600MW燃煤火力发电机组烟气脱硫系统的整套启动调试报告

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1、北方电力论坛 1东方希铝 6#机组烟气脱硫系统整套启动调试报告北方电力论坛 2目 录1. 设备系统概述2. 调试报告编写依据3. 调试范围4. 组织及分工 5. 调试程序6. FGD 整套启动调试情况分析7. 168 小时满负荷运行8. 调试结论9. 调试质量的检验10 问题与建议附图:168h 中典型的 CRT 上 FGD 系统画面。本文来自北方电力论坛 http:/ 3公司 1、2 号机组烟气脱硫工程整套启动调试报告电厂位于广东省台山市铜鼓镇,电厂首期为 2600MW 燃煤火力发电机组,每台机组建设一套石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置,用于处理该机组在 BMCR 工况下100%的烟气,脱硫率大

2、于等于 95%。锅炉引风机后的烟气经过脱硫增压风机和气气换热器,进入鼓泡式吸收塔脱硫。净化后的烟气经过气气换热器再热,然后从现有烟囱中排入大气。该工程由北京博奇电力科技有限公司总承包,采用了日本 EBARA 荏原制作所的 CT-121FGD 技术。其中石灰石制浆系统、石膏脱水系统、事故罐、工艺水系统为两套共用;增压风机冷却水使用电厂闭冷水。2004 年 11 月 11 日到 11 月 18 日完成 1 号机组烟气脱硫装置的整组调试,报告如下:本文来自北方电力论坛1 设备系统概述1.1 主要设计数据1.1.1 原煤台山电厂燃用神府东胜煤。锅炉设计使用的原煤资料如表 1 所示。表 1 锅炉设计使用

3、的原煤资料项 目 单位 设计煤种 校核煤种空气干燥基水分 Mad 8.64 9.92干燥无灰基挥发份 Vdaf 32.93 38.98Car 64.72 57.05Har 3.65 3.68Oar 9.51 9.23Nar 0.74 0.74Sar 0.70 0.70Aar 6.48 12.60Mar 14.20 16Qnet.ar kJ/kg 24308 22357Clad 0.063 /每台锅炉计算耗煤量(BMCR 工况) t/h 231 254北方电力论坛 4表 2 煤质微量元素含量表元 素 符 号 单 位 数值氟 F 10-6 27氯 Cl % 0.063砷 As 10-6 6铜 Cu

4、 10-6 10铅 Pb 10-6 10锌 Zn 10-6 20铬 Cr 10-6 0镉 Cd 10-6 0镍 Ni 10-6 30汞 Hg 10-6 0.171.1.2 电厂主要设备参数与脱硫系统有关的主设备参数见下表 3。表 3 1、2 号国产机组主要设备参数设备 参数名称 单位 参数型式 亚临界、中间再热四角切圆汽包 炉过热蒸汽流量(BMCR/ECR/30%MCR) t/h 2026/1792/598过热器出口蒸汽压力(BMCR/ECR/30%MCR) MPa 17.5/17.27/6.06过热器出口蒸汽温度 541热效率(BMCR/ECR/30%MCR) % 93.47/93.62/9

5、4.8未完全燃烧热损失 % 044空预器出口烟气温度(修正后) (BMCR/ECR/30%MCR) 132/129/86空预器出口烟气量 m3/h 2989270/2699961/970300空预器出口烟气含尘量(BMCR) mg/Nm3 5940炉膛设计压力 kPa 5.00锅炉炉膛到空预器出口压降 kPa 2.636除 配置 每炉两台双室四电场北方电力论坛 5设备 参数名称 单位 参数除尘效率(保证值) % 99.3本体阻力 Pa 185kW 的电机电压为 6000V高压电源(AC/交流)电压:6000V5% 频率:50Hz1% 相:3 相低压电源(AC/交流)北方电力论坛 9电压:380

6、V5% 频率:50Hz1% 相:3 相照明电源(AC/交流)电压:220V 频率:50Hz 相:单相控制电源(DC/直流)电压:220V 相:单相1.2 性能与保证值1.2.1 脱硫率FGD 装置 SO2 脱除率不低于 95%。SO2 脱除率由下式表示: 含 氧 ), 干 基 ,浓 度 (装 置 入 口 含 氧 ), 干 基 ,浓 度 (装 置 出 口脱 硫 率 ( ) 106SOFGD12 pm1.2.2 烟气温度在烟囱入口的温度:不低于 80。1.2.3 烟雾浓度在除雾器出口的烟气中水滴含量: 低于 50mg/Nm3(湿基)1.2.4 石灰石消耗不超过 11.8 t/h。1.2.5 电耗不

7、超过 12600 kW/h。1.2.6 水耗不超过 150 t/h。1.2.7 石膏品质水蒸汽: 不高于 10。石膏纯度: 不低于 90,CaCO3 含量: 低于 3%(以无游离水分的石膏作为基准)CaSO31/2H 2O 含量 低于 0.35%(以无游离水分的石膏作为基准)溶解于石膏中的 Cl-含量: 低于 10010-6(以无游离水分的石膏作为基准)溶解于石膏中的 F-含量: 95(3) 仪表投入率 100(4)系统严密性无泄漏。(5)各个设备最大轴振小于标准。 (6)废水排放品质 100合格。 (7)调试的质量检验分项目合格率 100。(8)试运的质量检验整体优良率95。 (9) 完成

8、168 小时试运的启动次数2 次。10 问题与建议1)因#2 机组 FGD 系统未投入运行,所以公共系统的运行尚需检验。2)增压风机动叶调节速度较快,建议稍作调整。3)低负荷下,吸收塔水平衡尚应考虑。4)燃用设计煤种时,制浆系统应满足其出力要求;5)尚未确认顺控(系统启动与停止)步序,现有程序操作步骤较多、且需更换界面监控,建议简化与调整;如制浆系统的顺控应将石灰石给料插板门的步骤取消、循环方式也应取消(如下图 10 所示) 。图 10 制浆系统启动顺控6)因在热调阶段进行了 GGH 的主辅驱动电机投运行试验及增压风机失速逻辑的调整,所以对烟气系统部分逻辑或其参数应进行审慎的修改。 北方电力论

9、坛 24附图:168h 中典型的 CRT 上 FGD 系统画面。附图 1 168h 中典型的 CRT 上 FGD 烟气系统画面附图 2 168h 中典型的 CRT 上 JBR 系统画面北方电力论坛 25附图 3 168h 中典型的 CRT 上增压风机系统画面附图 4 168h 中典型的 CRT 上 GGH 系统画面北方电力论坛 26附图 5 168h 中典型的 CRT 上湿磨制浆系统画面附图 6 168h 中典型的 CRT 上脱水系统画面北方电力论坛 27附图 7 168h 中典型的 CRT 上石膏水力旋流器系统画面附图 8 168h 中典型的 CRT 上真空泵系统画面北方电力论坛 28附图 9 168h 中典型的 CRT 上 JBR 地坑与事故罐系统画面附图 10 168h 中典型的 CRT 上工艺水与仪用空气系统画面北方电力论坛 29附图 11 168h 中典型的 CRT 上废水系统画面附图 12 168h 中典型的 CRT 上电气系统画面

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