆除钻机运至地面。施工示意见图 2。图 2 焦家寨矿副立井基岩段施工示意1反井钻机钻杆;2已开凿井筒;3已封堵的抽水钻孔;4井筒工作面;5未开凿井筒;6反井钻机钻头;7反井钻机钻孔;8已开凿巷道 反井钻机导扩孔之后,在井心附近形成 1 个1200mm 的大 钻孔。由于大钻孔的存在,增加了放炮时

12、的自由面,爆破效率也大 幅度提高。放炮之后,大部分矸石会沿钻孔溜到井下,其余由人工 攉入钻孔。井下巷道安装耙斗机,将矸石装入矿车,运到井上排矸 场地。4 上排下疏凿井法施工工艺顺序(1)准备工作。包括对井检孔提供的地质、水文资料的分析, 对使用该法凿井可行性进行论证。(2)降水施工参数计算。根据水文资料确定降水孔数、布孔 圈径、降水孔位置、降水孔深和孔径等参数。根据抽水试验结果计 算出排水量,根据排水量进行潜水泵选型。(3)施工井心泄水孔(反井钻机导孔) 。泄水孔在井筒中心 开孔,冲积层段孔径为325mm ,使用 DZJ-500/1000 型冻注钻机 施工,采用泥浆无芯方式钻进,钻至 65m

13、下入273mm 套管,并 且使用水泥浆固管。65m 以下基岩段钻孔直径为 216mm,采用无芯 泥浆方式钻进。在钻进过程中,为了保证钻孔铅直精度,每钻 20m 深,使用陀螺测斜仪测斜 1 次;如有偏斜,需及时纠斜。整个钻孔 偏斜率要小于 5。当钻至深 309m 时,和井下巷道贯通。(4)施工降水孔。降水孔深 75m,采用426mm 钻头无芯 钻进,安装273mm 滤水管。在滤水管周围,填入5 10mm 的 河床砾石作为滤水的滤料,保证地下水能够顺畅地进入滤水管内。 滤料填好后,强力洗井,直到水变清、含水层畅通、水中含砂量减少、水量增大时为止。(5)安泵降水。降水孔施工结束后,安装潜水泵试排水。

14、之 后,做两次降深的简易单孔稳定流抽水试验和多孔干扰抽水试验。 根据试验结果,计算出泄水孔的泄水量。(6)冲积层段掘砌(包括壁座) 。(7)基岩段掘砌。反井钻机安装及施工;钻爆法刷大井 筒。5 结 语上排下疏立井凿井新工艺是老矿改扩建开凿新立井时的一种 新的施工工艺,它是传统降水法的改进。这种新工艺,方法简单、 造价低、工期短、井壁质量好、安全,在国内外属首创。传统的降水法施工立井一般要布置 812 个降水孔,但仍不 能消除降水后期的残余水柱。残余水柱的存在严重影响后期的成井 速度和井壁质量,也可能导致降水法施工的失败。而上排下疏立井 凿井新工艺实现了井心泄水,彻底消除了残余水柱,实现了打干井, 成井速度、井壁质量都有可靠的保障。井心泄水,不论水量大小都 能泄干(以不超过井下排水能力为准) 。和传统的降水法比较,降水 孔数减少了,工程量减少了,费用降低了,工期也提前了。井筒基岩段掘砌采用反井钻机导扩孔技术,省掉井筒中的排 水系统和通风系统,大大简化了井筒中的悬吊设施。而且,矸石不 用装桶上提,省掉了抓岩设备,也节省了装岩时间,提高了工效, 加快了建井速度。 上排下疏立井凿井新工艺是一种新的立井施工方法,在一定 条件下适用。随着国民经济的进一步发展和煤炭产业结构的进一步 调整,老矿改扩建项目会越来越多,因此,这种方法的推广应用会 有广阔的前景。

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